楊惠玲
摘 要:中水作為發(fā)電廠的鍋爐補給水,是近年環(huán)保的迫切要求,更是電力系統(tǒng)的發(fā)展方向,但因種種技術(shù)性及客觀性存在的困難,實際上很難得以實施,各電廠的中水大都只作為循環(huán)冷卻水系統(tǒng)及脫硫系統(tǒng)的補水,為了實現(xiàn)全中水發(fā)電,侯馬熱電從加藥系統(tǒng)及來水系統(tǒng)、工業(yè)水進水系統(tǒng)的技術(shù)改進、中水及水處理的加藥調(diào)整,設備的運行方式等方面采取了行之有效的技術(shù)措施,最終使中水成功進入鍋爐補給水制水系統(tǒng),該項技術(shù)具有節(jié)約水資源及環(huán)保方面的重要意義,是一次成雙功的技術(shù)探索與實踐。
關(guān)鍵詞:中水 發(fā)電 探索 實踐
中圖分類號:TM612 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2018)01(a)-0049-02
侯馬熱電于2017年7月18日開始,實現(xiàn)了中水進入鍋爐補給水系統(tǒng),從此侯馬熱電生產(chǎn)用水全部中水化,這是一個具有環(huán)保、節(jié)水,經(jīng)濟性里程碑意義的重大技術(shù)突破,截止目前,中水進入鍋爐補給水系統(tǒng)已有110天,水處理系統(tǒng)各設備運行參數(shù)正常,水汽系統(tǒng)各重要指標正常。
中水作為發(fā)電廠的鍋爐補給水,是近年環(huán)保的迫切要求,更是電力系統(tǒng)的發(fā)展方向,但因種種技術(shù)性及客觀性存在的困難,實際上很難得以實施,各電廠的中水大都只作為循環(huán)冷卻水系統(tǒng)及脫硫系統(tǒng)的補水,為了實現(xiàn)全中水發(fā)電,侯馬熱電采取了以下措施。
1 侯馬熱電采取的措施
1.1 嚴格控制侯馬市污水處理廠的來水水質(zhì)為中水一級A類
侯馬熱電所用中水,為侯馬市政通污水處理廠出水。為了解決中水來水雜質(zhì)含量高,會造成鍋爐補給水處理系統(tǒng)膜元件的污堵、壓差過快增長的問題,經(jīng)多次協(xié)商和溝通,侯馬熱電化學專業(yè)要求為電廠直供中水的萬通污水廠必須投入其過濾裝置,并增加了一套230T/H流量的自清洗過濾器,自上述設備投運以來,電廠中水來水水質(zhì)明顯好轉(zhuǎn),徹底解決了超濾膜壓差大,出水量銳減的問題。
1.2 加強中水深處處理系統(tǒng)的加藥調(diào)整,確保出水符合設計標準
隨著中水進入化學水處理系統(tǒng),中水深度處理的制水量大幅增加,現(xiàn)在的日處理量為以前的2~3倍,且水質(zhì)也要求更高,為了適應上述要求,對中水澄清池的混凝劑、助凝劑及石灰加入量進一步進行了精細的調(diào)整,同時提高藥品的到場質(zhì)檢標準,確保用藥安全,質(zhì)量可靠;中水是全自動加藥,為了確保加藥精準,對全部在線表計進行了校驗,確保指示準確。經(jīng)過上述努力,現(xiàn)中水處理水質(zhì)合格,達到了進入鍋爐水處理系統(tǒng)的進水要求,為水處理各設備的安全運行打好基礎。
1.3 加強了超濾的反洗頻次
原來超濾為每45min反洗一次,進入中水后改為每30min反洗一次,可及時將污堵成分反洗出去,防止超濾膜件壓差的過快增長。
1.4 提高EFM深度清洗的頻次
原用備用水時的清洗頻次為每35個反洗周期進行一次EFM清洗,進入中水后改為每20個反洗周期進行一次EFM清洗。EFM是一種小分子的深度清洗,對恢復超濾膜的通透性有更好的效果。
1.5 增加超濾的化學清洗次數(shù)
以前使用備用水源時一年對超濾清洗一次,現(xiàn)在每3個月清洗一次?;瘜W清洗采用氫氧化鈉+次氯酸鈉配方,經(jīng)使用清洗效果良好,設備的出水率能夠得以恢復,膜壓差也可恢復正常水平。
1.6 增加多介質(zhì)過濾器的反洗頻次
原來為運行滿60h反洗一次,現(xiàn)為每50h反洗一次,能保持正常壓差及出水,濁度符合超濾進水要求。
1.7 對中水加藥系統(tǒng)進行改造,確保加藥系統(tǒng)滿足中水運行要求
中水深度處理分別進行了進水管線改造;石灰加藥系統(tǒng)改造,次氯酸鈉加藥系統(tǒng)改造、混凝劑加藥系統(tǒng)改造及硫酸加藥系統(tǒng)改造。
