(深圳水務(wù)集團深圳市蓮塘供水服務(wù)有限公司,深圳 518000)
深圳市蓮塘水廠設(shè)計供水規(guī)模5萬m3/日,原水取自鄰近水庫,處理工藝為常規(guī)工藝(折板反應(yīng)池-斜管沉淀池-砂濾池-清水池-重力流供水),自2006年開始用二氧化氯(CLO2)取代液氯(CL2)作為自來水生產(chǎn)氧化消毒劑,常規(guī)投加方式為前加氯預(yù)處理+濾后出廠消毒。前加氯常規(guī)情況下投加在反應(yīng)池前,主要用于殺滅藻類及氧化有機物,在特殊時期投加點改在濾前(強化濾池滅菌或強化除錳),濾后和出廠水加氯主要用作殺菌消毒。為加強水廠生產(chǎn)及水質(zhì)安全保障,2017年3月,蓮塘水廠改造和啟用了次氯酸鈉投加系統(tǒng),并進行了二氧化氯與次氯酸鈉兩種氧化消毒劑聯(lián)合投加的生產(chǎn)試驗,取得了一定經(jīng)驗和效果。
水庫原水通過泵站提升50米揚程,經(jīng)長度約500米的原水管道輸送到蓮塘水廠。水庫原水水質(zhì)符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標準GB3838—2002》Ⅱ~Ⅲ類標準,原水水質(zhì)主要風險為突發(fā)性高錳、高濁、高藻及其所帶來的對生產(chǎn)和供水水質(zhì)安全的影響。
水廠實際日均供水3萬m3/日,最高日4萬m3/日,采用二氧化氯(CLO2))作為自來水生產(chǎn)過程中氧化消毒劑,二氧化氯采用現(xiàn)場制備方式,工藝為:鹽酸+氯酸鈉經(jīng)過復(fù)合式二氧化氯發(fā)生器反應(yīng)制成二氧化氯,反應(yīng)式:HCL+NaCLO3=CLO2+1/2CL2+NaCL+H2O。水廠處理工藝和二氧化氯投加方式示意如圖1所示。
圖1 單獨使用二氧化氯的投加方式
蓮塘水廠原水水質(zhì)較優(yōu)良(地表水Ⅱ~Ⅲ類標準),現(xiàn)狀單一氧化消毒劑種類(二氧化氯)及投加方式基本能滿足常規(guī)情況下水廠除藻、除錳、氧化有機物及供水消毒工藝及水質(zhì)安全保障要求。在突發(fā)或季節(jié)性原水水質(zhì)突變情況下,蓮塘水廠存在如下水質(zhì)保障安全隱患問題
(1)水庫原水藻類繁殖爆發(fā)和氨氮增高情況下,水廠將增加投氯量進行殺滅藻類、氧化有機物及殺菌等強化工藝處理措施,以保障正常生產(chǎn)及水質(zhì)安全。
(2)每年10~11月份,季節(jié)交替,氣溫驟降時期,蓮塘水廠均會遇到原水錳超標問題(蓮塘水廠原水溶解錳最高時達0.3mg/L,分析原因可能是氣溫驟降時引起水庫上下層水體交換,導(dǎo)致水庫底層錳元素釋放及上升到泵站取水層位置,且蓮塘水廠與原水泵站僅500米距離,原水中的錳元素來不及自然氧化就供到了水廠。使用同一原水泵站及原水管路的下游兩家水廠沒有同類問題,分析原因應(yīng)該是下游兩家水廠的原水管路距離較遠(管渠長度分別為6000米和12000米),且下游兩家水廠原水進廠前段各有一段長約2000米輸水隧道,原水中的錳元素在輸水管渠中氧化和沉淀吸附了),
在原水錳超標季節(jié),如水廠工藝處理措施不當,將會導(dǎo)致發(fā)生管網(wǎng)黃水問題而造成不良影響,2012年11月蓮塘水廠供水區(qū)域就曾發(fā)生過此類問題,引起市民投訴。因此,每當這個時候,水廠為有效除錳,將會采取前加氯(二氧化氯)轉(zhuǎn)到濾前投加,同時增加投氯量等強化工藝處理措施。
以上兩點所采取的強化工藝處理措施均會導(dǎo)致二氧化氯設(shè)備高負荷運行、出廠水消毒劑嗅味值增高、二氧化氯消毒副產(chǎn)物(亞氯酸鹽和氯酸鹽)超標等設(shè)備和水質(zhì)安全風險。
為解決蓮塘水廠只有單一種類氧化消毒劑(二氧化氯)及此消毒設(shè)施無備用的安全隱患問題,決定改造和啟用閑置的次氯酸鈉投加系統(tǒng),以次氯酸鈉和二氧化氯聯(lián)合投加方式解決原水突變狀況下氧化消毒劑需量增加、投加點靈活選擇搭配和氧化消毒設(shè)施及藥劑安全備用問題。
