陳冬 黃凱
摘要:針對尿素包裝儲運系統(tǒng)中出現(xiàn)的粉塵進行處理,論述了大型化肥廠轉(zhuǎn)運站、包裝樓產(chǎn)生粉塵原因及解決方法。
關(guān)鍵詞:尿素;設(shè)備選型;篩分;除塵
中圖分類號:TQ022.3
Abstract: In the urea handling, storage and packaging system, the urea dust problem appeared frequently. This paper aims at the transfer station and the bagging building in a large scale chemical fertilizer plant, analysed the causes of the urea dust and discussed the solutions.
Key words: urea; equipment selection; screen; dedusting
國內(nèi)某大型化肥廠生產(chǎn)規(guī)模為50萬噸合成氨80萬噸小顆粒尿素,項目建成開車后,尿素包裝儲運系統(tǒng)在運行過程中產(chǎn)生了較多的尿素粉塵,為保證所在企業(yè)的清潔化生產(chǎn)并提高產(chǎn)品質(zhì)量,本改造項目對尿素粉塵產(chǎn)生原因進行了分析,并采取了一系列的措施加以控制,最終收到了良好的效果,取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。
1 尿素包裝儲運系統(tǒng)工藝流程
尿素包裝儲運系統(tǒng)的工藝流程包括尿素輸送、儲存、包裝等工序,具體工藝流程見圖1。
2 產(chǎn)生尿素粉塵的原因分析
產(chǎn)生尿素粉塵的原因比較復雜,大部分原因和尿素造粒工藝有關(guān),但尿素包裝儲運系統(tǒng)也有產(chǎn)生粉塵的因素,可能的原因有顆粒強度低、水分高、尿素容易粉化以及在儲運過程中受到較大的沖擊。這里僅對尿素包裝儲運系統(tǒng)的原因進行分析總結(jié):
1)2#轉(zhuǎn)運站內(nèi)從NO.2帶式輸送機(V48203)到NO.4帶式輸送機(V48204)的溜管落差太大,溜管高度(CH48205)約10米。這樣的客觀條件使得顆粒尿素在輸送過程中發(fā)生了強烈的碰撞,部分強度較低的顆粒容易碎裂、粉化;
2)從尿素造粒塔至包裝樓輸送線路約400米,輸送線路過長導致尿素顆粒反復摩擦,尿素顆粒同樣也容易粉化[1];
3)皮帶機頭部清掃器清掃效果差,尿素顆粒粘在回程皮帶上不斷的被下托輥和拉緊滾筒碾壓,造成皮帶機沿線產(chǎn)生多個細粉料堆;
4)導料槽密封橡膠板與皮帶面有縫隙,尿素顆粒漏出導料槽。
3 采取的主要措施
針對尿素包裝儲運系統(tǒng)中存在的粉塵問題,本項目從生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備選型上進行技術(shù)改進。主要工作分為兩部分:第一,通過盡可能降低尿素顆粒在輸送過程中受到的沖擊,來減少尿素包裝系統(tǒng)產(chǎn)生的尿素粉塵和碎粒;第二,通過設(shè)置除塵器和篩分機,主動清除尿素粉塵和碎粒。
3.1 合理控制溜管的高度
擬對貯運系統(tǒng)落差大,角度偏大的溜管(CH48205)進行修改,如圖2所示。
3.2 對皮帶機的清掃器及導料槽的粉塵泄露點進行處理
經(jīng)實地觀察,皮帶機頭部漏斗與樓板的縫隙未按設(shè)計要求用鋼板封閉,造成物料層層灑下,轉(zhuǎn)運站下層到處是尿素顆粒和粉塵。針對此情況,封填了樓面設(shè)備的縫隙。
同時,導料槽密封橡膠板與皮帶面有縫隙,導致尿素顆粒會從導料槽中漏出。對此采取的措施是要求皮帶機廠家發(fā)送尺寸符合要求的密封橡膠板,重新安裝導料槽密封橡膠板,并請廠家調(diào)整、修改清掃器。
3.3 增加除塵系統(tǒng)
在2#轉(zhuǎn)運站、4#轉(zhuǎn)運站、包裝樓料倉層設(shè)置除塵器[2]。除塵系統(tǒng)投入后,保證了轉(zhuǎn)運站內(nèi)和包裝樓內(nèi)尿素粉塵的集中回收,大大降低了尿素粉塵對設(shè)備、建構(gòu)筑物的腐蝕和對操作人員健康的危害。
3.4 在包裝樓內(nèi)增加篩分設(shè)備
選用6臺旋回篩,安裝在包裝樓內(nèi)。因是改造項目,原有包裝樓已建成,為節(jié)約空間、提高篩分機的能力,采用雙層篩網(wǎng)的篩分機來提高篩分機的能力,篩網(wǎng)篩孔選用0.7x2mm,從散庫輸送過來的尿素通過篩分機時將小于0.7mm小顆粒尿素分離出去,采用粉料包裝機進行集中包裝,減少了尿素中的粉塵,提高了產(chǎn)品的質(zhì)量。
4 結(jié)論
尿素包裝儲運系統(tǒng)經(jīng)過本次技術(shù)改造,主要成果如下:
(1)改造后2#轉(zhuǎn)運站、4#轉(zhuǎn)運站內(nèi)設(shè)備附近尿素粉塵含量大幅降低,工作環(huán)境明顯改善,改造前后空氣粉塵含量對比如表1所示:
(2)通過對包裝樓篩分前后粒度多次采樣,可以發(fā)現(xiàn),尿素經(jīng)過篩分后,粒度明顯增加,產(chǎn)品質(zhì)量得到了提升。篩分前后合格粒度對比值如表2所示:
隨著社會的進步,人們越來越希望工作在清潔高效的工廠中,同時對產(chǎn)品的質(zhì)量也有著更高的要求。本改造項目通過對尿素粉塵產(chǎn)生的原因進行了具體分析,由此對尿素運輸過程中落料溜管、皮帶機清掃器以及導料槽進行了改造,并在易產(chǎn)生粉塵處增設(shè)了除塵系統(tǒng),極大地減少儲運系統(tǒng)的粉塵產(chǎn)生量,改善了包裝樓工作環(huán)境;進一步,通過在包裝樓中設(shè)置旋回篩,有效地提高了產(chǎn)品質(zhì)量。綜上,本改造項目達到了預期的效果,在尿素包裝系統(tǒng)的篩分除塵系統(tǒng)選型改造方面有一定的參考意義。
參考文獻:
[1]吳桂霞,陳明.顆粒尿素皮帶輸送棧橋采用DMC脈沖除塵器[C].第十三屆全國大型尿素裝置技術(shù)年會論文集, 2004.
[2]劉磊. 淺談袋式除塵裝置在尿素粉塵治理中的應用[J],小氮肥,2016,(2).
作者簡介:第一作者:陳冬(1984),女,工程碩士,粉體工程師,粉體工藝。