趙 雷,杜 霞
(河南龍宇煤化工有限公司 河南永城 476600)
河南龍宇煤化工有限公司500 kt/a甲醇裝置配套有3臺(tái)130 t/h循環(huán)流化床鍋爐,其型號(hào)為CG-130/9.81-MX9。該鍋爐自投運(yùn)以來,出現(xiàn)的主要問題有:①高溫密相區(qū)上部水冷壁管多次發(fā)生爆管,每次爆管后的檢修時(shí)間在7 d以上;②返料器經(jīng)常發(fā)生堵塞和結(jié)焦;③鍋爐風(fēng)壓波動(dòng)幅度大(10~17 kPa),最高達(dá)20 kPa,造成鍋爐本體晃動(dòng),存在非常大的安全隱患,因此造成2次滅火停爐事故。改造前,循環(huán)流化床鍋爐最長連續(xù)運(yùn)行時(shí)間僅為125 d,最高運(yùn)行負(fù)荷只有120 t/h。
為實(shí)現(xiàn)循環(huán)流化床鍋爐的長周期運(yùn)行,開展了技術(shù)改造和運(yùn)行工況優(yōu)化(主要對(duì)1#鍋爐進(jìn)行改造):①采用防磨噴涂和導(dǎo)流板等改造措施,有效減輕物料對(duì)水冷壁的磨損,解決循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行中水冷壁受熱面磨損的問題;②用布風(fēng)板代替原來的管式配風(fēng)形式,解決返料器結(jié)焦和堵塞問題,提高返料器運(yùn)行的穩(wěn)定性;③優(yōu)化配煤比,在降低燃料成本的同時(shí),提高入爐煤指標(biāo),延長循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行周期。
鍋爐水冷壁因長期處于硫化腐蝕、高溫氧化和粒子沖刷的環(huán)境中,工作環(huán)境十分惡劣。為解決磨損腐蝕失效問題,采用超音速電弧噴涂技術(shù)在1#鍋爐的水冷壁表面噴涂合金材料。
水冷壁磨損嚴(yán)重的另一個(gè)區(qū)域在爐膛下部耐火材料與水冷壁交界處以及衛(wèi)燃帶與水冷壁交界處。經(jīng)查閱相關(guān)資料可知,交界區(qū)域沿壁面向下流動(dòng)的固體物料與爐內(nèi)向上流動(dòng)的固體物料運(yùn)動(dòng)方向相反,局部容易產(chǎn)生渦流,沿壁面向下流動(dòng)的固體物料在交界區(qū)域產(chǎn)生流動(dòng)方向的改變,從而對(duì)水冷壁管產(chǎn)生沖刷。為此,盡量減小耐火材料擱臺(tái)的尺寸,并在磨損區(qū)受熱面管壁上增加表面堆焊層;同時(shí)為了減少流體轉(zhuǎn)向時(shí)產(chǎn)生的局部渦流對(duì)水冷壁的摩擦,在水冷壁上設(shè)置了導(dǎo)流板。
上述改造實(shí)施后,1#鍋爐連續(xù)運(yùn)行212 d停爐檢查,防磨噴涂層無明顯脫落,水冷壁未見磨損;連續(xù)運(yùn)行238 d后再次檢查,防磨噴涂層依然完好,水冷壁管未見磨損,證明防磨噴涂和設(shè)置導(dǎo)流板對(duì)減輕水冷壁磨損、延長鍋爐水冷壁使用壽命有很大作用。
1.2.1 改造前存在的問題
1#鍋爐返料松動(dòng)風(fēng)采用配風(fēng)管結(jié)構(gòu)形式,13~20 kPa的一次冷風(fēng)自配風(fēng)管小風(fēng)口送出,呈W形反吹出形成返料風(fēng),將循環(huán)物料流化后送入爐膛。由于返料溫度為(900±40) ℃,該結(jié)構(gòu)形式的返料風(fēng)管在運(yùn)行中長期處于高溫環(huán)境下,配風(fēng)管母管端固定在澆注料內(nèi),盲板端并無任何固定措施,配風(fēng)管容易出現(xiàn)彎曲變形,使循環(huán)物料出現(xiàn)返料不均、流量不穩(wěn)定的現(xiàn)象,最終造成返料堵塞、大量返料進(jìn)入爐膛風(fēng)機(jī)引發(fā)喘振等停爐事故。每次停爐后進(jìn)入返料器內(nèi)檢查,均發(fā)現(xiàn)返料放灰中結(jié)塊較大,風(fēng)管高溫蠕變現(xiàn)象比較明顯,局部甚至出現(xiàn)開焊和斷裂脫落現(xiàn)象。
改造前,1#鍋爐負(fù)荷達(dá)到115 t/h時(shí),鍋爐風(fēng)室風(fēng)壓波動(dòng)范圍6~7 kPa(圖1),返料溫度波動(dòng)范圍50~70 ℃,返料風(fēng)壓波動(dòng)范圍2~5 kPa,蒸發(fā)量波動(dòng)幅度最大可達(dá)10 t/h。由于返料量不穩(wěn)定導(dǎo)致鍋爐本體晃動(dòng)幅度較大,爐頂止晃裝置多次變形。
圖1 改造前風(fēng)室風(fēng)壓波動(dòng)曲線
1.2.2 改造措施
