張國輝,莊 皓,康閃光,宋曉輝
(1.鄭州航空工業(yè)管理學院,鄭州 450015;2.河南省科學院應用物理研究所,鄭州 450008)
隨著經(jīng)濟全球化和我國經(jīng)濟的快速增長,國內(nèi)制造企業(yè)的思想發(fā)生了改變,從以前的注重生產(chǎn)規(guī)模、逐漸向提高生產(chǎn)效率、提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本轉移[1]。這種思想的改變,使得生產(chǎn)線的平衡問題越來越凸顯,直接影響了企業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)效率以及市場上的核心競爭力。
生產(chǎn)線平衡問題最早由美國人提出,隨后,越來越多的學者專家開始研究這一問題[2]。生產(chǎn)線平衡改善方法有:數(shù)學最優(yōu)化方法、啟發(fā)式算法、工業(yè)工程的工作研究方法、三維軟件仿真等[3~5]。近年來三維仿真技術飛速發(fā)展,可以更加直觀方便地對生產(chǎn)系統(tǒng)進行建模分析,對未來的規(guī)劃作科學的預測,對投入使用的生產(chǎn)系統(tǒng)進行優(yōu)化改善。運用Flexsim可以在計算機內(nèi)建立研究對象的系統(tǒng)三維模型,通過逼真圖形動畫顯示、完整的運作績效報告、各種方案的大量反饋信息,分析者可以對模型進行各種系統(tǒng)分析、優(yōu)劣比較和工程驗證,最終獲得優(yōu)化設計或改進方案。國內(nèi)倪玉晉[6]、孟哲[7]、呂衛(wèi)民[8]、孟巧鳳[9]、李峰[10]等均采用了Flexsim軟件來對生產(chǎn)線平衡或流程進行仿真分析并優(yōu)化。
本文以某辦公產(chǎn)品企業(yè)的一條文件柜生產(chǎn)線為例,對該生產(chǎn)線進行建模與仿真,尋找瓶頸工位,分析其原因并提出相應的改善方案,并對改善方案的可行性進行驗證。
隨著該企業(yè)發(fā)展速度的加快,同時面臨著半成品庫存量很高,經(jīng)常因為各工序之間銜接不好等原因而停線。目前該企業(yè)月產(chǎn)量為4500套成品,面對越來越大的市場需求,這一產(chǎn)量已經(jīng)無法滿足需求,于是對生產(chǎn)線的改進就顯得尤為重要了。
本文以文件柜生產(chǎn)線為例建立生產(chǎn)線模型。其生產(chǎn)線工藝制程包括剪板、沖壓、折彎、點焊、噴粉、包裝、檢測、合格品出庫,其中剪板、沖壓、折彎、點焊、噴粉等為主要工序。
該企業(yè)以訂單拉動式生產(chǎn)模式運營,根據(jù)客戶需求制定了相應的生產(chǎn)計劃,要求每天能夠生產(chǎn)150套成品,單班作業(yè),每班8小時工作制,單位小時產(chǎn)能應滿足不少于18.75套。并且由于市場需求加大,企業(yè)希望該生產(chǎn)線月產(chǎn)量為7000套即每天能夠生產(chǎn)226套,單位小時產(chǎn)能應滿足不少于28.25套。但在實際生產(chǎn)中,各工序的作業(yè)時間在理論及實際操作上均不能完全相同,由于作業(yè)負荷的不均衡導致在制品大量堆積,如表1所示,產(chǎn)能及線平衡率偏低,不能準時完成既定的生產(chǎn)任務指標和希望的生產(chǎn)任務指標。
表1 各工序待加工產(chǎn)品平均數(shù)目
該家具企業(yè)文件柜生產(chǎn)線為循環(huán)式單向流水線,整條流水線為半自動化多產(chǎn)品生產(chǎn)線,產(chǎn)品通過傳送帶或叉車運送,各工序間設立暫存區(qū),根據(jù)工藝流程、物料流動關系,依照程序分析相關原則繪制生產(chǎn)線布局圖,如圖1所示。根據(jù)工廠的實際生產(chǎn)線,用Flexsim仿真系統(tǒng)建立了一條文件柜生產(chǎn)線仿真模型如圖2所示。