通過以上改造,保證在中水供水緊張的時段可以由備用水源為補充。沒有改造前,中水深處處理系統(tǒng)的來水只能為單一性來水,要么是中水要么是備用水,當中水水量少時只能停用中水而改為備用水源,以滿足生產(chǎn)的正常需要,經(jīng)改造后改變了上述情況,對中水的使用起到了保證作用,同時對系統(tǒng)投運前期水質(zhì)不符合水處理用水要求的水可以很方便地進入對水質(zhì)要求相對較低的工業(yè)水箱,解決了不合格水無法排放的困難,為廠區(qū)的零排放打好基礎。原來的石灰加藥系統(tǒng)為單元制,只能一個加灰系統(tǒng)對一個澄清池,如對應的加藥系統(tǒng)有問題就只能倒換澄清池,而澄清池的切換需要較長的時間才能正常,如恰為各單元有一個對應的系統(tǒng)有問題就只能全布停運中水,對中水的正常使用非常不利。經(jīng)改造后,石灰加藥實現(xiàn)了母管制,可以兩套系統(tǒng)互相調(diào)用,徹底改變了以前的被動局面。通過對氯酸鈉加藥系統(tǒng)改造及硫酸加藥系統(tǒng)改造,改變了以前地埋管進藥極易造成腐蝕泄漏且又無法檢查檢修的情況,現(xiàn)在新改造的加藥系統(tǒng)便于運行維護和檢修。混凝劑加藥系統(tǒng)由原來的進水管加藥改為在第一反應室加藥,加粗了加藥管道,解決了以往藥品堵管的問題。經(jīng)過以上改造。對保證中水的正常利用起到了重要的保證作用。
1.8 調(diào)整設備運行方式,加強水處理加藥調(diào)整
以前使用備用水源時,水處理的設備運行方式為:一臺過濾器對兩臺超濾,為了確保中水處理下的運行周期和出水量滿足要求,經(jīng)多次對比實驗,現(xiàn)確定為兩臺過濾器對三臺超濾運行,實行中負荷運行,同時加大殺菌劑及反滲透阻垢劑的加入量,提高了設備的安全運行系數(shù)?,F(xiàn)經(jīng)近3個月的運行,該方式可以達到運行的各項指標,且運行周期較長。
1.9 對中水脫泥機進行大修及澄清池進行重新防腐
2017年7~9月份對脫泥機進行了大修,提高了脫泥效率,對澄清池進行了重新防腐,防止設備的污堵、腐蝕損壞及保證了水質(zhì),使中水深度處理系統(tǒng)設備能夠滿足水處理大量制水的需要。
2 采取措施后的效果
通過采取以上技術(shù)措施,經(jīng)對使用中水前后的各種數(shù)據(jù)對比,使用中水后水處理指標及水汽指標均正常,具體效果列表對比如表1所示。
3 使用中水發(fā)電后的經(jīng)濟、環(huán)保效益測算
按中水投入水處理系統(tǒng)運行以來的8、9、10月份計算,8月份用中水量為53110t,占月用水量的84%;9月份用中水量為56640t,占月用量的92.9%;10月份中水用量為51280t,占月用量的90.19%,僅3個月的單機運行共節(jié)省費用19.4846萬元,每月平均節(jié)約費用6.49萬元,以此推算,中水發(fā)電技術(shù)的應用每年可節(jié)約水費約合77.88萬元。一方面可節(jié)約大量的水費開支,減少發(fā)電成本;另一方面可做到中水的循環(huán)再利用,減少大量的自來水或地下水源的消耗,其環(huán)保效益是巨大的,是一項利國利民,澤被后世的技術(shù)成果,可以推廣使用,造福一方。
4 總體性能指標與國內(nèi)外、集團公司內(nèi)其他單位技術(shù)比較
中水作為發(fā)電廠的鍋爐補給水,是近年環(huán)保的迫切要求,更是電力系統(tǒng)的發(fā)展方向,但因種種技術(shù)性及客觀性存在的困難,實際上很難得以實施,多數(shù)電廠的中水大都只作為循環(huán)冷卻水系統(tǒng)及脫硫系統(tǒng)的補水,全中水發(fā)電技術(shù)在集團公司處于領先水平。
5 存在的問題及推廣應用前景
下一步應繼續(xù)優(yōu)化運行方式,對反滲透的清洗進行技術(shù)攻關(guān),對水處理反滲透加藥系統(tǒng)進行改造,實現(xiàn)雙加藥系統(tǒng),即可以在生水進水系統(tǒng)加效果更好的非氧化性殺菌劑,而在超濾的反洗系統(tǒng)及EFM清洗系統(tǒng)加效果較好且價格便宜的次氯酸鈉殺菌劑,并在反滲透系統(tǒng)增加粘泥剝離劑加藥系統(tǒng),以期反滲透系統(tǒng)能更加安全可靠地運行。
6 結(jié)語
中水發(fā)電是環(huán)保的迫切要求,是廢水循環(huán)再利用的要求,具有深遠的水資源保護的重要意義和廣闊的發(fā)展前景,是一項重大的技術(shù)突破,如能廣泛推廣,于國于民都具有深遠的意義和影響。
參考文獻
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