將配風(fēng)管式布風(fēng)裝置改為風(fēng)室布風(fēng)裝置,主要措施是在返料裝置的底部增設(shè)布風(fēng)風(fēng)室,返料箱采用U形自鎖結(jié)構(gòu),并在返料區(qū)布置大孔風(fēng)帽、松動(dòng)區(qū)布置小孔風(fēng)帽,確保無流化死區(qū),以解決布風(fēng)管因長時(shí)間高溫狀態(tài)下沖刷磨損而導(dǎo)致的各種故障。
改造后,1#鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定,鍋爐蒸發(fā)量達(dá)到130 t/h時(shí),鍋爐風(fēng)室風(fēng)壓波動(dòng)量<1 kPa(圖2),返料溫度和返料風(fēng)壓基本穩(wěn)定,鍋爐本體無明顯晃動(dòng)感。連續(xù)運(yùn)行238 d停爐檢查,返料放灰無結(jié)塊,說明物料在返料器中流動(dòng)性良好。
圖2 改造后風(fēng)室風(fēng)壓波動(dòng)曲線
在保證鍋爐運(yùn)行效率的基礎(chǔ)上,降低燃煤消耗是降低生產(chǎn)成本的有效措施之一。由于鍋爐對(duì)燃料具有較好的適應(yīng)性,為此開展了摻燒劣質(zhì)煤和煤矸石的研究,并取得了一定的效果。
循環(huán)流化床鍋爐設(shè)計(jì)燃燒熱值23 022 kJ/kg(5 500 kcal/kg)的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤,為了避免加入大量的煤矸石而使鍋爐的各項(xiàng)參數(shù)不易控制和爐內(nèi)部件磨損加劇,煤矸石摻入量以每5 d入爐煤熱值降低約837 kJ/kg(200 kcal/kg)逐步調(diào)整。經(jīng)近1個(gè)月的調(diào)整,煤矸石摻配質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)20%,將入爐煤熱值控制在18 836~20 092 kJ/kg(4 500~4 800 kcal/kg),鍋爐燃燒工況穩(wěn)定。
入爐煤粒度大,對(duì)鍋爐的影響體現(xiàn)在:鍋爐床溫升高,提升負(fù)荷困難;風(fēng)量大,鍋爐磨損嚴(yán)重;電耗增加;鍋爐溫度分布不均勻,熱效率低;排渣困難。而入爐煤粒度太小,對(duì)循環(huán)流化床鍋爐的影響也比較大。考慮到摻燒煤矸石很難出現(xiàn)大量的超細(xì)顆粒,主要控制入爐煤的粒度不超過設(shè)計(jì)入爐燃料的粒度。為此,增設(shè)了1臺(tái)顎式破碎機(jī)用于煤矸石的初步破碎,同時(shí)通過調(diào)整雙輥破碎機(jī)的齒板間隙,最終控制入爐煤的粒度滿足設(shè)計(jì)需求。
由于循環(huán)流化床鍋爐用煤主要為水洗末原煤,來煤中水分含量較高,不利于鍋爐燃燒。為此,充分利用干煤棚內(nèi)的2個(gè)抓斗進(jìn)行配煤,配煤比例精確、摻配均勻,有效控制入爐煤含外水質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于8%,保證上煤順暢、不堵煤。
通過對(duì)1#鍋爐的改造,鍋爐的穩(wěn)定性及運(yùn)行效率得到大幅提升。
(1)鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行負(fù)荷由120 t/h提高至130 t/h,產(chǎn)汽量提高10 t/h,可多發(fā)電3 000 kW。按發(fā)電利潤0.02元/(kW·h)、年運(yùn)行6 000 h計(jì),單臺(tái)鍋爐每年可增加利潤近36萬元。
(2)循環(huán)流化床鍋爐飛灰含碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均值由11.9%降至7.8%,按1臺(tái)鍋爐產(chǎn)灰量9 t/h、標(biāo)煤價(jià)格600元/t計(jì),年可節(jié)約標(biāo)煤約2 214 t,節(jié)省費(fèi)用近133萬元。
(3)改造后,每年可減少返料風(fēng)管的更換近6次,節(jié)省費(fèi)用約7萬元。
采用防磨噴涂技術(shù)和設(shè)置導(dǎo)流板后,有效緩解了水冷壁的磨損問題;采用風(fēng)帽式布風(fēng)裝置有效克服了狼牙棒式布風(fēng)裝置的缺點(diǎn),保障返料器運(yùn)行的穩(wěn)定性,提高了鍋爐的運(yùn)行負(fù)荷;鍋爐實(shí)現(xiàn)配煤方式運(yùn)行,可有效降低燃料成本。上述改造措施的實(shí)施,有效延長了循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行周期。