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5起過程安全事故的教訓(xùn)(下)

2018-04-24 09:22:51阿爾伯特奈斯王夢蓉
現(xiàn)代職業(yè)安全 2018年3期
關(guān)鍵詞:鐵粉操作員粉塵

阿爾伯特·奈斯|文 王夢蓉|譯

臺塑集團(tuán)氯乙烯泄漏事故

2004年4月23日,美國伊利諾伊州奧波利斯鎮(zhèn)的臺灣臺塑集團(tuán)聚氯乙烯裝置(PVC)發(fā)生重大火災(zāi)和爆炸,導(dǎo)致5人死亡,3 人受重傷,PVC裝置大部分被摧毀,附近倉庫中的PVC樹脂被引燃。因擔(dān)心繼發(fā)火災(zāi)產(chǎn)生的煙塵對居民造成傷害,附近社區(qū)被迫疏散2日。

氯乙烯單體(VCM)易燃又具有致癌性,是制造PVC的主要原材料。該公司利用VCM生產(chǎn)PVC樹脂,而VCM在此次爆炸火災(zāi)事故中卻成了燃料。

事故經(jīng)過

PVC是在間歇式反應(yīng)器中通過對VCM、水、懸浮劑和反應(yīng)器引發(fā)劑加壓加熱后生產(chǎn)出來的。廠房內(nèi)共有24臺反應(yīng)器,每組4臺,每2臺反應(yīng)器由1個控制站進(jìn)行控制(見圖6)。反應(yīng)器的反應(yīng)結(jié)束后,通過底部閥門將PVC溶液輸送到下一個過程容器中。

圖6 1人在反應(yīng)器上部進(jìn)行監(jiān)控,1人在底部進(jìn)行控制和排空

每次PVC傳輸完成,都要通過人孔對反應(yīng)器內(nèi)的危險性氣體進(jìn)行吹掃,并對反應(yīng)器內(nèi)部進(jìn)行強(qiáng)力清洗。清洗污水通過反應(yīng)器底部的閥門和排污閥排到下水道中。所有步驟都為人工操作。

事發(fā)當(dāng)天,D306號反應(yīng)器的反應(yīng)結(jié)束,清洗作業(yè)也已完成,操作員到樓下將反應(yīng)器排空。據(jù)稱他到達(dá)樓梯底部后,走錯了方向,走到了4個相同反應(yīng)器中正在發(fā)生反應(yīng)的反應(yīng)器旁(見圖7)。該操作員很可能試圖打開D310反應(yīng)器底部的閥門和排空閥。閥門受連鎖保護(hù),反應(yīng)器壓力超過69 kPa時會保持關(guān)閉狀態(tài)。由于該反應(yīng)器正在生產(chǎn)PVC,閥門沒未被打開。

出現(xiàn)緊急狀況(如反應(yīng)器超壓)時,操作員會按照應(yīng)急轉(zhuǎn)料程序的要求,打開反應(yīng)器底部閥門和轉(zhuǎn)料閥門,與空的反應(yīng)器連接。但這種情況下,反應(yīng)器壓力都要高于69 kPa,安全聯(lián)鎖會阻止底部閥門打開。鑒于此,公司增加了手動聯(lián)鎖旁路,操作員在緊急情況下可以打開閥門給反應(yīng)器泄壓。旁路將快接接頭連接到空氣軟管上,操作員可以把閥門執(zhí)行器與控制器斷開,將應(yīng)急空氣軟管直接連到執(zhí)行器上打開閥門。

圖7 D306和D310反應(yīng)器位于布局相同的設(shè)備室的不同位置

當(dāng)時,操作員很可能認(rèn)為自己操作的是正確的反應(yīng)器(D306),只不過是反應(yīng)器底部閥門不好用。發(fā)現(xiàn)閥門打不開,他切換到了備用空氣供應(yīng)并超馳控制聯(lián)鎖。但在進(jìn)行這些操作的過程中,他卻未與樓上的反應(yīng)器操作員和值班長溝通,也沒有檢查反應(yīng)器的實際運行狀態(tài)。

