摘 要:寶鋼特鋼鋼管廠2009年投產(chǎn)的60MN擴孔機臥式鋼管熱擠壓機液壓系統(tǒng)復(fù)雜,使用過程中出現(xiàn)擠壓力延時問題,導(dǎo)致擠壓鋼管出現(xiàn)橫裂等問題;液經(jīng)分析液壓系統(tǒng),拆檢相關(guān)控制閥,找出異常液壓控制閥,更換,消除擠壓力延時問題。
關(guān)鍵詞:60MN擴孔機臥式鋼管熱擠壓機擠壓力延時;分析系統(tǒng);發(fā)現(xiàn)異常液壓控制閥;更換;消除擠壓力延時問題
一、60MN臥式鋼管熱擠壓機液壓系統(tǒng)簡介
寶鋼特鋼鋼管廠2009年投產(chǎn)的60MN擴孔機臥式鋼管熱擠壓機液壓系統(tǒng)動力源有:7臺動作泵,6臺供蓄能器泵,1臺控制油泵,1臺輔助動作泵,及12組活塞式蓄能器組成;集成控制閥塊主要有:BG30為7臺動作泵壓力控制集成塊,BG18為6臺供蓄能器泵壓力控制集成塊,BD20為1臺控制油泵壓力控制集成塊,BD21為1臺輔助動作泵壓力控制集成塊,BG25為12組活塞式蓄能器高壓油輸出控制集成塊;BG31為擠壓桿動作控制集成塊,BG32為擠壓芯棒動作控制集成塊,BG33為擠壓桶動作控制集成塊,及其他輔助動作控制集成塊;執(zhí)行元件主要有:1臺主缸,2臺上下側(cè)缸,2臺水平側(cè)缸,4臺擠壓桶動作缸,及其他輔助動作油缸組成。擠壓機待機時,12組活塞式蓄能器由6臺供蓄能器泵提供液壓油,蓄能器液壓油壓力提高至320Bar,壓力控制液壓泵輸出流量降至接近0L/min,液壓泵始終保持320Bar壓力下工作;擠壓機實施擠壓時,7臺動作泵,6臺供蓄能器泵及及12組活塞式蓄能器組同時提供高壓油;除擠壓動作外,其余擠壓機動作,由7臺動作泵根據(jù)設(shè)定要求提供液壓油。
二、使用過程中出現(xiàn)擠壓機擠壓力延時問題
經(jīng)8年時間的使用,擠壓機發(fā)生擠壓力延時問題。
正常擠壓時,當(dāng)擠壓電信號給出后,液壓控制閥動作,液壓系統(tǒng)給出高壓液壓油,液壓壓力升高,在2秒內(nèi)達到擠壓力高峰值點,具體見圖1。
擠壓機發(fā)生擠壓力延時問題時,當(dāng)擠壓電信號給出后,液壓控制閥動作,液壓系統(tǒng)給出高壓油,液壓壓力升高,在4秒以后才達到擠壓力高峰值點,有時延時時間長達10秒多,具體見圖2
因擠壓壓力延時,鋼管熱擠壓管坯在擠壓桶中滯留時間延長,坯料溫度下降增加,造成擠壓出鋼管成品出現(xiàn)橫裂紋等缺陷。
三、擠壓機擠壓力延時問題產(chǎn)生原因分析、檢測
可能造成擠壓機擠壓力延時問題主要有兩類,即:(1)液壓系統(tǒng)中,液壓油缸回油箱的液壓控制閥關(guān)閉延時,造成擠壓力延時;(2)液壓系統(tǒng)中,為液壓油缸供高壓油控制閥開啟延時,造成擠壓力延時。
針對液壓系統(tǒng)中,液壓油缸回油箱的液壓控制閥可能關(guān)閉延時,造成擠壓力延時問題,采用檢測跟蹤主缸、上下側(cè)缸、水平側(cè)缸回油管道壓力方法進行判斷。經(jīng)檢測,當(dāng)擠壓機擠壓力延時發(fā)生時,液壓缸回油壓力為零,排除回油液壓控制閥延時關(guān)閉問題。
針對液壓系統(tǒng)中,為液壓油缸供高壓油的液壓控制閥可能開啟延時,造成擠壓力延時問題,采用切斷液壓泵直供油與蓄能器供油關(guān)聯(lián)后,檢測跟蹤主缸、上下側(cè)缸、水平側(cè)缸壓力的方法進行判斷。經(jīng)檢測,切斷液壓泵直供油與蓄能器供油關(guān)聯(lián)后,主缸、上下側(cè)缸、水平側(cè)缸壓力壓力曲線(圖3)??擅黠@得出主缸壓力延時。針對主缸壓力延時問題,更換主缸供油控制閥液控先導(dǎo)閥,擠壓壓力延時現(xiàn)象消除,系統(tǒng)恢復(fù)正常。
參考文獻:
[1]雷天覺.液壓工程手冊.北京:機械工業(yè)出版社,1990.
[2]徐惠炳.國外低速大扭矩液壓泵.北京:煤炭工業(yè)出版社,1978.
[3]史紀(jì)定,等.液壓系統(tǒng)故障診斷與維修技術(shù).北京:機械工業(yè)出版社.
[4]李中興,等.液壓系統(tǒng)設(shè)備管理維護手冊.上海:上海科學(xué)技術(shù)出版社.
作者簡介:周強(1966-),男,上海人,本科,高級工程師,研究方向:冶金機械設(shè)備技術(shù)。