江軍
摘 要:分析烷基化兩段進(jìn)料的可行性、優(yōu)缺點,進(jìn)一步改進(jìn)多級進(jìn)料的可能性,以實現(xiàn)最優(yōu)化操作,達(dá)到節(jié)能降耗目的。烷基化主要反應(yīng)產(chǎn)物是單烷基苯,由于烷基引入苯環(huán),使該苯環(huán)電子云密度增加,比原來苯環(huán)更為活潑。因此,在苯的鄰、對位就易于接上烷基,形成二烷基苯,為了保證反應(yīng)向單烷基苯進(jìn)行,必須確保苯過量,要求保持較高苯烯比(一般保持苯烯摩爾比為8∶1)。
關(guān)鍵詞:一段進(jìn)料 二段進(jìn)料 溴指數(shù) 節(jié)能降耗
中圖分類號:TQ242 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2018)12(b)-00-02
2000年公司烷基苯裝置進(jìn)行擴(kuò)能改造,將產(chǎn)量由7.2萬噸/年提高至10萬噸/年。因產(chǎn)量提高,系統(tǒng)參與反應(yīng)的循環(huán)苯將大幅提高。為了在不增加反應(yīng)系統(tǒng)循環(huán)苯情況下,保證反應(yīng)系統(tǒng)正常苯烯比,公司進(jìn)行科技攻關(guān),將烷基化裝置由一段進(jìn)料改為兩段進(jìn)料。從投用情況看,取得了非常大的成功,該技術(shù)目前在烷基化裝置得到廣泛使用。
1 兩段進(jìn)料可行性分析
1.1 一段進(jìn)料和兩段進(jìn)料循環(huán)苯量理論分析
假設(shè)苯烯比為8,烯烴進(jìn)料為2mol/h。如采用一段進(jìn)料需苯為16mol/h,烯烴完全反應(yīng),剩余循環(huán)苯為14mol/h。
如采用兩段進(jìn)料(如圖1所示),烯烴每段進(jìn)料流量為1mol/h,假設(shè)每段烯烴都完全反應(yīng),則苯需求量如下。
一段進(jìn)料,苯進(jìn)料8mol/h,烯烴進(jìn)料1mol/h;二段進(jìn)料,由于在一段靜態(tài)混合器中苯和烯烴完全反應(yīng),剩余苯7mol/h。為了保證苯烯比為8∶1時,則二段新鮮苯加入量只需1mol/h,所以總苯為9mol/h。最終剩余循環(huán)苯量為7mol/h。根據(jù)計算可知,采用兩段進(jìn)料剩余循環(huán)苯量比一段進(jìn)料剩余循環(huán)苯量減少一半。
1.2 兩段進(jìn)料可行性
苯和烯烴在HF催化劑作用下,反應(yīng)系瞬間完成。采用一段進(jìn)料時,絕大部分反應(yīng)在靜態(tài)混合器中發(fā)生,而在反應(yīng)器中只有少量反應(yīng)。故先利用部分烯烴和苯發(fā)生反應(yīng),只要有部分烯烴發(fā)生反應(yīng),進(jìn)入二段烯烴量就會減少,總循環(huán)苯量相應(yīng)降低,兩段進(jìn)料優(yōu)勢就能體現(xiàn),因此,兩段進(jìn)料生產(chǎn)工藝完全可行。
2 改造后流程簡述
由脫氫單元來烷烯烴混合物分兩路,一路烷烯烴先與C-404循環(huán)苯及C-401干燥苯混合后經(jīng)E-421/422冷卻,與V-406分層器上部出來含酸苯混合,再與第一層分器V-401下部循環(huán)酸及V-406分層器底出來循環(huán)酸混合進(jìn)入第一靜態(tài)混合器。另一路烷烯烴混合物先與從循環(huán)苯中抽出的少部分苯混合后通過冷卻器E-437,再與第一段靜態(tài)混合器出來物料合并進(jìn)入第二靜態(tài)混合器,第二靜態(tài)混合器出來含酸混合物通過E-401冷卻再進(jìn)入烷基化反應(yīng)器。
3 兩段反應(yīng)投用技術(shù)分析
為了評定采取兩段進(jìn)料對裝置操作影響,我們分別對兩段進(jìn)料比例進(jìn)行不同調(diào)整,對不同比例進(jìn)料時產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行分析,以確定最適合進(jìn)料比例,為裝置操作提供最優(yōu)化參數(shù)。裝置開工先投用一段進(jìn)料,然后逐漸投用二段進(jìn)料,為確保操作平穩(wěn),初期投用二段進(jìn)料烷烯烴占10%,投用后,烷基化反應(yīng)明顯改善,C-403塔及烷基苯產(chǎn)品溴指數(shù)明顯下降。再不斷調(diào)整烷烯烴和循環(huán)苯量,各項指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化,降低裝置物耗、能耗。投用兩段進(jìn)料各參數(shù)對比表見表1。
4 投用總結(jié)
由表1可知,隨著烷烯烴二段進(jìn)料增加,一段苯烯比相應(yīng)提高,烷基化反應(yīng)轉(zhuǎn)換率和選擇性也得到提高,可以通過C-403塔和烷基苯溴指數(shù)下降來體現(xiàn)。當(dāng)二段進(jìn)料比例大于30%時,溴指數(shù)顯著下降,說明當(dāng)苯烯比達(dá)到7左右時,選擇性和轉(zhuǎn)化率達(dá)最佳狀態(tài)。當(dāng)進(jìn)料比例提至40%時,苯烯比達(dá)8以后,溴指數(shù)沒顯著變化,說明苯烯比進(jìn)一步提高對反應(yīng)選擇性及轉(zhuǎn)化率影響甚微,所以為保證反應(yīng)有效性,同時降低裝置能耗及物耗,將苯烯比控制7-8之間較合適。當(dāng)進(jìn)料比例提至40%時,一段進(jìn)料反應(yīng)苯烯比進(jìn)一步提高,但C-403塔溴指數(shù)反而提高,烷基苯溴指數(shù)稍有下降,說明隨著二段進(jìn)料苯烯比下降較多時,對轉(zhuǎn)化率有一定影響。當(dāng)停止二段進(jìn)料苯后,C-403塔溴指數(shù)再次上升,再次證明二段反應(yīng)苯烯比下降影響烷基化反應(yīng)效果。因此,烷烯烴二段進(jìn)料比例不能無限至提高,控制在30%~40%最有利于反應(yīng)進(jìn)程。
5 二段進(jìn)料投用缺點
(1)系統(tǒng)苯濃度低副反應(yīng)增加,須適當(dāng)增加循環(huán)苯量。(2)一段反應(yīng)不完全,造成二段需苯量上升。為確保苯烯比,須提高二段進(jìn)料苯,兩段反應(yīng)優(yōu)勢減小。
6 結(jié)語
通過兩段進(jìn)料和一段進(jìn)料反應(yīng)對比分析,得出兩段進(jìn)料可能性、優(yōu)勢及缺點。投用后,能提高苯烯比、轉(zhuǎn)化率及選擇性,降低循環(huán)苯量,從而降低能耗及物耗。兩段進(jìn)料投用成功,為新建、擴(kuò)建烷基苯裝置提供理論依據(jù),為以后采用多段進(jìn)料改造提供理論參考。
參考文獻(xiàn)
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