1.于歡歡 2.張 巖 2.張 赫
1.吉林省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 2.華能九臺電廠
該電廠采用超臨界一次中間再熱、高中壓合缸單軸三缸四排汽冷凝式汽輪發(fā)電機(jī)組,汽輪機(jī)采用高中壓聯(lián)合方式啟動,高壓主汽門方式?jīng)_轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速達(dá)到2900RPM時切換到高壓調(diào)門控制升速、帶負(fù)荷。每臺機(jī)組配有兩個T)、四個G)、兩個RSV、四個IV,汽輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)為DEH,電子設(shè)備采用為西門子的T3000系統(tǒng),液壓系統(tǒng)采用高壓抗燃油EH裝置。
一次調(diào)頻是指當(dāng)電網(wǎng)頻率超出規(guī)定的正常范圍后,電網(wǎng)頻率的變化使一次調(diào)頻的各機(jī)組自動地增減機(jī)組的有功功率,從而使電網(wǎng)頻率趨于50Hz并穩(wěn)定。
該電廠分為三種控制方式:閥控方式、功控方式及協(xié)調(diào)和DEH聯(lián)合控制方式,前兩種方式都是由機(jī)組DEH實現(xiàn),即通過頻差信號轉(zhuǎn)化量的大小,疊加在汽輪機(jī)調(diào)速汽門指令的方式,完成了對機(jī)組一次調(diào)頻響應(yīng)。第三種是由DCS和DEH共同作用實現(xiàn),為避免出現(xiàn)負(fù)荷反調(diào)現(xiàn)象,在協(xié)調(diào)方式投入AGC 運(yùn)行時,投入頻率校正回路和壓力拉回回路。
機(jī)組投產(chǎn)后經(jīng)過多次檢修,機(jī)組閥門流量特性曲線發(fā)生變化,機(jī)組滑壓運(yùn)行曲線偏移,致使一次調(diào)頻響應(yīng)時間、快慢程度、調(diào)節(jié)量等產(chǎn)生誤差。
經(jīng)過曲線分析和試驗證明,該電廠一次調(diào)頻存在幾大主要問題:
第一,機(jī)組調(diào)節(jié)閥門流量曲線發(fā)生變化,出現(xiàn)線性不匹配,使一次調(diào)頻與實際需求流量相差大,閥門響應(yīng)程度不一致,閥門擺動等現(xiàn)象,嚴(yán)重影響機(jī)組調(diào)節(jié)。
第二,機(jī)組定滑壓曲線不合適,在現(xiàn)有曲線下運(yùn)行,機(jī)組保持的主控指令過大,門前壓力過低,使閥門調(diào)節(jié)余量過小,門前儲存能量不足,導(dǎo)致機(jī)組在短暫響應(yīng)之后,20S左右易出現(xiàn)負(fù)荷下降的問題,不能滿足一次調(diào)頻調(diào)節(jié)負(fù)荷要求。
第三,機(jī)組DCS側(cè)汽機(jī)主控指令送到DEH側(cè)為硬件接線連接,存在信號衰減,違反重要信號冗余配置原則,存在危險隱患。
第四,機(jī)組投產(chǎn)初期,一次調(diào)頻要求標(biāo)準(zhǔn)不高,對于機(jī)組響應(yīng)時間、變化速度、60S內(nèi)調(diào)節(jié)負(fù)荷要求不高,所以導(dǎo)致頻差指令轉(zhuǎn)換閥門開度過小,有關(guān)系數(shù)不合適,導(dǎo)致機(jī)組響應(yīng)指標(biāo)不合格。
第五,在三種方式的調(diào)節(jié)回路中,對于頻差信號對應(yīng)負(fù)荷變化上下限沒有限制,會導(dǎo)致機(jī)組過調(diào)或者燃燒不穩(wěn)。
第一,針對閥門流量曲線不準(zhǔn)確問題。經(jīng)試驗,得到相應(yīng)準(zhǔn)確的閥門流量曲線函數(shù),保證汽機(jī)閥門在單閥或順閥狀態(tài)下,綜合閥位指令與蒸汽流量保持一定線性比例關(guān)系,順閥時保證4個高調(diào)閥重疊度合適,每個閥平穩(wěn)開關(guān),確保機(jī)組穩(wěn)定前提下一次調(diào)頻合格。圖1為做出新的閥位流量曲線;
圖1 閥位流量曲線
第二,對于機(jī)組定滑壓曲線函數(shù)不合適問題。經(jīng)試驗,得到準(zhǔn)確的定滑壓曲線,保證機(jī)組穩(wěn)定,滿足門前蓄能不足問題,兼顧機(jī)組經(jīng)濟(jì)性,滿足一次調(diào)頻調(diào)節(jié)。
第三,對于汽機(jī)主控信號衰減問題。采取增加兩路硬接線,保證重要信號冗余配置的原則。再設(shè)計一個通信點,把汽機(jī)主控指令用通信方式從DCS傳給DEH,在畫面上做一個切換按鈕,在正常時用通信指令,當(dāng)通信出問題時在用硬接線指令,保證信號不出衰減問題,信號可靠。
第四,對于頻差信號轉(zhuǎn)換閥門指令量小問題。轉(zhuǎn)換系數(shù),采取經(jīng)驗法和試湊法,算出最優(yōu)系數(shù),保證機(jī)組一次調(diào)頻在增減負(fù)荷時,不出現(xiàn)過調(diào)和調(diào)節(jié)幅度小的可能,該電廠系數(shù)在閥控方式時,系數(shù)由0.15改為0.38,協(xié)調(diào)方式由0.11改為0.29。
第五,對于一次調(diào)頻調(diào)節(jié)的負(fù)荷變化,沒有上下限問題。根據(jù)吉林電網(wǎng)一次調(diào)頻最大出力要求,滿足額定負(fù)荷的6%,計算得±40MW。在機(jī)組負(fù)荷達(dá)到260MW穩(wěn)燃負(fù)荷時,在DEH側(cè)一次調(diào)頻負(fù)荷指令上限改為:660MW減去當(dāng)前負(fù)荷,最大不高于40MW;在DEH側(cè)一次調(diào)頻負(fù)荷指令下限改為:260MW減去當(dāng)前負(fù)荷,最小不低于-40MW;
通過上述試驗驗證,機(jī)組一次調(diào)頻試驗,人為給定頻差信號±4轉(zhuǎn)±6轉(zhuǎn),然后通過對比3S/15S/45S變化結(jié)果,一次調(diào)頻的負(fù)荷響應(yīng)滯后時間:小于3s;一次調(diào)頻的負(fù)荷調(diào)整幅度:所有機(jī)組在15s內(nèi)達(dá)到理論計算的一次調(diào)頻的最大負(fù)荷調(diào)整幅度的90%;調(diào)整幅度的偏差:在電網(wǎng)頻率變化超過機(jī)組一次調(diào)頻死區(qū)時開始的45s內(nèi),機(jī)組實際出力與響應(yīng)目標(biāo)偏差的平均值應(yīng)在理論計算的調(diào)整幅度的±5%內(nèi)。完全滿足了機(jī)組一次調(diào)頻的需求。
[1]龔雪麗,電廠一次調(diào)頻控制策略的分析及優(yōu)化[J].電力建設(shè),2005(9)
[2]劉康寧,紀(jì)云鋒,DEH系統(tǒng)一次調(diào)頻功能實踐[J].電力建設(shè),2006(7)