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自控自吸泵故障分析及解決方案

2018-01-02 08:40:10唐正璽
設(shè)備管理與維修 2017年5期
關(guān)鍵詞:自吸泵機(jī)泵控制閥

唐正璽

(烏魯木齊石化公司煉油廠,新疆烏魯木齊 830019)

自控自吸泵故障分析及解決方案

唐正璽

(烏魯木齊石化公司煉油廠,新疆烏魯木齊 830019)

針對(duì)煉油廠120萬(wàn)t/a延遲焦化裝置切焦水提升泵P-404/AB在使用過程中頻繁出現(xiàn)的故障,通過對(duì)機(jī)泵解體檢修進(jìn)行損壞原因分析,采取在泵軸首級(jí)葉輪絲扣處和次級(jí)葉輪絲扣處加工鍵槽的改進(jìn)措施,解決了機(jī)泵因葉輪背冒松脫導(dǎo)致的機(jī)泵葉輪、滑動(dòng)軸承等部件損壞的問題。

自控自吸泵;部件;損壞;結(jié)構(gòu)改進(jìn)

10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.05.48

0 前言

2012年煉油廠引進(jìn)的2臺(tái)200WFB型自控自吸泵,用于煉油廠延遲焦化車間除焦水的循環(huán)利用,在除焦生產(chǎn)中起著重要作用,故障停機(jī)或檢修時(shí)間過長(zhǎng)將會(huì)影響正常除焦,進(jìn)而影響裝置的平穩(wěn)生產(chǎn)(裝置除焦生產(chǎn)周期為24 h)。自控自吸泵安裝運(yùn)行中,重要零部件頻繁出現(xiàn)損壞,增加了人力、材料成本和檢修過程的風(fēng)險(xiǎn)程度,影響裝置的平穩(wěn)生產(chǎn)。

1 WFB型無密封自控自吸泵

1.1 結(jié)構(gòu)組成及工作原理

(1)工作參數(shù)。 煉油廠120萬(wàn)t/a焦化裝置切焦水提升泵P-404/A,B使用的WFB型無密封自控自吸泵功率110 kW,流量300 m3/h,揚(yáng)程35 m,電機(jī)功率110 kW,轉(zhuǎn)速1430 r/min,輸送介質(zhì)切焦水。

(2)結(jié)構(gòu)組成。 WFB型無密封自控自吸泵主要由泵體、葉輪、泵蓋、導(dǎo)葉、副葉輪、泵軸、連接架、電動(dòng)空氣控制閥等部分組成。泵體內(nèi)部由吸入室、儲(chǔ)液室、氣液分離室等部分組成。

(3)工作原理。泵正常起動(dòng)后,葉輪將吸入室所存的液體及吸入管路中的空氣一起吸入,液體混合氣體在葉輪高速旋轉(zhuǎn)的離心力作用下經(jīng)導(dǎo)葉拋入氣液分離室,由于流速突然降低,氣體與液體的比重不同,較輕的氣體從混合液中分離出來并被排出泵外,脫氣的液體重新進(jìn)入工作腔與葉輪內(nèi)部,與吸入管路中吸入的空氣再次混合,在葉輪旋轉(zhuǎn)的作用下,很快使泵體入口形成一定的真空度,從而達(dá)到自吸的目的。由于該泵具有獨(dú)特的排氣功能,因此能輸送含有氣體的液體并無須安裝底閥。該泵配有電動(dòng)空氣控制閥,運(yùn)行時(shí)控制閥關(guān)閉,實(shí)現(xiàn)密封;停機(jī)后控制閥打開,破壞吸入管路中的真空,防止停機(jī)后泵腔內(nèi)的液體因虹吸作用而從吸入管路流出,使泵腔內(nèi)保存足夠的液體來繼續(xù)完成自吸過程,實(shí)現(xiàn)“首次引流、永久自吸”。

1.2 使用特性

WFB型自控自吸泵采用泵用連環(huán)式多面離心密封裝置,革除了傳統(tǒng)水泵的填料密封、盤根密封、機(jī)械密封,徹底消除了“跑、冒、滴、漏”等情況,確保了設(shè)備安全,減少了環(huán)境污染,是替代各種長(zhǎng)軸液下泵最理想的設(shè)備。

(1)配置停機(jī)密封,可適用于頻繁啟動(dòng)場(chǎng)合。

(2)優(yōu)化水力及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),提高水泵效率,降低配套電機(jī)功率。

