徐旭東,施智玲,卜志丹,竇正道,王韶華,楊小敏
(1.中國石化江蘇油田分公司石油工程技術(shù)研究院,江蘇揚州 225009;2.中國石化江蘇油田分公司石油工程監(jiān)督中心)
聯(lián)X44井是部署在江蘇油田高郵凹陷漢留斷裂帶聯(lián)盟莊構(gòu)造的一口重點勘探評價井,鉆探目的是為了評價聯(lián)44區(qū)塊E2d地層含油氣情況。該井位于省級濕地保護(hù)區(qū)淥洋湖東緣,該區(qū)域林帶遍布,魚塘密集,地面布井條件極度受限。為了實現(xiàn)地質(zhì)雙靶中標(biāo)的要求,井眼軌道設(shè)計為“帳鉤型”剖面,類型為直—增—穩(wěn)—降—直—增—穩(wěn)。該井眼剖面存在井眼軌跡控制難度大、摩阻與扭矩大、井眼凈化困難等難點。在帳鉤型井眼條件下,通過鉆井設(shè)計優(yōu)化,確保了該井安全高效順利施工,也為油田后續(xù)同類井設(shè)計與施工提供了借鑒。
聯(lián)X44井為江蘇油田首口“帳鉤型”探井,由于受水網(wǎng)地帶地面條件限制,井口位置投影恰好位于地質(zhì)靶點1靶和2靶之間,如果按照以往的叢式井組布井方式,需要打兩口井才能滿足地質(zhì)勘探的要求。在不移動井口位置的情況下,使用反位移軌道設(shè)計方法[1-2],即第一次反方向造斜,增大定向井的靶前距,再采用常規(guī)造斜率設(shè)計井眼軌道,井身剖面設(shè)計呈“帳鉤型”,見圖1。
圖1 聯(lián)X44井垂直剖面示意
使用反位移軌道設(shè)計方法,關(guān)鍵在于選取合適的設(shè)計參數(shù)。根據(jù)1、2靶點坐標(biāo),可以計算出兩靶點連線方位角為 185.8°,靶點連線井斜角為55.49°。
首先使用常規(guī)二維剖面,設(shè)計出第二造斜點位置(垂深)及第二造斜點至1靶、2靶的剖面Ⅰ。假設(shè)從第二造斜點經(jīng)“單增”軌道設(shè)計至1靶,選擇常規(guī)造斜率6°~8°/100 m,可以推算出第二造斜點至1靶的水平位移,第二造斜點的垂深、坐標(biāo)、第二造斜點至井口的位移等。
根據(jù)第二造斜點的垂深、第二造斜點與井口的位移、方位,在第二造斜點處井斜角為零的條件下,選定合適的反向造斜率、反向降斜率,采用“直–增–穩(wěn)–降”四段制剖面或“直—增—穩(wěn)—降—直”五段制剖面,使用常規(guī)二維剖面,設(shè)計出反向造斜點位置及井口至第二造斜點的剖面Ⅱ。組合剖面Ⅰ與剖面Ⅱ即為完整的“帳鉤型”剖面。
通過對比不同設(shè)計參數(shù)條件下的摩阻扭矩值(表1),可以看出,隨著反向位移(第二造斜點至井口的位移)的增大,需要高反向造斜率和高反向降斜率才能滿足剖面Ⅱ的設(shè)計要求,并且,隨著反向位移的增大,完鉆井深越深,起鉆、下鉆摩阻逐漸增大,轉(zhuǎn)盤扭矩逐漸增大。
為了減少定向施工難度和后期采油油管偏磨,經(jīng)綜合考慮,確定第二造斜率為8°/100 m,井口與第二造斜點的反向水平位移為500.34 m,反向造斜率為6°/100 m,反向降斜率-4°/100 m,軌道類型為直—增—穩(wěn)—降—直—增—穩(wěn),具體軌道設(shè)計見表2。
表1 不同設(shè)計參數(shù)條件下的摩阻扭矩值對比
表2 反位移軌道法的井眼軌道數(shù)據(jù)
應(yīng)用Wellplan軟件進(jìn)行鉆具受力分析,結(jié)果表明,在鉆進(jìn)、起鉆、下鉆、循環(huán)四種工況下,井深為1 866 m~1 960 m時鉆柱受到的側(cè)向力較大,對技術(shù)套管磨損較為嚴(yán)重??紤]到該井反位移軌道設(shè)計,為有效封隔復(fù)雜井段,降低井下摩阻,最大限度降低施工風(fēng)險,該井設(shè)計采用三開井身結(jié)構(gòu):一開采用Φ425 mm鉆頭鉆至井深100 m,Φ339.7 mm表層套管下深99 m;二開采用Φ311.1 mm鉆頭鉆至1 900 m(第二造斜點以下),Φ244.5 mm技術(shù)套管下深1 898 m;三開采用Φ215.9 mm鉆頭鉆至3 512.58 m,下入Φ139.7 mm生產(chǎn)套管。
