張志杰 俞科民 張德宏 管蘇建
摘 要:利用低溫催化劑在低溫條件下仍具有極高的活性和超低的SO2/SO3氧化率的特性,將煙氣脫硝反應(yīng)溫度窗口從320℃~350℃延展到180℃~350℃之間,使催化劑應(yīng)用范圍更廣。
關(guān)鍵詞:脫硝;低溫催化劑;溫降
一、概述
(1)目的:利用低溫催化劑在低溫條件下仍具有極高的活性和超低的SO2/SO3氧化率的特性,將煙氣脫硝反應(yīng)溫度窗口從320℃~350℃延展到180℃~350℃之間,通過煙氣調(diào)質(zhì)、工況控制等手段增強(qiáng)煙氣低溫脫硝SCR脫硝技術(shù)在玻璃線應(yīng)用上的適用性。
(2)意義:高溫SCR脫硝技術(shù)對(duì)煙氣溫度有著較高的要求,降低反應(yīng)溫度意味著如果煙氣溫度低于320℃時(shí)也不需要增設(shè)另外的熱源對(duì)煙氣進(jìn)行加溫,節(jié)約能源;而且提高了脫硝反應(yīng)系統(tǒng)對(duì)玻璃主工藝變化的適應(yīng)能力。
(3)必要性:隨著國家對(duì)環(huán)境保護(hù)和節(jié)約能源的要求越來越高,玻璃行業(yè)對(duì)節(jié)能減排的訴求越來越強(qiáng)烈,環(huán)保治理領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也越來越激烈。低溫SCR脫硝反應(yīng)技術(shù)的研究應(yīng)用是市場(chǎng)提出的迫切要求,開發(fā)掌握適合業(yè)主需求的新型拳頭產(chǎn)品有利于我們占據(jù)優(yōu)勢(shì)位置,增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
二、國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀
目前國內(nèi)已采用 SCR脫硝技術(shù)的玻璃企業(yè)的煙氣處理流程為:高溫?zé)煔狻酂徨仩t高溫段→SCR脫硝→余熱鍋爐低溫段。即將窯爐高溫?zé)煔馔ㄈ胗酂徨仩t高溫段回收熱量,使其溫度降至320~350℃的范圍內(nèi),再進(jìn)行高溫SCR反應(yīng)。雖然能夠達(dá)到排放要求,但是該技術(shù)路線存在明顯的不足:(1)由于傳統(tǒng)的SCR技術(shù)采用的是高溫催化劑,該反應(yīng)溫度窗口要求350℃左右,但煙氣溫度達(dá)不到這個(gè)區(qū)間范圍的時(shí)候,需要通過額外的熱源對(duì)煙氣進(jìn)行加熱,增加熱耗;(2)傳統(tǒng)的高溫SCR技術(shù)溫度適應(yīng)范圍窄,導(dǎo)致系統(tǒng)對(duì)主生產(chǎn)工藝變化的適應(yīng)能力差。
三、項(xiàng)目已有的技術(shù)基礎(chǔ)
我院自2010年以來開始在玻璃線熔窯煙氣凈化處理領(lǐng)域進(jìn)行研究開發(fā),并先后在吳江南玻玻璃有限公司、信義環(huán)保特種玻璃(江門)有限公司、清遠(yuǎn)南玻節(jié)能新材料有限公司、青島圣戈班以及嘉興振申玻璃生產(chǎn)線獲得成功應(yīng)用,因此在工程的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試等各個(gè)環(huán)節(jié)積累了深厚的技術(shù)基礎(chǔ),并在脫硝系統(tǒng)對(duì)煙溫,煙氣量以及熔窯燃料等方面的適應(yīng)性方面積累了大量經(jīng)驗(yàn)。
四、主要研究?jī)?nèi)容、關(guān)鍵技術(shù)及所要達(dá)到的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、同時(shí)列出國內(nèi)外同類先進(jìn)產(chǎn)品或先進(jìn)技術(shù)的指標(biāo)
