陳小青
摘 要:通過對(duì)熱軋泵站濁環(huán)水系統(tǒng)工藝、設(shè)備配置、運(yùn)行狀況、存在的問題以及產(chǎn)生問題的原因等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和分析,并結(jié)合系統(tǒng)水質(zhì)情況,分別進(jìn)行了破乳、絮凝沉降速率、緩蝕阻垢率以及絮凝劑與阻垢劑的兼容性等一系列的實(shí)驗(yàn)。對(duì)系統(tǒng)存在的問題及原因進(jìn)行了科學(xué)的分析,通過優(yōu)化水質(zhì)穩(wěn)定劑配置方案,解決了系統(tǒng)腐蝕嚴(yán)重、結(jié)垢等問題。
關(guān)鍵詞:水質(zhì)穩(wěn)定;絮凝;腐蝕;結(jié)垢
中圖分類號(hào):TF089 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2018)04-0003-02
1 前言
某熱軋濁環(huán)水系統(tǒng)投運(yùn)于2009年10月,該系統(tǒng)主要用于冷卻軋機(jī)軌道、軸承、板坯等。受軋制鋼材品種的不同,對(duì)水質(zhì)要求也不同,2016年6月,由于產(chǎn)品結(jié)垢調(diào)整,對(duì)供水水質(zhì)的需求也進(jìn)一步提升,包括濁度、硬度、懸浮物、腐蝕率等,原有的系統(tǒng)水質(zhì)穩(wěn)定方案就無法滿足現(xiàn)有生產(chǎn)的需求,為此,我們進(jìn)行了科學(xué)的分析,通過系列試驗(yàn),調(diào)整水質(zhì)穩(wěn)定方案,滿足生產(chǎn)需求。
2 熱軋濁環(huán)系統(tǒng)工藝流程概述
熱軋濁環(huán)工藝流程如圖1。
3 熱軋濁環(huán)系統(tǒng)存在的問題及分析
(1)由于平流池沒有刮泥裝置,不能及時(shí)清理池底沉積的污泥,這樣,導(dǎo)致池底的污泥沉積層升高,相應(yīng)減小了平流池的有效空間,縮短了濁環(huán)水在平流池絮凝沉降的時(shí)間,使大量的污物隨水流進(jìn)入到高速過濾器中,加大了過濾器的壓力,也增加了反洗的頻次,影響到過濾效果和過濾器濾料的使用壽命。另外,平流池的除油裝置工作不正常,大量油污漂浮在平流池的表面,也降低了濁環(huán)水沉降的效果。(2)通過對(duì)水質(zhì)化驗(yàn)數(shù)據(jù)的變化分析,發(fā)現(xiàn)使用的阻垢劑配方設(shè)計(jì)不合理,沒有針對(duì)系統(tǒng)水質(zhì)的變化進(jìn)行及時(shí)調(diào)整,同時(shí),與破乳、絮凝、助凝等藥劑兼容性不好,從而影響到絮凝沉降效果。具體表現(xiàn)在濁環(huán)循環(huán)水中阻垢劑含量與濁度呈正比例上升,因此,為了保證水質(zhì)濁度達(dá)標(biāo),被迫停用緩蝕阻垢劑,在系統(tǒng)水質(zhì)總硬度超標(biāo)的情況下,不投加緩蝕阻垢劑,會(huì)增加系統(tǒng)結(jié)垢的風(fēng)險(xiǎn),給熱軋正常生產(chǎn)帶來不利影響。(3)由于補(bǔ)水不足,熱軋濁環(huán)水一直處在高硬度狀態(tài)下運(yùn)行,總硬度(以CaCO3計(jì))長期在600mg/L以上。這樣長期水質(zhì)超標(biāo)運(yùn)行,會(huì)造成系統(tǒng)中熱負(fù)荷存在的部位(如噴嘴處)結(jié)垢和堵塞,從而影響正常生產(chǎn)。
4 解決問題方案
了解問題、分析原因是解決問題的前提,采取措施解決問題才是關(guān)鍵。因此,針對(duì)熱軋濁環(huán)水系統(tǒng)存在的問題,我們進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)的分析,查找原因,制定措施,同時(shí)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的客觀條件,對(duì)現(xiàn)有的藥劑和新的藥劑進(jìn)行了對(duì)比實(shí)驗(yàn)。同時(shí)對(duì)系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)。
(1)針對(duì)平流池沉沒有刮泥裝置的缺陷,增設(shè)移動(dòng)式污泥泵,定期進(jìn)行平流池污泥的抽排,降低污泥沉積層高度,以提高平流池絮凝沉降效果;(2)恢復(fù)除油機(jī)的正常工作,及時(shí)清除平流池水面的油污;(3)在對(duì)高速過濾器進(jìn)行常規(guī)反洗時(shí),添加過濾器專用的高效清洗劑,以提高反洗效果,延長過濾器濾料的使用壽命;(4)針對(duì)熱軋濁環(huán)水的特點(diǎn),調(diào)整水質(zhì)穩(wěn)定劑配方,對(duì)在同一系統(tǒng)中使用的藥劑(包括緩釋阻垢劑、破乳混凝劑、高分子絮凝劑等)相互之間有很好的兼容性,解決藥劑含量與濁度同步升高的問題。(5)在運(yùn)行過程中,采用3D技術(shù),根據(jù)系統(tǒng)水質(zhì)的變化,及時(shí)調(diào)整、優(yōu)化藥劑的投加位置、投加比例和投加量,使之達(dá)到最佳效果,保證濁環(huán)水水質(zhì)達(dá)標(biāo)。
