許志勝,楊鳳龍,劉英
(1.大連三壘科技有限公司,遼寧 大連 116000;2.歐姆龍自動化(中國)有限公司,遼寧 大連 116000;3. 大連海林博格機電設(shè)備有限公司,遼寧 大連 116000)
在塑料管道行業(yè)中,隨著農(nóng)業(yè)建設(shè)的發(fā)展,節(jié)水與灌溉的市場也在迅速擴大,打孔機作為整條生產(chǎn)線的重要設(shè)備,應(yīng)用越來越廣泛,尤其在國外。以前的打孔機用變頻器與小型PLC進(jìn)行控制,工藝比較落后,精度不高,一般為線下單獨操作。新一代的打孔機采用運動控制器和伺服驅(qū)動進(jìn)行控制。相對比具有可在高速線上同步生產(chǎn),噪音低,打孔均勻,廢屑集中回收,調(diào)整簡單,打孔尺寸準(zhǔn)確等優(yōu)點。
打孔機(圖1)采用螺旋銑打孔原理,在圓周方向共布置6把打孔刀,銑刀片安裝在螺旋導(dǎo)論上,導(dǎo)輪的導(dǎo)程同波紋管的波距相等,其中三個導(dǎo)輪為左旋,三個導(dǎo)輪為右旋,整個導(dǎo)輪安裝在氣動滑軌上。當(dāng)工作時,氣動閥得電,氣動滑軌伸出,使導(dǎo)輪落到波紋管波谷內(nèi);不工作時,氣動閥失電,氣動滑軌退回,導(dǎo)輪回到原位,整個氣動滑軌的伸出長度可以通過電機調(diào)整,不同的規(guī)格可以隨意更換。
螺旋導(dǎo)輪通過電機控制,對速度精度,和瞬時的大扭矩有很高的要求。螺旋導(dǎo)輪安裝在滑動導(dǎo)軌上,通過六根萬向軸節(jié)于傳動裝置相聯(lián),其中三根為左旋導(dǎo)輪,三根為右旋導(dǎo)輪。刀片安裝在導(dǎo)輪上,刀片伸出的長度可以調(diào)節(jié),這樣可以控制管材孔的長度。
當(dāng)在線生產(chǎn)時,為了保持管材在打孔時,速度的同步一致,增加牽引電機。必須保持螺旋導(dǎo)輪的線速度和管材生產(chǎn)的速度同步,使孔距一致。在全線聯(lián)機的控制方式下,實現(xiàn)全自動打孔。
圖1 打孔機
打孔機主要應(yīng)用于在線生產(chǎn)帶長條孔的波紋管(圖2),機械結(jié)構(gòu)簡單可靠,采用了純齒輪傳動,集中回轉(zhuǎn)切條等先進(jìn)結(jié)構(gòu)。本規(guī)格的打孔機主要技術(shù)指標(biāo)為:生產(chǎn)規(guī)格:Ф90~Ф160 塑料波紋管打孔;打孔尺寸(長×寬):15(-30)mm ×2(-5)mm;打孔數(shù)量:6孔,周向分布;主電機:5.5 kW;牽引電機:2×0.4 kW。
該打孔機主要有三個傳動點,由三軸伺服電機拖動,伺服采用歐姆龍EtherCAT 網(wǎng)絡(luò)G5伺服驅(qū)動器和電機。三軸伺服分別為:螺旋導(dǎo)輪伺服電機為主軸,兩個牽引伺服電機為從軸,控制上采用三軸伺服同步運行。采用觸摸屏終端進(jìn)行速度設(shè)定、伺服使能、伺服停止、故障報警、故障復(fù)位、手動操作、刀具調(diào)整、電機調(diào)整等。
打孔機的正常運行對電氣控制系統(tǒng)有以下幾點要求:
(1)傳動系統(tǒng)需要快速響應(yīng)和穩(wěn)定運行,主軸30 s內(nèi)扭矩150%正常運行。
(2)適應(yīng)設(shè)備打孔要求,三軸伺服速度同步一致。(3)同時必須同步線速度,實現(xiàn)在線管材生產(chǎn)。(4)為了方便數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理,在觸摸屏可以進(jìn)行速度設(shè)定,長度監(jiān)測,報警管理,遠(yuǎn)程訪問監(jiān)控設(shè)備狀況等。
(5)快速響應(yīng)的安全保護(hù)。
因此要求控制系統(tǒng)必須具有高效的運動控制性能和高速的網(wǎng)絡(luò)通訊。
圖2 打孔管材圖
考慮到成本,控制精度,同步性,實時高速網(wǎng)絡(luò)等要求。
