蘇理
摘 要:本文結(jié)合工程案例,針對泌陽縣石門水庫工程施工中,通過帷幕灌漿技術(shù)、高壓旋噴灌漿技術(shù)以及水泥土攪拌樁技術(shù)的應(yīng)用,進(jìn)行了探討分析。
關(guān)鍵詞:壩體;壩基防滲處理;帷幕灌漿;高壓旋噴灌漿;水泥土攪拌樁
中圖分類號:TV697 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
1 工程概況
石門水庫位于駐馬店市泌陽縣官莊鄉(xiāng),屬長江流域唐白河水系泌陽河支流,控制流域面積45km2,總庫容2069萬m3,是一座以防洪灌溉為主結(jié)合養(yǎng)殖、旅游等綜合利用的中型水庫。
石門水庫樞紐工程現(xiàn)由主壩、副壩、溢洪道輸水涵管等建筑物組成。主壩全長905.0m,河槽段位于主壩南面,為心墻沙殼土壩,壩頂高程186.5m,最大壩高18.85m,壩頂寬4m左右。在大壩上游壩坡180.90m高程處設(shè)有2.0m寬戧臺一道。上部坡率1︰2.5,下部坡率1︰3。下游壩坡180.9m高程和173.5m高程處各設(shè)有1.5m和2.8m寬戧臺各一道,從上至下的坡率分別為1︰2.7;1︰3.0和1︰3.0。主壩臺地段壩位于主壩背面,為均質(zhì)土壩,最大壩高13.97m。副壩位于主壩南面,坡長198.0m,為均質(zhì)土壩,壩頂高程186.5m,最大壩高12.2m。石門水庫始建于1958年,至今已運行50多年,根據(jù)2007年5月現(xiàn)場檢查及安全評價,大壩工程存在如下問題:
(1)臺地段及副壩段壩基為強(qiáng)風(fēng)化巖基,存在接觸滲漏及壩基滲漏現(xiàn)象。
(2)河槽段壩基存在中細(xì)沙層含水層,屬承壓水,1958年初建施工時未作徹底清除及地基處理,大壩下游蓋重不滿足要求,存在滲漏破壞問題。
(3)臺地段及副壩均質(zhì)土壩壩體原施工時填筑質(zhì)量差,壓實度低,填筑土方質(zhì)量僅有46%滿足規(guī)范要求,壩體存在局部散浸及滲水現(xiàn)象。
2 壩體、壩基防滲處理設(shè)計
2.1 設(shè)計對臺地段及副壩段壩基為強(qiáng)風(fēng)化巖基,存在接觸滲漏及壩基滲漏現(xiàn)象,采用帷幕灌漿處理方案。
2.2 設(shè)計對石門水庫主壩河槽段(樁號0+050-0+350)壩基存在中西砂層含水層,1958年水庫初始施工時未作徹底清除及地基處理,現(xiàn)存在滲漏破壞問題,采用高壓旋噴灌漿處理方案。
2.3 設(shè)計對臺地段及副壩均質(zhì)土壩壩體原施工時填筑質(zhì)量差,壓實度低,壩體存在局部散浸及滲漏現(xiàn)象,采用水泥土深層攪拌樁處理方案。
3 帷幕灌漿、高壓旋噴灌漿及水泥土攪拌樁施工
3.1 基礎(chǔ)帷幕灌漿工程施工
帷幕灌漿孔布置在壩軸線上,采用三序施工,終孔間距2.0m,孔深按10Lu控制。
3.1.1 主要施工設(shè)備
鉆孔設(shè)備為150型地質(zhì)鉆機(jī)。灌漿設(shè)備為BW-200灌漿泵。漿液攪拌機(jī)采用1m3高速漿液攪拌機(jī),保證灌漿用量。
3.1.2 灌漿材料
水泥采用PO 42.5普通硅酸鹽水泥,灌漿用水、拌合料、外加劑等質(zhì)量符合國家有關(guān)行業(yè)規(guī)范要求。
3.1.3 灌漿孔布置
沿壩頂布置一排帷幕灌漿孔,在其帷幕軸線下游側(cè)再布一排帷幕灌漿孔,孔距2m,梅花型布置。
3.1.4 灌漿方法
灌漿孔灌漿采用自上而下、分段灌漿法,先獨立灌壩體和基巖的接觸段,并待凝固,然后再對基巖裂隙進(jìn)行灌漿。灌漿液初始灌漿水灰比為5︰1,灌漿濃度共分為7級,最濃水灰比為0.5︰1。灌漿從最稀一級開始,根據(jù)基巖收漿量逐級變濃,直至基巖達(dá)到基本不再吸漿時才結(jié)束灌漿。