反應(yīng)器底部的閥門被打開后,VCM傾瀉而出,整座廠房迅速充滿液體和氣體,滅火噴淋系統(tǒng)啟動。廠房內(nèi)的VCM探測器也檢測到VCM含量超出最大測量值。值班長和反應(yīng)器操作員忙于處理泄漏卻未采取任何疏散措施。VCM氣體遇到點火源后發(fā)生多次爆炸。繼發(fā)的火災(zāi)蔓延到PVC倉庫,燃燒持續(xù)數(shù)小時,大量刺激性煙霧漂到附近社區(qū)。

事故原因

操作員對聯(lián)鎖進(jìn)行了超馳控制,導(dǎo)致高溫高壓VCM泄漏。對容器的聯(lián)鎖管理未建立綜合標(biāo)準(zhǔn),例如聯(lián)鎖變更要獲得當(dāng)班班長的批準(zhǔn)等。員工也不知道如何應(yīng)對重大事故。

導(dǎo)致事故發(fā)生的其他因素有反應(yīng)器組的平面布置相似,反應(yīng)器下方的操作員未配備無線對講機(jī),與樓上負(fù)責(zé)反應(yīng)器控制的操作員溝通不暢。

關(guān)鍵教訓(xùn)

操作員和工程師必須遵守各項程序和協(xié)議。過程發(fā)生超范圍運行時,應(yīng)停止作業(yè),聽從有經(jīng)驗的員工的建議,必要時將過程停下來。該操作員在超馳聯(lián)鎖時應(yīng)獲得班長的許可。

此外,該事件中,反應(yīng)器布置的設(shè)計問題也給操作員造成了困惑。應(yīng)急轉(zhuǎn)料程序必須通過反應(yīng)器底部閥門連鎖旁路完成,因此工廠就設(shè)計出了“方便易行”的辦法。實際上,設(shè)計工程師和運行工程師應(yīng)采用工程控制方式,而且要對聯(lián)鎖旁路的記錄和日志進(jìn)行監(jiān)測。此外,操作員進(jìn)行操作的樓層則應(yīng)設(shè)立反應(yīng)器狀態(tài)指示,而且要嚴(yán)格執(zhí)行操作程序和聯(lián)鎖管理要求。

操作員未配備相關(guān)工具(不同樓層之間通訊用無線電對講機(jī)),很難按程序作業(yè)。管理層有責(zé)任為員工提供安全作業(yè)所需的工具和控制措施。

臺塑集團(tuán)接手該廠后,人員安排發(fā)生變化,員工減少,崗位責(zé)任也發(fā)生變化。但該公司沒有對這些變化的潛在影響進(jìn)行組織管理變更審查。

從這起爆炸事故中還可以看出應(yīng)急計劃的重要性。VCM泄漏后,廠房中的氣體檢測器和防火噴淋系統(tǒng)均啟動。操作員當(dāng)時一心處理泄漏,而正確的方法應(yīng)是先疏散人員。

海格納士公司可燃粉塵閃燃事故

2011年,美國海格納士公司位于田納西州加勒廷市的工廠,發(fā)生了幾起嚴(yán)重的鐵粉閃火和氫氣爆炸事故。工廠主要是將廢金屬熔化,生產(chǎn)各種金屬粉末。3起事故共造成5人死亡,3人受傷。

工廠的主要產(chǎn)品是純度為99%的鐵。生產(chǎn)過程中,首先將廢鐵熔化,再將熔化后的鐵冷卻打磨成粗鐵粉,之后再將粗鐵粉用30 m長的傳送帶送入退火爐。退火爐內(nèi)的臨氫環(huán)境在還原氧化物的同時還可以防止氧化。氫氣由地溝中的管道送入退火爐,地溝上面覆蓋了金屬板。最后,從退火爐出來的鐵餅將在鐵餅粉碎機(jī)內(nèi)被壓成粒徑為45~150μm的鐵粉。

第1起事故

2011年1月31日,操作員懷疑輸送鐵粉的斗式提升機(jī)脫軌(即料斗帶跑偏,由于扭矩加大有可能導(dǎo)致電機(jī)過熱)。將電機(jī)停掉后,1名維修工和1名電工開始檢查設(shè)備,發(fā)現(xiàn)料斗帶沒有跑偏,于是讓操作員重新啟動電機(jī)。電機(jī)啟動過程中產(chǎn)生的震動使設(shè)備上和地面上的粉末散開,迅速發(fā)生閃火,2名工人被大火吞噬死亡。

