胡 義 ,劉佳佳 ,李武超 ,劉 斌
(1.武漢理工大學 能源與動力工程學院,武漢 430063;2.武漢理工大學 物流工程學院,武漢430063)
管道異常振動危害在各行業(yè)中時有發(fā)生。在實際管道中,流體的沖擊或脈動都會激發(fā)管道產(chǎn)生機械振動,船舶管路還受到機艙發(fā)動機激勵力和螺旋槳激勵力引發(fā)的振動以及船舶在航行時晃動的影響。因此,船舶管路的振動與陸地管道相比較,振動模式復(fù)雜[1]、幅度較大。如果不能及時監(jiān)測到異常振動并采取有效的措施,可能成為船舶的安全隱患。國內(nèi)外對管道振動的研究專注于在線監(jiān)測與故障診斷方面[2],當發(fā)生異常振動時,需要有相關(guān)的應(yīng)急處理措施相應(yīng)對?;谝陨蠁栴},有必要設(shè)計和實現(xiàn)船舶管路異常振動應(yīng)急處理系統(tǒng),在一定程度上減少管道異常振動所引發(fā)的事故和經(jīng)濟損失。
近年來,針對于軸承振動處理的研究較多,隨著振動信號處理技術(shù)的日益成熟,故障診斷系統(tǒng)已有技術(shù)支持[3],但是與之配合的應(yīng)急處理系統(tǒng)的設(shè)計仍處于待完善狀態(tài)。引起船舶管道系統(tǒng)振動的原因很復(fù)雜,歸納如表1所示。
表1 船舶管道系統(tǒng)振動形式與原因Tab.1 Vibration form and cause of ship piping system
在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上,本系統(tǒng)結(jié)合了船舶管道振動模式復(fù)雜的特點,采用流量傳感器與加速度傳感器或門連接,增加了系統(tǒng)的精確性與穩(wěn)定性。同時,針對管道異常事故的發(fā)生,在監(jiān)測的基礎(chǔ)上,增添了控流、減振的內(nèi)外調(diào)節(jié)式應(yīng)急處理模塊,從而降低了管道系統(tǒng)損壞的風險。該裝置可實現(xiàn)對船舶管道振動實時監(jiān)測與應(yīng)急處理,對及時發(fā)現(xiàn)并處理管道異常振動、泄漏等類似故障,對提高管道的安全性能,提升船舶自動化程度具有重要意義。
本文研究并設(shè)計了一種船舶管道異常振動監(jiān)測與應(yīng)急處理試驗平臺,如圖1所示,其硬件系統(tǒng)主要包括振動信號采集裝置、信號分析系統(tǒng)、自動應(yīng)急處理系統(tǒng)。其中,振動信號采集裝置主要包括加速度傳感器、流量傳感器、信號采集卡;信號分析系統(tǒng)由微型處理器構(gòu)成;自動應(yīng)急處理系統(tǒng)由單片機、電磁閥、緊固橡膠圈以及伺服電機組成。
圖1 監(jiān)測與應(yīng)急處理試驗平臺Fig.1 Monitoring and emergency response test platform
加速度傳感器選用AKE390B電壓型加速度計,具有低功耗、結(jié)構(gòu)堅固、輸出穩(wěn)定等優(yōu)點。流量傳感器選用西門子公司QVE1901型,傳感器將信息存儲于LMS SCADAS III數(shù)據(jù)采集端[4]。該數(shù)據(jù)采集端具有16通道,每通道最高采集頻率為204.8 kHz,量程 PQA 為(-10 V±62.5 mV)~(10 V±62.5 mV),PQMA 為(-25 V±10 mV)~(25 V±10 mV),PQCA 為(-51200±5)~(51200±5)pC, 采樣帶寬為 16 位 ΣΔ,92 kHz;數(shù)據(jù)采集前端與微型處理器連接,微型處理器實時對信號進行分析處理。若出現(xiàn)異常振動即超出所設(shè)定的安全范圍,單片機控制伺服電機帶動閥門轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)閥門開合大小的調(diào)節(jié)??刂扑欧姍C帶動橡膠圈的縮放,實現(xiàn)對管道緊固程度與高度的調(diào)節(jié)。其共同構(gòu)成應(yīng)急處理系統(tǒng),實現(xiàn)對船舶管道異常振動的相應(yīng)處理。
