諸葛祥華 左海峰
摘 要:隨著礦井的發(fā)展,傳統(tǒng)的大斷面巖巷掘進(jìn)裝備及施工工藝已不能適應(yīng)生產(chǎn)的需要,所以說裝備升級、工藝改革是提高工效和進(jìn)尺的關(guān)鍵因素。本文結(jié)合王樓煤礦實(shí)際,重點(diǎn)論述大斷面、大坡度巖巷掘進(jìn)裝備升級、工藝改革研究與應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:大斷面;大坡度;巖巷掘進(jìn);裝備升級
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.07.070
0 引言
王樓煤礦大斷面巖巷掘進(jìn),采用傳統(tǒng)的裝備及施工工藝,炮泥封孔爆破,耙裝機(jī)后跟皮帶出矸。打眼、爆破、出矸效率均較低,人工工效低,導(dǎo)致月進(jìn)尺偏低。所以裝備升級、工藝改革是提高工效和進(jìn)尺的關(guān)鍵因素。王樓煤礦根據(jù)自身礦井實(shí)際情況和集團(tuán)公司要求,立足當(dāng)前,著眼長遠(yuǎn),力爭建設(shè)一支巖巷炮掘快速掘進(jìn)專業(yè)化隊(duì)伍,打造一流大斷面巖巷快速掘進(jìn)作業(yè)線。
1 礦井巖巷掘進(jìn)裝備應(yīng)用概況
王樓煤礦通過前往先進(jìn)礦井下井參觀學(xué)習(xí)、跟班寫實(shí)和外出考察、調(diào)研的方式,并且經(jīng)過“安全、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)”一體化論證,最終確定采用履帶式全液壓鉆車打眼,履帶式挖掘式裝載機(jī)、伸縮主運(yùn)輸皮帶機(jī)、梭式礦車(緩沖倉)配合出矸、側(cè)卸式裝巖機(jī)整平底板,形成巖巷快速、機(jī)械化掘進(jìn)作業(yè)線。人工打眼,采用YT-28(或7655型)風(fēng)鉆,鉆桿為六角中空釬桿(B22mm),鉆頭Ф32mm柱齒鉆頭打眼,采用耙裝機(jī)或側(cè)卸式裝巖機(jī)出矸,待掘進(jìn)距離滿足安裝履帶式全液壓鉆車、履帶式挖掘式裝載機(jī)、伸縮主運(yùn)輸皮帶機(jī)時,形成巖巷快速、機(jī)械化掘進(jìn)作業(yè)線。
2 大斷面、大坡度巖巷掘進(jìn)裝備升級、工藝改革應(yīng)用
2.1 履帶式全液壓鉆車
(1)全液壓雙臂、配合Ф38mm鉆釬、Ф43mm柱齒鉆頭施工炮眼,打眼速度0.8-2m/min,適應(yīng)于大斷面(7.3*5.5m)、大坡度(≤26°)巷道作業(yè)。(2)液壓平動鉆臂具有使推進(jìn)梁全方位保持平行的功能,可直接、快速、準(zhǔn)確定位;鉆孔與孔之間相對平行、無需人工校準(zhǔn)平行、操作簡單、能極好的控制孔與孔間距精度與平行度。(3)機(jī)身小、結(jié)構(gòu)緊湊、重心低、機(jī)動靈活、噪音低、動力單一、耗能小,可大幅度改善工作環(huán)境及提高施工效率和質(zhì)量。
此設(shè)備代替人工打眼,雙臂雙眼同時施工,效率較人工風(fēng)鉆打眼提高60%,打全迎頭眼時間由原來的5h縮短至2h,同時大大降低了職工的勞動強(qiáng)度。
2.2 履帶式挖掘式裝載機(jī)
(1)底盤設(shè)計(jì)參考小松挖掘機(jī)結(jié)構(gòu)形式,采用液壓馬達(dá)驅(qū)動履帶行走機(jī)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊﹑機(jī)動靈活,可在潮濕有積水的巷道里工作。(2)全液壓傳動和系統(tǒng)負(fù)載傳感控制及先導(dǎo)閥操作,推進(jìn)力大,扒取范圍廣,借助最佳的液壓系統(tǒng),均衡分配油量,令鏟斗、小臂、大臂、動臂進(jìn)行靈活、快捷、高效的作業(yè),實(shí)現(xiàn)真正的隨心所欲。(3)全斷面裝巖,不留死角,不需人工輔助清理工作面。(4)適應(yīng)于大斷面、大坡度(≤26°)巷道作業(yè)。(5)配備了液壓破碎錘,能夠快速切換。(6)二運(yùn)通過“機(jī)械抓手”與本體連接,可以輕松拆卸與安裝。
