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(1.華能平?jīng)霭l(fā)電有限責(zé)任公司,甘肅 平?jīng)?744032;2.甘肅省電力公司電力科學(xué)院,甘肅 蘭州 730050)
中國是世界上第一大燃煤機組國家,伴隨著中國經(jīng)濟的高速發(fā)展也將火電帶入全新的發(fā)展階段。在煤中占據(jù)絕大多數(shù)的元素為C元素,不同的煤種所含相應(yīng)的其他元素各有差異,但基本上以H、N、S、O以及一些有毒的重金屬為主。而這些元素在爐內(nèi)經(jīng)過劇烈的氧化反應(yīng)后的生成物一部分在裝備中形成了PM10、PM2.5、PM0.38等為主的細微顆粒物及含有石膏液滴、酸霧等有毒有害的霧狀物(以硫氧化物為主)。其中SO2是形成酸雨的主要物質(zhì),也是涉煤企業(yè)如鋼鐵、電力、化工、礦業(yè)、石油及煉焦等工業(yè)重點控制的參數(shù)之一。中國的SO2國家排放標(biāo)準(zhǔn)[1]已低于美國、德國、日本和澳大利亞等發(fā)達國家SO2的排放標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)行的美國[2](2011年5月3日及以后的新建、擴建電廠)為136.1 mg/m3,而德國、日本及澳大利亞的標(biāo)準(zhǔn)為200 mg/m3。國家新規(guī)中煙氣脫硫系統(tǒng)入口及出口SO2質(zhì)量濃度國家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)運營脫硫效率見表1所示。
表1 燃煤與脫硫系統(tǒng)入口及出口SO2質(zhì)量濃度數(shù)值
在華能平?jīng)霭l(fā)電有限責(zé)任公司,我們采用以濕法脫硫進行SO2的深度治理,也是國際上目前最為普遍的一種技術(shù)。我們對WFGD的改造,從改造設(shè)計、設(shè)備選型、設(shè)備管理及運行標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定等多方綜合治理。
華能平?jīng)鲭姀S現(xiàn)有6臺燃煤機組,#1~#4為325 MW汽輪發(fā)電機組,#5、#6為600 MW汽輪發(fā)電機組。#5機組于2010年2月7日投產(chǎn),超臨界燃煤機組,配套哈爾濱鍋爐廠制造的HG-2072/25.4-YM12型鍋爐。鍋爐為超臨界壓力、循環(huán)泵式啟動系統(tǒng)、前后墻對沖低NOx軸向旋流燃燒器、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架的變壓本生直流爐。
#5機組煙氣脫硫裝置采用石灰石-石膏濕法脫硫,采用一爐一塔系統(tǒng)布置。單臺鍋爐100%BMCR工況時WFGD系統(tǒng)全煙氣脫硫率不小于95%,WFGD入口煙氣量2 136 713 m3/h(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2以下同),入口煙氣含硫量小于2 000 mg/m3;脫硫后的凈煙氣直接進入煙囪排放,脫硫裝置年利用率不低于98%。2012年12月7日,#5機組脫硫系統(tǒng)旁路拆除,脫硫設(shè)施投運率達100%。
WFGD原設(shè)計參數(shù)為:在鍋爐100% BMCR工況燃用設(shè)計煤種產(chǎn)生的煙氣量為基準(zhǔn)(燃用煤種設(shè)計硫份Sar為0.54%~0.4%之間);WFGD入口SO2濃度2 000 mg/m3,WFGD出口SO2濃度小于200 mg/m3,脫硫效率不小于95%。
