■ 周小偉
如圖1、圖2所示,砧子與夾緊塊(兩夾緊塊電氣上并聯(lián))之間施加工頻低電壓。工件在頂桿推動下向砧子前進,砧子根據(jù)需要可向后退。工件砧子與夾緊塊之間部分被通電加熱軟化,同時受到頂桿推力作用而被鐓粗成所需形狀。鐓鍛時砧子和夾緊塊用循環(huán)水冷卻。
各工件鐓鍛過程中加熱鐓粗部分溫度應(yīng)可控一致。由于加熱溫度受到電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性、調(diào)節(jié)器性能穩(wěn)定性、液壓參數(shù)穩(wěn)定性、工件與砧子和夾緊塊接觸一致性及冷卻一致性等因素影響,開環(huán)溫度難以控制、難以一致,造成鐓出產(chǎn)品產(chǎn)生各種缺陷,如形狀尺寸缺陷、鍛壓成形尺寸形狀缺陷和開裂(溫度低可能產(chǎn)生熱脆、冷裂等)、內(nèi)部金相組織缺陷(如溫度過高易使晶粒粗大)等。
圖1 電鐓局部照片
圖2 電鐓原理示意
早期,電熱鐓機的加熱功率控制是通過人工改變加熱變壓器一次側(cè)檔位實現(xiàn)的。這種方式存在明顯不足:一是加熱電壓調(diào)節(jié)太粗不能連續(xù)調(diào)節(jié);二是電網(wǎng)電壓不穩(wěn)定引起加熱電壓不穩(wěn)定;三是加熱過程中不能調(diào)節(jié)加熱電壓。
后來,在變壓器一次側(cè)增加了晶閘管電壓調(diào)節(jié)器。這種調(diào)節(jié)器有開環(huán)控制,也有閉環(huán)控制。對于開環(huán)控制的,為提高電壓穩(wěn)定性,常在電鐓機前加穩(wěn)壓器。這樣基本可保證加熱電壓穩(wěn)定。但采取這些措施后,由于還存在冷卻水流、水溫,液壓壓力、工件與砧子和夾緊塊接觸情況等一系列不可控因素的存在,還是不能保證工件加熱溫度的一致性和穩(wěn)定性,常產(chǎn)生溫度過低和超溫現(xiàn)象。溫度變化一般30℃左右,變化大時可達50℃。因此有必要采取進一步改進措施。
改進方案就是對溫度進行全閉環(huán)控制,如圖3所示。在溫控儀中設(shè)定電熱鐓過程中允許的最高溫度值,當(dāng)比色紅外線測溫儀測得電熱鐓工件溫度低于設(shè)定溫度時,電壓調(diào)節(jié)器的輸入信號只取決于PLC或其他電壓給定裝置給定,電熱鐓過程中加熱不受溫控儀影響,當(dāng)比色紅外線測溫儀測得電熱鐓工件溫度超過溫控儀設(shè)定值或電熱鐓工件溫度上升過快時,溫控儀就按設(shè)定冷卻控制方式和設(shè)定PID參數(shù)進行控制和運算后輸出一個電流信號疊加到電壓調(diào)節(jié)器給定輸入信號上,這個信號的相位與PLC或其他電壓給定裝置給定信號的相位是相反的,其抵消一部分由PLC或其他電壓給定裝置施加在調(diào)節(jié)器上的輸入給定信號,即進行冷卻降低加熱電壓,從而降低電熱鐓溫度或減慢電熱鐓溫度上升速度,以此達到閉環(huán)控溫限制最高溫度的目的。
適當(dāng)設(shè)定電壓調(diào)節(jié)器和溫控儀各相關(guān)參數(shù),可使工件溫度始終處于閉環(huán)控制。詳細方案和控制過程參見(全閉環(huán)控制電熱鐓溫度的方法及裝置,專利號:ZL2012100875964)。要真正實現(xiàn)鐓鍛部分實際溫度穩(wěn)定一致這一設(shè)想,測溫儀的選擇至關(guān)重要。我們知道,電熱鐓時工件溫度測量只能選擇非接觸型測溫儀器,也就只能選擇紅外線測溫儀。紅外測溫儀可分為兩大類:一類為單色測溫儀,另一類為比色測溫儀。環(huán)境透明度、背景亮度、被測物體表面形狀大小和粗糙度及測溫角度等都對測溫結(jié)果有影響。而這些影響對單色測溫儀和比色測溫儀是不一樣的。總體說來,對單色測溫儀的影響大,而對比色測溫儀的影響小。采用單色測溫儀,測得的溫度與實際溫度往往相差很大,達不到要求。所以,應(yīng)選用比色測溫儀。
圖3 溫度全閉環(huán)控制示意
經(jīng)改進后,從溫控儀和測溫儀上的溫度顯示看,溫度變化在1℃以內(nèi),完全達到工藝要求,產(chǎn)品質(zhì)量十分穩(wěn)定,改進成功(本文主體已獲發(fā)明和實用新型專利:全閉環(huán)控制電熱鐓溫度的方法及裝置,專利號:ZL2012100875964,ZL2012201251484)。參考文獻:
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