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無菌藥品生產(chǎn)廠區(qū)的停電偏差處理與CAPA的制定

2018-04-14 06:57孫志勇戴志芳汪宵峰陳青青
機(jī)電信息 2018年11期
關(guān)鍵詞:注射劑無菌批號

孫志勇 袁 尚 戴志芳 汪宵峰 陳青青

(浙江惠迪森藥業(yè)有限公司,浙江杭州311400)

0 引言

在現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)中,無菌藥品的生產(chǎn)均采用了先進(jìn)的設(shè)備,而這些設(shè)備正常運(yùn)行的前提都離不開一種基本的公用介質(zhì)——電。然而,在實(shí)際生產(chǎn)過程中不可避免地會(huì)發(fā)生停電的狀況。停電的范圍,有時(shí)可能覆蓋整個(gè)廠區(qū),有時(shí)可能只是局部某個(gè)房間或設(shè)備斷電。一旦發(fā)生上述狀況,企業(yè)需要即刻展開停電偏差調(diào)查及處理,制定一系列措施,并且評估其對企業(yè)生產(chǎn)造成的影響。

1 偏差事件描述

我公司于2018年XX月XX日上午10:00突發(fā)停電狀況,受影響部門包括:注射劑工程部、注射劑101生產(chǎn)車間、QC實(shí)驗(yàn)室、倉庫。在停電過程中,注射劑101生產(chǎn)車間、注射劑工程部、QC實(shí)驗(yàn)室,立即對相應(yīng)的設(shè)備及受影響的物料和產(chǎn)品采取了應(yīng)急措施。

1.1 受影響的物料/產(chǎn)品/設(shè)備

1.1.1 注射劑工程部

空調(diào)系統(tǒng):A級區(qū)空調(diào)機(jī)組(編號:XXXX-1/4)、B級區(qū)空調(diào)機(jī)組(編號:XXXX-2/4和XXXX-3/4)、C級區(qū)空調(diào)機(jī)組(編號:XXXX-4/4),以上空調(diào)機(jī)組用于控制注射劑101生產(chǎn)車間的潔凈區(qū);C/D級區(qū)空調(diào)機(jī)組(編號:XXXX-1/1),用于控制QC微生物實(shí)驗(yàn)室的潔凈區(qū)。

公用介質(zhì)系統(tǒng):純化水、注射用水、純蒸汽、潔凈壓縮空氣的制備和循環(huán)系統(tǒng),它們?yōu)槿珡S區(qū)各個(gè)使用部門提供相應(yīng)介質(zhì)。

1.1.2 注射劑101生產(chǎn)車間

車間所有設(shè)備停止運(yùn)行時(shí),車間正在進(jìn)行批號為XXXXXXX的注射用XXX產(chǎn)品的灌裝,此刻灌裝部件已安裝完成,正在進(jìn)行生產(chǎn)前100%稱重的校準(zhǔn),校準(zhǔn)過程中灌裝了20瓶合格產(chǎn)品,合格產(chǎn)品為全壓塞狀態(tài),且處于灌裝機(jī)輸送軌道上。同時(shí),車間其他崗位無活動(dòng)。

1.1.3 QC實(shí)驗(yàn)室

QC理化實(shí)驗(yàn)室:穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(編號:QC-XXX,QC-XXX)、GC(編號:QC-XXX)、HPLC(編號:QC-XXX)。

QC微生物實(shí)驗(yàn)室:微生物實(shí)驗(yàn)室正在對無菌檢測用隔離器(編號:QC-XXX)進(jìn)行VHP滅菌(隔離器內(nèi)放置批號為XXXXXXX的注射用XXX產(chǎn)品)。此時(shí),VHP滅菌程序已運(yùn)行到最后一個(gè)排風(fēng)階段。同時(shí),其他房間未進(jìn)行檢測活動(dòng)。

1.1.4 倉庫

常溫庫/陰涼庫中存儲(chǔ)的物料。

1.2 應(yīng)急處理措施

1.2.1 注射劑工程部

立即通知各部門做好停電安全排查工作。工程部門立即組織人員檢查停電原因,檢查內(nèi)部供電系統(tǒng)是否存在異常,同時(shí)打電話咨詢當(dāng)?shù)毓╇娋植樵児╇娗闆r。經(jīng)確認(rèn),停電原因是由于旁邊公司在擴(kuò)建施工過程中,施工方在施工安裝配電箱接地極時(shí),不慎將埋地供電電纜穿爆,造成電纜短路,引起斷路器跳閘,致使附近片區(qū)全部停電,搶修線路所需時(shí)間暫不確定。