本系統(tǒng)采用歐姆龍的帶有ECT網(wǎng)絡(luò)接口的新一代小型運動控制器NX1P,它是一體封裝緊湊機器自動化控制器,其主要特點:①整合時序控制與運動控制;②標(biāo)配控制用網(wǎng)絡(luò)EtherCAT;③標(biāo)配EtherNet/IP通信功能端口;④控制器本體內(nèi)置輸入輸出;⑤可進(jìn)行無蓄電池運行,等等。這些特點非常適用本設(shè)備。
伺服驅(qū)動采用歐姆龍ECT 網(wǎng)絡(luò)G5伺服,導(dǎo)輪主軸一臺為R88D-KN50F-ECT,牽引從軸兩臺為R88D-KN04H-ECT。高速、高精度G5系列適用于超高速EtherCAT通信,同時可實現(xiàn)高精度定位,標(biāo)準(zhǔn)配備全閉環(huán)控制。
伺服電機采用高性能的G5通用伺服電機R88M系列。
上位采用歐姆龍NB7W-TW01B,帶有EtherNet/IP以太網(wǎng)口的7"工業(yè)級觸摸屏,進(jìn)行速度設(shè)定,速度比例系數(shù)設(shè)定,報警顯示等??刂葡到y(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)如圖3所示:
圖3 控制系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)
具體采用的型號為NX1P2-9024DT1,自身帶有24個輸入,16個輸出的IO點,節(jié)省了單獨采購IO模塊的成本,并且具有EtherCAT和Ethenet網(wǎng)絡(luò)接口,同時可擴展I/O輸入輸出的數(shù)字和模擬量模塊,RS232,RS485等串行通信接口和各類總線接口模塊。NP1X集成了歐姆龍NJ高性能運動控制器的特點,具有功能強大,性價比高,亦可以連接第三方ECT網(wǎng)絡(luò)伺服與遠(yuǎn)程IO,編程界面友好等特點。
在波紋管產(chǎn)線生產(chǎn)過程中,打孔機作為整個產(chǎn)線中越來越重要的設(shè)備之一,其核心傳動環(huán)節(jié)是控制系統(tǒng)中三軸伺服的速度同步運行,因此,電子凸輪技術(shù)是此設(shè)備控制中的重要組成部分。為了準(zhǔn)確進(jìn)行速度同步控制,采用歐姆龍的G5系列伺服電機,該系列伺服速度響應(yīng)頻率2 kHz,脈沖輸入頻率響應(yīng)頻率4M pps,最大轉(zhuǎn)速達(dá)到6 000 r/min,配備高分辨率20bit的增量編碼器和多圈的絕對值編碼器,全閉環(huán)控制,加強抑振控制功能,兼顧安全性與生產(chǎn)效率[2]。
整套控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用實時以太網(wǎng)EtherCat以及EtherNet。NX1P運動控制器與G5 伺服之間采用EtherCat網(wǎng)絡(luò),觸摸屏與NX1P 之間采用EtherNet網(wǎng)絡(luò)。EtherCat為工業(yè)級實時以太網(wǎng),已經(jīng)成為工業(yè)通訊的主流,網(wǎng)絡(luò)通信速度可達(dá)到100 M級別,可連接伺服驅(qū)動器,視覺傳感器,安全,I/O等設(shè)備。具有通信速度快,安全可靠,省配線等特點。
本系統(tǒng)的軟件為歐姆龍的Susmac Studio,該軟件是歐姆龍公司2013年之后推出的最新軟件,主要為新一代伺服控制器NJ、NP1X提供軟件支持,具有功能非常強大,界面操作相對簡單,編程語言豐富等特點。本系統(tǒng)軟件主要采用FB編程方式,同時利用NX1P控制器循環(huán)掃描方式對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。程序設(shè)計主要采用電子凸輪技術(shù)實現(xiàn)伺服的同步控制,電子凸輪技術(shù)由機械凸輪演變而來,機械凸輪(Mechanical CAM)是一種能夠按照動力學(xué)特征和運動學(xué)特征的要求,具有曲線或者曲面輪廓作為副元素的構(gòu)件[3~4]。機械凸輪設(shè)計復(fù)雜,結(jié)構(gòu)不可變,動作不具有變化性。相對于機械凸輪而言,電子凸輪具有靈活性,軌跡易于改動,可以根據(jù)需求更改加工軌跡,減少了設(shè)計周期。
