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豐滿水電站大壩運行狀態(tài)評價

2018-03-23 18:32:14張永鑫于承躍李英杰
水電與抽水蓄能 2018年3期
關(guān)鍵詞:壩段閘門壩體

張永鑫,王 進,于承躍,李英杰

(豐滿發(fā)電廠,吉林省吉林市 132108)

1 工程概況

豐滿水電站始建于1937年的偽滿時期,1943年第一臺機組發(fā)電,1948~1949年恢復(fù)建設(shè)工作,1951~1953年進行了擴建和改建,到1953年大壩全部建成,壩頂高程達到266.50m,當(dāng)年7月,水庫蓄水位達到263.5m。1959年8臺機組安裝完成,總裝機容量552.5MW。1978年增加左岸泄洪洞,承擔(dān)非常運用洪水的泄洪任務(wù)。1986~1996年對大壩進行全面加固。1991年進行二期(9、10號)擴機,安裝兩臺單機容量為85MW機組。1997年利用泄洪洞進行三期(11、12號)擴機,安裝兩臺單機容量為140MW機組,在下游修建永慶反調(diào)節(jié)水庫。

經(jīng)續(xù)建、改建、加固改造及擴建,水庫正常蓄水位263.50m,汛限水位260.50m,死水位242.00m,校核洪水位267.70m。電站共安裝12臺水輪發(fā)電機組,總裝機容量1002.5MW,多年平均發(fā)電量19.39億kWh。

樞紐工程主要建筑物由混凝土重力壩、壩身溢流孔、左岸泄洪洞(后改建成三期引水洞)、右岸壩后式廠房、左岸三期岸邊式廠房等組成。攔河壩最大壩高91.7m,壩頂長度1080m,壩頂高程267.70m。大壩正常運用洪水重現(xiàn)期為500年,非常運用洪水重現(xiàn)期為10 000年。溢流壩最大泄洪能力10 450m3/s,泄洪洞最大泄洪能力1234m3/s。

2 運行現(xiàn)狀

2.1 壩體運行狀態(tài)

由于大壩在日偽時期施工,戰(zhàn)爭導(dǎo)致施工匆忙,管理混亂,且沒有正規(guī)設(shè)計書,沒有完整的施工規(guī)劃和施工組織設(shè)計,施工圖紙少,冬季施工沒有采取保溫措施,施工質(zhì)量不好,特別是1943年后澆筑了大量低強混凝土,大壩縱縫大部分未做鍵槽和回填灌漿,致使大壩存在運行初期漏水嚴(yán)重,壩體變形大,大壩穩(wěn)定安全性低等先天性缺陷[1]。

經(jīng)過不斷地維修、加固和補強,基本維持了豐滿大壩的安全運行狀況。但受當(dāng)時設(shè)計、施工以及建設(shè)管理水平的限制,大壩仍然存在許多先天缺陷。尤其是壩體整體性差、混凝土強度低、抗?jié)B抗凍等級低、壩體揚壓力高、混凝土溶蝕及凍脹、大壩洪水標(biāo)準(zhǔn)低、34~36號斷層壩段抗滑穩(wěn)定不滿足規(guī)范要求等問題始終未能得到徹底解決,安全隱患突出,嚴(yán)重影響著大壩的安全可靠運行。

(1)縱縫設(shè)計缺陷和壩體施工質(zhì)量缺陷。

限于當(dāng)時的施工手段,采用了柱狀分塊設(shè)計,縱縫僅在高程200m以下設(shè)有鍵槽聯(lián)結(jié),高程200m以上的縱縫縫面無聯(lián)結(jié)措施,使每個壩段均由三條縱縫將壩體分割為4個獨立的比較窄的柱狀塊體。AB縫在1952年做了灌漿和插鋼棒處理,BC縫、CD縫至今也未進行處理。為提高擋水發(fā)電,A壩塊240m 高程以上,還設(shè)有子縱縫和子橫縫;施工導(dǎo)流在左右岸預(yù)留的18個導(dǎo)流孔口,壓力管道安裝、上下游過壩交通也在壩體內(nèi)留下了許多子橫縫,這些縫面均未進行處理。