3.1.5 灌漿孔封孔
灌漿結(jié)束后經(jīng)監(jiān)理檢驗合格后進(jìn)行封孔,封孔采用靜壓回填法,封孔材料采用1.65kN/m3的1︰1水泥砂漿。
3.1.6 帷幕灌漿質(zhì)量檢查
防滲標(biāo)準(zhǔn)為:ω≤5Lu,帷幕灌漿檢驗以分析檢查孔壓水實驗成果為主,結(jié)合鉆孔,取巖心材料灌漿記錄和測試成果等評定其質(zhì)量,經(jīng)檢驗,帷幕灌漿質(zhì)量符合巖石水泥灌漿規(guī)范和設(shè)計要求。
3.2 高壓旋噴灌漿工程施工
3.2.1 施工準(zhǔn)備
本工程高壓旋噴灌漿施工場地位于大壩壩軸線(0+050-0+350)段,施工前先清除樁位處砌石等,并填筑鉆機(jī)平臺,設(shè)置排漿溝和集漿池,做好回漿排放和環(huán)境保護(hù)措施。
3.2.2 主要施工設(shè)備
鉆孔設(shè)備采用兩臺300型地質(zhì)鉆孔和造孔,灌漿采用一臺高噴臺車、一臺高壓清水泵、一臺空壓機(jī)和一臺灌漿泵組成一套高噴設(shè)備進(jìn)行施工。
3.2.3 施工程序
高壓旋噴灌漿分三序孔進(jìn)行,施工程序為:施工臨建(包括水管、電纜鋪設(shè)、排污系統(tǒng)和制漿站建造),高噴灌漿實驗,高噴鉆孔,高噴灌漿和墻體實驗。
3.2.3.1現(xiàn)場高壓噴射注漿實驗
在現(xiàn)場高壓噴射注漿作業(yè)前,首先在水庫大壩下游主河槽段,地質(zhì)條件具有代表性區(qū)段,按設(shè)計和室內(nèi)試驗選定的配合比進(jìn)行了高壓噴射注漿的圍井工藝試驗,以調(diào)整噴射流量、壓力、旋速和提升速度等工藝參數(shù)。實驗結(jié)束后,結(jié)合注水試驗、開挖檢查、取芯資料、灌漿記錄和測試成果等綜合評定圍井實驗參數(shù)是否合理,確定高噴灌漿參數(shù),并將實驗結(jié)果提交監(jiān)理人,以便監(jiān)理人對高噴灌漿質(zhì)量的控制。
3.2.3.2 鉆孔
鉆孔機(jī)械采用兩臺300型地質(zhì)鉆孔造孔,均質(zhì)壩黏土層采用泥漿鉆進(jìn),壩體黏土適合自然造孔,沖洗液采用清水沖洗,造孔方式以不破壞壩體黏土結(jié)構(gòu)為原則,砂礫石層采用合金牙輪鉆進(jìn),泥漿護(hù)壁基巖段,造孔采用硬質(zhì)合金回轉(zhuǎn)鉆進(jìn)方法。鉆孔孔徑、孔斜度、鉆孔深度嚴(yán)格按行業(yè)規(guī)范和設(shè)計要求進(jìn)行控制,如孔斜偏差不滿足規(guī)范要求,及時采用有效的糾偏措施,直至達(dá)到規(guī)范要求。
3.2.3.3 制漿
制漿材料采用PO42.5普通硅酸鹽水泥,水泥嚴(yán)格按設(shè)計要求稱重,誤差不大于5%,水泥漿攪拌時間使用高速攪拌機(jī)不少于30s,自制備至用完的時間不大于4h,使?jié){液達(dá)到攪拌均勻,在篩后使用并及時檢測密度,漿液溫度保持在5℃~400℃,并做好記錄。endprint
3.2.3.4 高壓旋噴灌漿
鉆孔和漿液經(jīng)監(jiān)理人檢驗合格后,進(jìn)入灌漿作業(yè)。首先高噴臺車就位,進(jìn)行調(diào)平、支撐點墊實、墊穩(wěn),全面檢查噴漿設(shè)備是否完好,各種管道是否暢通,下管時將噴頭進(jìn)行密封,以防漿、氣、水管道堵塞,下到設(shè)計深度后,按漿、氣、水順序依次進(jìn)入,各種參數(shù)達(dá)到設(shè)計要求和孔口返漿正常后,再按要求進(jìn)行正常提升噴射。施工采用三重管法自下而上實施。三重管即以漿、氣、水3種介質(zhì)同時作用于砂礫地層,使?jié){液與地層顆粒成分混合、攪拌、置換、充填、滲透形成固結(jié)體防滲墻。
3.3 水泥土攪拌樁工程施工
3.3.1 施工準(zhǔn)備
