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異常煤消化處理方案探討

2018-05-11 09:30:31李興龍劉青青
山東冶金 2018年2期
關(guān)鍵詞:重鋼煉焦煤煤倉(cāng)

李興龍,劉青青

1 前言

筒倉(cāng)儲(chǔ)煤倉(cāng)占地面積小、存儲(chǔ)量大,能夠適應(yīng)原煤品種多樣化存儲(chǔ)需求,配煤準(zhǔn)確,易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化控制。配煤環(huán)境好,避免了傳統(tǒng)煤場(chǎng)配煤占地面積大、機(jī)械化程度低、配煤污染嚴(yán)重等問題。重鋼新區(qū)焦化儲(chǔ)煤倉(cāng)共有24個(gè):其中一期配煤系統(tǒng)由兩列并排共16個(gè)筒倉(cāng)儲(chǔ)煤倉(cāng)組成,其主要為1~4#焦?fàn)t備煤;二期配煤系統(tǒng)由兩列并排共8個(gè)筒倉(cāng)儲(chǔ)煤倉(cāng)組成,其主要為5#、6#焦?fàn)t備煤。投產(chǎn)初期,煉焦煤入司取樣、入倉(cāng)同時(shí)進(jìn)行,未采取原料預(yù)檢等措施,導(dǎo)致煉焦煤檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常,此時(shí)煉焦煤已進(jìn)入儲(chǔ)煤倉(cāng),無(wú)法直接取出,只能逐步消化處理。合理判斷及使用質(zhì)量指標(biāo)異常的煉焦煤對(duì)穩(wěn)定焦炭質(zhì)量、降低配煤成本具有重要作用。針對(duì)重鋼多年異常煤處理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)制定最佳消化處理方案提出方法。

2 異常煤的判斷

李雙林[1]認(rèn)為不能滿足預(yù)期質(zhì)量要求或使用性能的煉焦煤,稱之為質(zhì)量異常煉焦煤。判斷是否為異常煤的標(biāo)準(zhǔn),一般采用煤分類方案中煤種界定的分類指標(biāo)界定煤種后,用實(shí)際使用中某種牌號(hào)煤的累積指標(biāo)正常波動(dòng)范圍來(lái)判定是否異常。實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,煉焦煤品種多,儲(chǔ)煤倉(cāng)數(shù)量少的現(xiàn)象普遍存在,因此各儲(chǔ)煤倉(cāng)存儲(chǔ)煉焦煤品種不全為單一煤種。重鋼根據(jù)來(lái)煤實(shí)際情況,制定了煉焦用煤分類入倉(cāng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)質(zhì)量指標(biāo)相似的煉焦煤歸屬為同一系列煤種,進(jìn)入同一儲(chǔ)煤倉(cāng)使用。異常煤判定過(guò)程中,前期主要考察煉焦煤灰分、揮發(fā)分、硫分、G值和Y值,目前正考慮將煤巖檢測(cè)分析納入煉焦煤質(zhì)量異常判斷指標(biāo)之中。重鋼一煉焦煤進(jìn)入2#儲(chǔ)煤倉(cāng),該質(zhì)量指標(biāo)與2#儲(chǔ)煤倉(cāng)累積質(zhì)量相差較大,具體質(zhì)量指標(biāo)如表1所示。與2#儲(chǔ)煤倉(cāng)累積質(zhì)量相比,該批次煉焦煤質(zhì)量相差較大,判定該批次煉焦煤為異常煤。

表1 入倉(cāng)煉焦煤及2#儲(chǔ)煤倉(cāng)質(zhì)量情況

3 異常煤消化處理方案

3.1 異常煤基本信息收集

異常煤處理首先掌握異常煤入倉(cāng)基本信息,如異常煤質(zhì)量指標(biāo)、入倉(cāng)量等基本情況。

3.2 異常煤消化處理配煤方案的確定

異常煤消化處理方案制定過(guò)程中需根據(jù)異常煤的質(zhì)量指標(biāo)合理優(yōu)化,重點(diǎn)考慮異常煤中異常的某一個(gè)或某幾個(gè)指標(biāo)不能影響配合煤質(zhì)量,確保消化處理期間焦炭質(zhì)量穩(wěn)定。

3.3 異常煤在儲(chǔ)煤倉(cāng)中位置確定

異常煤在儲(chǔ)煤倉(cāng)中的位置有3種可能:1)儲(chǔ)煤倉(cāng)內(nèi)僅有異常煤;2)僅異常煤底部或頂部有正常煉焦煤;3)異常煤底部、頂部均有正常煉焦煤。當(dāng)確定異常煤入倉(cāng)后,需了解異常煤底部是否有正常煉焦煤,異常煤入倉(cāng)后是否再繼續(xù)進(jìn)入正常煉焦煤。

異常煤在儲(chǔ)煤倉(cāng)中具體位置的確定:首先查找異常煤進(jìn)入儲(chǔ)煤倉(cāng)后進(jìn)入的正常煉焦煤量,然后對(duì)儲(chǔ)煤倉(cāng)進(jìn)行盤存,得出儲(chǔ)煤倉(cāng)中煤存儲(chǔ)總量。若二者差值與進(jìn)入異常煤量相等或相差較小,則可確定異常煤處于儲(chǔ)煤倉(cāng)最底部;若二者差值與進(jìn)入異常煤量相差較大,則說(shuō)明異常煤底部存在該煤倉(cāng)正常煉焦煤,其正常煉焦煤量就為差值。

