徐興建
(中國第一重型機械股份公司鑄鍛鋼事業(yè)部工藝技術部,黑龍江161042)
檢測標準NB/T 4701.3;晶粒度按GB/T 6394,≥5級;夾雜物按GB/T 10561,評級圖Ⅱ級;貝氏體組織至少90%。
鍛件字端小圓在沖孔過程中產生了凹心40~50 mm深,非字端大圓在后續(xù)拔長過程中產生凹心40~65 mm深,最終導致鍛件在鍛后熱處理交檢過程中總體高度負加工10 mm,實際尺寸及凹心位置情況如圖1所示。
圖1 實際尺寸及凹心位置圖Figure 1 Sketch of the actual dimension and the location of sunken side faces
目前鍛件尺寸已無法滿足后續(xù)加工需求,如果不對其進行有效挽救,將會導致該項目生產進度延遲,同時也會給公司帶來廢品損失。因此,本文主要對此厚壁餅形鍛件鍛造返修方案進行研究。
對現(xiàn)有鍛件尺寸情況進行了分析,此鍛件形狀為厚壁餅形,中心帶孔,總體高度負加工10 mm,除了大圓高度及直徑方向有返修鍛造余量,其他尺寸不具有返修條件。首先大圓直徑?2150~?2190 mm(加工?2085 mm),可以通過芯棒拔長進行返修,使其高度滿足加工要求,但是大圓尺寸不規(guī)整,拔長之后會加劇大圓端頭凹心情況,因此此思路不成熟。最終確定利用大圓高度的余量(現(xiàn)有坯料高度為680 mm,加工高度為460 mm),鐓粗大圓高度至530 mm,使其大圓端頭凹心減小。提出以下4種返修方案:
方案一,附具為?外1980 mm/?內1500 mm×H600 mm的專用圈和1300 mm漏盤;
方案二,附具為?外1980 mm/?內1500 mm×H600 mm的專用圈和大平臺;
方案三,附具為?外>2190 mm/?內1500 mm×H600 mm的專用圈和1300 mm漏盤;
方案四,附具為?外>2190 mm/?內1500 mm×H600 mm的專用圈和大平臺。
(1)溫度:控制溫度,保證鍛件鐓粗后坯料均勻走料。
(2)摩擦因數:選擇合適的摩擦因數對坯料的走料起到決定性作用。
參照實際生產,合理的確定以上兩個參數可確保返修成功。
采用數值模擬技術,對以上4種方案進行模擬,具體模擬過程如圖2所示。
(a)方案一
(c)方案三
(d)方案四圖2 鐓粗后效果圖Figure 2 Effect sketch after upsetting
方案一返修后,鍛件坯料可滿足加工,竄借后加工量為5 mm。
方案二返修后,鍛件坯料可滿足加工,竄借后加工量為16 mm。
方案三返修后,鍛件坯料可滿足加工,竄借后加工量為8 mm。
方案四返修后,鍛件坯料可滿足加工,竄借后加工量為21 mm。
方案一和方案三理論上有返修可能,但考慮到重新鍛造加熱,鍛件表面受鐵皮厚度的影響,這兩種方案返修后鍛件尺寸仍有可能無法滿足后續(xù)加工需求。方案二和方案四返修后,能夠保證下序加工,考慮到方案二返修后,坯料四周有裙邊,不利于下序加工(費刀具),最終確定方案四為最為有效的返修方案。
通過模擬得出的參數,我們確定了厚壁餅形鍛件的鍛造返修工藝。
加熱曲線如圖3所示。
圖3 加熱曲線Figure 3 Heating curve
(1)600~650℃預熱保溫8 h,保證鍛件溫度均勻;
(2)回轉臺上的鐵皮清理干凈,接觸面鋪石棉,石棉尺寸拼接面積大于7.5 m2;
(3)坯料小頭端向上放置在回轉臺上,將?內1450 mm/?外3050 mm×H700 mm墊圈套在鍛件小頭端;
(4)水壓機錘頭點上,壓下量150 mm(參考值),具體壓下量為大圓高度H=530 mm;
(5)返修結束后準確量取大圓高度。
經過鍛后交檢,返修后鍛件坯料滿足加工尺寸。
通過對餅型鍛件返修方案的研究,結合數值模擬的應用,最終將產品合格發(fā)出,保證整體產品的交貨進度,避免了經濟損失。