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工程設(shè)計中一次風(fēng)量問題的探討

2018-01-04 06:33:18
山西建筑 2017年35期
關(guān)鍵詞:風(fēng)率風(fēng)溫冷風(fēng)

李 燕

(中國能源建設(shè)集團(tuán)山西省電力勘測設(shè)計院有限公司,山西 太原 030001)

工程設(shè)計中一次風(fēng)量問題的探討

李 燕

(中國能源建設(shè)集團(tuán)山西省電力勘測設(shè)計院有限公司,山西 太原 030001)

對燃煤機(jī)組現(xiàn)場運行中冷一次風(fēng)量不足的問題進(jìn)行了分析,提出了從一次風(fēng)機(jī)出口接一路冷風(fēng)至熱一次風(fēng)道母管的方法,解決了一次風(fēng)量不足的問題。提出了一次風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計中一次風(fēng)機(jī)風(fēng)量裕量和冷一次風(fēng)道管徑的選擇建議。

一次風(fēng),風(fēng)煤比,一次風(fēng)率,一次風(fēng)溫

煤粉鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)中一次風(fēng)的作用是燃料的輸送、干燥和煤粉著火,是電站鍋爐燃料輸送系統(tǒng)的主要動力來源[1,2]。在DL/T 5240—2010火力發(fā)電廠燃燒系統(tǒng)設(shè)計計算技術(shù)規(guī)程[3]中,對于煤粉爐不同煤質(zhì)、不同燃燒方式的情況下,一次風(fēng)率的取值都有推薦值。在火電機(jī)組鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計中,一次風(fēng)率的選擇通常是鍋爐廠和磨煤機(jī)廠根據(jù)各自設(shè)備運行情況,通過配合協(xié)商確定的。但鍋爐廠和磨煤機(jī)廠從各自角度提出的一次風(fēng)率往往不一致,且與現(xiàn)場實際運行情況也有差異。本文通過工程實例中發(fā)現(xiàn)的一些問題,處理方案及運行效果,對于工程設(shè)計中如何確定一次風(fēng)率,并進(jìn)行設(shè)備選型及風(fēng)道管徑的選擇,提出了建議。

1 問題

在筆者涉及的幾個煤粉鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計中,經(jīng)常遇到的問題是:在鍋爐設(shè)備招標(biāo)過程中,鍋爐廠為了提高中標(biāo)幾率,往往要求盡量降低一次風(fēng)率、提高一次風(fēng)溫,以提高鍋爐效率。但是為保證磨煤機(jī)有足夠的通風(fēng)量,能夠攜帶燃燒所需的煤粉進(jìn)入爐膛并干燥煤粉,磨煤機(jī)廠對一次風(fēng)量也有最低要求。兩者往往并不完全一致。

為降低機(jī)組運行成本,提高運行指標(biāo),電廠方面常常追求高的鍋爐效率,這導(dǎo)致磨煤機(jī)廠在熱力計算時不得不適應(yīng)鍋爐廠的要求而降低磨煤機(jī)入口通風(fēng)量。雖然這樣在理論上可以通過計算,但在實際運行時,過低的一次風(fēng)量無法將磨煤機(jī)內(nèi)全部的煤粉攜帶出去,運行人員往往大幅度加大一次風(fēng)量,從而導(dǎo)致一次風(fēng)流量、流速均大幅增加,風(fēng)機(jī)風(fēng)量及管道流速嚴(yán)重偏離了設(shè)計值。

2 工程實例

2.1 現(xiàn)場問題

某電廠2×350 MW超臨界機(jī)組采用直吹式制粉系統(tǒng),配備5臺中速磨煤機(jī)。機(jī)組在調(diào)試階段,運行人員反饋磨煤機(jī)冷一次風(fēng)量不足,在70%THA負(fù)荷時磨煤機(jī)入口壓力冷風(fēng)門開度已達(dá)到100%,在負(fù)荷變化時無法自動調(diào)整磨煤機(jī)入口風(fēng)溫。

2.2 問題的原因

風(fēng)煤比就是進(jìn)入磨煤機(jī)的冷風(fēng)和熱風(fēng)總量與煤量的比值。對于中速磨煤機(jī),磨煤機(jī)廠一般推薦的風(fēng)煤比為1.8左右[4],甚至2.0左右[5],即使是在BMCR工況,磨煤機(jī)廠一般也建議風(fēng)煤比不小于1.5。

在現(xiàn)場通過對機(jī)組運行情況進(jìn)行了解,發(fā)現(xiàn)部分運行參數(shù)與設(shè)計值存在一定的偏差。

各參數(shù)對比見表1。

表1 參數(shù)對比表(一)

以上幾處偏差引起了兩個問題:

1)一次風(fēng)量及磨煤機(jī)進(jìn)出口風(fēng)溫與設(shè)計值偏差較大。

鍋爐廠計算的一風(fēng)率為18.75%,對應(yīng)的磨煤機(jī)入口風(fēng)煤比為1.41(BMCR工況),磨煤機(jī)出口風(fēng)溫為105 ℃,磨煤機(jī)廠也按此參數(shù)進(jìn)行了磨煤機(jī)計算。設(shè)計院按鍋爐廠和磨煤機(jī)廠的熱力計算進(jìn)行了風(fēng)機(jī)及風(fēng)道的選型設(shè)計。