圖8 廢鐵加工廠設(shè)備和廠房架構(gòu)表面上堆積的鐵屑

第2起事故

2011年3月29日,該廠1名工程師和1名承包商正在更換退火爐的點火器,由于氣體管線無法連通,工程師用錘子敲擊管線。附近作業(yè)表面的大量粉塵被錘擊分散后迅速燃著,工程師被燒傷,承包商得以逃生。工程師當(dāng)時幸好穿著防火服,由此躲過一劫。圖8是2011年2月3日,即事發(fā)前2個月左右在工廠拍攝的照片,從中可看到裝置表面積聚了一層厚厚的粉塵。

第3起事故

2011年5月27日,退火爐附近作業(yè)的操作員發(fā)現(xiàn)有氣體從地溝中泄漏,該地溝中除了有退火爐排空氣管線外,還有氫氣管線、氮氣管線和冷卻水排水管。機(jī)修工被派往現(xiàn)場查找泄漏點,進(jìn)行維修,1名外操當(dāng)時也在周圍作業(yè)。盡管維修人員知道氫氣管線也在該地溝中,但想到最近工廠的氮氣管線泄漏過,所以認(rèn)為這次泄漏的仍然是不易燃的氮氣。但實際卻是氫氣。地溝的蓋子很沉,必須用叉車,在將地溝蓋吊起的瞬間,摩擦產(chǎn)生火花,引發(fā)了爆炸。氫氣爆炸后使堆積在椽子上和廠房高處構(gòu)架表面的大量粉塵散開。部分粉塵燃著后形成閃火。3名工人被大火吞噬,均不治身亡。

關(guān)鍵教訓(xùn)

了解危險和風(fēng)險是基于風(fēng)險的過程安全管理的重中之重。事后調(diào)查發(fā)現(xiàn),鐵粉的爆炸危險性很小,并且不太易燃。但從此次事故可以看出,即使不易爆、又很難點燃的粉塵也是可燃的,也具有危險性,并且在燃著后會導(dǎo)致傷亡。像這種事故,可能公司了解必要的安全信息,但工人卻不知曉可燃粉塵的危險和風(fēng)險。

從以往事故中學(xué)習(xí),是基于風(fēng)險的過程安全管理的核心內(nèi)容。該廠在1992年曾出現(xiàn)過與2011年的第3起事故相似的情況,但卻未吸取任何教訓(xùn)。

對于生產(chǎn)加工固體材料的車間,現(xiàn)場保潔也非常重要。這3起事故,都是因為有大量可燃粉塵存在而加重了事故后果。而后果較嚴(yán)重的事故中,大多數(shù)也都是因現(xiàn)場保潔不好所引起。此次事故的工廠也存在粉塵排放和現(xiàn)場保潔問題。雖然已經(jīng)安裝了袋式除塵器,但系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)故障,此外,除塵過程中還會有粉塵泄漏。

由于粉塵控制不力,加上現(xiàn)場保潔工作不完善,粉塵堆積的厚度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了閃火所需的燃料量。這也是事故原因之一。

結(jié)語

從上下篇連載的5起事故可以看出過程安全管理的重要性。這些沉痛的教訓(xùn)讓我們反思,必須防止類似事故。享譽全球的過程安全專家特雷弗·克萊茲(Trevor Kletz)曾說:“企業(yè)沒有記憶——但人有?!毕M@些事故能時刻提醒我們,不讓悲劇重演。

大多數(shù)的過程在設(shè)計階段就會提供多個保護(hù)層,但沒有任何保護(hù)措施能確保萬無一失。就像瑞士奶酪片一樣,每層都會有孔洞。當(dāng)多個問題或多個孔洞串成一條線時,就會發(fā)生事故。過程安全管理的目標(biāo)就是盡量減小、減少孔洞。同時,事故也都表明,僅依賴技術(shù)無法預(yù)防事故,管理體系和公司文化也起著至關(guān)重要的作用。安

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