原WFGD系統(tǒng)主要問題有:脫硫效率較為低下;供漿管路損壞部分需進行修復(fù)或更換;濾布沖洗水系統(tǒng)需要進行優(yōu)化,脫硫系統(tǒng)水耗大,需對沖洗噴嘴進行改造;需要更換2臺性能可靠的離心脫水機及控制系統(tǒng),更換兩臺污泥輸送泵(原泵為變頻),對各加藥箱、加藥泵進行優(yōu)化或更換。原脫硫區(qū)域的系統(tǒng)腐蝕、電纜老化等較多,需要進行修復(fù)或更換。
(1)對SO2排放優(yōu)化改造設(shè)計依據(jù)的主參數(shù)以煤種含硫量為基準(zhǔn),對脫硫設(shè)備選用采取“低耗、高效、利舊、易調(diào)”的原則。
針對采用以低硫煤Sar在0.4%~0.6%為主的動力用煤,摻燒煤種Sar在0.29%~0.38%為輔,以及擬采購的周邊礦高硫煤Sar在1.0%~1.6%作為公司經(jīng)濟煤種的經(jīng)營用煤方式。綜合上述三種用煤,核定此次設(shè)計煤種Sar為1.0%。
對于燃用低硫煤[5]的電廠,WFGD采用方式主要是增效法,提高吸收塔的SO2脫除效率為主,增加漿液循環(huán)泵及反應(yīng)空間內(nèi)的噴淋層、持液層及聚氣環(huán)等措施。對于燃用高硫煤[6]電廠,在WFGD的改造主要涉及擴容法,增設(shè)一級吸收塔的兩級串塔式,該方法有利于煙氣在不同脫硫塔的分級分階段pH值處理,可顯著降低設(shè)備的腐蝕程度提高脫硫效率。
(2)WFGD技改優(yōu)化設(shè)計方案遴選:燃煤電廠解決環(huán)境問題的負面效應(yīng)時,研究改造經(jīng)濟性解決設(shè)備改造經(jīng)費問題。
在本次改造方案設(shè)計時,以除脫硫效率及脫硫工程量為主參數(shù)的設(shè)計考量,更多的方案遴選集中在脫硫改造工程的SO2吸收效率、除塵效率及改造完成投資費用、設(shè)備維護費用等方面,以設(shè)備的全生命周期管理為基本衡量目標(biāo)。表2中就是選自本次技改兩種方案主參數(shù)對比。
如表2所示,其一:在方案一中,增加一層合金持液層、兩層噴淋層,一臺漿液循環(huán)泵及相應(yīng)的支持層、防腐費用共計約100萬;方案二中,增加噴淋層及兩臺漿液循環(huán)泵、支持層、噴嘴、防腐及電氣系統(tǒng)等,總費用約250萬;方案一的工程量與耗材量較方案二低,并且總設(shè)備投資也比方案二低203萬元,維護費用低8萬元/年,故在設(shè)備經(jīng)濟性方面選擇方案一為技改方案。其二:在脫硫協(xié)同脫除煙氣微粒方面,方案一中的持液層具有重塑吸收塔能煙氣流場的作用,對通過煙氣中顆粒物的“洗塵”效應(yīng)明顯。
表2 兩種技改方案的主參數(shù)對比
綜合脫硫能力、除塵能力及改造的經(jīng)濟性,方案一成為本次技改工程選擇方案。目前燃煤機組基本成本約0.28元/kWh左右,考慮到國家對火電機組設(shè)備環(huán)保電價加成及設(shè)備排污費,該技改方案經(jīng)濟性明顯優(yōu)于水電、風(fēng)電、太陽能及燃氣輪機發(fā)電機組。
本次改造以充分利用原設(shè)備為原則,“增加一層噴淋層,兩層合金持液層”的方案。并采用脫硫塔增容逆流式改造方案,減少技改過程中的實際環(huán)保投資支出。
(1)設(shè)計方案主要的集中在擴大SO2反應(yīng)空間及提高反應(yīng)器效率兩方面,具體措施如下:
(a)本次改造增設(shè)一臺漿液循環(huán)泵,形成3×8 700 m3/h與12 000 m3/h的4臺漿液循環(huán)泵的新系統(tǒng)。
(b)吸收塔抬升兩次,其中一次抬升:漿池區(qū)抬升3 m。擴大漿池容積,原漿池容積由1 833 m3增加到2 540 m3。 二次抬升:除霧器下部切割抬升8.0 m。在新增空間除霧器下部加裝一層合金托盤及新增噴淋層。