澆筑層厚度為1.2~2.0m,1940年以后,澆筑層面未進行沖毛和鋪設(shè)水泥砂漿,使每個水平澆筑縫成為壩體的另一個薄弱面;由于混凝土水灰比很大,骨料大多沉于底層,表面上有10~30cm的稀漿,這些稀漿密實性差,成為水庫蓄水后滲漏水的通道,長期滲漏析出鈣質(zhì),這些水平結(jié)合層面很疏松,層面的抗剪強度很低。

通過對大壩進行鉆孔取芯勘察,從32個鉆孔的芯樣中共發(fā)現(xiàn)361條水平施工澆筑縫,其中膠結(jié)強度高未斷開的僅有39條,占總數(shù)比例10.8%?;炷列緲友貪仓鏀嚅_的有322條,占總數(shù)比例89.2%,其中斷口能吻合,膠結(jié)強度較高的121條,斷口已磨損、膠結(jié)強度低的201條,占62.4%,多數(shù)水平施工縫膠結(jié)強度低。

通過孔內(nèi)電視觀察,在32、35、36號三個壩段分別發(fā)現(xiàn)有5、6條和6條水平施工冷縫。12號壩段233.81~233.78m高程、28號壩段258.32~258.50m高程、32號壩段218.00m高程、33號壩段248.00m高程和35號壩段205.50m高程均發(fā)現(xiàn)水平縫,認(rèn)為已貫穿A壩塊,這類水平縫屬澆筑縫或施工冷縫。

鉆孔取芯發(fā)現(xiàn),部分施工縫膠結(jié)不良處及裂縫表面有白色鈣質(zhì)析出。鉆孔電視及芯樣觀察中也發(fā)現(xiàn)壩體中有連續(xù)和斷續(xù)的裂縫經(jīng)常出現(xiàn),多處施工縫膠結(jié)不良。

觀測資料結(jié)果表示,AB縫的開度多年變幅約1~2mm,BC縫的開度達1~7mm。根據(jù)資料分析成果,在只考慮縱縫的情況下,大壩的抗滑穩(wěn)定安全性進一步降低,應(yīng)力狀況也有所惡化。

上述情況說明壩體內(nèi)存在較多的施工縫開裂或膠結(jié)不良。這些縱縫、橫縫及水平施工縫將壩體切割成許多塊體,壩體豎直方向和水平方向整體性都很差,大壩已失去了整體性。

(2)壩體混凝土低強,抗?jié)B、抗凍等指標(biāo)不滿足規(guī)范要求。

1)混凝土配合比設(shè)計不合理。設(shè)計時僅對壩體混凝土提出了水泥用量和抗壓強度要求,水灰比大,沒有抗?jié)B、抗凍要求,混凝土耐久性不滿足現(xiàn)行規(guī)范要求。

2)混凝土原材料不符合要求。砂礫石骨料主要來自大長屯料場用料,該料場天然級配差,大骨料僅占全部骨料的6%左右,并且1941年以后砂石料基本沒有進行篩分和沖洗,采用采砂船采天然砂石,部分缺少砂子,級配不合理,質(zhì)量不滿足要求;水泥主要采用大同洋灰公司(今松江水泥廠)的高含堿量普通硅酸鹽水泥,水泥標(biāo)號為軟練300~500號,近似中熱水泥,其中硅酸鹽含量23.5%,水泥標(biāo)號偏低。

3)混凝土拌和工藝不符合要求。水泥漿采用集中拌制,混凝土拌和時,預(yù)制的水泥漿經(jīng)常忽多忽少,常視拌和物情況臨時加水,混凝土坍落度難以控制,機口取樣試驗統(tǒng)計,平均水灰比0.758,坍落度一般15~20cm,分離(坍落度大于20cm者)很多?;炷涟韬蜁r間原定1min以上,但后來不加控制,使混凝土均勻性更差。

4)混凝土施工工藝不符合要求?;炷翝仓跗谡駬v較好,1940年以后,由于壩塊升高,壓縮空氣供應(yīng)不足,振搗器功率下降,將坍落度放大至10cm以上,混凝土澆筑基本不加振搗,通常每層中下部卵石較多,上層10~30cm為稀漿層,蜂窩很多。為防側(cè)懸模板坍模,不僅不振搗,還分2~3次澆筑,出現(xiàn)很多蜂窩冷縫。