主要研究?jī)?nèi)容:對(duì)低溫 SCR脫硝技術(shù)進(jìn)行改良,提高在玻璃生產(chǎn)線的適用性。由于玻璃原料成分的多樣性,使得燃燒產(chǎn)生的煙氣中含有大量的Na+、Ca2+、Mg2+等堿金屬以及SO2-3的存在,在煙氣溫度偏低的情況下,低溫催化劑也會(huì)出現(xiàn)中毒現(xiàn)象,催化活性會(huì)慢慢降低;另外由于煙氣中灰分的存在,造成催化劑堵灰,這些都會(huì)引起脫硝效率降低。針對(duì)該種情況,本項(xiàng)目擬對(duì)玻璃線低溫SCR脫硝技術(shù)進(jìn)行改良應(yīng)用:(1)從工藝角度出發(fā),考慮利用調(diào)節(jié)噴氨系統(tǒng)和優(yōu)化催化劑模塊安裝降低氨逃逸率,提高脫硝效率;(2)從工程角度出發(fā),優(yōu)化吹灰噴嘴和噴嘴與催化劑表面的間距,降低煙氣中的堿金屬含量和灰分量,減輕催化劑中毒和堵灰現(xiàn)象;合理控制煙氣溫度,避免催化劑運(yùn)行溫度低于噴氨點(diǎn)而引起的SO3毒化問題。
主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo):當(dāng)玻璃線煙氣溫度在180~350℃之間,脫硝效率達(dá)到,煙氣中NOx的排放濃度≤700mg/Nm3,滿足《平板玻璃工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB26453-2011)的排放要求。五、預(yù)期社會(huì)效益或經(jīng)濟(jì)效益(盡量用數(shù)字說明)。
低溫SCR脫硝反應(yīng)技術(shù)在玻璃線上的改良應(yīng)用可以針對(duì)低溫?zé)煔庠诓唤档兔撓跣实那疤嵯逻M(jìn)行更加節(jié)能經(jīng)濟(jì)的脫硝處理,改善大氣環(huán)境。需要脫硝處理煙氣的溫度在180℃~320℃之間時(shí),將不再需要新增熱源加熱,增加能耗。
以一條700t/d浮法玻璃生產(chǎn)線為例,燃料為天然氣,煙氣量10×104Nm3/h,煙氣溫度為350℃,經(jīng)過煙道和電除塵后,溫度降為300℃,采用常規(guī)高溫SCR脫硝處理,至少要把煙氣增加到320℃,換熱效率取90%,需要新增32.3 ×104kJ/h的熱量,無論是采用蒸汽或者電加熱,既增加了系統(tǒng)的復(fù)雜性,也是極不經(jīng)濟(jì)節(jié)能的。改用低溫SCR脫硝反應(yīng)技術(shù),年運(yùn)行小時(shí)以8000h計(jì)取的話,相當(dāng)于節(jié)約標(biāo)煤87.89t,減排 CO2排放量230.27t。
五、采用的研究、試驗(yàn)方法和技術(shù)路
依托已有工程實(shí)例,通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和測(cè)量,收集煙氣溫度、煙氣量、脫硝劑特性、脫硝溫度以及脫硝前后的煙氣成分資料,比較不同脫硝方式的區(qū)別,發(fā)現(xiàn)問題、找出原因并提出解決問題的措施;最終通過實(shí)際的調(diào)試、運(yùn)行結(jié)果來印證方案和針對(duì)措施的正確性。
六、結(jié)語
在現(xiàn)有實(shí)際工程中通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和測(cè)量,研究低溫催化劑并將其應(yīng)用將有有非常高的經(jīng)濟(jì)效果和社會(huì)意義。
作者簡(jiǎn)介:張志杰(1988-),男,漢族,浙江臨安人,本科,工程師,研究方向:電氣工程及其自動(dòng)化。