在機(jī)組調(diào)試階段,為保證有足量的一次風(fēng)攜帶煤粉,調(diào)試人員沒有按設(shè)計值運行,而是大幅度增加冷一次風(fēng)量,實際的磨煤機(jī)入口風(fēng)煤比折算到BMCR工況約為1.6,磨煤機(jī)出口風(fēng)溫為80 ℃~93 ℃。因大幅增加了冷一次風(fēng)量并降低了磨煤機(jī)出口風(fēng)溫,導(dǎo)致運行時反映的結(jié)果就是冷一次風(fēng)量不足,冷一次風(fēng)道流速高。

2)燃用煤中水分與設(shè)計值偏差較大。

磨煤機(jī)是按照收到基水分Mar=5.4%選型的,調(diào)試時燃煤Mar=1.4%,只有設(shè)計值的26%。磨煤機(jī)進(jìn)出口溫差主要是由于煤中的水分吸熱產(chǎn)生的。燃煤水分只有設(shè)計值的26%,在磨煤機(jī)出口溫度不變的情況下,磨煤機(jī)入口需要的熱風(fēng)量減少,而總風(fēng)量不變,冷風(fēng)量則增加,這也是導(dǎo)致冷風(fēng)不足的原因。

2.3 處理問題原則的確定

經(jīng)過電廠、調(diào)試單位、磨煤機(jī)廠、鍋爐廠、設(shè)計院等各方面人員共同協(xié)商,并考慮將來運行的可靠性及實際燃煤特性等,最終確定按以下原則調(diào)整設(shè)計:

1)磨煤機(jī)入口BMCR工況的風(fēng)煤比從設(shè)計值1.41調(diào)整為1.8;

2)磨煤機(jī)出口風(fēng)溫從設(shè)計值105 ℃調(diào)整為93 ℃;

3)干燥無灰基揮發(fā)分Vdaf從設(shè)計值的21.61%提高到26.46%;

4)將來實際運行煤種的收到基水分將會接近設(shè)計煤種的5.4%,對此參數(shù)不再進(jìn)行調(diào)整。

2.4 參數(shù)調(diào)整后對設(shè)備的影響

磨煤機(jī)及鍋爐廠設(shè)計人員對磨煤機(jī)及鍋爐進(jìn)行了核算,認(rèn)為在上述條件下磨煤機(jī)及鍋爐均可以正常運行,并據(jù)此進(jìn)行了熱力計算。根據(jù)磨煤機(jī)及鍋爐廠配合后的計算結(jié)果,設(shè)計院對一次風(fēng)系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行了核算。

增加磨煤機(jī)入口風(fēng)煤比后,一次風(fēng)率從設(shè)計值的18.75%增加到了23.5%,風(fēng)量增加較多,經(jīng)核算一次風(fēng)機(jī)調(diào)整前后參數(shù)比較見表2。

表2 參數(shù)對比表(二)

從表2可以看出,調(diào)整參數(shù)后一次風(fēng)機(jī)風(fēng)壓裕量為1.21,滿足規(guī)程要求的1.2~1.3;風(fēng)量裕量為1.1,略低于規(guī)程要求的1.2~1.3。本次調(diào)整暫不考慮對一次風(fēng)機(jī)及其電機(jī)進(jìn)行改造。

2.5 參數(shù)調(diào)整后管道改造方案

本次調(diào)整參數(shù)是增加一次風(fēng)量并降低磨煤機(jī)出口一次風(fēng)溫,因此主要體現(xiàn)在一次冷風(fēng)量不足。調(diào)整后的冷風(fēng)量是設(shè)計值的2.14倍,如另外再增加一套冷風(fēng)母管及支管,增加的風(fēng)道管徑非常大,現(xiàn)場已無布置空間,因此暫不考慮此方案。

我們推薦兩種改造方案:

方案一:加大原冷風(fēng)母管及至各磨煤機(jī)入口支管的管徑;

方案二:直接從一次風(fēng)機(jī)出口接一路冷風(fēng)至熱一次風(fēng)道母管,降低磨煤機(jī)入口的熱一次風(fēng)溫。

下面分別對這兩個方案進(jìn)行論述比較。

1)方案一:加大冷風(fēng)道管徑。

此方案是加大冷風(fēng)母管及至各磨煤機(jī)入口支管的管徑,母管從φ920×4加大到φ1 220×4,支管從φ530×4加大到φ820×4。

此方案需要將全部冷一次風(fēng)道進(jìn)行更換,并更換兩個冷一次風(fēng)母管的電動風(fēng)門及五個磨煤機(jī)入口氣動調(diào)節(jié)風(fēng)門,工作量及費用大,且現(xiàn)場布置較困難。本次不推薦此方案。