水平施工縫面初期用風(fēng)水槍沖毛,后期因風(fēng)水管路不便送至柱狀塊頂部,僅耙毛處理或不處理。縱縫個別曾打麻面,一般不加處理。初期基巖面處理要求嚴(yán),以后38號以右及溢流壩段稍差,護坦則最差,據(jù)“本間報告”,壩身流下的水泥漿層均在未清理的情況下即澆筑混凝土。倉面模板安裝不牢、排列不整齊,漏漿或倉內(nèi)積水嚴(yán)重。施工時停時澆,倉面初凝現(xiàn)象嚴(yán)重。

5)水泥用量逐年減少,混凝土強度逐年降低。根據(jù)施工期試驗室機口取樣試驗報告單統(tǒng)計,混凝土水泥用量從1941年開始由268.5kg/m3降低到1943年的214.4kg/m3。平均水灰比0.76,部分大于1.0?;炷?1天強度(相應(yīng)保證率為80%)從1941年的95.3kg/m2降低到1943年的63.6kg/m2。

由于混凝土配比設(shè)計不合理、混凝土原材料不符合要求、混凝土施工質(zhì)量低劣、施工工藝不滿足要求,致使混凝土低強、抗?jié)B等級低、密實性差,已不能有效構(gòu)筑大壩防滲體系,壩體混凝土抗?jié)B、抗凍等耐久性指標(biāo)不滿足規(guī)范要求,大壩整體安全裕度不足。

(3)壩體滲漏量偏大,滲透壓力高,混凝土凍融凍脹和溶蝕破壞較嚴(yán)重。

根據(jù)觀測資料分析,大壩的滲漏情況極為嚴(yán)重。1950年,實測壩體滲漏水量273L/s,下游壩面滲漏水量約100L/s。1951~1953年對大壩進行防滲帷幕灌漿,共鉆孔2.5萬m,單耗42.8kg/m,補修上游壩面1.8萬m2,封堵了廊道內(nèi)的射流孔,全壩滲漏水量減少到106.21L/min。1954~1955年,漏水有所發(fā)展,1956年補充鉆灌34個壩段,進尺2000多米,單耗35.5kg/m。1958年,灌過漿的部分壩段下游壩面仍有漏水,1959年又對8個壩段補充鉆灌800多米,單耗37.71kg/m。

在以后的幾年中,對漏水顯著壩段進行壩體和伸縮縫灌漿,經(jīng)過幾年努力,下游面滲水大部分被堵住了,廊道內(nèi)漏水也有減少。但到1969年,發(fā)現(xiàn)原來灌漿堵住的滲漏部位下游面又開始漏水,1987年壩體灌漿又灌進了很多水泥。可以說以前減少大壩滲漏的措施就是不斷地進行灌漿,但始終沒有解決大壩滲漏問題。

大壩滲漏通道多,伸縮縫、水平施工縫、導(dǎo)流中底孔及缺口封堵質(zhì)量差等都是滲漏水通道,混凝土溶蝕破壞較嚴(yán)重。工程地處嚴(yán)寒地區(qū),由于壩體混凝土低強、抗凍能力差(抗凍等級小于F50),大壩混凝土普遍凍脹破壞嚴(yán)重。

通過壩體滲壓力觀測,壩體揚壓力高。1996年,增設(shè)7個壩體測壓斷面,平均揚壓系數(shù)分別為0.84、0.63、0.46;2004年,在15號和47號壩段增設(shè)兩個壩體測壓斷面,帷幕后揚壓系數(shù)值平均為0.87,遠(yuǎn)大于規(guī)范規(guī)定值0.25,大壩揚壓力一直偏高。

