郭 彬 曹 原 鄔忠永 丁保安
濰柴動(dòng)力股份有限公司
整車在運(yùn)行過程中,發(fā)動(dòng)機(jī)作為激勵(lì)源,如果整車附件的固有頻率在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的激勵(lì)范圍之內(nèi),會(huì)激起整車附件的共振,尤其是與發(fā)動(dòng)機(jī)通過皮帶相連的附件,在客車行業(yè),風(fēng)扇系統(tǒng)一般安裝在車架兩側(cè),發(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì)有兩條路徑傳遞到風(fēng)扇,一條為發(fā)動(dòng)機(jī)—?jiǎng)恿偝蓱抑谩嚰堋L(fēng)扇,一條為發(fā)動(dòng)機(jī)—傳動(dòng)皮帶-風(fēng)扇。風(fēng)扇本身軸系的運(yùn)轉(zhuǎn)也會(huì)產(chǎn)生自激勵(lì),造成系統(tǒng)產(chǎn)生共振。
某客車在運(yùn)行過程中加速到1400rpm左右時(shí)整車振動(dòng)變大,伴有異響,超過1600rpm后異常情況消失。
本文針對(duì)上述問題,通過LMS Test.lab軟件進(jìn)行噪聲、振動(dòng)數(shù)據(jù)采集分析,確定異響頻率及異響源,并通過采用一款風(fēng)扇系統(tǒng)減振軟墊,有效的解決了此車型異常振動(dòng)及噪聲問題。為解決同類問題提供了可借鑒的方法。
某搭載6缸柴油機(jī)的客車在整車運(yùn)行過程中,所有檔位,在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到1400rpm時(shí),整車出現(xiàn)劇烈抖動(dòng),嚴(yán)重影響駕乘舒適性。
圖1為此車風(fēng)扇、發(fā)動(dòng)機(jī)以及空調(diào)系統(tǒng)布置圖,發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí),通過皮帶帶動(dòng)風(fēng)扇及空調(diào)系統(tǒng)工作。
圖1 整車發(fā)動(dòng)機(jī)及附件布置圖
首先在駕駛員座椅導(dǎo)軌處布置三向加速度傳感器,并進(jìn)行3到6檔下整車加速試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如表1所示,定義整車前進(jìn)方向?yàn)閄向,上下方向?yàn)閆向,符合右手定則。
表1 駕駛員座椅處振動(dòng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)
如表1所示,故障工況出現(xiàn)在整車4、5、6檔加速過程中,共振頻率46Hz不隨檔位變化,且故障只發(fā)生在X向,共振時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速1400rpm左右,初步排除故障源來自傳動(dòng)系統(tǒng)、輪胎激勵(lì)等,判斷故障源自整車或發(fā)動(dòng)機(jī)某附件或結(jié)構(gòu)在46Hz處共振。
5檔時(shí)加速試驗(yàn)時(shí),故障特征最明顯,且5檔為直接檔,因此以下試驗(yàn)取5檔進(jìn)行分析。
進(jìn)一步在變速箱5檔檔位下進(jìn)行整車加速振動(dòng)試驗(yàn),試驗(yàn)測(cè)點(diǎn)包括駕駛員座椅、變速箱、后橋、左側(cè)車架、右側(cè)車架、風(fēng)扇過渡輪支架。
圖2為左右兩側(cè)車架振動(dòng)Colormap圖對(duì)比,46Hz處異常振動(dòng),左側(cè)車架測(cè)點(diǎn)遠(yuǎn)大于右側(cè)車架測(cè)點(diǎn),左側(cè)車架振動(dòng)幅值為48mm/s,右側(cè)為12 mm/s,因此重點(diǎn)排查整車左側(cè)附件,如風(fēng)扇等。
圖2 車架處5檔加速工況Colormap圖
拆除風(fēng)扇皮帶進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),圖3為左側(cè)車架、駕駛員座椅處測(cè)點(diǎn),拆掉風(fēng)扇皮帶前后狀態(tài)振動(dòng)數(shù)據(jù)對(duì)比,拆掉風(fēng)扇皮帶后,46Hz處的異常振動(dòng)消失,在整個(gè)升速段,左側(cè)車架Z向振動(dòng)幅值由48mm/s下降到8mm/s,駕駛員座椅測(cè)點(diǎn)X向振動(dòng)幅值由8.4mm/s下降到2.7mm/s,振動(dòng)水平正常。
圖3 車架、駕駛員座椅拆除風(fēng)扇皮帶前后Colormap對(duì)比圖
2.3.1 優(yōu)化措施
根據(jù)上述試驗(yàn)結(jié)果,可以判定故障原因?yàn)樵谡嚰铀傩旭傔^程中,發(fā)動(dòng)機(jī)激振力通過風(fēng)扇皮帶傳遞到風(fēng)扇過渡輪,再通過過渡輪皮帶傳遞到風(fēng)扇旋轉(zhuǎn)系統(tǒng),由于風(fēng)扇旋轉(zhuǎn)系統(tǒng)總成存在46Hz的固有頻率,在整車加速過程中被發(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì),產(chǎn)生共振,此共振通過車架傳遞到車身內(nèi),造成整車在1400rpm左右劇烈抖動(dòng)。
風(fēng)扇系統(tǒng)由于結(jié)構(gòu)布置原因,其固有頻率無法提高到發(fā)動(dòng)機(jī)主激勵(lì)范圍以上,因此本文采用增加橡膠軟墊衰減振動(dòng)的方式降低風(fēng)扇系統(tǒng)的固有頻率,并衰減風(fēng)扇系統(tǒng)傳遞到車架的振動(dòng)。
在風(fēng)扇系統(tǒng)與車架的連接處增加4個(gè)橡膠軟墊,圖4為布置圖。
圖4 風(fēng)扇系統(tǒng)整改布置圖
2.3.2 優(yōu)化驗(yàn)證
根據(jù)上述更改的風(fēng)扇系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行實(shí)車驗(yàn)證,振動(dòng)對(duì)比測(cè)點(diǎn)為駕駛員座椅處,工況為5檔整車加速。
圖5為原狀態(tài)(紅色)與更改后(綠色)駕駛員座椅處振動(dòng)總級(jí)曲線,整改后,1400rpm左右共振消失,振動(dòng)幅值由8.88mm/s下降到1.82mm/s,通過主觀驗(yàn)收。
圖5 風(fēng)扇系統(tǒng)整改前后駕駛員處振動(dòng)總級(jí)曲線
本文針對(duì)某客車在加速過程中出現(xiàn)的抖動(dòng)問題,提出了診斷此故障的方法,最終定位故障源為風(fēng)扇系統(tǒng),并通過安裝風(fēng)扇系統(tǒng)減振軟墊,降低其系統(tǒng)固有頻率,避開發(fā)動(dòng)機(jī)主激勵(lì)范圍,且衰減了風(fēng)扇系統(tǒng)向車架的振動(dòng)傳遞,通過試驗(yàn)驗(yàn)證,整車加速抖動(dòng)現(xiàn)象完全消除。
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內(nèi)燃機(jī)可靠性國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室