在本試驗平臺中,傳感器的選擇主要考慮到工作的環(huán)境、量程、精確性、穩(wěn)定性以及經(jīng)濟性,流量傳感器實時監(jiān)測管道內(nèi)的流量,加速度傳感器經(jīng)電壓放大器與積分轉(zhuǎn)化,實時精確而穩(wěn)定的輸出管道振動產(chǎn)生的位移、管道相對于水平面的傾斜角度等信號。在此,流量傳感器采用了普通傳感器,而振動傳感器關(guān)系到最終的定位精度,采用了AKE390B加速度傳感器。后者為單晶硅電容式,由一片經(jīng)過微機械處理的硅芯片,內(nèi)含低功率的ASIC用于信號調(diào)整,微處理器用于存儲補償值[5];在全量程范圍內(nèi)比例因子的長期穩(wěn)定性及偏差典型值小于0.1%,能夠滿足試驗要求。
針對目前管道事故頻發(fā)而設(shè)計的實時監(jiān)測與應(yīng)急處理裝置,首先需要進行應(yīng)急處理系統(tǒng)的設(shè)計??紤]到船舶管道振動的復(fù)雜性,基于傳統(tǒng)傳感器,采用流量與加速度傳感器相互協(xié)同,提高了應(yīng)急處理系統(tǒng)的精確性與穩(wěn)定性;調(diào)流、減振的內(nèi)外調(diào)節(jié)應(yīng)急處理系統(tǒng),可控制管道內(nèi)流量的壓強、流速、流量,可調(diào)整管道的外加約束力,避免管道異常振動。
1)單片機
單片機是整個控制系統(tǒng)的核心,選用STM32型號單片機。啟動電路使用STM32內(nèi)部生成的8 MHz信號,將微控制器從停止模式喚醒用時<6 μs,具有極高的靈活性??梢允乖搯纹瑱C快速處理所接收的信號,及時減弱或消除異常振動,最大程度地保證機器及人員的安全[6]。
2)伺服電機
控制信號由接收機的通道進入信號調(diào)制芯片,獲得偏置電壓。其內(nèi)部的基準電路產(chǎn)生周期為20ms,寬度為1.5 ms的基準信號,將所得的偏置電壓與電位器的電壓相比較,獲得電壓差輸出,電壓差的正負輸出到電機驅(qū)動芯片決定電機的正反轉(zhuǎn)。當電機轉(zhuǎn)速一定時,通過級聯(lián)減速齒輪帶動電位器旋轉(zhuǎn),使得電壓差減小,當電壓差為0時,電機停止轉(zhuǎn)動。伺服電機控制原理如圖2所示。
圖2 伺服電機控制原理Fig.2 Servo motor control principle
3)緊固支架
緊固支架在支架與管道接觸的一側(cè)加入了一圈橡膠層,以減輕外界環(huán)境對管道的影響,減少異常振動的發(fā)生。與其它支架不同的是,為了便于伺服電機調(diào)節(jié)支架的緊固程度,該支架采用釘架一體化設(shè)計,伺服電機只需控制螺母的旋轉(zhuǎn)即可控制支架對于管道的緊固程度與高度。支架調(diào)節(jié)控制流程如圖3所示。
圖3 支架調(diào)節(jié)控制流程Fig.3 Bracket regulate control flow chart
4)雙閥門流量調(diào)節(jié)
采用CK100DP型號電動比例調(diào)節(jié)閥,其重要組成部分是電位器。當閥門閥芯位置發(fā)生變化時,在電位器輸出端可獲得一電壓值,即閥門開度電壓值,該值與位移量成一定線性關(guān)系。為保證用戶設(shè)定的開度電壓值與電位器輸出電壓值相同,電動比例調(diào)節(jié)閥電機會自動改變閥芯位置,由此控制流量大小。采用2W-160-15型號電磁閥,該閥適用于0~1.0 MPa,流體溫度為-5~80℃的管道。 當流體流量正常時,電磁閥常開;當流量過大,超過限度值時,電動比例調(diào)節(jié)閥中的電位器中電位器輸出端可獲得一定的電壓,信息綜合處理系統(tǒng)在接收并處理該電壓信號后,給電磁閥通電,關(guān)閉電磁閥閥門,從而保證管路安全。
