邊 疆,徐 磊
(1.陜西延長石油(集團)油氣勘探公司南區(qū)勘探指揮部,陜西延安 716000;2.陜西延長石油(集團)有限責任公司延長氣田采氣二廠,陜西靖邊 718500)
目前國內(nèi)天然氣供需情況緊張,大大推動了天然氣的市場開發(fā)進程。然而,隨著石油天然氣開發(fā)的不斷深入,鉆井時井壁穩(wěn)定問題日益突出,制約石油天然氣的規(guī)模化開發(fā),所以研究井壁穩(wěn)定問題對開發(fā)油氣具有重要的影響[1]。
延長氣田位于鄂爾多斯盆地陜北斜坡帶,區(qū)域內(nèi)主要為一簡單的西傾單斜,構(gòu)造和斷裂不發(fā)育,局部有小型鼻狀隆起,從上至下主要氣層為:石千峰組、石盒子組中部、底部、山西組、本溪組和馬家溝組。從歷年所鉆井的情況看,井塌問題突出,尤其是劉家溝組下部地層至山西組的坍塌掉塊給鉆井帶來嚴重威脅,輕則造成井徑不規(guī)則、重則造成阻卡與蹩鉆、再嚴重會引發(fā)卡鉆等事故,耗費了大量的時間、財力和物力。
鉆井過程中,造成井壁坍塌的原因多種多樣,但是從根本上說,井壁坍塌的原因可以歸結(jié)為地層特性、地層的變形破壞規(guī)律、鉆井液與地層之間的相互作用、工程措施不力等方面,由延長氣田歷年鉆井數(shù)據(jù)統(tǒng)計,造成井壁失穩(wěn)的主要原因是鉆井液性能引起的井壁坍塌。且嚴重井塌主要發(fā)生在劉家溝底部、石千峰、石盒子組與山西組上部,井塌主要發(fā)生在起下鉆過程,可說明造成井壁失穩(wěn)可能是鉆井液密度偏低或鉆井液封堵性差,鉆井液濾液進入井壁,引起地層巖石強度下降,地層坍塌壓力增高,超過鉆井液密度而誘發(fā)井壁失穩(wěn)[2]。
延長氣田聚磺鉆井液參照現(xiàn)場配方,按照延長氣田現(xiàn)場所使用的處理劑配制[3]?;鶟{膨潤土加量選擇用4%、6%,基漿要求熱滾80℃/16 h;鉆井液性能按照GB/T 16783.1-2006測試程序進行測定,流變性加溫至40 ℃測定[4]。
膨潤土基漿性能(見表1)。聚磺鉆井液性能(見表2)。從表1、表2中數(shù)據(jù)可以看出:
(1)采用4%膨潤土基漿所配制的聚磺防塌鉆井液,YP、切力太低、濾失量偏大。
表1 不同膨潤土加量基漿對比
表2 模擬聚磺防塌鉆井液性能
表3 4%膨潤土聚磺鉆井液性能
(2)采用6%膨潤土基漿所配制的聚磺防塌鉆井液,鉆井液流變性明顯改善,YP提高、初切和終切也提高,但是濾失量比較大,起泡嚴重(因泡沫較多,加入0.1%消泡劑后測定密度)。
表4 6%膨潤土聚磺防塌鉆井液性能
2.1.1 4%膨潤土基漿 在4%膨潤土基漿中加入各種處理劑,鉆井液熱滾80℃/16 h后測性能(見表3)。從表3數(shù)據(jù)可以看出:在4%膨潤土基漿中加入1%SMP-1、0.7%PMC、1%FT-1 和 1.5%QS-2后,鉆井液黏切稍降,HTHP濾失量從73 mL降到35 mL。繼續(xù)加入0.3%CMC-HV,塑性黏度從 3 mPa·s增高到 9 mPa·s,HTHP濾失量從35 mL降到24.6 mL。再加入0.1%SD-21,塑性黏度從 9 mPa·s增高到 12 mPa·s,HTHP 濾失量從24.6 mL降到22.4 mL。
2.1.2 6%膨潤土基漿 在6%膨潤土基漿中加入各種處理劑,鉆井液熱滾80℃/16 h后測性能(見表4)。從表4數(shù)據(jù)可以看出:在6%膨潤土基漿中加入1%SMP-1、0.7%PMC、1%FT-1、1.5%QS-2、0.3%CMCHV和0.1%SD-21后,鉆井液塑性黏度從6.5 mPa·s增高到15 mPa·s,HTHP濾失量從64 mL降到22 mL。繼續(xù)加入0.2%SD-21,塑性黏度從15 mPa·s增高到19.5 mPa·s,HTHP濾失量從22 mL降到21 mL。再加入2%封堵劑PH2,塑性黏度從19.5 mPa·s增高到21 mPa·s,HTHP濾失量從21 mL降到18.4 mL。對于延長劉家溝以下地層的防塌要求來說,濾失量仍然偏大,鉆井液泡沫多。
