符 云 董永斌 林俊領(lǐng)
(新疆寶地礦業(yè)股份有限公司)
鋼球作為磨機的主要磨礦介質(zhì),在確保充填率一定的情況下,鋼球配比是影響磨礦效率的關(guān)鍵所在,磨礦過程包含沖擊和磨剝兩大過程,不同大小的鋼球具有不同的磨礦作用, 不同的產(chǎn)品粒度要求,決定不同的鋼球配比。總的來說,大的鋼球沖擊力強,適宜大塊磨礦,小的鋼球磨剝作用強,適宜細粒度磨礦,如何達到最佳的磨礦效果,需要不同尺寸的鋼球進行配比[1-2]。
經(jīng)過選礦廠近兩年破碎系統(tǒng)的技改項目,新圓錐破碎設(shè)備的投入使用及采用兩段干磁預(yù)選拋廢流程,球磨機的入磨粒度已經(jīng)發(fā)生了較大改變。因此,配合選礦廠將現(xiàn)球磨機入磨礦石進行粒度組成分析,進行球磨機鋼球配比優(yōu)化的計算及研究。
選礦廠為一段磨礦,使用MQG2130濕式格子型球磨機,給礦粒度為-12 mm含量95%以上,采用GS20螺旋分級機與球磨機組成閉路磨礦,目前分級溢流粒度為-0.074 mm粒級含量80%?,F(xiàn)有球磨機鋼球配比初裝球制度分別為φ100 mm、φ80 mm、φ60 mm,初裝比例為4∶3∶3,補加球制度為φ100 mm∶φ80 mm∶φ60 mm = 4∶3∶3。
由于球磨機的入磨粒度已經(jīng)發(fā)生了較大改變,將改造后的原礦粒度組成與改造前的原礦粒度組成進行對比,對比結(jié)果見表1。
由表1可知,技術(shù)改造前后原礦的粒度組成變化較大,+10 mm粒級含量降低了23.17個百分點,而-5 mm粒級升高了6.74個百分點,即大顆粒減
表1 技改造前后原礦粒度組成對比結(jié)果
注:以上數(shù)據(jù)采集日期為2014年6月與2015年4月。
少,細粒級含量增加。
取磨機全給礦(新給礦+返砂,返砂比250%)試樣進行篩析,根據(jù)篩析結(jié)果作粒度累積曲線??芍C新給礦dmax= 10.62≈11 mm(磨機給礦95%過篩粒度),-0.074 mm粒級含量為16.07%。磨機全給礦粒度篩析結(jié)果見表2。
表2 磨機全給礦粒度篩析結(jié)果
綜合參考國內(nèi)外生產(chǎn)實踐,在計算鋼球直徑時,如果盡可能考慮影響計算鋼球尺寸的各種因素,則對精確求出鋼球尺寸大有益處。因此,決定采用球徑半理論公式為磨機鋼球球徑計算的方法。根據(jù)段希祥教授推導(dǎo)出的球徑半理論公式(1),結(jié)合礦石性質(zhì)及選礦廠實際磨機情況,計算出的不同給礦粒級情況下鋼球直徑尺寸,見表3。
(1)
表3 不同入磨粒度鋼球直徑計算結(jié)果
按照返砂比為250%的比例,將分級機返砂與球磨機入料混合形成新給礦進行粒度組成篩析試驗,其中新給礦中扣除不需要磨細的-0.074 mm粒級產(chǎn)率,折算出待磨給礦粒度組,然后按照相應(yīng)比例分成4個組,由4個組的產(chǎn)率,按照偏大一點的原則處理,確定初裝球的比例,結(jié)果見表4。
表4 按返砂比250%計算的鋼球直徑
根據(jù)表3、表4,計算鋼球球徑及直徑取整,選礦廠初裝球比例為φ100 mm∶φ80 mm∶φ60 mm∶φ40 mm=3∶2∶3∶12。
由于鋼球的不斷磨損,需定期向球磨機內(nèi)補加一種或幾種不同尺寸的鋼球,使球磨機內(nèi)鋼球的充填率和各種尺寸鋼球的比例大致保持不變。
此次鋼球配比采用球徑半理論公式計算球徑,指導(dǎo)初裝球的配比,并以初裝球作為補球計算的依據(jù),繪制磨機初裝球的球荷粒度正累積特性曲線,用作圖方法確定補加球后的球荷正累積特性曲線,依據(jù)此曲線得出各種補加球的比例。其理論依據(jù)是:磨礦中各種球均被磨損,大球的沖擊磨損大但研磨磨損小,小球的沖擊磨損小但研磨磨損大,可以認(rèn)為大球及小球的磨損速度相當(dāng)。因此,將初裝球的球荷曲線向左下平行移動即可得磨損后的球荷曲線,而向右上平行移動即可得補加后的球荷曲線。
將計算所得初裝球的累積球荷特性曲線作為球徑尺寸的函數(shù),繪制初裝球曲線,鋼球補加曲線見圖1。
小直徑鋼球可由大球磨損而得到,同時考慮到球的種類多時補加麻煩及管理復(fù)雜,實際補球時只補加3種不同尺寸鋼球,從φ60 mm球徑開始補加,以此為起點作初裝球曲線的平行線,即得補加球的累積球荷曲線,見圖1。由補加球曲線上可查出φ100 mm、φ80 mm、φ60 mm 3種球的補加百分率分別為25%、15%、60%,比例為5∶3∶12。故決定補加φ100 mm、φ80mm和φ60 mm 3種球,補加球的單耗按0.6 kg/t計算,若按1 000 t/d計,日補加鋼球為1 000×0.6=600 kg,每臺磨機補加1/2×600=300 kg,即φ100 mm球補加75 kg、φ80 mm球補加45 kg及φ60 mm球補加180 kg。
圖1 鋼球補加曲線
(1)采用精確度較高的段式球徑半理論公式計算球徑,指導(dǎo)初裝球的配球,再通過作圖法確定補加球方案,確定出新的鋼球制度:初裝球比例φ100 mm∶φ80mm∶φ60mm∶φ40mm=3∶2∶3∶12,補加球比例φ100 mm∶φ80 mm∶φ60 mm=5∶3∶12。
(2)此次鋼球配比制度的優(yōu)化主要針對選礦廠礦石性質(zhì)及球磨機特點,在理論計算、理論分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合實際生產(chǎn)情況,完成了鋼球配比優(yōu)化及確定補加球制度的計算。但以上數(shù)據(jù)僅為理論計算所得為擬鋼球補加方案,未經(jīng)試驗論證,后期仍需要在現(xiàn)場進行試行,通過連續(xù)考察統(tǒng)計一段時間(2個月左右)的處理量、補加鋼球的數(shù)量以及磨機運轉(zhuǎn)電耗,計算調(diào)整出新的最佳補加球制度。可有效提高磨機效率,在一定范圍內(nèi)降低鋼球消耗與磨機電耗,達到節(jié)能降耗的目的。
[1] 段希祥.選擇性磨礦及其應(yīng)用[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1995.
[2] 曹亦俊,段希祥.球磨機裝補球理論的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J].有色金屬,1999(4):34-38.
[3] 嚴(yán)劉學(xué),史廣全,劉安平,等.梅山鐵礦提高磨礦產(chǎn)品均勻性試驗[J].現(xiàn)代礦業(yè),2014,30(4): 130-132.