(3)使用壽命比同類產(chǎn)品更長(zhǎng)。傳統(tǒng)水泵的密封裝配工藝是采用“緊密配合”關(guān)系,而WFB無密封自控自吸泵的密封裝置是“間隙配合”關(guān)系,消除了水泵運(yùn)行過程對(duì)密封產(chǎn)生的摩擦、磨損和破壞;主軸和葉輪“一體化”連接,改變了“絲扣連接”、“拼帽連接”的陳舊工藝,葉輪不會(huì)因連接松動(dòng)造成損壞。

(4)移植真空泵原理,該泵自吸性能穩(wěn)定可靠,特別是采用電動(dòng)空氣控制閥,真正實(shí)現(xiàn)了“一次引流,永久自吸”

(5)采用動(dòng)力密封裝置,運(yùn)用時(shí)無磨損,使用壽命較傳統(tǒng)產(chǎn)品長(zhǎng)10倍以上。

(6)機(jī)組振動(dòng)小,噪聲低,不需要地腳固定,移動(dòng)靈活,拆裝方便。

(7)具有優(yōu)越的自控功能,可與相關(guān)控制系統(tǒng)配套實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)化[1]。

2 存在的問題及原因分析

(1)故障現(xiàn)象。P-404/ AB于2011年11月投入使用,其中 P-404/B泵在2012年11月出現(xiàn)振動(dòng)大,量不足的情況。解體檢查發(fā)現(xiàn)泵軸磨損(圖1),葉輪背帽松脫(圖2)、一級(jí)葉輪損壞嚴(yán)重(圖3),軸承、滑動(dòng)軸承(導(dǎo)軸承)損壞(圖4)。2013年12月該泵又出現(xiàn)振動(dòng)大,量不足情況,解體后發(fā)現(xiàn)損壞情況與上次基本相同。而P-404/A泵也存在同樣的損壞情況。

圖1 泵軸磨損

圖2 葉輪背帽松脫

圖3 葉輪損壞嚴(yán)重

圖4 滑動(dòng)軸承(導(dǎo)軸承)損壞

圖5 鍵槽加工位置

(2)原因分析。作業(yè)人員從幾次檢修中發(fā)現(xiàn),機(jī)泵每次損壞都存在葉輪背帽松脫情況。分析認(rèn)為,泵在運(yùn)行中,首級(jí)、次級(jí)葉輪背帽脫落,背帽滯留在葉輪液道里造成筋板損壞,同時(shí)機(jī)泵動(dòng)平衡遭到破壞,使泵軸在運(yùn)行中徑向擺動(dòng),造成滑動(dòng)軸承(導(dǎo)軸承)磨損,與軸間隙磨損>5 mm,導(dǎo)致泵上端滾珠軸承磨損,造成機(jī)泵泵軸磨損。由此判斷,機(jī)泵葉輪背帽松脫是造成機(jī)泵其他零件損壞的主要原因,造成葉輪背帽松脫的主要原因可能是由于切焦水提升泵停泵時(shí),出口管線介質(zhì)倒流且泵出口單向閥不嚴(yán),切焦水下落后造成泵反轉(zhuǎn),而葉輪背帽主要靠絲扣緊固,泵反轉(zhuǎn)時(shí)背帽反轉(zhuǎn)脫落最終對(duì)葉輪和軸承造成損壞。

3 改進(jìn)方案及效果驗(yàn)證

(1)改進(jìn)方案。針對(duì)葉輪背帽松脫的問題,提出加裝葉輪背帽防松脫裝置的改進(jìn)方案,在泵軸首級(jí)葉輪絲扣處和次級(jí)葉輪絲扣處加工鍵槽,加工位置見圖5。加裝止推墊片使葉輪背帽不易脫落。

(2)效果驗(yàn)證。改進(jìn)后,200WFB自控自吸泵運(yùn)行正常,解決了因葉輪背帽脫落而造成機(jī)泵重要部件損壞的問題,減少維修工時(shí)和檢修費(fèi)用,確保裝置的長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行,為該類型泵的故障判斷及維修積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

[1]吳作成.WFB無密封自控自吸泵技術(shù)淺析[C].2006年全國(guó)水處理技術(shù)研討會(huì)論文集,2006.

TH317

B

〔編輯 李 波〕

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