聯(lián)X44井設(shè)計井深為3 436.45 m,最大井斜角為59.76°,井斜角超過45°的井段長度達(dá)到936 m,易形成巖屑床,井眼凈化難度高,要求鉆井液具有很強(qiáng)的巖屑攜帶能力。同時,在帳鉤型井眼條件下,鉆具與井壁接觸點多、接觸面積大,容易形成鍵槽卡鉆,摩阻、扭矩可能增加,影響鉆進(jìn),而滑動鉆進(jìn)的程度要求鉆井液必須具有良好的潤滑防黏能力[3-4]。
為解決鉆井液技術(shù)難點,該井三開作業(yè)選用了復(fù)合有機(jī)鹽鉆井液體系,該體系抑制能力強(qiáng),流變性好,切力低,摩阻小,泥餅薄而致密,可以滿足安全鉆井的需要。
聯(lián)X44井完鉆井深為3 135 m,完鉆鉆井液密度為1.23 g/cm3,造斜點為230 m,最大井斜為56.3°,最大水平位移為713.81 m,平均機(jī)械鉆速為7.52 m/h,鉆井周期為32.6 d。
該井設(shè)計的第一造斜點為260 m,井深523 m時井斜要達(dá)到15.78°,設(shè)計造斜率為6°/100 m,而現(xiàn)場使用的 1.25°單彎螺桿和 1.5°單彎螺桿均未能達(dá)到設(shè)計造斜率,后使用“直螺桿+彎接頭”方才達(dá)到設(shè)計要求。施工過程中,使用防磨器和除屑螺旋加重鉆桿,做好套管防磨和防巖屑床工作。在井深1 926 m~2 559.22 m造斜率較高井段,每間隔200 m左右下入除屑螺旋加重鉆桿,及時破壞巖屑床[5-6]。
三開1 882.5 m~3 135 m井段時,使用了復(fù)合有機(jī)鹽鉆井液體系,全井采用以 KD-51潤滑劑為主,輔以PGCS-1、JYRH、RH102等潤滑劑,保證了鉆井液良好的潤滑性,鉆完井施工過程正常,電測一次成功,無粘卡事故,下放最大摩阻為18 t,上提最大摩阻為30 t,鉆井液潤滑性能良好。
聯(lián)X44井如果采用叢式井組布井方式,需要打兩口井,共需進(jìn)尺約5 324.66 m;而采用“帳鉤型”井眼軌道設(shè)計,設(shè)計井深為3 436.45 m,可節(jié)約進(jìn)尺1 888.21 m,按聯(lián)X44井結(jié)算費用¥2 892.73 /m計算,加上節(jié)省的叢式井第二口井費用¥40×104,總計可節(jié)約鉆井投資¥506.21×104。
(1)為滿足地質(zhì)多目標(biāo)靶點的要求,在地面布井條件極度受限的情況下,可以考慮使用反位移軌道設(shè)計方法,與選用叢式井組布井方案相比,有效降低了投資費用。
(2)帳鉤型剖面存在井眼軌跡控制難度大、摩阻與扭矩大、井眼清潔困難等難點,井眼軌道設(shè)計過程中要對摩阻扭矩、鉆具受力、井眼清潔情況等進(jìn)行預(yù)測分析。
(3)復(fù)合有機(jī)鹽鉆井液良好的潤滑性降低了井下摩阻,有效地克服了帳鉤型井眼軌跡造成的摩阻、扭矩控制難題,很好地預(yù)防了大斜度穩(wěn)斜段的粘卡問題。
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[4] 張迪.水平井地質(zhì)導(dǎo)向技術(shù)在四川威遠(yuǎn)204井區(qū)頁巖氣開發(fā)中的應(yīng)用[J].石油地質(zhì)與工程,2015,29(6):111–113.
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[6] 張迪.水平井地質(zhì)導(dǎo)向技術(shù)在四川威遠(yuǎn)204井區(qū)頁巖氣開發(fā)中的應(yīng)用[J].石油地質(zhì)與工程,2015,29(6):111–113.