圖1 改善前生產(chǎn)線布局圖
圖2 改善前生產(chǎn)線仿真模型圖
在設定各實體模型參數(shù)時,文件柜生產(chǎn)線的起點是發(fā)生器,即代表鐵皮的供應。該生產(chǎn)線計劃每天生產(chǎn)150套成品,單班作業(yè),8小時工作制。綜合考慮機臺稼動率及人工作業(yè)寬放率,通過minitab軟件的數(shù)據(jù)擬合,對于每一臺機器進行了參數(shù)錄入。
由于該企業(yè)裝配線為單班作業(yè),日工作8小時,為更充分地收集產(chǎn)線數(shù)據(jù)對分析仿真結果,設定仿真時間為28800s。調(diào)整加快模型的運行速度完成規(guī)定時間系統(tǒng)仿真,如圖3所示。
仿真輸出結果顯示該生產(chǎn)線的日產(chǎn)量為150.45套產(chǎn)品,月產(chǎn)量為4513套產(chǎn)品。其中還可以得出噴粉區(qū)和電焊區(qū)的待制品堆積較多,噴粉區(qū)的問題尤為嚴重;所有的工位并沒有實現(xiàn)一個流的生產(chǎn)。所以該生產(chǎn)線的瓶頸工位是噴粉線。
為了進一步了解該車間所存在的問題,對各工序產(chǎn)品進行連續(xù)、重復的觀測后得出各工序的節(jié)拍時間,如圖4所示。
圖3 改善前生產(chǎn)線仿真狀況圖
圖4 改善前生產(chǎn)線各工序節(jié)拍(單位:秒)
1)生產(chǎn)線的平衡率(p)
經(jīng)計算可得平衡率為72.16%。
2)生產(chǎn)線的平衡損失率
得平衡損失率d=1-p=27.84%。
3)依據(jù)生產(chǎn)線平衡效果優(yōu)劣的評判標準,如表2所示,當前平衡損失率的結果屬于差,該產(chǎn)線有很大的改善空間。
表2 生產(chǎn)線平衡效果的優(yōu)劣評判標準
根據(jù)生產(chǎn)車間現(xiàn)場提出以下四個生產(chǎn)線布局優(yōu)化的目標:
1)改變現(xiàn)場布局,移動作業(yè)區(qū)域(縮短搬運距離,節(jié)約搬運時間);
2)去掉非主要作業(yè)區(qū)域(如剪板成品區(qū)等);
3)減少交叉移動和往返距離移動,使產(chǎn)線平穩(wěn)流動;
4)減少物品滯留。
根據(jù)目標,進行生產(chǎn)線的流程分析,改善前后各工序流程分別如圖5和圖6所示,其中,圓圈,表示增值的步驟;三角,表示停滯的時間;箭頭,表示搬運的時間。把整個流程按照此過程一一列出。
圖5 改善前各工序流程
圖6 改善后各工序流程
通過生產(chǎn)線的流程分析,改善前后結果的對比分析如表3所示。
表3 改善前后對比分析表
從表3的分析數(shù)據(jù)可以得出:
1)改變工程的作業(yè)場所;
2)優(yōu)化生產(chǎn)線布局,減少場地占用;
3)縮短搬運的距離和時間;
4)使搬運路線更加明確;
5)減輕了工人勞動強度,節(jié)約了搬運時間,提高了效率(搬運距離大約節(jié)約了56.25%);
6)節(jié)約了停滯時間(停滯時間大約節(jié)約了50%)。
經(jīng)過觀察,在噴粉線中,工人們每一次只用到一個人工噴粉房,而另一個人工噴粉房處于停工狀態(tài),所以將兩個人工噴粉房并聯(lián)到一起,如圖7、圖8所示,當需要切換到另一種規(guī)格的產(chǎn)品時,處于工作中的噴粉房停止工作,另一個噴粉房開始工作,這樣就可以減少換粉、清理噴粉房的時間。
圖7 改善前人工噴粉房的串聯(lián)結構
圖8 改善后人工噴粉房的并聯(lián)結構