5 藥劑性能及兼容性試驗(yàn)
5.1 阻垢試驗(yàn)
5.1.1 試驗(yàn)儀器及藥品
(1)恒溫水浴鍋;(2)燒杯,1000ml;(3)H2SO4標(biāo)準(zhǔn)溶液,(1/2 H2SO4)0.1mol/L;(4)EDTA標(biāo)準(zhǔn)溶液,0.05mol/L。
5.1.2 試驗(yàn)條件
(1)試驗(yàn)溫度:70±1℃;(2)試驗(yàn)水樣:熱軋濁環(huán)高速過濾器出水;(3)試驗(yàn)藥劑:HZ--A、HZ--B、HZ--C。
5.1.3 試驗(yàn)方法
試驗(yàn)采用碳酸鈣靜態(tài)沉淀法,將不同加藥濃度的水樣置于恒溫(70±1℃)水浴鍋中敞口蒸發(fā)濃縮到一定的倍率(濃縮倍率采用濃縮前后的水樣體積比),測(cè)定鈣離子濃度后按下式計(jì)算其阻垢率。
阻垢率(%)=(C-B)/(A-B)×100%
A-濃縮前水樣中Ca2+濃度×濃縮倍率,(mg/L)
B-濃縮試驗(yàn)后藥劑空白水樣中Ca2+濃度,(mg/L)
C-濃縮試驗(yàn)后加藥水樣中Ca2+濃度(mg/L)
5.1.4 試驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)果(如表1)
5.1.5 試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析
HZ-A、HZ-B、HZ-C均表現(xiàn)出良好的阻碳酸鈣垢能力;相同投加濃度條件下HZ-B效果最佳,投加濃度50mg/L時(shí),阻碳酸鈣垢率達(dá)到98.21%。
5.2 破乳絮凝試驗(yàn)
5.2.1 試驗(yàn)儀器及藥品
(1)濁度計(jì);(2)燒杯,500ml;(3)玻璃棒。
5.2.2 試驗(yàn)條件
(1)試驗(yàn)水樣:熱軋用戶沖渣溝回水;(2)試驗(yàn)方案:除油劑+絮凝劑;(3)試驗(yàn)藥劑:
除油劑CY-A、CY-B、CY-C
絮凝劑XN-A、XN-B、XN-C、XN-D
5.2.3 試驗(yàn)方法
參照GB/T16881-1997《水的混凝、絮凝杯罐試驗(yàn)方法》試驗(yàn)要求,破乳絮凝試驗(yàn)采用除油劑+絮凝劑的方案,通過絮凝沉降表觀狀態(tài)和測(cè)定上層清液的濁度(沉淀15min)來衡量各種絮凝沉降方案的優(yōu)劣。
5.2.4 試驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)果(如表2、表3)
5.2.5 試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析
CY-A+XN-B方案絮凝沉降效果最好,且性價(jià)比高。試驗(yàn)的各種混凝劑+絮凝劑的處理方案效果均優(yōu)于同等濃度條件下現(xiàn)場(chǎng)正在使用的藥劑處理效果。
5.3 投加阻垢劑對(duì)絮凝沉降濁度影響驗(yàn)證試驗(yàn)
5.3.1 試驗(yàn)方法
絮凝沉降方案采用篩選出的CY-A(2.5ppm)+XN-B(0.3ppm)方案,阻垢緩蝕劑采用篩選出的HZ-B。驗(yàn)證投加阻垢緩蝕劑HZ-B對(duì)絮凝沉降后上層清液的濁度的影響。
5.3.2 試驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)果(如表4)
5.3.3 試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析
正常投加阻垢緩蝕劑HZ-B 50mg/L對(duì)CY-A(2.5ppm)+XN-B(0.3ppm)方案的絮凝沉降試驗(yàn)沒有影響,不會(huì)改變上層清液的濁度,藥劑之間有良好的兼容性。
6 結(jié)語
針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)循環(huán)水水質(zhì),經(jīng)過對(duì)水質(zhì)穩(wěn)定藥劑性能及相互之間兼容性試驗(yàn),通過合理調(diào)整水質(zhì)穩(wěn)定劑配方,同時(shí)對(duì)系統(tǒng)工藝及設(shè)備存在的問題進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),解決了由于循環(huán)水水質(zhì)制約生產(chǎn)的難題,滿足了生產(chǎn)需求。
參考文獻(xiàn)
[1]王笏曹.鋼鐵工業(yè)給排水設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002.