梁曉寧,周 峰,張 亮
(山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司, 山西運(yùn)城 043200)
山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司變換裝置于2015年12月建成使用,處理粗煤氣量為198 055.1 m3/h(標(biāo)態(tài),濕基),焦?fàn)t煤氣量為47 656 m3/h(標(biāo)態(tài)),產(chǎn)變換氣178 414.18 m3/h(標(biāo)態(tài),濕基),采用杭州林達(dá)等溫變換技術(shù),1#采用等溫水移熱變換爐(青島聯(lián)信公司CO-MO系耐硫變換催化劑),控制變換爐出口溫度約為320 ℃,CO體積分?jǐn)?shù)約為2.1%;2#采用絕熱變換爐(湖北華爍公司耐硫變換催化劑),控制變換爐出口CO體積分?jǐn)?shù)為0.4%左右。
從氣化工段和焦?fàn)t氣凈化工段來的3.5 MPa,203 ℃混合煤氣進(jìn)入1#氣液分離器分離冷凝水,然后進(jìn)入變換爐進(jìn)料換熱器與來自1#變換爐出口的變換氣換熱,將溫度提高到231 ℃先進(jìn)入脫毒槽,再進(jìn)入1#變換爐,反應(yīng)溫度控制在≤350 ℃,CO體積分?jǐn)?shù)控制在≤2.1%,出氣溫度269 ℃。變換氣送入變換爐進(jìn)料換熱器,與混合煤氣換熱溫度冷卻至242 ℃,進(jìn)入激冷汽化器提高汽氣比,在提高汽氣比的同時(shí),變換氣溫度下降到220 ℃進(jìn)入2#變換爐,出口溫度控制在217 ℃,CO體積分?jǐn)?shù)控制在0.4%以下。出2#變換爐的變換氣依次進(jìn)入工藝?yán)淠杭訜崞?、低壓蒸發(fā)冷凝器、2#氣液分離器、鍋爐給水加熱器和蒸汽冷凝液加熱器、3#分離器、脫鹽水預(yù)熱器、4#氣液分離器、變換氣水冷卻器、5#氣液分離器降溫排液后,壓力變?yōu)?.22 MPa,溫度為37.8 ℃,送至后續(xù)工段。
變換氣水冷卻器前后壓差最高達(dá)0.3 MPa,5#氣液分離器現(xiàn)場(chǎng)排水散發(fā)出氨味。冷卻器壓差增高,初步判斷為變換氣水冷卻器列管堵塞。
處理措施:將變換氣水冷卻器進(jìn)口氣相溫度提高到70 ℃,恒溫一段時(shí)間,冷卻器前后壓差逐漸減小并恢復(fù)正常。停車后將變換氣水冷卻器氣相進(jìn)口法蘭打開,水冷卻器封頭內(nèi)沒有其他雜物,列管管板上較為干凈,不存在異物堵塞列管問題。調(diào)查分析后認(rèn)為是前工段所帶來的銨鹽堵塞所致,一部分為焦?fàn)t煤氣中硫銨工段脫硫不完全,焦?fàn)t氣中氨含量偏大,致使后工段氨含量累計(jì)后造成銨鹽結(jié)晶;另一部分為氣化工段送來的煤氣中氨含量大,導(dǎo)致變換系統(tǒng)在工序后期銨鹽結(jié)晶析出堵塞列管。為徹底杜絕此現(xiàn)象,停車后將原本直接送入氣化碳洗塔回用的4#、5#分離器高氨氮的冷凝液改道送入汽提塔去除氨含量,汽提后的冷凝液送入氣化工段除氧器,減少了煤氣中氨的含量,降低了變換工段氨的累計(jì)。焦?fàn)t氣工段增加了硫酸濃度,提高了脫硫效率[1-2]。
依據(jù)圖紙分析,原因可能是復(fù)合鋼板工藝存在缺陷。
處理措施:停車后將5#氣液分離器人孔打開,使用軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行置換,置換合格后進(jìn)罐檢查,發(fā)現(xiàn)在設(shè)備內(nèi)部與該短節(jié)連接的部位焊縫處有一個(gè)點(diǎn)未焊接,導(dǎo)致管內(nèi)氣體外漏。對(duì)該漏點(diǎn)進(jìn)行打磨處理、焊接、檢測(cè)。裝置開車后該漏點(diǎn)未發(fā)現(xiàn)有氣體泄漏,系統(tǒng)正常。
事故經(jīng)過:2017年3月13日發(fā)現(xiàn)氣化工藝氣帶液1#分離器液位漲至56%,排污閥門開至40%,現(xiàn)場(chǎng)排污管道振動(dòng)劇烈,現(xiàn)場(chǎng)濺液嚴(yán)重。1#變換爐進(jìn)口溫度迅速由231 ℃降至210 ℃,同時(shí)發(fā)現(xiàn)中壓汽包壓力下降,確定為床層帶液。
原因分析:氣化送來的煤氣瞬間氣量增大且煤氣溫度升高,導(dǎo)致煤氣中汽氣比過高,分離器液位猛漲,分離效果降低,將大量的水蒸氣帶入床層,導(dǎo)致變換爐床層溫度迅速降低,影響系統(tǒng)正常生產(chǎn)。
處理措施:開大分離器排污閥門進(jìn)行排液,同時(shí)通知調(diào)度及氣化工段進(jìn)行調(diào)節(jié);打開1#變換爐前所有導(dǎo)淋及排污閥門進(jìn)行排液,具體閥門包括熱交進(jìn)口管線導(dǎo)淋閥、變換爐進(jìn)料換熱器管/殼程導(dǎo)淋閥門、脫毒槽出口管線導(dǎo)淋閥門,并通知調(diào)度要求氣化減量。1#變換爐床層溫度降低,且中壓汽包壓力下降,首先及時(shí)關(guān)閉汽包外送蒸汽閥門,對(duì)汽包進(jìn)行保壓,再關(guān)閉汽包補(bǔ)水閥,最后關(guān)閉激冷汽化器噴水,保證2#變換爐進(jìn)口溫度不會(huì)降低。
經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):當(dāng)總控操作工發(fā)現(xiàn)煤氣進(jìn)口流量及溫度明顯升高時(shí),應(yīng)意識(shí)到系統(tǒng)水汽比有升高趨勢(shì),提前做好排水準(zhǔn)備,防止高水汽比煤氣進(jìn)入變換爐造成床層垮溫。
通過2年的生產(chǎn)運(yùn)行實(shí)踐,正常運(yùn)行期間,變換爐入口溫度控制在200~230 ℃,水汽比為0.7~0.8,催化劑床層熱點(diǎn)溫度最高不超過350 ℃,噸氨產(chǎn)汽量1 t,裝置運(yùn)行平穩(wěn),無甲烷化副反應(yīng)產(chǎn)生,催化劑無粉化和破碎現(xiàn)象,具有較好的強(qiáng)度及強(qiáng)度穩(wěn)定性,說明采用1#等溫變換爐和2#絕熱變換爐兩段處理水煤氣和焦?fàn)t氣混合氣的流程設(shè)置是成功的。