采用履帶式挖掘式裝載機(jī)出矸,即避免了使用耙裝機(jī)來回施工錨樁眼、挪移回頭輪、拉鋼絲繩、人工整平底板等,而且避免了停頭挪移耙裝機(jī)、延伸皮帶尾、鋪道等工序,又降低了職工勞動強(qiáng)度,提高了施工效率,保證了一次成巷,速度較耙裝機(jī)提高50%,出矸時間由原來的4小時縮短至2小時,另外裝載機(jī)本身配有破碎錘,能夠快速切換,能有效處理爆破產(chǎn)生的大塊,進(jìn)一步提高了出矸效率,另一優(yōu)點(diǎn)就是迎頭矸石清理徹底,特別是邊角浮矸能有效清理干凈,創(chuàng)造了良好的支護(hù)條件,同時若爆破時出現(xiàn)欠挖,也可使用裝載機(jī)自帶的破碎錘進(jìn)行處理。
2.3 側(cè)卸式裝巖機(jī)
鏟斗額定容量0.6m?,鏟斗寬度1741mm,最大牽引力50kN,行走速度2.2km/時,功率45kW,爬坡角度16°,最小離地間隙200mm,外形尺寸 4508*1741*2350 mm。
(1)采用電動—液壓傳動,履帶牽引,是替代耙裝機(jī)的理想設(shè)備。(2)結(jié)構(gòu)緊湊,布局合理,具有牽引力大,機(jī)動靈活性好,作業(yè)線短,運(yùn)輸安裝方便。(3)生產(chǎn)效率高、斗容大、插入力大,可顯著降低體力勞動強(qiáng)度。(4)作業(yè)安全、操作舒適性好、噪聲低、設(shè)備故障率低、便于使用和維護(hù)。(5)能快速整平巷道底板,一次成巷,與耙裝機(jī)相比,加快了施工進(jìn)度。
2.4 工藝創(chuàng)新
(1)差異化支護(hù)。根據(jù)現(xiàn)場頂板情況實(shí)行差異化支護(hù),部分頂板砂巖完好地段適當(dāng)增大錨桿間排距,錨索間排距也根據(jù)現(xiàn)場情況合理布置。(2)適當(dāng)增大循環(huán)進(jìn)尺,根據(jù)圍巖揭露情況,及時進(jìn)行循環(huán)進(jìn)度變更,當(dāng)頂板完整并且穩(wěn)定時,適當(dāng)增大循環(huán)進(jìn)尺(2網(wǎng)變更為3網(wǎng)),提高掘進(jìn)效率。(3)堅(jiān)持初噴漿工藝(臨時支護(hù)),同時調(diào)研先進(jìn)炮掘臨時支護(hù)方式,力爭早日實(shí)現(xiàn)自動化。(4)炮塞代替炮泥封孔,提高裝藥效率;使用二級煤礦許用乳化炸藥,規(guī)格為Ф35mm。(5)堅(jiān)持使用薄噴技術(shù)。(6)采用直聯(lián)網(wǎng)、高強(qiáng)高預(yù)緊力錨桿、濕噴工藝等新工藝、新支護(hù)材料的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)長距離濕噴作業(yè),取消傳統(tǒng)潮料噴漿。(7)中深孔爆破技術(shù),提高循環(huán)進(jìn)尺。大斷面炮掘迎頭打眼深度不低于2.5m,同時改進(jìn)掏槽方式(單排楔形掏槽變成雙楔掏槽)爆破循環(huán)進(jìn)尺不得低于2.2m。(8)各掘進(jìn)工作面施工前先形成工作面運(yùn)料、排矸系統(tǒng),提高系統(tǒng)運(yùn)行效率,各掘進(jìn)工作面力爭全部使用皮帶+專用緩沖倉出矸,不能形成緩沖倉采用梭式礦車緩沖,實(shí)現(xiàn)工作面連續(xù)排矸,提高出矸效率。輔助運(yùn)輸系統(tǒng)優(yōu)先考慮單軌吊和卡軌車,材料運(yùn)輸嚴(yán)格執(zhí)行一站式材料運(yùn)輸方案,保障工作面的材料供應(yīng),提高運(yùn)料效率,降低職工勞動強(qiáng)度,使人員將更多的精力放在迎頭。
3 效益情況及推廣應(yīng)用
3.1 效益
人員較原來減少9人,按照2016年采掘平均工資水平13萬元/人計(jì)算,年節(jié)約人工成本153萬元,另外由于掘進(jìn)速度加快節(jié)約了人員的社保費(fèi)用和高溫費(fèi)用,按照2016年社保成本約4萬元/人計(jì)算、高溫費(fèi)用每月6萬元,年均節(jié)省108萬元。綜上每年節(jié)約費(fèi)用261萬元。
3.2 推廣應(yīng)用
本套掘進(jìn)裝備目前在王樓煤礦三采膠帶下山(下)成功應(yīng)用,在人員配置方面,班組打眼工由原來的6人,減少到3人,加上采用“一站式”運(yùn)輸?shù)姆绞焦?jié)省人員,整個隊(duì)伍配置44人,較原來減少9人;掘進(jìn)斷面19.3㎡、坡度-18°的巖石巷道計(jì)平均月進(jìn)尺75m,較之前提高15.4%,人工工效0.12m/工,工效提高10%。
作者簡介:諸葛祥華(1975-),男,山東臨沂人,本科,副高級工程師,副礦長,研究方向:礦山開采管理。