2017年1~2月,蓮塘水廠改造和調(diào)試廠內(nèi)次氯酸鈉投加系統(tǒng),使之與二氧化氯投加系統(tǒng)成為我廠一套能聯(lián)合使用和靈活搭配的氧化消毒劑投加系統(tǒng),在綜合考慮我廠設(shè)計建設(shè)時以二氧化氯消毒為主,次氯酸鈉作為應(yīng)急和補充的條件及在參閱相關(guān)技術(shù)文獻[1,2]的基礎(chǔ)上, 決定以次氯酸鈉(前加氯)+二氧化氯(消毒)的聯(lián)用方案進行生產(chǎn)試驗。改造后的氧化消毒劑投加方式見圖2。
圖2 次氯酸鈉與二氧化氯聯(lián)用投加方式
2017年2月28日,我廠開始以次氯酸鈉+二氧化氯的方式進行實際生產(chǎn)試驗,為更好保障生產(chǎn)和水質(zhì)安全,生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點的參數(shù)與之前一致(濾前水余氯控制在0.10~0.15mg/L;出廠水二氧化氯控制在0.10~0.15mg/L)。
次氯酸鈉+二氧化氯的方案經(jīng)過3個月的生產(chǎn)實際運行效果觀察及相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)對比,得出以下運行數(shù)據(jù)及結(jié)果。
(1)極大提高了我廠氧化消毒劑投加系統(tǒng)保障能力,消除了風險隱患,能更好保障生產(chǎn)和水質(zhì)安全。原先我廠只有一套二氧化氯投加系統(tǒng),在原水水質(zhì)突變情況下不能很好增加投氯量及更加靈活選擇投加點,且次氯酸鈉投加系統(tǒng)由于長期閑置,起不到應(yīng)急和補充作用,存在很大生產(chǎn)和水質(zhì)安全保障隱患。在次氯酸鈉系統(tǒng)啟用且與二氧化氯聯(lián)合使用后,次氯酸鈉和二氧化氯投加系統(tǒng)成為我廠一套可靈活搭配,互為補充及備用的氧化消毒劑投加系統(tǒng),極大提高了我廠生產(chǎn)和水質(zhì)安全保障能力。
(2)大幅降低了我廠出廠和管網(wǎng)水消毒副產(chǎn)物檢測濃度,安全水水質(zhì)安全得到進一步提高。次氯酸鈉和二氧化氯聯(lián)合投加后,我廠出廠水和管網(wǎng)水的二氧化氧消毒副產(chǎn)物亞氯酸鹽檢測值下降53~54%,氯酸鹽檢測值下降73~74%,次氯酸鈉消毒副產(chǎn)物三氯乙酫出廠水檢測值遠低于《生活飲用水衛(wèi)生標準(GB5749—2006)》限值標準,具體數(shù)據(jù)見表1和表2。
(3)未增加藥劑成本,經(jīng)測算,兩種投加方式(單獨二氧化氯和次氯酸鈉+二氧化氯)的藥劑成本一致。2014~2016年單獨投加二氧化氯時的原料(鹽酸+氯酸鈉)成本為0.01035元/m3, 2017年3~5月次氯酸鈉+二氧化氯投加方式時的原料(次氯酸鈉+鹽酸+氯酸鈉)的成本為0.01035元/m3,兩者相等,見表3。
表1 蓮塘水司2017年3~5月和2016年全年亞氯酸鹽和氯酸鹽檢測值對照表
備注:①以上2016年和2017年均值為月檢平均值;
②《生活飲用水衛(wèi)生標準(GB5749—2006)》亞氯酸鹽和氯氯酸鹽限值為≤0.01mg/L。
表2 蓮塘水司2017和2016年出廠水三氯乙酫檢測值對照表
備注:①以上2016年檢測值上半年和下半年106項年檢平均值(2次平均),2017年檢測值為上半年106項檢測值(1次);
②《生活飲用水衛(wèi)生標準(GB5749—2006)》三氯乙酫限值為≤0.01mg/L。
表3 兩種投加方式單位成本對對照表
(1)次氯酸鈉和二氧化氯聯(lián)用可以增加水廠氧化消毒劑投加方案的靈活性,提高水廠生產(chǎn)和水質(zhì)安全保障能力。
(2)次氯酸鈉和二氧化氯聯(lián)用能降低消毒副產(chǎn)物濃度,提高供水質(zhì)安全保障。次氯酸鈉(前加氯)+二氧化氯(消毒)的投加方式)與單獨二氧化氯投加方式(前加氯+消毒)比較,出廠水和管網(wǎng)水二氧化氯消毒副產(chǎn)物亞氯酸鹽和氯酸鹽的濃度分別下降53%和73%,同時出廠水的次氯酸鈉消毒副產(chǎn)物三氯乙酫濃度未檢測出變化,均遠低于《生活飲用水衛(wèi)生標準(GB5749—2006)》的限值標準。
(3)次氯酸鈉+二氧化氯和單獨二氧化氯的兩種投加方式的藥劑單位成本一致。
[1]劉淵芳,尹世平,李柏敏.廣東化工,2011,38(4):107-109.
[2]吳思宇,盧小艷、劉麗君,張金松.凈水技術(shù), 2016,35(2):38-42.