陳代敏 衷小鵬 潘慶
摘 要:根據(jù)多年的現(xiàn)場(chǎng)工作經(jīng)驗(yàn),分析煙氣濕法脫硫石膏脫水系統(tǒng)中帶式真空脫水機(jī)與圓盤真空過(guò)濾機(jī)兩種類型的設(shè)備,發(fā)現(xiàn)其在系統(tǒng)中的表現(xiàn)優(yōu)劣; 本文根據(jù)圓盤真空過(guò)濾機(jī)在系統(tǒng)中的常見(jiàn)問(wèn)題,提出有效應(yīng)對(duì)改進(jìn)措施,比如如何減少設(shè)備故障措施,如何改善設(shè)備管理、優(yōu)化其運(yùn)行,以保證圓盤真空過(guò)濾機(jī)在系統(tǒng)中高效、穩(wěn)定、連續(xù)運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:石膏脫水;圓盤脫水機(jī);優(yōu)化
中圖分類號(hào):TK229 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
0引言
20世紀(jì)80年代,圓盤真空過(guò)濾機(jī)被引進(jìn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn),應(yīng)用于選礦及洗煤廠等適用該產(chǎn)品的行業(yè)。真空皮帶脫水機(jī)2010年以后,圓盤真空過(guò)濾機(jī)開(kāi)始被試用于火電廠煙氣脫硫石膏脫水系統(tǒng)中。
1 圓盤真空過(guò)濾機(jī)應(yīng)用于石膏脫水的優(yōu)勢(shì)
1.1 設(shè)備占地面積小
圓盤真空過(guò)濾機(jī)的有效過(guò)濾面積即為圓形濾盤的(雙面)面積。盤面立式擺放,和原用帶式真空過(guò)濾機(jī)相比,圓盤真空脫水機(jī)的占地面積約為帶式真空脫水機(jī)的1/5。對(duì)于新建火電廠項(xiàng)目,脫硫島綜合工藝樓的建筑面積可以大大減少,降低工程造價(jià);對(duì)于火電廠增容改建的項(xiàng)目,在原有脫硫島綜合工藝樓的建筑面積、土建基礎(chǔ)不變的情況下,設(shè)備的產(chǎn)能可以成倍增長(zhǎng),無(wú)需增加土建投資;對(duì)于火電廠超凈排放改造的項(xiàng)目,可在原有的脫硫島綜合工藝樓內(nèi),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)原有安裝帶式真空脫水機(jī)位置情況,進(jìn)行非標(biāo)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),在不拆原有過(guò)濾機(jī)的情況下,增加安裝圓盤真空過(guò)濾機(jī),在少量增加土建費(fèi)用的前提下,改善石膏脫水現(xiàn)狀,使得運(yùn)行更加可靠和節(jié)能。
1.2 設(shè)備安裝簡(jiǎn)單
圓盤真空過(guò)濾機(jī)設(shè)備體積小,設(shè)備出廠為整體發(fā)貨,現(xiàn)場(chǎng)整體吊裝就位安裝,無(wú)論是新建工程還是改造工程,都可以最大程度地降低安裝工作量,特別有利于施工工期極其短的超凈排放改造項(xiàng)目。
1.3 系統(tǒng)真空度高
設(shè)備的結(jié)構(gòu)和濾料的性質(zhì),決定了圓盤真空過(guò)濾機(jī)整機(jī)的密封性極佳,真空有效利用率高,系統(tǒng)真空度可達(dá)0.08MPa左右,且在這個(gè)真空度下,真空泵的功率還相對(duì)較小。在同樣物料性質(zhì)情況下,可比帶式真空脫水機(jī)獲得水分更低的濾餅。
1.4 設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)情況良好
圓盤真空過(guò)濾機(jī)特殊的設(shè)備結(jié)構(gòu)決定了設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中較為容易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)整運(yùn)行狀態(tài)。智能化運(yùn)行模式可做到平穩(wěn)連續(xù)運(yùn)行,無(wú)人值守,脫水系統(tǒng)遠(yuǎn)程DCS控制,根據(jù)各檢測(cè)信號(hào)可實(shí)現(xiàn)一鍵啟停設(shè)備。
圓盤真空過(guò)濾機(jī)的整機(jī)緊湊性,決定了可將設(shè)備整體密閉在集氣罩內(nèi),整臺(tái)設(shè)備密閉性好,同時(shí)石膏漿液蒸汽由軸流風(fēng)機(jī)通過(guò)風(fēng)道抽走,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)石膏漿液蒸汽的無(wú)組織散發(fā),不會(huì)因石膏漿液蒸汽造成脫水車間汽霧彌漫。
1.5 設(shè)備維護(hù)、檢修簡(jiǎn)單
圓盤真空過(guò)濾機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)行自動(dòng)化程度高,盤片與中心軸流道的連接方式穩(wěn)定性高、密封性好,拆卸、安裝簡(jiǎn)單。拆卸維護(hù)、檢修簡(jiǎn)單。石膏漿液進(jìn)入設(shè)備槽體內(nèi),主軸帶動(dòng)扇形板轉(zhuǎn)動(dòng),形成濾餅完成脫水過(guò)程。槽體內(nèi)有液位檢測(cè)裝置,還設(shè)有溢流口,有專門的管道將溢流的漿液排走,不會(huì)造成石膏漿液在車間內(nèi)肆意亂流。智能化自動(dòng)調(diào)整卸料方式,保證穩(wěn)定運(yùn)行。
