王 健 唐鵬飛 李少帥
(廣州地鐵集團有限公司,廣東廣州510000)
為保證列車高效運行、降低司機的工作強度,現(xiàn)代軌道交通車輛普標采用自動駕駛(ATO)模式。由于站臺都配置了屏蔽門系統(tǒng),為了方便乘客上下車,使用ATO駕駛模式進行車站站臺對標的要求更高。通常,列車??空九_精度為±0.3 m時,準確率要求為99.99%;列車停靠站臺精度為±0.5 m時,準確率要求達到99.998%[1]。L5型車是廣州地鐵為了四號線南延段開通采購的增購車型,其自2017年9月試運營以來多次出現(xiàn)ATO對標不準問題。
2017年10月2日至2017年11月3日,四號線L5型車累計上線運營列車16列,共出現(xiàn)對標不準故障221次,其中沖標故障21次,欠標故障200次,如圖1所示。
圖1 列車對標不準總數(shù)統(tǒng)計
從統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出,四號線L5型車目前總體表現(xiàn)為欠標故障較多,本文主要針對欠標問題進行分析。
針對各車站對標不準問題,統(tǒng)計情況如圖2所示。欠標較嚴重的車站為廣隆下行、新造上行、低涌下行、黃村折返線2道、東涌上行。其中廣隆下行31次,占欠標總次數(shù)的15.5%;新造上行28次,占欠標總次數(shù)的14%;低涌下行27次,占欠標總次數(shù)的13.5%;黃村折返線2道25次,占欠標總次數(shù)的12.5%;東涌上行19次,占欠標總次數(shù)的9.5%。
圖2 對標不準車站分布圖
上述欠標較多的車站中,黃村折返線2道、新造上行小交路折返后存在斷電區(qū),廣隆下行、低涌下行、東涌上行進站前存在感應(yīng)板不連續(xù)情況。
針對列車對標不準各車號分布不均,統(tǒng)計情況如圖3所示。欠標較多的車輛中,083084車欠標41次,占欠標總數(shù)的20.5%;其次為071072車欠標18次,占欠標總數(shù)的9%;其余列車欠標次數(shù)分布較為平均。由于083084、071072車較其他列車上線試運營早,投入試運營時間長,因此欠標總數(shù)比其他列車多。同時各列車上線運行次數(shù)和時間不同,多數(shù)車欠標次數(shù)總體較為平均,故認為列車對標不準與列車號無必然的聯(lián)系。
圖3 對表不準車號分布圖
L5型車2017年10月14日后,上線試運營車數(shù)開始逐漸增多,目前投入試運營的車輛共計16列。從列車對標不準日期分布圖可以看到,列車對標不準日期分布情況無明顯規(guī)律,如圖4所示。
根據(jù)統(tǒng)計分析情況可以看出:
對標不準問題較嚴重的車站為廣隆下行、新造上行、低涌下行、黃村折返線2道、東涌上行。欠標問題與車站相關(guān)聯(lián)的因素主要為感應(yīng)板不連續(xù)問題和斷電區(qū)問題。
(1)斷電區(qū)欠標主要原因為列車經(jīng)過斷電區(qū)時電制動力缺失,導(dǎo)致列車速度較高,ATO控制級位加大,經(jīng)過斷電區(qū)后列車按照ATO級位輸出制動力較大,最終導(dǎo)致欠標。通過更新ATO軟件版本調(diào)整特定車站的停車偏移量,使之得到有效改善。
(2)存在感應(yīng)板不連續(xù)的車站,前期通過修改牽引系統(tǒng)軟件,增加了對進站前感應(yīng)板不連續(xù)線路的識別。目前牽引系統(tǒng)軟件邏輯控制程序版本為V1.0.5,對于感應(yīng)板不連續(xù)線路的判斷邏輯仍采用V1.0.3版本,具體判斷邏輯為:
圖4 列車對標不準日期分布圖
當以下條件都成立時,牽引系統(tǒng)判斷線路感應(yīng)板不連續(xù):
1)22 km/h≤列車速度≤55 km/h;
2)制動手柄級位>90%;
3)兩個架的牽引逆變器都在工作;
4)兩個架的直流電流差值的絕對值>30 A持續(xù)0.2 s。
進入感應(yīng)板不連續(xù)模式后,電機電流按1.0倍發(fā)揮,反饋給制動系統(tǒng)的實際電制動力為0.72倍,制動系統(tǒng)補充28%的制動力。
當兩個架的直流電流差值的絕對值<20 A持續(xù)0.8 s后,牽引系統(tǒng)退出線路感應(yīng)板不連續(xù)模式。
該版本軟件雖然一定程度上改善了感應(yīng)板不連續(xù)線路的欠標問題,但仍未從根本上解決問題。下面以2017年10月26日低涌下行欠標情況為例進行分析。
通過分析ER數(shù)據(jù),車輛在通過感應(yīng)板不連續(xù)線路前期時,由于牽引系統(tǒng)判斷感應(yīng)板不連續(xù)線路需要時間,同時氣制動補充也會滯后一些,整車制動力偏小,信號系統(tǒng)一直在加大控制級位,如圖5所示。當空氣制動力建立起來后,會存在與電制動力疊加的情況(牽引軟件判斷出感應(yīng)板不連續(xù)線路后,按100%的功率發(fā)揮電制動力)。
圖5 低涌下行欠標100 cm
信號系統(tǒng)檢測到車輛速度變化太快時,就會減小控制級位,由于此時車輛還處于感應(yīng)板不連續(xù)區(qū)間,隨后控制級位再次增大到100%級位,致使車輛速度變化較大,信號系統(tǒng)隨后慢慢降低級位,最終導(dǎo)致車輛欠標。
另外,查看2017年10月26日測試數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),個別對標不準車站在停車階段ATO輸出存在惰行時間。
東涌下行感應(yīng)板不連續(xù)區(qū)間不在停車階段,停車階段車輛速度約33 km/h時ATO輸出惰行3 s左右,隨后信號系統(tǒng)控制停車,如圖6所示。在此期間可以嘗試增加制動級位,降低車輛進站時的速度,提高ATO對標精度。
圖6 東涌下行欠標130 cm
目前存在欠標較多的主要為進站前感應(yīng)板存在不連續(xù)的車站,解決該問題的關(guān)鍵是要減小在感應(yīng)板不連續(xù)區(qū)間電制動力與空氣制動力疊加的情況,以減小ATO控制級位波動,避免出現(xiàn)ATO輸出100%制動級位的情況。廠家通過修改牽引軟件參數(shù)進行改進:
(1)在感應(yīng)板不連續(xù)區(qū)間,電制動力修改為按95%發(fā)揮(原為按100%發(fā)揮);
(2)在感應(yīng)板不連續(xù)區(qū)間,反饋給制動系統(tǒng)的實際電制動力為0.72倍,該參數(shù)也可考慮作適當修改。
列車對標異常問題一直是困擾地鐵列車與信號系統(tǒng)的重大疑難問題,L5型車對標問題需要車輛和信號配合,共同研究解決。
[1]王道敏.ATO站臺精確停車功能實現(xiàn)的制約因素分析[J].鐵道通信信號工程技術(shù),2012,9(4):41-43,61.