2)方案二:從一次風(fēng)機(jī)出口接一路冷風(fēng)至熱一次風(fēng)道母管。

此方案是直接從一次風(fēng)機(jī)出口接一路冷風(fēng)至熱一次風(fēng)道母管,接入的冷風(fēng)量按照本次需增加的一次冷風(fēng)量考慮,從而降低磨煤機(jī)入口的熱一次風(fēng)溫,不需再加大原設(shè)計的冷風(fēng)道管徑。

此方案只需在每臺一次風(fēng)機(jī)出口冷一次風(fēng)道與熱一次風(fēng)道出口電動風(fēng)門后的熱一次風(fēng)道之間增加一個φ820×4的聯(lián)絡(luò)管道,并設(shè)置一個手動風(fēng)門。一臺機(jī)組共增加兩個聯(lián)絡(luò)管道及兩個手動風(fēng)門。運行時這兩個風(fēng)門全開,磨煤機(jī)入口處壓力冷風(fēng)門投入自動,根據(jù)運行負(fù)荷自動調(diào)節(jié)磨煤機(jī)入口風(fēng)溫。

現(xiàn)場布置聯(lián)絡(luò)風(fēng)道較方便,增加兩個手動風(fēng)門的費用也較低,現(xiàn)場最終采用此方案進(jìn)行改造。

2.6 改造后的運行情況

目前機(jī)組已經(jīng)通過168 h試運行兩年,通過以上改造后機(jī)組運行正常。

3 建議

3.1 不單純追求低一次風(fēng)率和高一次風(fēng)溫

在設(shè)計中,應(yīng)與鍋爐廠和磨煤機(jī)廠充分溝通,選擇合理的一次風(fēng)率和磨煤機(jī)出口一次風(fēng)溫,保證磨煤機(jī)入口的風(fēng)煤比和出口風(fēng)溫在合理的范圍。不能為了提高鍋爐效率而不考慮磨煤機(jī)實際運行情況,單純追求低一次風(fēng)率和高一次風(fēng)溫。

3.2 充分考慮煤質(zhì)的變化情況

對后期可能出現(xiàn)的煤質(zhì)變化的工程,應(yīng)充分考慮煤質(zhì)變化的范圍(尤其是水分的變化),并對一次風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行校核[6]。

3.3 合理選擇一次風(fēng)機(jī)和一次風(fēng)道

鍋爐效率是考核電廠經(jīng)濟(jì)性能的重要指標(biāo),盡量降低一次風(fēng)率和提高一次風(fēng)溫還是保證較高鍋爐效率的重要手段。因此在設(shè)計中,鍋爐一次風(fēng)率和風(fēng)溫的選取仍然會傾向于有利于提高鍋爐效率方面。

在實際運行中,運行人員往往不能完全按照設(shè)計的參數(shù)運行??紤]到電廠實際運行情況,在一次風(fēng)機(jī)和一次風(fēng)道設(shè)計中就需要適當(dāng)多考慮一些裕量:

一次風(fēng)機(jī)流量裕量:規(guī)程要求風(fēng)機(jī)流量裕量為1.2~1.3,如果設(shè)計的風(fēng)煤比偏低,建議一次風(fēng)機(jī)選型時流量裕量按1.25倍~1.3倍裕量選取。

冷一次風(fēng)道管徑:規(guī)程推薦流速15 m/s~25 m/s,如果設(shè)計的磨煤機(jī)出口風(fēng)溫偏高,建議冷一次風(fēng)道管徑按流速下限選取。

[1] 趙振寧,盧 曉,葛亞琴,等.電站鍋爐一次風(fēng)量的最佳風(fēng)煤比修正[J].電站系統(tǒng)工程,2010,26(3):18-20.

[2] 楊 彪,楊 博,曾壁群,等.1000 MW燃煤鍋爐一次風(fēng)節(jié)能技術(shù)及應(yīng)用[J].發(fā)電設(shè)備,2017,31(4):286-289.

[3] DL/T 5240—2010,火力發(fā)電廠燃燒系統(tǒng)設(shè)計計算技術(shù)規(guī)程[S].

[4] 賈 劍,金 安.中速磨煤機(jī)風(fēng)煤比的優(yōu)化[J].華北電力技術(shù),2003(10):8-12.

[5] 王培萍,趙世偉,岳希明,等.ZGM113G型中速磨煤機(jī)運行問題分析[J].熱力發(fā)電,2010(1):56-57.

[6] 吳阿峰,譚 燦.大容量燃煤火電機(jī)組熱一次風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計的探討[J].電力學(xué)報,2013,28(2):166-169.

Discussionontheengineeringdesignforquantityofprimaryair

LiYan

(CEECShanxiElectricPowerExploration&DesignInstitute,Taiyuan030001,China)

Analyzes the problem of insufficient primary air flow in the field operation of coal-fired units and puts forward a method of connecting cold air from the primary air fan outlet to the hot primary air duct, which solves the problem of insufficient primary air flow once. Proposes a selection of primary air fan flow margin and cold primary air duct diameter in the design of primary air system.

primary air, air/coal ratio, primary air ratio, temperature of primary air

2017-10-07

李 燕(1970- ),女,高級工程師

1009-6825(2017)35-0127-02

TU834

A

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