1.6 設(shè)備運(yùn)行成本低
某電廠脫硫系統(tǒng)原裝兩臺(tái)64m2帶式真空過(guò)濾機(jī),一備一運(yùn),超凈排放改造時(shí)加裝一臺(tái)80 m2布盤脫水機(jī)。下面將兩種形式的脫水機(jī)的設(shè)備參數(shù)、運(yùn)行參數(shù)、設(shè)備運(yùn)行成本情況進(jìn)行比較,見(jiàn)表1。
表1 設(shè)備參數(shù)對(duì)比表
項(xiàng) 目 布盤脫水機(jī)80 m2 帶式真空過(guò)濾機(jī)64m2
過(guò)濾面積(m2) 80 64
設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/h) 60 50
主軸驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率(kW) 3 22
真空泵電機(jī)功率(kW) 55 315
濾布沖洗水泵功率(kW) 無(wú) 15
總計(jì)耗電量(kW) 58 352
設(shè)備外形尺寸(帶基礎(chǔ)) 4125×4700×5650 24500×3900×3200
占地面積(㎡) 19.4 95.6
表2 設(shè)備運(yùn)行參數(shù)對(duì)比表
項(xiàng) 目 布盤脫水機(jī)80 m2 帶式真空過(guò)濾機(jī)64m2
脫硫噸石膏能耗(kWh/t) 1.16 7.04
真空泵密封水(m?/h) 4.6 21
濾布沖洗水(m?/h) 無(wú) 13
真空室密封水(m?/h) 無(wú) 3.5
總計(jì)耗水量(m?/h) 4.6 37.5
按設(shè)備年運(yùn)行小時(shí)數(shù)5500h、電費(fèi)0.19067元/kWh(上網(wǎng)電價(jià))、水費(fèi)6.49元/t (廠區(qū)用水水價(jià))計(jì)算,運(yùn)行成本見(jiàn)表3。
表3 設(shè)備運(yùn)行成本對(duì)比表
名 稱 布盤脫水機(jī)80m2 真空帶式過(guò)濾機(jī)64m2
年總耗電量(kWh) 319000 1936000
年總耗水量(m?) 25300 206250
年電費(fèi)(萬(wàn)元) 6.082 36.914
年水費(fèi)(萬(wàn)元) 16.420 133.856
年備品備件費(fèi)用(萬(wàn)元) 4 12
合計(jì)(萬(wàn)元) 26.502 182.77
2 圓盤真空過(guò)濾機(jī)應(yīng)用于石膏脫水的問(wèn)題及優(yōu)化
2.1 過(guò)濾材料的適應(yīng)性改造
圓盤真空過(guò)濾機(jī)的過(guò)濾材料原為微孔陶瓷片,率先應(yīng)用于脫硫石膏脫水的電廠延用了陶瓷圓盤脫水機(jī)進(jìn)行試用。通過(guò)幾年的運(yùn)行實(shí)踐,該設(shè)備存在運(yùn)行中陶瓷盤反吹、酸洗頻繁、陶瓷盤堵塞嚴(yán)重、無(wú)法長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,陶瓷盤最終壽命周期太短,同時(shí)維護(hù)、更換費(fèi)用較高等問(wèn)題。針對(duì)此種現(xiàn)象,目前電廠均選用濾布替代陶瓷片的做法,改造了圓盤脫水機(jī)進(jìn)行試用,布盤與設(shè)備整體結(jié)構(gòu)完美匹配,且能有效的控制住濾餅水分。通過(guò)幾年的試運(yùn),濾布圓盤脫水機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,適應(yīng)性強(qiáng),運(yùn)行成本、維修工作量和維修成本明顯較陶瓷圓盤脫水機(jī)低。但是由于濾布的透氣性大于陶瓷片,系統(tǒng)真空度有所下降、真空泵功率有所上升,整機(jī)運(yùn)行能耗大于陶瓷圓盤脫水機(jī),但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于帶式真空過(guò)濾機(jī)。
2.2 攪拌器的適應(yīng)性改造
改進(jìn)后的圓盤脫水機(jī)沒(méi)有獨(dú)立攪拌裝置,利用其特殊的槽體內(nèi)部構(gòu)造與旋轉(zhuǎn)的扇形板產(chǎn)生螺旋攪拌的效果,起到了防止物料沉淀的作用,而且能更好地使石膏漿液均勻附著在濾布上。
2.3 濾液通道的適應(yīng)性改造
起初的圓盤脫水機(jī)的濾液通道設(shè)置在了中心軸內(nèi)部,這樣設(shè)置中心軸看起來(lái)外觀整潔,可以避免濾液管道腐蝕、磨損。但是這種設(shè)置方式除增加了中心軸的加工制造難度外,最大的弊端是不利于濾液通道的檢修,檢修濾液通道的難度大、時(shí)間長(zhǎng),不利于濾液通道的缺陷消除。
改進(jìn)后的圓盤脫水機(jī)的濾液通道設(shè)置在了中心軸外部,利用濾液管道的特殊的材質(zhì)來(lái)抵御腐蝕和磨損。濾液通道設(shè)置在了中心軸外部,極大地降低了濾液通道檢修的難度,縮短了消除缺陷的時(shí)間。
參考文獻(xiàn)
[1]華能國(guó)際長(zhǎng)興發(fā)電有限公司石膏專用圓盤過(guò)濾機(jī)使用報(bào)告[R].
[2]華能應(yīng)城熱電有限公司石膏專用圓盤過(guò)濾機(jī)使用報(bào)告[R].