NX1P運動控制器內(nèi)置電子凸輪功能,采用兩牽引軸跟隨螺旋導(dǎo)輪主軸實現(xiàn)同步運動。電子凸輪的實現(xiàn)方式分為三步:第一,設(shè)定導(dǎo)輪主軸與牽引從軸參數(shù)。第二,設(shè)定合理電子凸輪曲線。第三,實現(xiàn)電子凸輪運動。電子凸輪實現(xiàn)的結(jié)構(gòu)流程圖如下所示:
圖4 電子凸輪結(jié)構(gòu)流圖
初始化程序包括:伺服原點預(yù)設(shè),錯誤復(fù)位,速度,加減速度設(shè)定以及設(shè)備運行參數(shù)設(shè)定等。
凸輪運動程序:啟動MC_CamIn(圖5)電子凸輪指令,當(dāng)各軸嚙合后,通過MC_MoveVelocity(圖6)速度控制指令,運行導(dǎo)輪主軸進(jìn)行速度控制,牽引從軸跟隨主軸進(jìn)行同步運行,運行過程中實時監(jiān)控牽引從軸與主軸的位置偏差,偏差超過預(yù)設(shè)值,進(jìn)行位置補償。
觸摸屏與NX1P 之間采用EtherNet網(wǎng)絡(luò),實時直接讀取伺服當(dāng)前的狀態(tài),如速度、電流。在觸摸屏可以進(jìn)行速度設(shè)定,長度監(jiān)測,報警管理,遠(yuǎn)程訪問監(jiān)控設(shè)備狀況等。也可以通過觸摸屏來進(jìn)行設(shè)備規(guī)格選擇、手動進(jìn)刀、手動退刀等手動操作,并增加檢修時,安全鎖解除、報警提示等功能。
圖5 MC_CamIn電子凸輪指令
圖6 MC_MoveVelocity指令
調(diào)試過程主要是進(jìn)行硬件檢查,軟件測試。
首先要保證硬件接線正確,保證輸入輸出的I/O信號和觸摸屏能夠與NX1P運動控制器進(jìn)行正常通信。
其次是進(jìn)行伺服參數(shù)調(diào)節(jié),設(shè)置物體剛性、位置環(huán),速度環(huán),電流環(huán)等參數(shù),保證主軸和從軸的同步性和速度的穩(wěn)定性,保證伺服同步性和穩(wěn)定性的同時,要提高它的響應(yīng)性。因為打孔時,扭矩最大,很容易造成電機堵轉(zhuǎn)。利用其精確的自動調(diào)諧,完全閉環(huán)控制,達(dá)到了理想的效果。利用歐姆龍的軟件Susmac Studio的監(jiān)控功能,圖5可以看到當(dāng)?shù)对诖蚩讜r,瞬時的最大扭矩在120%,平均80%左右,完全在伺服電機的控制范圍之內(nèi),基本滿足了對扭矩的要求。
圖7 扭矩監(jiān)控曲線
最后進(jìn)行程序調(diào)試,優(yōu)化程序,根據(jù)工藝要求和現(xiàn)場的實際情況,進(jìn)行程序修改完善,在現(xiàn)場牽引從軸和導(dǎo)輪主軸同步效果良好,保證了設(shè)備穩(wěn)定運行,滿足生產(chǎn)要求。
通過這次應(yīng)用歐姆龍運動控制器NP1X,使大連三壘打孔機控制技術(shù)有了質(zhì)的飛躍,這也是打孔機第一次使用伺服凸輪功能,效果非常好,實現(xiàn)了波紋管管材在線上同步速度下生產(chǎn),一次性生產(chǎn)出成品,減少了二次加工的麻煩。并且在全線聯(lián)機的控制方式下,實現(xiàn)全自動打孔。同時使用觸摸屏進(jìn)行參數(shù)設(shè)定,報警監(jiān)控,曲線監(jiān)視等。操作簡單,各項工藝指標(biāo)滿足生產(chǎn)工藝的技術(shù)要求,自調(diào)試完畢后,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,已經(jīng)投入到實際生產(chǎn)中,效果良好。
參考文獻(xiàn):
[1]三壘科技 SKC160B說明書.
[2]歐姆龍自動化(中國)有限公司. AC伺服電機/驅(qū)動器 G5系列,2012-07.
[3]徐宏偉,王龍英,郝發(fā)義.電子凸輪在印刷機中應(yīng)用的前景展望[J].印刷雜志,2005(11):70~72.
[4]張閣,鄒慧君.電子凸輪的概念和設(shè)計[J].機械設(shè)計與研究,2000(12):89~91.