張杰
摘 要:本文主要通過在額勒賽水電站檢修#2發(fā)電機(jī)過程中,發(fā)現(xiàn)定子端部絕緣盒有裂紋。闡述對絕緣盒出現(xiàn)裂紋的原因進(jìn)行分析和處理過程,消除設(shè)備存在的缺陷,確保設(shè)備健康穩(wěn)定運行。
關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī)定子;絕緣盒;裂紋;檢查處理
發(fā)電機(jī)定子線棒端部絕緣盒是設(shè)備的重要絕緣組成部分,是線棒并頭焊接部位的主要絕緣部件,絕緣盒的完好性直接影響發(fā)電機(jī)定子在運行中的絕緣強度和運行安全。在對額勒賽水電站#2發(fā)電機(jī)檢修過程中,檢查發(fā)現(xiàn)定子繞組上端部絕緣盒:槽號#200、#240下側(cè)部位有裂紋現(xiàn)象。
一、定子端部絕緣盒裂紋的發(fā)現(xiàn)及原因分析
額勒賽水電站#2機(jī)自2013年9月投入運行,由富春江水電公司制造的立軸懸式機(jī)組,發(fā)電機(jī)型號:SF103-24/6700;額定容量:117.71MVA,此次檢修是機(jī)組投產(chǎn)以來的第一次大修。
2017年3月,在對額勒賽#2機(jī)組檢修定子檢查中,發(fā)現(xiàn)定子上端部絕緣盒內(nèi)圈側(cè)#200、#240下側(cè)部位有裂紋,由下而上長度約35mm、26mm。如下圖:
絕緣并頭盒裂紋檢查分析:
(1)從外觀檢查絕緣盒無變色,無鼓脹;用砂布清理絕緣盒兩側(cè)漆面后呈現(xiàn)原材料底色,也未發(fā)現(xiàn)有過熱變色痕跡,表面紅瓷絕緣漆色與其他絕緣盒顏色無差異。
(2)絕緣盒線棒根部無變色、無過熱、無環(huán)氧膠流淌、環(huán)氧膩子無松動脫落開裂等異?,F(xiàn)象。
(3)使用放大鏡近距觀察裂紋,深度未涉及灌膠層,裂紋深度止于絕緣盒厚度,環(huán)氧膠固化層未受影響,且裂紋縫中存在絕緣漆膜;絕緣盒下邊緣兩側(cè)與線棒根部盒邊距安裝位置有一定偏差,線棒與盒體中心線偏外側(cè)。
(4)查閱機(jī)組投運后歷年預(yù)防性試驗記錄,試驗數(shù)據(jù)未見異常。泄漏電流因環(huán)境因素略有差異,但總體趨于平衡狀態(tài),直流耐壓及泄漏電流試驗合格。
從上所述檢查后的情況分析,可以判斷絕緣盒裂紋不是來自內(nèi)熱膨脹開裂,排出盒體內(nèi)部并頭焊接工藝不良造成的過熱因素,查閱投產(chǎn)歷次試驗結(jié)果滿足要求。可以初步斷定,此裂紋應(yīng)是在機(jī)組安裝期間套裝并頭盒時施力過度造成,屬于陳舊淺表性裂紋。
二、絕緣盒裂紋缺陷的處理
通過現(xiàn)場技術(shù)人員分析,絕緣盒的裂紋雖暫時不影響設(shè)備運行,但盒體的結(jié)構(gòu)已產(chǎn)生缺陷,如長時間運行后會逐漸削弱降低絕緣性能和強度,為確保海外機(jī)組在資源缺乏的環(huán)境中能長期穩(wěn)定運行,決定對有裂紋缺陷的絕緣盒進(jìn)行處理,采用增加手包絕緣有效的恢復(fù)提高其絕緣性能和強度。
處理步驟如下:
(1)用砂布打磨絕緣盒表面漆層,即手包絕緣區(qū)域至裂紋上部30mm處,打磨后用酒精白布清理干凈。
(2)使用841室溫環(huán)氧固化劑刷蓋裂紋部位,裁剪適量長度的云母帶粘補絕緣盒裂紋部位,至下而上半搭疊10層;絕緣盒粘補區(qū)域整體半疊包纏繞云母帶5層;滌綸帶2層;包扎中每層伴刷環(huán)氧膠浸潤;外層用聚氯乙烯膜包扎、收縮帶纏繞固定。
(3)用加熱板對包扎后的絕緣盒加熱烘烤(<150℃),至完全干燥固化狀態(tài),拆除收縮帶及聚氯乙烯膜。
三、結(jié)語
通過在額勒賽檢修中發(fā)現(xiàn)并處理的定子絕緣盒缺陷,對設(shè)備今后的長期穩(wěn)定運行奠定了一定的基礎(chǔ),特別是在物資缺乏,檢修周期較長的海外區(qū)域機(jī)組,能將隱形缺陷消除在萌芽階段、對提高設(shè)備的健康水平有著重要的意義,工作過程的同時增強了檢修人員在技術(shù)上的判斷、分析處理能力,對進(jìn)一步落實安裝檢修工藝規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)有著很好的促進(jìn)效果。