冀愛文
摘 要:隨著國家環(huán)保政策的深入,響應(yīng)國家環(huán)保節(jié)能政策,在線生產(chǎn)鍋爐環(huán)保指標(biāo)必須滿足超低排放要求。因此本廠對脫硝系統(tǒng)進(jìn)行改造:將原SNCR+SCR聯(lián)合脫銷方式改造為SCR脫銷方式,改造后取消原增壓風(fēng)機(jī),原引風(fēng)機(jī)出力將無法滿足機(jī)組滿負(fù)荷需求。所以計劃對2臺引風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造。在現(xiàn)有離心引風(fēng)機(jī)的基礎(chǔ)上進(jìn)行技改,通過對引風(fēng)機(jī)葉輪改造,提高引風(fēng)機(jī)出力,電機(jī)不做技改,以滿足脫硝、電除塵改造機(jī)取消增壓風(fēng)機(jī)后整體阻力,實現(xiàn)節(jié)能降耗的目的。
關(guān)鍵詞:引風(fēng)機(jī) 提出力 節(jié)能降耗
中圖分類號:TM62 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2018)12(a)-00-02
隨著國家環(huán)保政策的深入,在生產(chǎn)鍋爐環(huán)保指標(biāo)必須滿足超低排放要求。本廠對原脫硝系統(tǒng)、電除塵進(jìn)行改造,改造后原引風(fēng)機(jī)無法滿足機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行要求。東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司電廠(簡稱東方希望包鋁電廠)技術(shù)人員與豪頓華有限公司人員進(jìn)行技術(shù)探討,確定對引風(fēng)機(jī)和脫硫增壓風(fēng)機(jī)風(fēng)量、風(fēng)壓、系統(tǒng)延程阻力性能進(jìn)行試驗,根據(jù)試驗后測定的數(shù)據(jù),最終來確定引風(fēng)機(jī)、電機(jī)選型設(shè)計,包括風(fēng)機(jī)設(shè)計參數(shù)計算、風(fēng)機(jī)選型、風(fēng)機(jī)電機(jī)基礎(chǔ)的校核、設(shè)計、計算風(fēng)機(jī)改造后流場以及電機(jī)參數(shù)選型等設(shè)計,達(dá)到提高風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓、風(fēng)機(jī)出力,滿足機(jī)組滿負(fù)荷要求的同時取消增壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行。
1 設(shè)備狀況
東方希望包鋁電廠155MW機(jī)組鍋爐高溫高壓、自然循環(huán)汽包鍋爐。風(fēng)煙系統(tǒng)為平衡通風(fēng)方式,選用2臺離心式引風(fēng)機(jī)和兩臺離心式送風(fēng)機(jī)組成。引風(fēng)機(jī)形式為入口擋板調(diào)節(jié)、單吸雙支撐離心式風(fēng)機(jī)。引風(fēng)機(jī)風(fēng)量:496800m3/h, 全壓:6600pa,軸功率:1086kW,設(shè)計電流146.8A,電機(jī)額定功率1250kW。增壓風(fēng)機(jī)流量:1491480m3/h,增壓風(fēng)機(jī)全壓:2500Pa,電機(jī)額定功率:1400kW。鍋爐滿負(fù)荷運(yùn)行中2臺引風(fēng)機(jī)入口擋板開啟100%/100%,引風(fēng)機(jī)電流120/121A,增壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流為150A,風(fēng)機(jī)無調(diào)整余量,無法滿足機(jī)組滿負(fù)荷要求,爐膛負(fù)壓調(diào)整受限,同時增壓風(fēng)機(jī)出現(xiàn)故障也是引起鍋爐MFT保護(hù)動作的原因之一,不利于機(jī)組的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
2 改造方案
本次引風(fēng)機(jī)提出力改造與脫硝、電除塵改造同步進(jìn)行,并對引風(fēng)機(jī)出口、入口鋼煙道進(jìn)行整體更換,將原工業(yè)水冷卻方式改變。根據(jù)本設(shè)備現(xiàn)狀制定Y4-73引風(fēng)機(jī)提高出力的方案,引風(fēng)機(jī)電機(jī)基礎(chǔ)、電機(jī)不做技改的情況下,通過改變引風(fēng)機(jī)葉輪形式、直徑,提高引風(fēng)機(jī)出力,在原風(fēng)機(jī)出力基礎(chǔ)上增加1500pa進(jìn)行增容設(shè)計,風(fēng)機(jī)改造完成后,必須能夠滿足機(jī)組各工況運(yùn)行要求,且風(fēng)機(jī)在任何工況下不會出現(xiàn)搶風(fēng)失速喘振的情況。具體改造方案如下。