3.4 異常煤消化處理初始和結(jié)束時(shí)間確定

消化處理初始時(shí)間(異常煤下部正常煉焦煤使用完畢時(shí)間)確定:正常配煤條件下,根據(jù)每班次配煤量和異常煤下部正常煉焦煤總量進(jìn)行計(jì)算,得出需要配完正常煉焦煤所需時(shí)間。根據(jù)計(jì)算時(shí)間,正常煉焦煤即將使用完畢,及時(shí)取樣檢測(cè),考察煤質(zhì)量指標(biāo)是否異常。當(dāng)煤質(zhì)量指標(biāo)出現(xiàn)異常時(shí),即為異常煤開始處理時(shí)間。

消化處理結(jié)束時(shí)間確定:根據(jù)異常煤數(shù)量、配用比例進(jìn)行計(jì)算異常煤處理需要時(shí)間,待異常煤即將處理完畢時(shí),及時(shí)取樣檢測(cè)??疾烀嘿|(zhì)量指標(biāo)是否正常,當(dāng)煤質(zhì)量指標(biāo)正常時(shí),即為異常煤處理結(jié)束時(shí)間。異常煤實(shí)際處理過(guò)程中,實(shí)際處理量較異常煤進(jìn)倉(cāng)的量大。儲(chǔ)煤倉(cāng)直徑大,高度高,儲(chǔ)煤倉(cāng)下料時(shí)煤料不呈平面下降,同時(shí)煤料進(jìn)倉(cāng)時(shí),不是均勻覆蓋煤倉(cāng)上部,因此異常煤和正常煤分層處存在混合現(xiàn)象,導(dǎo)致實(shí)際處理過(guò)程中,消化處理煤量較進(jìn)入煤倉(cāng)中異常煤實(shí)際量大。

以重鋼某次消化處理為例進(jìn)行說(shuō)明。一批煉焦煤(Ad20.18%,Vdaf24.5%,St,d0.57%,G40,Y14.1 mm)進(jìn)入重鋼2#儲(chǔ)煤倉(cāng),約3 515 t。第一步:異常煤確定。重鋼2#儲(chǔ)煤倉(cāng)累積質(zhì)量為Ad11.02%、Vdaf20.23%、St,d1.53%、G86、Y18.0 mm。根據(jù)對(duì)比分析確定該煤為異常煤。第二步:異常煤處理配比確定。結(jié)合重鋼現(xiàn)有煉焦煤,重點(diǎn)考察異常煤質(zhì)量具體情況,合理優(yōu)化配煤方案。第三步:異常煤在儲(chǔ)煤倉(cāng)中位置的確定。2#倉(cāng)進(jìn)異常煤后,未進(jìn)其他煉焦煤。經(jīng)盤存可知,2#倉(cāng)共約有6 300 t煤,其中異常煤約3 515 t,則異常煤底部有正常煤約2 785 t。第四步:異常煤開始處理時(shí)間的確定。根據(jù)焦炭產(chǎn)量、異常煤所在煤倉(cāng)的實(shí)際配煤比,經(jīng)計(jì)算異常煤下部的正常煤約可用5~6 d,鑒于煤倉(cāng)下料不均勻,為保證焦炭質(zhì)量,在正常煤使用4 d后,開始取樣分析,尋找異常煤開始處理時(shí)間。儲(chǔ)煤倉(cāng)內(nèi)使用完畢后,異常煤處理完畢。

3.5 異常煤消化處理期間強(qiáng)化措施

異常煤消化處理期間必須確保其他外部條件,為焦炭質(zhì)量穩(wěn)定創(chuàng)造條件。如加強(qiáng)入司煉焦煤檢測(cè),穩(wěn)定入廠煤質(zhì)量,避免再次出現(xiàn)異常煤入倉(cāng)發(fā)生;加強(qiáng)配煤控制,提高配煤準(zhǔn)確率;加強(qiáng)煉焦過(guò)程控制,降低焦?fàn)t爐溫波動(dòng),提高焦?fàn)t穩(wěn)定性等。

4 結(jié)語(yǔ)

異常煤消化處理過(guò)程中易將大量正常煉焦煤視為異常煤處理,導(dǎo)致異常煤處理成本增加,因此加大煤倉(cāng)底部煉焦煤質(zhì)量檢測(cè)頻率,可有效降低正常煤使用量,有利于降低異常煤處理成本。異常煤消化處理僅暫時(shí)解決了異常煤入倉(cāng)問題,長(zhǎng)期有效解決方法還是要加強(qiáng)入司來(lái)料預(yù)檢和入倉(cāng)管理,將有質(zhì)量問題的煉焦煤擋在廠外,杜絕入倉(cāng),同時(shí)確保正常煉焦煤入倉(cāng)準(zhǔn)確。

參考文獻(xiàn):

[1] 李雙林.質(zhì)量異常煉焦煤的判斷及使用分析[J].太鋼科技,2007(2):5-7.

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