應(yīng)急處理系統(tǒng)采用控流、減振的內(nèi)外調(diào)節(jié)的控制方式,通過流量傳感器,實時獲取管道內(nèi)流量大小以及流速大?。煌ㄟ^與設(shè)定流量值比較,電磁比例調(diào)節(jié)閥工作,若流量過大至使電動比例調(diào)節(jié)閥中的電位器產(chǎn)生超過限度值的感應(yīng)電壓時,電磁閥開始工作,雙閥門系統(tǒng)進一步確保管道流量的正常。當管道振動較為劇烈時,加速度傳感器通過接口輸出位移變化量,存儲于數(shù)據(jù)采集前端,由信號分析處理系統(tǒng),進行對信號分析處理,如果振動超出預(yù)定的安全值,則單片機控制伺服電機帶動螺母旋轉(zhuǎn),調(diào)節(jié)管道的緊固程度與高度。應(yīng)急處理系統(tǒng)組成原理如圖4所示。
采用C#語言進行程序開發(fā)。在單片機內(nèi)編寫控制程序,能夠?qū)Ψ治鎏幚砗蟮男盘栕鲞M一步判斷處理。其主要的內(nèi)容為對采集到的信號進行FFT分析[7],并將分析結(jié)果與預(yù)定值進行比較。預(yù)定值根據(jù)管道不同的工作環(huán)境,多次試驗而得出相應(yīng)的數(shù)據(jù)。主程序流程如圖5所示。
圖4 應(yīng)急處理系統(tǒng)組成原理Fig.4 Principle of emergency response system
圖5 主程序流程Fig.5 Main program flow chart
在實際船舶試驗中,選取與空氣壓縮機連接段管道為研究對象,其長度為10 m,通徑20 cm,壁厚0.5 cm,水頭3 m,軸線偏差主要形式為上下偏移。在系統(tǒng)開啟并運行穩(wěn)定后8 s時,通過調(diào)節(jié)管道末端,使管道軸線上下浮動管半徑(2.5 mm)的2.5%時,應(yīng)急處理系統(tǒng)發(fā)出警報,單片機及時控制螺母旋轉(zhuǎn)以調(diào)整管道的高度,使管道軸線偏差處于管半徑的(-2.5%~+2.5%)范圍內(nèi)。工況1和工況2情況下,管道的軸向上下位移對比如圖6所示。
圖6 管道軸線位移的對比Fig.6 Comparison of piping axial displacement
通過在實際船舶機艙中,管道振動測試試驗,得出以下結(jié)論:
1)管道軸線偏差大于預(yù)設(shè)值時,應(yīng)急處理系統(tǒng)能夠及時響應(yīng),響應(yīng)時間控制在2~5 s內(nèi),考慮到信號采集、傳輸與處理的延時、故障診斷的復(fù)雜性,這樣的響應(yīng)速度是可以接受的,滿足設(shè)計要求;
2)在工況2情況下,系統(tǒng)未采取調(diào)整措施,軸線偏差處于上下波動狀態(tài),管道產(chǎn)生振動與噪聲,磨損與疲勞損傷加重。而工況1則表明,系統(tǒng)控制支架的調(diào)節(jié)可使軸線偏差處于安全范圍,應(yīng)急處理系統(tǒng)調(diào)整精度控制在管半徑的2.5%以內(nèi),滿足了控制系統(tǒng)的應(yīng)急要求;
3)試驗發(fā)現(xiàn),在機艙噪音大、溫度高、振動強的惡劣環(huán)境下,該系統(tǒng)的應(yīng)急處理響應(yīng)速度與控制精度并沒有受到影響,試驗系統(tǒng)的穩(wěn)定性滿足要求;
4)該應(yīng)急處理系統(tǒng),實現(xiàn)了對管道異常振動的應(yīng)急處理,提高了船舶機艙的應(yīng)急能力。
利用振動控制技術(shù),較好地解決了管道軸線偏差所引起的異常振動問題。基于STM32的管道異常振動應(yīng)急處理系統(tǒng),不但能夠?qū)崿F(xiàn)對管道軸線偏差與流量的應(yīng)急調(diào)節(jié),還可對管道破裂、管道泄漏等類似故障具有一定監(jiān)測與應(yīng)急處理作用,而且該系統(tǒng)可靠性強、成本低、控制精度高、響應(yīng)速度快,具有較大的推廣價值與應(yīng)用前景。為了使管道異常振動應(yīng)急處理系統(tǒng)更好地運用于船舶,今后在提高故障診斷的精確度與處理系統(tǒng)的穩(wěn)定性兩方面,應(yīng)該進一步開展深入試驗研究工作。
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