(4)34~36號壩段受F67斷層影響,抗滑穩(wěn)定不滿足規(guī)范要求。

34~36號壩段壩基下有一條寬約40m的斷層破碎帶通過,施工時雖做了一定深挖,但是大壩還是建在軟基上,并沒有專門的處理。采用《混凝土重力壩設(shè)計規(guī)范》(SDJ 21—1978)進行復(fù)核,抗滑穩(wěn)定安全系數(shù)(正常工況K'c=2.89,地震工況K'c=2.28)低于規(guī)范要求;采用《混凝土重力壩設(shè)計規(guī)范》(DL 5108—1999)進行復(fù)核,計算結(jié)果為大壩的抗力效應(yīng)小于作用效應(yīng)。計算結(jié)果表明34~36號壩段抗滑穩(wěn)定不滿足規(guī)范要求。

(5)壩內(nèi)鉆孔取芯檢查,表明混凝土質(zhì)量很差。

為進一步查明大壩混凝土性態(tài),2007~2008年,對壩體進行了鉆探39孔,總進尺3003.44m。其中大壩A壩塊混凝土鉆孔取樣共27孔,進尺2394.84m。B、C壩塊混凝土鉆孔取芯共5孔,進尺338m。根據(jù)混凝土芯樣的狀況將壩體混凝土芯樣的長度、表面光滑度、混凝土的觀感性態(tài)劃分為Ⅰ類混凝土、Ⅱ類混凝土、Ⅲ類混凝土三種類型?;炷列緲咏y(tǒng)計結(jié)果,Ⅲ類混凝土出現(xiàn)頻度較高,6、28、32、34、35號等壩段,每4m左右壩高即出現(xiàn)一次破碎混凝土,平均頻度是6.67m壩高出現(xiàn)一次不良混凝土。Ⅲ類混凝土的分布高程無明顯界線,各壩段從上到下均有分布。

Ⅱ類混凝土芯樣占全孔段比例平均值為46.4%,芯樣表面手感明顯粗糙,部分芯樣骨料與砂漿脫離,斷面基本吻合,粗糙部位砂漿用手易摳碎,說明該類混凝土存在質(zhì)量缺陷,水泥用量也達不到要求。Ⅲ類混凝土芯樣占全孔段比例平均值為24.2%,分布高程無明顯界線,各壩段沿壩高均有分布。很多壩段是每4m左右壩高即出現(xiàn)一次,平均是6~7m壩高出現(xiàn)一次,出現(xiàn)的概率是很高的,壩體混凝土質(zhì)量極不均勻,大壩總體混凝土質(zhì)量很差。根據(jù)鉆孔芯樣及孔內(nèi)電視觀察,大壩存在貫通的施工縫,無法構(gòu)筑大壩防滲體系,大壩滲漏溶蝕、凍融凍脹破壞嚴(yán)重。

(6)溢流閘墩及堰頂出現(xiàn)不同程度裂縫。

經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),溢流壩每個閘墩均出現(xiàn)裂縫,位于工作門門槽內(nèi),為垂直縫,閘墩頂部縫寬約10mm,向下逐漸變窄,一直到堰頂252.50m高程,裂縫將閘墩分為上下游兩塊,經(jīng)分析已影響安全運行。

采取對閘墩上下游表面外包鋼筋混凝土,厚度分別為1.0、1.5m,頂部加高1.2m,并在閘墩中部沿水流方向布置2排對穿預(yù)應(yīng)力錨索,縫內(nèi)灌注水泥漿,閘墩頂部騎縫做防滲止水,在閘墩兩側(cè)挖除0.4m深不良混凝土并補上新鋼筋混凝土[2]。1999年4月開始采用補充預(yù)應(yīng)力錨索,縫內(nèi)灌漿、溢流孔口側(cè)面混凝土補強等措施,加固工程于2002年10月結(jié)束。

(7)大壩防洪能力不足,不能滿足校核洪水標(biāo)準(zhǔn)要求。

工程設(shè)計時基礎(chǔ)資料嚴(yán)重不足。一是庫容計算誤差大,庫水位263.50m時庫容偏大約25%;二是設(shè)計洪水偏小,設(shè)計時估算設(shè)計洪水為15000m3/s,15天洪量約60億m3,以此選定泄洪設(shè)備11-6×12m泄流孔口、堰頂高程252.50m方案,泄洪流量7000m3/s,預(yù)留調(diào)洪庫容2.8億m3,汛期限制水位262.35m。根據(jù)水工模型試驗,庫水位266.50m時泄量8366m3/s。