改善結果平均每天可以節(jié)省40~80分鐘的換粉和清潔粉房的時間。
噴粉線中自然冷卻的路程較長,工件經(jīng)過高溫固化爐后產(chǎn)品溫度為200℃,噴粉線的運輸速度為2厘米/秒,自然冷卻距離20~25米即可,所以減少該冷卻路線6.56米的距離來減少噴粉房的停工時間87.5秒。
根據(jù)下架區(qū)工作內(nèi)容和工件掛件情況,明確工位設置,并且對各個工位的工作內(nèi)容和人員安排進行明確。在下架區(qū)設置了合格品區(qū)和不合格品區(qū),分別設置檢驗員1人,取件員2人,設置檢驗員的原因是減少取件員的思考時間,只需要機械的做取件;同時將不合格品區(qū)和打磨區(qū)放在一起,減少了搬運過程。之所以這樣設置該區(qū)域,因為掛件方式有兩種,盡可能減少取件員的走動。具體取件流程如下:
步驟1:檢驗員對來件進行一個一個檢驗,對不合格品進行標記。
步驟2:如果掛件方式是一個掛鉤掛多個掛件的情況,取件員則按照順序進行取件,標記的工件放入不合格品區(qū),未標記的的工件放入合格品區(qū);如果掛件方式一個掛鉤掛一個掛件的情況,第一個取件員取下未標記的工件,放在合格品區(qū),第二個取件員取下標記工件,放在不合格品區(qū)。
步驟3:取件完畢后,對合格品進行另外的加工。
步驟4:三人打掃下件區(qū)域。
步驟5:打磨不合格品。
步驟6:回到第一步,重復此過程。
改善結果使每個工人的工作效率提高了6%,一年節(jié)約了人工成本36000元。
根據(jù)生產(chǎn)線布局優(yōu)化,改善后生產(chǎn)線布局如圖9所示。然后,對提出的改善方案進行仿真驗證,在Flexsim軟件操作界面重新構建模型布局。
圖9 改善后生產(chǎn)線布局圖
參照改善前相關操作,將改善后的數(shù)據(jù)錄入minitab進行數(shù)據(jù)擬合,將得出的參數(shù)錄入每一臺新模型實體機器,再次設定28800s的仿真時間,重置后運行仿真模型。
圖10 改善后生產(chǎn)線仿真狀況圖
改善后仿真模型中待檢測暫存區(qū)內(nèi)貨品的數(shù)量直觀表現(xiàn)有了顯著減少,如圖10所示。
通過3.2改善方案的驗證,改善效果如下:
1)改善后生產(chǎn)線各工序節(jié)拍如圖11所示。
圖11 改善后生產(chǎn)線各工序節(jié)拍
2)生產(chǎn)線節(jié)拍前后對比如表4所示。
表4 改善前后節(jié)拍對比
3)經(jīng)過計算改善后平衡率p=79.57%相比改善前的平衡率p=72.16%,上升了7.14個百分點,提高了一定的工作效率。
4)通過Flexsim仿真驗證可知,改善之后點焊成品區(qū)每天增加的待制品從663減少到330。改善后一天產(chǎn)量
【】【】可達到181套,每月可達到5427套。對比改善之前,每月產(chǎn)量可增加914套,每月可增加利潤46萬。
本文主要針對在制造企業(yè)生產(chǎn)過程中,生產(chǎn)線的線平衡問題進行了研究。以某家具企業(yè)的文件柜生產(chǎn)線為案例,運用Flexsim仿真軟件建立了車間產(chǎn)線系統(tǒng)加工流程模型,并且設置參數(shù)之后對文件柜生產(chǎn)線進行了仿真。通過對仿真輸出數(shù)據(jù)的分析,得出生產(chǎn)線的“瓶頸”工位存在于噴粉線。最后針對生產(chǎn)線的布局和瓶頸工序進行分析,提出了改善方案,再次利用Flexsim建立模型并進行仿真,通過對改善前后方案仿真結果的對比與分析,產(chǎn)線節(jié)拍得到改善,平衡率得到提升,驗證了改進方案的可行性。
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