現(xiàn)場聚磺鉆井液封堵性能實驗結(jié)果(見表5)。從表5數(shù)據(jù)可以得出:
4%膨潤土基漿所配的聚磺鉆井液,40~60目砂床封不住。
6%膨潤土基漿所配的聚磺鉆井液,40~60目砂床濾失量為13.5 mL;但內(nèi)外泥餅質(zhì)量不好,清水砂床失水量為全失。該鉆井液封堵性能達不到要求。
延長氣田石千峰組以下地層為弱分散,巖心回收率較高。選用回收率(77.4%)石盒子組泥巖巖心,采用聚合物KPAM與NPAN作為抑制劑的基礎(chǔ)漿進行回收率實驗,回收率達到96%。再加入聚胺類抑制劑,回收率不再增加[6]。對于延長氣田石千峰組以下的弱分散地層,采用聚合物KPAM與NPAN作為抑制劑,可以有效抑制地層分散。
3.2.1 QS-2加量對鉆井液流變性能及封堵性能的影響 QS-2加量對鉆井液流變性能的影響(見表6),從表中可以看出:QS-2對鉆井液流變性能影響不大。微降低鉆井液濾失量,密度稍有增大。
表5 聚磺鉆井液40~60目砂床封堵性能
延長氣田坍塌層可能存在較寬的縫隙,為了使鉆井液盡量少的進入地層、在近井壁環(huán)形區(qū)域更淺的范圍內(nèi)形成良好的封堵層,采用厚度為3 cm/40~60目石英砂砂床進行封堵實驗。
從表7看出,在鉆井液中加入QS-2,可以明顯降低40~60目砂床鉆井液濾失量與清水砂床失水量,提高鉆井液封堵性能。但砂床鉆井液濾失量與清水砂床失水量比較大。
3.2.2 封堵劑ZHFD加量對鉆井液流變性能及封堵性能的影響 從表8可以看出,基礎(chǔ)漿中QS-2加量選擇1.5%,再加入ZHFD,鉆井液濾失量稍微降低,HTHP濾失量降低明顯,PV增大,YP變化不大,終切有所降低,密度稍有增大。
從表9和圖1看出,隨著ZHFD的加量增加,40~60目砂床鉆井液濾失量與清水砂床失水量顯著降低,ZHFD加量4%時,鉆井液砂床濾失量降為0/30 min,清水砂床失水量2.5 mL/30 min。
表6 QS-2加量對鉆井液常規(guī)性能的影響數(shù)據(jù)
表7 40~60目砂床封堵實驗數(shù)據(jù)
表8 ZHFD加量對鉆井液常規(guī)性能的影響數(shù)據(jù)
通過以上實驗最終得出強封堵、強抑制鉆井液優(yōu)化配方:
表9 40~60目砂床封堵實驗數(shù)據(jù)
圖1 ZHFD對40~60目砂床封堵效果
表10 優(yōu)選配方鉆井液性能數(shù)據(jù)
5%~6%膨潤土漿+0.5%NPAN+2%SPNH(或PMC)+1%SMP-1+0.2%KPAM+2%FT-1+0.3%CMCHV+1.5%QS-2+0.2%燒堿+0.1%XCD+2%~4%ZHFD。
鉆井液主要性能(見表10),封堵性能(見表8)。該鉆井液具有良好流變性能,低的濾失量,抑制性強與封堵性強。如鉆定向井,需加入潤滑劑。
(1)按照延長氣田鉆井液設(shè)計的聚磺鉆井液配方所配的鉆井液發(fā)泡嚴重,鉆井流變性能、濾失量、HTHP濾失量均達不到設(shè)計要求,鉆井液封堵性差,不能滿足防止劉家溝以下地層坍塌的要求。
(2)通過優(yōu)選鉆井液抑制劑、封堵劑品種、質(zhì)量與加量得出強抑制、強封堵鉆井液配方:
5%~6%膨潤土漿+0.5%NPAN+2%SPNH(或PMC)+1%SMP-1+0.2%KPAM+2%FT-1+0.3%CMCHV+1.5%QS-2+0.2%燒堿+0.1%XCD+2%~4%ZHFD。
該鉆井液具有良好的流變性能,API濾失量為4.1 mL,HTHP濾失量為12.8 mL,抑制性強,巖屑回收率達96.3%,封堵性強,能有效封堵40~60目砂床。
參考文獻:
[1]王林忠.大慶油田北四地區(qū)鉆井防漏及堵漏技術(shù)研究[D].大慶:大慶石油學院,2007.
[2]黃寒靜.國內(nèi)外鉆井堵漏發(fā)展現(xiàn)狀[J].工程技術(shù)與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟,2009,18(2):4-5.
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