(1)對引風(fēng)機(jī)和脫硫增壓風(fēng)機(jī)風(fēng)量、風(fēng)壓、系統(tǒng)延程阻力性能試驗:機(jī)組攜帶滿負(fù)荷時測量2臺引風(fēng)機(jī)實際運(yùn)行數(shù)據(jù),試驗數(shù)據(jù)如表1所示。
(2)根據(jù)試驗后測定的數(shù)據(jù),最終來確定引風(fēng)機(jī)改造方案,在原風(fēng)機(jī)電機(jī)不變情況下,將風(fēng)機(jī)葉輪葉輪直徑由2557mm增加到2624mm,葉片型式改變。由于風(fēng)機(jī)葉輪直徑增大,風(fēng)殼、葉輪、輪轂、集流器進(jìn)行更換,同時為提高風(fēng)機(jī)出口擋板的嚴(yán)密性,本次改造對風(fēng)機(jī)出口擋板、入口擋板及執(zhí)行器整體更換,而達(dá)到提高風(fēng)機(jī)效率效果。
(3)引風(fēng)機(jī)軸承冷卻方式有原工業(yè)水冷卻改造為軸承自帶風(fēng)扇冷卻,達(dá)到降低水耗的效果。
3 性能保證及考核試驗
3.1 性能保證
(1)風(fēng)量(TB點工況,145℃時):134m3/s。
(2)全壓升(TB點工況,145℃時):7040Pa。
(3)風(fēng)機(jī)全壓升效率(BMCR工況時):86%,風(fēng)機(jī)輸入軸功率(BMCR工況時):945kW。
(4)風(fēng)機(jī)全壓升效率(70%BMCR工況時):64%;風(fēng)機(jī)輸入軸功率(70%BMCR工況時):755kW。
(5)工作點(TB工況時)對失速線的偏離值:25%。
(6)風(fēng)機(jī)軸承振動速度均方根值:2.8mm/s。
(7)風(fēng)機(jī)軸承振動幅值:0.077mm。
(8)風(fēng)機(jī)軸承溫升:40℃。
3.2 性能考核試驗
改造后對2臺引風(fēng)機(jī)進(jìn)行性能考核試驗,包括滿負(fù)荷風(fēng)機(jī)數(shù)據(jù)試驗、改造前后數(shù)據(jù)試驗和風(fēng)機(jī)最大出力試驗數(shù)據(jù),具體如下。
(1)滿負(fù)荷風(fēng)機(jī)數(shù)據(jù)試驗:鍋爐攜帶滿負(fù)荷情況下,保持爐膛氧量2.5%,爐膛負(fù)壓維持0~50pa,鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行2h后,現(xiàn)場測量兩臺引風(fēng)機(jī)數(shù)據(jù)。滿足機(jī)組滿負(fù)荷需求。風(fēng)機(jī)滿負(fù)荷時數(shù)據(jù)如表2所示。
(2)改造前后數(shù)據(jù)試驗:本次風(fēng)機(jī)改造后,鍋爐正常運(yùn)行1h,各運(yùn)行參數(shù)穩(wěn)定情況下,采集風(fēng)機(jī)數(shù)據(jù),與改造前數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,鍋爐帶滿負(fù)荷時,2臺引風(fēng)機(jī)電流下降48A。
(3)風(fēng)機(jī)最大出力試驗:風(fēng)機(jī)在冷態(tài)情況下?lián)醢彘_度80%時風(fēng)機(jī)電流達(dá)到設(shè)計值。A風(fēng)機(jī)入口擋板開啟80%時,風(fēng)機(jī)電流146A,B風(fēng)機(jī)入口擋板開度80%時風(fēng)機(jī)電流145.6A,滿足設(shè)計要求。
4 結(jié)論
(1)對比改造前后引風(fēng)機(jī)試驗數(shù)據(jù),風(fēng)機(jī)A效率提高了約17.2%、風(fēng)機(jī)B效率提高了約13.8%;正常運(yùn)行中風(fēng)機(jī)入口擋板開度50%~55%,風(fēng)機(jī)電流95~100A,滿足機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行要求。
(2)改造后引風(fēng)機(jī)電耗降低26384kwh,增壓風(fēng)機(jī)停運(yùn)電耗降低52159kwh,共計77543kwh,廠用電率降低0.5%。
(3)改造后風(fēng)機(jī)冷卻水取消,風(fēng)機(jī)軸承溫度最高溫度55℃,滿足設(shè)計要求。取消冷卻水年節(jié)省用水量約5萬t。
(4)通過性能試驗報告和實際運(yùn)行情況,本次引風(fēng)機(jī)改造能夠滿足運(yùn)行要求,且節(jié)水、節(jié)電效果明顯。
參考文獻(xiàn)
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