(c)為提高SO2吸收效率,在最下層噴淋層與進氣口之間增加一層合金持液層;除最下層噴淋層外,每層噴淋層下方1.0 m處放置聚氣環(huán)。
(d)采用3級高效屋脊式除霧器:將原吸收塔進行改造設(shè)置2級屋脊式除霧器,使除霧器出口霧滴濃度降至20 mg/m3。
通過持液層洗塵,提高噴嘴噴淋的霧滴洗塵及高效降低除霧器霧滴攜帶,吸收塔出口凈煙氣中煙塵含量低至5 mg/m3。
(2)主要更改的設(shè)備:新增噴淋層布置220個新型空心錐噴嘴,將原3層噴淋層的每層160個噴嘴更換為新型單向噴嘴,并根據(jù)設(shè)備改造需要預(yù)留一層噴淋層空間。新增一臺攪拌器,更換原有4臺攪拌機,成為5臺側(cè)進式系統(tǒng)。更換了氧化風(fēng)機、石膏排出泵、除氧器沖洗水泵,相應(yīng)的管道修舊利用以達到節(jié)省耗材的目的。
WFGD經(jīng)過以上改造,脫硫吸收塔液汽比達到19.8 m3,石膏漿液停留時間由改造前的2.9 min提升至4.0 min。實際運行中吸收塔處理能力:使原煙氣中SO2從2 500 mg/m3脫除至28 mg/m3,WFGD設(shè)備裝置脫硫效率從改造前(93%~95%)整體提升至98.88%,WFGD裝置可用率100%。
石灰石-石膏濕法是現(xiàn)有脫硫中效率最高且應(yīng)用最廣的工業(yè)用法。因水是工藝流程的主要生產(chǎn)介質(zhì),設(shè)備運行中普遍存在管路及設(shè)備腐蝕嚴(yán)重、運行維護量大和廢水處理量大的問題。
由于在生產(chǎn)運行過程中對于含高污染物的脫硫廢水處理量較大,在改造設(shè)計過程中充分考量實際運行過程中的耗水問題,對WFGD生產(chǎn)過程中的工藝耗水量進行優(yōu)化,實現(xiàn)以單元工藝水的水平衡。圖1為WFGD系統(tǒng)改造后工業(yè)用水及用量,82.8%的總工藝水量的隨煙氣蒸發(fā)排入大氣,煙氣所含的污廢均溶解于不足0.1%的脫硫廢水或吸附在石膏排出物。
圖1 WFGD系統(tǒng)改造后工藝用水及用量圖
通過濾液水制漿、優(yōu)化除霧器沖洗[7](在沖洗程序中可以調(diào)整沖洗水量及沖洗頻率)等措施可實現(xiàn)脫硫水量平衡,并控制WFGD系統(tǒng)的總體水耗量。若水平衡破壞,在運行中會出現(xiàn)工藝水箱溢流,石灰石漿液外溢或者吸收物中毒的事件。
在平?jīng)鲭姀SWFGD系統(tǒng)中排出的產(chǎn)物石膏中石膏含量大于90%,半水硫酸鈣含量小于1%,以減少脫硫設(shè)備裝置的結(jié)垢率為主要目的;并通過調(diào)整石膏中的溶解物來控制WFGD工業(yè)廢水中的含鹽量,并達到減少工業(yè)廢水中有毒物質(zhì)的排放問題。在設(shè)備運行過程中,出現(xiàn)在變工況及低負荷工況下的參數(shù)波動問題,實測石膏含量82.4%,半水石膏含量2.78%,Cl-含量0.62%,石膏含水量12.86%的脫硫塔低效運行;針對這種工況,我們采用參數(shù)控制指標(biāo)調(diào)整(如表3所示),重點解決設(shè)備的結(jié)垢及低效問題。
表3 WFGD系統(tǒng)排出石膏固形物控制指標(biāo)
由于WFGD的工業(yè)水采用城市中水和電廠生產(chǎn)過程中廢水轉(zhuǎn)化為工藝水的生產(chǎn)流程;而城市中水的氯根、硬度和堿性較高,工藝廢水含鹽高。在中水系統(tǒng)采用超濾、反滲透處理以達到脫硫系統(tǒng)的使用標(biāo)準(zhǔn)。而脫硫廢水[8],主要成分SS-懸浮物,F(xiàn)-以及重金屬;其中重金屬元素主要有Hg、Cr、Ni、Pb、Zn、Cu、Po等,與燃燒物相應(yīng)變化部分含有氟化物、砷和硒等。在生產(chǎn)過程中,對于影響脫硫塔運行效率的pH值、重金屬離子的含量以及氧化風(fēng)機的投用同期進行調(diào)整,以合理控制脫硫塔的反應(yīng)時間、脫硫效率及氧化效率等關(guān)鍵參數(shù),具體措施實現(xiàn)重金屬離子與高濃度鈉鹽排出。