豐滿大壩正常運用洪水重現(xiàn)期為500年,非常運用洪水重現(xiàn)期為10000年。按國汛〔2004〕8號文批復(fù)的《白山、豐滿水庫聯(lián)合調(diào)度方案》,當(dāng)遇萬年一遇洪水時,起調(diào)水位260.5m,與白山水庫聯(lián)合調(diào)度,根據(jù)洪水預(yù)報,提前12h泄流,豐滿水庫設(shè)計總下泄流量為12984m3/s,其中,11個溢流孔下泄流量Q=10450m3/s,左岸泄洪洞下泄流量1234m3/s,壩后廠房10臺機組過流量下泄1300m3/s,萬年洪水方可安全下泄,水庫洪水位為267.7m,使大壩防洪標(biāo)準(zhǔn)達到萬年一遇洪水標(biāo)準(zhǔn)。

但由于原發(fā)電廠房的尾水平臺高程和廠壩間導(dǎo)墻高程為198.8m,略低于500年一遇洪水時的下游水位198.90m,廠房防洪標(biāo)準(zhǔn)只能達到500年一遇洪水,超過500年一遇洪水時廠房就將進水,不能保證機組過流。并且,按照現(xiàn)行規(guī)范規(guī)定,大于廠房校核標(biāo)準(zhǔn)時機組不參與調(diào)洪。

可見,設(shè)計庫容偏差大、設(shè)計洪水偏小,大壩泄洪能力不足,大壩及廠房防洪標(biāo)準(zhǔn)都不滿足現(xiàn)規(guī)范要求,對工程及下游安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。

2.2 泄洪設(shè)備運行狀態(tài)

(1)溢流壩金屬結(jié)構(gòu)。

溢流壩金屬結(jié)構(gòu)設(shè)有11個溢流孔,其上設(shè)有一道12扇潛孔式定輪工作閘門(其中一扇為備用門),原設(shè)備為20世紀(jì)50年代由前蘇聯(lián)設(shè)計制造的,運行了近50年。由于大壩加高了1.2m,閘門最高擋水水頭提高了2m,經(jīng)檢測,閘門及啟閉設(shè)備均不滿足現(xiàn)行規(guī)范要求。因此,2001~2002年對泄洪設(shè)備進行了改造。其中3孔閘門采用3臺液壓啟閉機操作,可局部開啟,調(diào)節(jié)下泄流量,其余8孔閘門采用2臺門式啟閉機配合自動抓梁進行操作,開啟方式為全開全關(guān)。

經(jīng)調(diào)查,閘門每年汛前做一次提門試驗,有振動現(xiàn)象。冬季閘門前冰層厚度1m左右,至運行以來,對閘門沒有造成不利影響。

(2)大壩泄洪供電系統(tǒng)。

大壩泄洪設(shè)施的供電電源是由豐滿一、二期廠用電高壓母線引接兩回3.3kV電纜線路(甲堰堤、乙堰堤)作為工作電源;另設(shè)有1臺135kW的柴油發(fā)電機作為大壩泄洪設(shè)施的保安電源。大壩分設(shè)壩中變電所、壩西變電所為整個大壩用電設(shè)施供電;壩中變電所設(shè)有3臺400kVA,變比為3.3kV/0.4kV的變壓器;電源由3.3kV母線引來,主要供電負(fù)荷有:溢流門油泵電源74kW、電梯室動力56kW、檢查廊道照明20kW、檢查廊道觀測電源30kW、操作廊道檢修30kW、水檢施工電源200kW、1~10號取水門277kW、35號壩段水位計電源20kW、36~56號壩段照明20kW、檢查廊道施工電源100kW、壩上大小水泵電源40kW、變電所電熱照明28kW、溢流門油泵室電源5kW、充電機電源5kW、35號壩段水位房電源15kW、29號壩段南北側(cè)照明、散射臨時電源10kW、電梯15kW;壩西變電所設(shè)有3臺315kVA,變比為3.3kV/0.4kV的變壓器,電源由3.3kV母線引來,主要供電負(fù)荷有:溢流門吊車74kW、變電所二三樓電熱102kW、變電所檢修20kW、吊車庫照明2kW、變電所一樓照明5kW、壩西水泵22kW、壩西崗哨5kW、1~26號壩段照明12kW、觀測地下室檢修6kW、變電所二三樓照明4kW、地下室照明2kW、壩西變電所照明5kW。觀測班電熱2kW、淺水班電熱2kW、壩西激光室電源5kW、變電所一樓電熱45kW、壩西真空泵14kW、備戰(zhàn)山小盤電源30kW、平板門電源150kW、吊車庫檢修電源10kW、觀測樓電熱78kW。