3.3.1.1攪拌樁施工現(xiàn)場首先進(jìn)行平整、清除樁基處地上、地下一切障礙。
3.3.1.2 攪拌樁水泥選用PO42.5普通硅酸鹽袋裝水泥,以便于計量。
3.3.1.3 水泥攪拌樁機(jī)械配備電腦記錄儀及打印設(shè)備,以便了解和控制水泥漿用量及噴漿均勻程度,監(jiān)理工程師每天收集電腦記錄一次。
3.3.1.4 施工機(jī)械必須具備良好的穩(wěn)定性能,鉆機(jī)開鉆之前,由監(jiān)理工程師和項目經(jīng)理部質(zhì)檢員組織檢查驗收合格后方可開鉆。
3.3.2 施工工藝流程
樁位放樣→鉆機(jī)就位→檢驗、調(diào)整鉆機(jī)→正循環(huán)鉆進(jìn)至設(shè)計深度→打開高壓注漿泵→反循環(huán)提鉆并噴水泥漿→至工作基準(zhǔn)面以下0.3-0.5m→重復(fù)攪拌下鉆并噴水泥漿至設(shè)計深度→反循環(huán)提鉆至地表→施工下一根樁。
3.3.3 施工質(zhì)量控制
3.3.3.1 控制水泥攪拌樁樁體垂直度符合設(shè)計和規(guī)范要求。
3.3.3.2 按照設(shè)計要求,水泥攪拌配合比為0.45~0.5,水泥摻量12%,每米攪灰量46.25kg,高效減水劑0.5%。
3.3.3.3 對每根成型的攪拌樁質(zhì)量檢查重點是水泥用量,水泥漿拌制灌數(shù),壓漿過程中是否有斷漿現(xiàn)象,噴漿攪拌提升時間及復(fù)攪次數(shù)。
3.3.4 認(rèn)真填寫施工原始記錄
現(xiàn)場施工人員認(rèn)真填寫施工原始記錄,記錄內(nèi)容主要包括:①施工中樁號、施工日期、天氣情況;②噴漿深度、停漿樁高;③灰漿泵壓力,管道壓力;④鉆機(jī)鉆速;⑤鉆進(jìn)速度、提升速度;⑥漿液流量;⑦每米噴漿量和外加劑用量;⑧復(fù)攪深度。
3.3.5 質(zhì)量檢驗
①觸探實驗
水泥攪拌樁成樁7天后,采用輕便觸探法檢驗攪拌樁均勻性,用輕便觸探器中附帶的勺鉆,在攪拌樁身中心鉆孔,取出樁芯,觀察其顏色是否一致,是否存在水泥富集的“結(jié)核”或未被攪均勻的土團(tuán)。水泥攪拌樁28天后,用鉆孔取芯法檢驗其完整性,樁土攪拌均勻程度及樁的施工長度。每根樁取出的芯樣由監(jiān)理工程師現(xiàn)場指定相對均勻部位送檢測中心實驗室(3個一組),28d齡期的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗,并留一組試件做3個月齡期的無側(cè)限抗壓試驗,以測定樁身強(qiáng)度。鉆孔取芯頻率為7%,經(jīng)檢驗全部合格。
②外觀鑒定
經(jīng)現(xiàn)場外觀檢查:(A)樁體圓勻,無縮頸和回陷現(xiàn)象;(B)攪拌均勻,凝體無松散。
4 效果分析
4.1 石門水庫經(jīng)過帷幕灌漿加固,原臺地段及副壩段壩基強(qiáng)風(fēng)巖基接觸性滲漏及壩基滲漏等問題,得到了有效解決。
4.2 主壩河槽段(樁號0+050-0+350)壩基存在中細(xì)沙層含水層,原主壩施工時未徹底清理和處理,存在滲漏破壞問題,經(jīng)過高壓旋噴灌漿加固措施,也得到了有效解決。
4.3 臺地段及副壩段均質(zhì)壩壩體,原施工時土方填筑質(zhì)量差,壓實度低,壩體存在散浸及滲水現(xiàn)象。經(jīng)過水泥土深層攪拌樁加固措施,有效處理了壩體的散浸和滲水問題。
結(jié)語
石門水庫除險加固工程經(jīng)過帷幕灌漿、高壓旋噴灌漿和水泥土深層攪拌樁加固處理,壩體的整體性、穩(wěn)定性和防滲能力明顯提高。原壩體、壩基滲漏問題得到了有效解決,達(dá)到了理想的效果和施工效益。
參考文獻(xiàn)
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