WFGD廢水排除物控制指標(biāo):COD含量150 mg/l,pH值6~9,Cl-離子含量小于20 000 mg/l,F(xiàn)-含量10 mg/l,懸浮物20 mg/l。以降低漿液中的Cl-離子濃度、飛灰濃度及其他惰性物質(zhì)的顆粒濃度。相關(guān)研究表明,在噴淋塔中的重金屬離子充分吸附在石膏結(jié)晶體表面,其中約80%~90%的重金屬離子被結(jié)晶體吸收;因此,殘留在脫硫廢水中的重金屬離子濃度大為降低。這也同樣反映在石膏排出物控制指標(biāo)狀況(見表3)。本次改造的脫硫系統(tǒng)廢水通過三連箱、澄清池及加藥系統(tǒng)的處理,之后用于灰場噴灑抑塵。
脫硫廢水的外觀為黃濁液體,實測中的樣本指標(biāo)如表4所示。
脫硫外排水質(zhì)明顯優(yōu)于國家排放標(biāo)準(zhǔn),部分指標(biāo)接近國外標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)Diana、Adrian等學(xué)者[9]對大氣中微量金屬的研究表明,包括Pb、Cd、Cr、Ni等在內(nèi)的11種重金屬會對人體健康造成隱患,脫硫廢水尚需深度處理,以降低重金屬對環(huán)境的污染。
表4 脫硫廢水排放標(biāo)準(zhǔn)及實檢測數(shù)值
燃煤電廠的超凈排放改造,在漸進式排放治理的基礎(chǔ)上,依靠存量治理實現(xiàn)總量減排的總體規(guī)劃,取得了相應(yīng)階段性的減排效果。華能平?jīng)鲭姀S改造后的WFGD高效地實現(xiàn)了SO2的超低排放,相應(yīng)的數(shù)據(jù)如圖2所示,凈煙氣SO2質(zhì)量濃度小于35 mg/m3,優(yōu)于國家排放標(biāo)準(zhǔn)。
圖2 改造后主工況凈煙氣SO2質(zhì)量濃度
燃煤機組WFGD的SO2排放優(yōu)化治理是緩解大氣污染的有效途徑之一,而在機組改造過程顯現(xiàn)出特有的經(jīng)濟性,設(shè)備運行過程中的高效性,具體以煙氣洗塵、污染物低排及系統(tǒng)水平衡為主的三方面。
(1) 在主力發(fā)電機組進行的技術(shù)改造可實現(xiàn)燃煤機組的排放治理,相應(yīng)的技術(shù)改造處于逐步嘗試階段,設(shè)備投產(chǎn)后的調(diào)試運行更為重要。FGD設(shè)備選型不僅僅在于對SO2的脫除效率與經(jīng)濟性方面,更在于濕法脫硫工藝特點——噴淋塔逆向布置對煙氣的“洗塵”功能,在此階段煙氣中大量的顆粒物被吸附與石膏一同排出,并有效捕捉煙氣中的氨逃逸。
(2)對SO2的減排控制環(huán)節(jié),體現(xiàn)在整個工藝過程的脫硫廢水控制與石膏產(chǎn)出物的處理,其中半水硫酸鈣的含量小于1%是關(guān)鍵控制參數(shù)。石膏中重金屬的攜帶功能有效降低了脫硫廢水中重金屬離子的排出,間接減少了重金屬污染。
(3)西北區(qū)域的火電機組,需要建立與西北區(qū)域相適應(yīng)的排放標(biāo)準(zhǔn),有利于燃煤機組改造從試點到區(qū)域的全面鋪開的過程管理。對火電機組的排放治理,火電機組環(huán)保參數(shù)向世界發(fā)達國家靠攏,對于提高中國火電整體裝備制造水平,實現(xiàn)火電機組裝備創(chuàng)新,參與國際競爭具有較高的社會意義與經(jīng)濟價值。
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