張龍輝
(山西焦煤霍州煤電集團公司店坪煤礦,山西 呂梁 033100)
切頂卸壓自動成巷無煤柱開采技術(shù)是何滿潮院士在2009年提出的,2010年在川煤白膠礦首次應用,實現(xiàn)了無煤柱開采。該技術(shù)采用爆破技術(shù)預裂頂板,利用采空區(qū)礦山壓力沿空切頂,形成短臂梁頂板對上覆老頂巖體的支撐結(jié)構(gòu),控制老頂?shù)幕剞D(zhuǎn)和下沉變形,實現(xiàn)卸壓作用;切落的頂板巖體形成巷幫,從而保留工作面下順槽,作為鄰近工作面上順槽。
在切頂卸壓自動成巷無煤柱開采施工過程中,超前錨索補強支護是很關(guān)鍵的一個環(huán)節(jié),支護強度的強弱直接影響留巷效果。支護強度強,增加支護成本;支護強度弱,留巷段頂板下沉量大,留巷效果差。
店坪煤礦5-302工作面位于830水平三采區(qū)左翼,走向長度為1875m,傾向長度為220m,煤層平均厚度為3.1m,煤層傾角為0~9°,平均坡度為4°。直接頂為細砂巖,平均厚度為7.4m,裂隙發(fā)育程度低;老頂為深灰色砂質(zhì)泥巖,平均厚度為5.6m。直接底為砂質(zhì)泥巖,平均厚度為6.2m,硬度較軟,遇水膨脹軟化程度小。老底為灰褐色細砂巖,平均厚度為2.0m。
5-302工作面回風順槽原巷道斷面為矩形,毛寬4.6m,凈寬4.4m,毛高3.1m,凈高3.0m,毛斷面14.26m2,凈斷面13.2m2,采用錨網(wǎng)梁+錨索聯(lián)合支護,頂錨桿采用Φ20×2000mm左旋螺紋高強錨桿“五、五”布置,間距為1075mm,排距為1000mm,每根錨桿使用CK2340、Z2388型樹脂錨固劑各一條進行錨固,錨梁采用4.4m×5眼鋼帶;幫錨桿采用Φ16×1500mm普通圓鋼錨桿“三、三”布置,間距為1200mm,排距為1000mm,最上一根幫錨桿距頂300mm,每根錨桿使用一條CK2340型樹脂錨固劑錨固,錨梁采用2.5m×3眼鋼帶。錨索采用Φ18.9×6200mm的鋼絞線“二、二”布置,間距1600mm,距幫1500mm,排距3000mm,每根用CK2340、Z2388型錨固劑各兩條。網(wǎng)采用1.05×9.8m的黑色菱形網(wǎng)。
在復合頂板開展切頂卸壓自動成巷無煤柱開采施工中,頂板的有效控制是留巷成功的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一,為了有效控制頂板下沉量,在選用恒阻大變形錨索作為關(guān)鍵支護設備的基礎上,根據(jù)錨索錨固在穩(wěn)定頂板1.5m處的原則,確定錨索長度為13000mm,為找到更加有效、經(jīng)濟的支護方案,對各支護方案各施工100m進行試驗驗證。
方案一:在原支護的基礎上,在切縫側(cè)補強一根恒阻大變形錨索,距幫500mm,間距1000mm,相鄰恒阻大變形錨索之間采用W鋼帶連接;中部恒阻大變形錨索在巷道中間布置,排距1500mm。
方案二:在方案一的基礎上,增大實體幫支護,在頂部補強一列恒阻大變形錨索,距幫500mm,間距1000mm。在幫部補強一排幫錨索,錨索距頂1500mm,間距2000mm,向上與巷幫成45°角,錨索采用Φ18.9×4300mm。
方案三:在原支護上,在切縫側(cè)補強2列恒阻大變形錨索,第一列恒阻大變形錨索距幫500mm,間距1000mm,第二列恒阻大變形錨索距幫1000mm,間距1000mm,2列恒阻大變形錨索均采用W鋼帶連接,插花布置。中部恒阻大變形錨索在巷道中間布置,排距1500mm。實體幫采用2排幫錨索進行支護:第一排幫錨索距頂板1000mm,向上與巷幫成45°角,間距2000mm,錨索采用Φ18.9×4300mm,每2根錨索采用一塊規(guī)格=2200×3×3眼的W鋼帶進行聯(lián)合支護;第二排幫錨索距頂板2000mm,與第一排幫錨索插花布置,間距為2000mm,錨索長度6300mm。
方案四:方案四是在方案三的基礎上,將第二列恒阻錨索與中部普通錨索進行對調(diào),并去掉第二列恒阻錨索W鋼帶。
為有效地對留巷效果進行監(jiān)測,在巷道內(nèi)每20m標定1個測點,采用YHU200礦用本安型頂?shù)装逡平勘O(jiān)測儀及“十”字法進行監(jiān)測。根據(jù)數(shù)據(jù)監(jiān)測,各方案的成巷效果如下:
方案一:成巷平均斷面寬×高=3.0m×2.0m;其中頂板下沉62cm,底板變化48cm,切縫側(cè)幫臌34cm,實體幫幫臌126cm。
方案二:成巷平均斷面寬×高=3.2m×2.1m;其中頂板下沉58cm,底板變化42cm,切縫側(cè)幫臌34cm,實體幫幫臌106cm。
方案三:成巷平均斷面寬×高=3.9m×2.5m;其中頂板下沉41cm,底板變化19cm,切縫側(cè)幫臌18cm,實體幫幫臌52cm。
方案四:成巷平均斷面寬×高=4.0m×2.6m。其中頂板下沉36cm,底板變化14cm,切縫側(cè)幫臌14cm,實體幫幫臌46cm。
方案一巷內(nèi)的頂、幫支護強度較弱,不能有效地控制頂?shù)装遄兓桨付哟罅藢嶓w煤側(cè)頂板支護強度,但不能有效地控制巷道變形,兩種方案均不能滿足復用巷道時的最小斷面要求。
方案三與方案四都在切縫側(cè)進行了補強支護,有效地控制了巷高變形量,實體煤側(cè)采用2排幫錨索,巷幫變形量得到有效控制,兩個方案都能夠有效地控制巷道變形,從最終成巷效果看,方案四效果最好。在施工工藝方面,方案四每3m少施工1個恒阻大變形錨索,少進行1次擴孔,并且少安裝3m的W鋼帶,簡化了程序,減小了職工的勞動強度。在經(jīng)濟方面,恒阻器按275元/個,W鋼帶按58元/m計算,方案四延米成本就材料方面能夠節(jié)約150元,經(jīng)濟效益明顯。
(1)通過對比四種支護方式的實驗效果,確定采用第四種方案,能夠有效控制頂板下沉量。
(2)店坪煤礦復合頂板超前補強錨索支護方式采用切縫側(cè)1列恒阻大變形錨索+1列普通錨索+中部1列恒阻大變形錨索+實體幫幫部2排幫錨索的支護方案,成巷巷道的頂?shù)装搴蛢蓭偷淖冃瘟靠刂圃?5%以內(nèi),留巷效果良好,經(jīng)濟效益顯著。