經(jīng)調(diào)查,上述供電方案基本滿足每年汛期大壩泄洪要求,機電設(shè)備運行靈活可靠。

豐滿重建工程建設(shè)期間,由于原電站一、二期廠房及其機電設(shè)備需要拆除,壩上泄洪設(shè)施將失去工作電源。為解決供電電源,根據(jù)三期選定的廠用電電源方案,對其工作電源進行了改造,確保了重建工程建設(shè)期間原泄洪系統(tǒng)的正常運行,繼續(xù)承擔(dān)建設(shè)期間洪水的泄洪任務(wù)。

2.3 壩后式電站廠房

壩后式電站廠房位于右岸,上部為鋼骨混凝土和鋼桁架形成的框架結(jié)構(gòu)。2009年1月12日,一期廠房7、8號機附近的2、3號榀屋架下弦桿出現(xiàn)無預(yù)兆斷裂,個別腹桿發(fā)生斷裂及壓彎破壞。同時,1~4號榀屋架之間的垂直支撐由于屋架下沉造成個別桿件彎曲[3]。

根據(jù)東北電力科學(xué)研究院對截取的屋架材料檢測成果及分析報告,廠房鋼屋架材料是為20世紀(jì)30年代日本產(chǎn)沸騰鋼。按照IEC標(biāo)準(zhǔn),已經(jīng)超過技術(shù)壽命,達到了經(jīng)濟壽命上限。實驗檢測結(jié)果表明,斷裂構(gòu)件的冷彎試驗指標(biāo)不合格,抗沖擊功指標(biāo)較低,不能滿足現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn),材料呈脆性老化。

由于一期廠房現(xiàn)有屋架體系出現(xiàn)了無預(yù)兆的脆性斷裂現(xiàn)象,故存在重大安全隱患,須進行廠房鋼屋架的更新以及排架柱的加固和改造。

2.4 引水發(fā)電系統(tǒng)金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備

(1)進水口和壓力鋼管。

豐滿發(fā)電廠安裝有主機10臺,2臺廠用機組,全部機組均布置在21號至31號壩段。每臺主機各設(shè)一進水口和壓力鋼管,廠用機則由一主管分岔成兩條管。主鋼管前面均設(shè)有一道斜式固定攔污柵,其后設(shè)有一道檢修閘門,檢修閘門采用2×300kN固定卷揚式啟閉機操作。廠內(nèi)機壓力鋼管前面亦設(shè)有攔污柵,攔污柵后面設(shè)有一道檢修閘門,采用臨時啟閉設(shè)備啟閉閘門。為了靜水啟閉檢修閘門,在攔污柵與壓力鋼管之間設(shè)有旁通管及閘閥作為充水裝置。經(jīng)過調(diào)查了解,進水口充水裝置操作麻煩,不宜采用。電站進口處污物很少,每年做一次水下檢查,多為漁網(wǎng),多年需清理一次。通過對壓力鋼管檢查后發(fā)現(xiàn),壓力鋼管與廠房屋架材料相同,存在同樣的材質(zhì)和老化問題。壓力鋼管因銹蝕嚴(yán)重和材質(zhì)問題,后經(jīng)改造和更換得以延續(xù)運行,但由于上彎段無法施工,僅對下平段進行更新改造。

(2)尾水設(shè)備。

發(fā)電系統(tǒng)尾水金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備主要包括1~10號機的4扇檢修閘門及20孔檢修閘門埋件、2臺廠用機的1扇檢修閘門及2孔埋件,一臺2×160kN移動式啟閉機(主機及廠用機共用),門機軌道等。經(jīng)過調(diào)查了解,暫未發(fā)現(xiàn)明顯缺陷。