空調(diào)系統(tǒng):關(guān)閉相應(yīng)的閥門,切斷空調(diào)系統(tǒng)電源,防止來電后未經(jīng)確認(rèn)即啟動(dòng)。

公用介質(zhì)系統(tǒng):關(guān)閉所有閥門,切斷系統(tǒng)電源。

1.2.2 注射劑101生產(chǎn)車間

人員立即停止所有生產(chǎn)操作,關(guān)閉所有設(shè)備,防止來電后未經(jīng)確認(rèn)即啟動(dòng)。之后,人員退出潔凈區(qū),注意關(guān)好相應(yīng)的門。

1.2.3 QC實(shí)驗(yàn)室

立即統(tǒng)計(jì)停電發(fā)生時(shí)QC實(shí)驗(yàn)室正在進(jìn)行的試驗(yàn)情況,具體如表1所示。

1.2.4 倉庫

倉庫所存儲(chǔ)的原料/輔料儲(chǔ)存在陰涼庫中,包材存放在常溫庫中。發(fā)生停電時(shí),倉庫日常監(jiān)控位置放置了溫度記錄器(自帶電池,可供長時(shí)間使用,并且可存儲(chǔ)數(shù)據(jù)10 000組)。停電發(fā)生后,由兩個(gè)倉庫人員分別在陰涼庫和常溫庫中確認(rèn)每個(gè)檢測點(diǎn)的溫度記錄器是否正常工作,對不能正常工作的溫度記錄器,及時(shí)更換為校驗(yàn)合格的備用溫度記錄器。

2 偏差調(diào)查報(bào)告

我公司于2018年XX月XX日上午10:00突發(fā)停電,經(jīng)調(diào)查確定原因:旁邊公司在擴(kuò)建施工過程中,施工方在施工安裝配電箱接地極時(shí),不慎將埋地供電電纜穿爆,造成電纜短路,引起斷路器跳閘,致使附近的片區(qū)全部停電。經(jīng)搶修,于XX月XX日上午11:30恢復(fù)供電,停電時(shí)間共計(jì)1.5 h。停電對我公司的注射劑工程部、注射劑101生產(chǎn)車間、QC實(shí)驗(yàn)室、倉庫均造成了一定的影響。同時(shí),停電發(fā)生后,我公司各部門立即采取了必要的應(yīng)急措施。

表1 停電發(fā)生時(shí)Q C實(shí)驗(yàn)室正在進(jìn)行的試驗(yàn)

2.1 偏差影響及風(fēng)險(xiǎn)評估

2.1.1 注射劑工程部

2.1.1.1 空調(diào)系統(tǒng)

空調(diào)系統(tǒng)沒有正常運(yùn)行,就無法維持潔凈區(qū)的環(huán)境,由于停電發(fā)生時(shí)注射劑101生產(chǎn)車間正在進(jìn)行生產(chǎn),因此,造成該批產(chǎn)品無法進(jìn)行再生產(chǎn)。同時(shí),潔凈區(qū)環(huán)境無法維持,不能保證產(chǎn)品的無菌性。因此,給生產(chǎn)造成了嚴(yán)重影響。

QC微生物實(shí)驗(yàn)室的潔凈區(qū)正在進(jìn)行無菌檢測用隔離器的VHP滅菌,潔凈區(qū)其他房間未進(jìn)行樣品檢測。

此時(shí)VHP滅菌程序已運(yùn)行到最后一個(gè)排風(fēng)階段,停電后導(dǎo)致隔離器無法保持密閉,過氧化氫會(huì)泄漏至房間。

同時(shí),空調(diào)系統(tǒng)無法運(yùn)行,導(dǎo)致過氧化氫無法排除出房間,對人員安全造成嚴(yán)重影響。

2.1.1.2 工藝用水系統(tǒng)

由于停電,純化水、注射用水和純蒸汽的制備、循環(huán)系統(tǒng)均不能運(yùn)行。同時(shí),注射用水系統(tǒng)的溫度也得不到有效維持(可能低于70℃)。

