王蘭花 狄超群 劉 琪
(1.濟南大學泉城學院,蓬萊市 265600;2.山東蓬翔汽車有限公司,蓬萊 265600;3.臨沂市科學技術合作與應用研究院,臨沂 276000)
隨著我國經(jīng)濟不斷發(fā)展,促使貨物運輸量持續(xù)增長,在公路交通運輸車輛中,自卸車所占的比例越來越大。由于自卸車車廂自身重量較大,對自卸車燃油經(jīng)濟性造成較大影響,因此在保證自卸車車廂強度與剛度不變的情況下,減少自卸車車廂重量,從而提升自卸車燃油經(jīng)濟性成為了近些年自卸車研究的熱點問題。在具體研究設計過程中,不僅對自卸車車廂輕量化設計方案進行研究,也要對自卸車整體結構特點進行分析,從而結合車廂主板結構、整體布局等方面,不斷優(yōu)化自卸車車廂結構。
本文以某款自卸車車廂為例進行分析,該自卸車車廂主要由車廂后欄板總成、車廂前欄板總成、右側邊板總成、左側邊板總成與底板總成5個部件組成,原車身材料均為結構鋼Q235、Q345和B510L。同時該車廂屬于左右對稱的結構,為確保提升計算效率,僅選取自卸車車廂左側模型即可。將自卸車車廂左側劃分為網(wǎng)格形式,單元總數(shù)為626646個;在所有單元中,三角形單元數(shù)量需要為2184,使其能夠充分滿足有限元模型精度要求[1]。
該自卸車車廂在靜態(tài)工況下,優(yōu)化設計問題數(shù)學描述如式(1)、式(2)所示。
式中,f(x1,x2,…,xn)為車廂的目標函數(shù);x1,x2,…,xn為車廂的設計變量;g.j(x1,x2,…,xn)為m車廂的約束條件。本文對自卸車車廂進行的研究,主要選取車廂總成45個核心部件,不斷優(yōu)化自卸車車廂的輕量化設計。同時所設計的車廂強度的安全系數(shù)不低于1.2;前后板總成的變形量不高于10mm;底板總成的變形量不高于15mm;側板總成與底板總成的變形量不得高于30mm;板材的厚度不低于0.7mm,不高于25mm。結合可以選擇的材料,該車廂改的主體結構材料選取QSTE700,其抗拉強度為970.8MPa,屈服強度為745MPa,延伸率為0.144。所以要想在保證不改變車廂零件結構的基礎上實現(xiàn)重量減輕設計,不僅要分析自卸車在運行過程中的工況,也要對自卸車剎車工況進行充分的考慮,確保自卸車安全[2]。
雖然通過不斷優(yōu)化車廂靜態(tài)工況尺寸,能夠得到相應的車廂板厚,但是無法滿足沖擊工況要求,因為不僅需要優(yōu)化設計車廂靜態(tài)工況,也需要對動態(tài)沖擊工況結構進行優(yōu)化設計。本文主要通過運用近似建模技術,對自卸車進行有限元建模,并利用NLPQL梯度優(yōu)化算法對其進行計算,對車廂動態(tài)工況結構進行優(yōu)化,同時利用Visual DOC計算軟件,對整個計算過程進行演算,在確保計算精度的前提下,建立相對復雜的仿真模型,并減少仿真模型分析次數(shù),大幅度提高優(yōu)化效率[3]。
選用Kriging近似模型建立模型時,必須選取設計空間中樣本點進行最優(yōu)拉丁超立方試驗,車廂設計變量X1、X2、X3分別為沖擊工況中車廂的底板厚度、內(nèi)縱梁厚度與內(nèi)橫梁厚度,利用最優(yōu)拉丁超立方法,選擇10個驗證樣本點與30個建模樣本點,建立Kriging近似模型。通海還需要建立以車廂內(nèi)橫梁、內(nèi)縱梁與底板厚度為變量,以沖擊最大變形沖擊、最大應力與模型質量為函數(shù)的Kriging近似模型,進行試驗,確保3種近似模型經(jīng)過驗證之后,均方根誤差分別為:0.13639,0.04124,0.04412,得知模型設計能夠充分滿足精度要求[4]。
最后,利用NLPQL對具有約束非線性數(shù)學規(guī)劃問題進行解決,發(fā)揮NLPQL穩(wěn)定、收斂與易于得到全局最優(yōu)解等優(yōu)點。NLPQL中序列二次規(guī)劃法(SQP)屬于極其核心的一種計算方法,通過使用SQP計算方式,能夠將目標函數(shù)以“二階泰勒級數(shù)”的方式展開,不僅能夠轉變車廂設計約束條件,使其變?yōu)楦雍唵蔚木€性化問題,也能夠將非線性問題轉變?yōu)槎我?guī)劃問題,確保求戒指最優(yōu)化。
對自卸車車廂靜態(tài)與動態(tài)工況進行充分評估,才能確保優(yōu)化車廂輕量化設計方案的可行性,而且通過選擇車廂荷載條件較差的工況,可以驗證優(yōu)化方案荷載極限。車廂靜態(tài)工況最大變形量邊板為26.78mm,最大應力為653.0MPa,底板為11.63mm,車廂的設計滿足性能要求。車廂動態(tài)工況最大的變形為5.1mm,最大的應力為744.64MPa,能夠確保車廂在沖擊工況中滿足性能要求。優(yōu)化后的將車廂整體質量由2728kg減至2081kg,減重效果為23.72%。
由于自卸車車廂自重過大,需要對之進行有效的優(yōu)化設計,降低其重量,確從而提高其燃油經(jīng)濟性。本文通過對某自卸車車廂進行研究與分析,在不改變自卸車車廂原結構的基礎上,將車廂部件的材料、板厚作為自卸車車廂優(yōu)化設計的重要方向,從靜態(tài)與動態(tài)兩個方面,,進行輕量化的設計,最終實現(xiàn)了自卸車車廂減重的目標,在保證車廂強度與剛度的基礎上,自卸車車廂減重效果達到23.72%。