(3)三期擴機系統(tǒng)金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備。

引水發(fā)電系統(tǒng)位于三期調(diào)壓井內(nèi),每條發(fā)電洞進口布置有2扇直立式固定攔污柵,共4扇,攔污柵的清污可在機組關(guān)閉后進行,放空引水洞,人工清污。在攔污柵的下游側(cè)閘門井內(nèi)設(shè)有一道快速閘門,共2孔2扇,用于保護機組安全。閘門由QPKY-5000/2500kN液壓啟閉機操作。在機組尾水末端設(shè)有一道檢修閘門,共4孔2扇,用于檢修機組和尾水管用。尾水閘門由QM-2×320kN單向門機配自動抓梁來操作。經(jīng)過調(diào)查了解,每年汛前對泄洪洞金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備做啟閉試驗,啟閉設(shè)備操作運行靈活可靠,閘門無卡阻現(xiàn)象。

3 狀態(tài)評價

豐滿水電站是東北電網(wǎng)的骨干電廠,在東北電力系統(tǒng)中承擔(dān)調(diào)峰、調(diào)頻、事故和檢修備用等任務(wù),并承擔(dān)著防洪、灌溉、城市及工業(yè)供水、養(yǎng)殖和旅游等綜合利用,在東北地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮著十分重要的作用。根據(jù)上述大壩存在的主要問題分析,大壩現(xiàn)狀評價結(jié)論如下:

(1)由于豐滿水電站建設(shè)于特殊性的歷史時期,受當(dāng)時設(shè)計、施工以及建設(shè)管理水平的限制,并且已達設(shè)計使用壽命和超期服役,大壩存在嚴(yán)重的先天性缺陷[1,4,5]:大壩整體性差;混凝土強度低,壩體揚壓力高,抗?jié)B、抗凍等指標(biāo)不滿足規(guī)范要求;混凝土凍融凍脹和溶蝕破壞較嚴(yán)重,大壩整體安全裕度不足;34~36號壩段受F67斷層影響,抗滑穩(wěn)定安全性不滿足規(guī)范要求;大壩防洪能力不足,不能滿足校核洪水標(biāo)準(zhǔn)要求;壓力鋼管、鋼屋架等金屬結(jié)構(gòu)已經(jīng)超過技術(shù)壽命,達到了經(jīng)濟壽命上限,構(gòu)件的試驗指標(biāo)不合格,不能滿足現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)要求,材料呈脆性老化。自大壩投運以來,雖然持續(xù)的補強加固和精心維護維持了大壩的運行,但固有缺陷無法徹底消除。

(2)采用現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范對大壩進行穩(wěn)定計算復(fù)核,根據(jù)復(fù)核成果,大壩34~36號斷層壩段建基面抗滑穩(wěn)定不滿足規(guī)范要求,對下游安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。

(3)按照現(xiàn)行規(guī)范規(guī)定,洪水大于廠房校核標(biāo)準(zhǔn)時機組不參與調(diào)洪。大壩及廠房防洪標(biāo)準(zhǔn)都不滿足現(xiàn)規(guī)范要求,防洪能力不足,不能滿足校核洪水標(biāo)準(zhǔn)要求。

(4)鑒于豐滿大壩存在諸如上述的一系列主要問題,在豐滿大壩安全第二次定檢工作中,豐滿大壩安全等級評定為“病壩”。二次定檢后,雖然對大壩進行了大壩溢流面補強及壩體降低滲水壓力等后續(xù)處理工程,但收到的效果是局部的。大壩整體性差、大壩整體安全裕度不足等上述缺陷仍然存在,大壩存在的諸多問題仍然沒有得到徹底解決,目前大壩屬帶“病”運行。

綜上,目前大壩可靠性水平低,抵御風(fēng)險能力差,嚴(yán)重影響著電站的安全可靠運行,對下游人民的生命財產(chǎn)構(gòu)成威脅,與我國經(jīng)濟社會發(fā)展水平對工程安全的要求不相適應(yīng)。

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