停電時(shí)間過長,可能導(dǎo)致水系統(tǒng)內(nèi)微生物的滋生,進(jìn)而影響到工藝用水質(zhì)量,停水時(shí)間接近2 h,造成的風(fēng)險(xiǎn)較大。

2.1.2 注射劑101生產(chǎn)車間

注射劑101生產(chǎn)車間正在進(jìn)行生產(chǎn),灌裝部件安裝完成,正在進(jìn)行生產(chǎn)前100%稱重的校準(zhǔn),校準(zhǔn)過程中灌裝了20瓶合格產(chǎn)品,停電導(dǎo)致設(shè)備無法運(yùn)行,無法維持產(chǎn)品生產(chǎn)所需的潔凈環(huán)境。因此,產(chǎn)品的無菌性無法得到保證,對該批產(chǎn)品生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響,生產(chǎn)終止。

其他崗位無活動(dòng),故影響較小。

配液罐中未灌裝藥液,因停電無法維持設(shè)備運(yùn)行所需的條件,且停電時(shí)間較長,無法評估其對配液罐中藥液造成的影響。因此,將配液罐中的藥液做報(bào)廢處理。

2.1.3 QC實(shí)驗(yàn)室

2.1.3.1 理化實(shí)驗(yàn)室

2.1.3.1.1 GC(氣相)/HPLC(液相)

GC(編號:QC-XXX)、HPLC(編號:QC-XXX),均配有UPS電源,UPS電源能額外供電約1 h,已立即要求試驗(yàn)人員按照SOP中規(guī)定的異常情況處理措施進(jìn)行關(guān)機(jī)準(zhǔn)備,停電前已經(jīng)完成的運(yùn)行序列,所有結(jié)果均不受影響;統(tǒng)一廢棄停電發(fā)生后未進(jìn)樣或未完成進(jìn)樣的樣品,并在儀器使用記錄上備注原因,停電發(fā)生后未進(jìn)樣的樣品結(jié)果也不受影響。但是如果樣品存放時(shí)間過長,可能會(huì)變質(zhì),如果來電后直接檢測,可能影響最終測試結(jié)果的準(zhǔn)確性。對停電發(fā)生時(shí)正在進(jìn)行分析的樣品,立即停止所有的運(yùn)行序列,對色譜儀和色譜柱進(jìn)行初步?jīng)_洗后關(guān)機(jī),同時(shí)做好相應(yīng)的記錄,由于分析未完成,結(jié)果只能作廢,影響較小。

此外,由于UPS電源額外供電僅有1 h,色譜儀和色譜柱的沖洗可能不到位,時(shí)間長了可能導(dǎo)致污染物附著在色譜儀和色譜柱上,進(jìn)而影響到色譜儀及色譜柱的使用壽命,因此會(huì)對色譜儀和色譜柱產(chǎn)生一定影響。

2.1.3.1.2 穩(wěn)定性試驗(yàn)箱

穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(編號:QCXXX-01)正在進(jìn)行批號為XXXXXXX產(chǎn)品的加速試驗(yàn),加速試驗(yàn)條件為(40±2.0)℃、(75%±5%)RH;穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(編號:QCXXX-02)正在進(jìn)行批號為XXXXXXX產(chǎn)品的長期穩(wěn)定性試驗(yàn),長期試驗(yàn)條件為(25±2.0)℃、(60%±5%)RH。每臺(tái)試驗(yàn)箱內(nèi)部放置了作為日常檢測用的第三方的無線溫濕度探頭(該無線探頭自帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,能夠存儲(chǔ)10 000組數(shù)據(jù))。由于無UPS電源,停電可能導(dǎo)致試驗(yàn)箱內(nèi)的溫濕度出現(xiàn)偏移。來電后,通過查看無線溫度探頭數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)11:25—11:30時(shí)間段內(nèi)的溫濕度出現(xiàn)了偏移,由于偏移時(shí)間較短、偏離范圍較小,所以對穩(wěn)定性試驗(yàn)結(jié)果造成的影響較小,對穩(wěn)定性試驗(yàn)樣品質(zhì)量的影響較小。

2.1.3.1.3 2~8℃冰箱

2~8℃冰箱(編號:QC-XXX),每臺(tái)試驗(yàn)箱內(nèi)部放置了作為日常檢測用的第三方的無線溫濕度探頭(該無線探頭自帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,能夠存儲(chǔ)10 000組數(shù)據(jù))。

由于無UPS電源,停電可能導(dǎo)致冰箱內(nèi)的溫濕度出現(xiàn)偏移。來電后,通過查看無線溫度探頭數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)11:00—11:30時(shí)間段內(nèi)的溫度超過了8℃,最高至XX℃,冰箱里存放的樣品,包括批號為XXX的含量樣品、批號為XXX的內(nèi)毒素樣品,均超過了8℃,對內(nèi)毒素樣品的影響較小。經(jīng)查閱,發(fā)現(xiàn)批號為XXX的含量樣品的穩(wěn)定性較好。因此,停電對冰箱內(nèi)樣品造成的影響較小。

其他儀器:統(tǒng)一關(guān)閉電源。

2.1.3.2 微生物實(shí)驗(yàn)室

微生物實(shí)驗(yàn)室正在進(jìn)行無菌檢測用隔離器(編號:QC-XXX)的VHP滅菌(隔離器內(nèi)放置批號為XXXXXXX的注射用XXX產(chǎn)品)。此時(shí)VHP滅菌程序已運(yùn)行到最后一個(gè)排風(fēng)階段,停電導(dǎo)致VHP滅菌失敗,由于未進(jìn)行無菌檢測,因此對該批產(chǎn)品的無菌檢測結(jié)果無影響。

其他房間未進(jìn)行檢測活動(dòng),亦無影響。

2.1.4 倉庫

倉庫所存儲(chǔ)的原料/輔料儲(chǔ)存在陰涼庫中,包材存放在常溫庫中。停電后,經(jīng)倉庫人員現(xiàn)場確認(rèn)后,各日常監(jiān)控溫度探頭正常運(yùn)行。來電后,通過監(jiān)控軟件,查看停電期間溫度記錄器中檢測到的數(shù)據(jù)。經(jīng)確認(rèn),常溫庫和陰涼庫的溫度均未超過標(biāo)準(zhǔn),因此對物料影響較小。

2.2 制定CAPA(糾正與預(yù)防措施)

針對上述停電偏差調(diào)查情況,我公司制定了相應(yīng)的CAPA,具體如表2所示。

由QA部門跟蹤制定CAPA的完成情況,并及時(shí)匯總數(shù)據(jù),在所有相關(guān)CAPA執(zhí)行完成后,可以考慮再次進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,根據(jù)對應(yīng)的CAPA完成狀況及結(jié)果,證明風(fēng)險(xiǎn)整體可控。

雖然停電偏差的原因調(diào)查很簡單,但是制定偏差的應(yīng)急處理措施及描述各部門相關(guān)儀器、設(shè)備、人員所處狀態(tài)等的工作量卻很大。QA部門在處理該偏差時(shí),需考慮到各個(gè)部門相關(guān)儀器、設(shè)備、人員所處的狀態(tài)及信息的準(zhǔn)確描述。這樣在制定CAPA時(shí),就可以與之前的偏差調(diào)查形成對應(yīng),以免遺漏制定相應(yīng)的CAPA。

3 結(jié)語

目前制藥企業(yè)使用的設(shè)備越來越先進(jìn),企業(yè)在更新硬件的同時(shí),應(yīng)該更加關(guān)注軟件的建設(shè),對生產(chǎn)過程中遇到的各種偏差,應(yīng)當(dāng)能夠根據(jù)國內(nèi)外的各種法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、指南中的要求進(jìn)行充分的調(diào)查評估,制定出合適的糾正與預(yù)防措施,以充分確認(rèn)產(chǎn)品的安全性、有效性。

[參考文獻(xiàn)]

[1]藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范(2010年修訂):衛(wèi)生部令第79號[A].

[2]國家食品藥品監(jiān)督管理局藥品認(rèn)證管理中心.藥品GMP指南 質(zhì)量管理體系[M].北京:中國醫(yī)藥科技出版社,2011.

表2 停電偏差的CA PA

[3]國家食品藥品監(jiān)督管理局藥品認(rèn)證管理中心.藥品GMP指南 廠房設(shè)施與設(shè)備[M].北京:中國醫(yī)藥科技出版社,2011.

[4]張功臣.制藥用水系統(tǒng)[M].2版.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2016.

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