張虎平,李陳若琪,程 康,馬春暉,馮 帥
(中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第四采油廠,陜西靖邊 718500)
氮?dú)馇逑从途补に嚨难芯颗c應(yīng)用
張虎平,李陳若琪,程 康,馬春暉,馮 帥
(中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第四采油廠,陜西靖邊 718500)
全廠采油井修井頻次較高,且部分區(qū)塊地層壓力低,常規(guī)洗井倒吸嚴(yán)重,易造成地層污染,導(dǎo)致井筒臟,故障問(wèn)題頻發(fā)。通過(guò)實(shí)施氮?dú)庀淳瑴p輕洗井過(guò)程中入地液量漏失,有效解決低壓區(qū)洗井問(wèn)題,降低維護(hù)性作業(yè)頻次。
油田;氮?dú)庀淳?;臟物;低壓油井
目前S油田部分油井修井頻次較高,部分區(qū)塊地層壓力低,普通洗井地層倒吸情況嚴(yán)重。洗井液漏失進(jìn)入地層,與儲(chǔ)層液體發(fā)生物理、化學(xué)反應(yīng),造成結(jié)垢等,致使儲(chǔ)層流通性變差,最終導(dǎo)致油井產(chǎn)量下降。
在凈水中加入防膨劑(1.5%NH4Cl+0.3%8608表面活性劑)起泡沫,充分?jǐn)嚢枞诤闲纬苫钚运?/p>
(1)氮?dú)馐且环N非常穩(wěn)定的惰性氣體,氮?dú)庀淳夯旌衔锏陌踩禂?shù)高,不會(huì)在油井內(nèi)發(fā)生反應(yīng);氮?dú)庠谒腥芙饽芰Φ停纬傻牡獨(dú)庀淳夯旌衔锪黧w靜水柱壓力低,更適合用于低壓井的洗井作業(yè)[1-3]。
(2)密度低且方便調(diào)節(jié),井筒液柱壓力低,并且泡沫中氣體膨脹能為返排提供能量,適用于低壓井和漏失井。
(3)懸浮能力強(qiáng),可以把井底和油管、套管壁上的固體顆粒和其他臟物帶出;可以誘導(dǎo)近井地帶臟物外排,以解除油層堵塞。
(1)配套設(shè)備。洗井設(shè)備包括:清水罐、污水罐、氮?dú)廛嚕ㄒ旱嚕猴L(fēng)車和水泥車。井口安裝DN250型標(biāo)準(zhǔn)井口,返排液管線采用Ф73 mm的J55鋼級(jí)平式油管連接且地面固定,管線試壓至20 MPa不刺漏為合格。
(2)工藝流程。對(duì)于套管損害較輕的油井,為了便于井底臟物的沖洗和攜帶,均采用反洗工藝;對(duì)于套管損害較重的油井,為了減少漏失,均采用正洗工藝。
(3)施工參數(shù)。先啟動(dòng)水泥車(排量5 m3/h~10 m3/h、用時(shí)3 min~5 min),后啟動(dòng)氮?dú)廛囎⑷氲獨(dú)猓ㄅ帕?00 m3/h~1 000 m3/h),再提高水泥車排量(15 m3/h~25 m3/h),繼續(xù)供氮?dú)猓贿M(jìn)出口水色一致后停水泥車(用時(shí)1 h~1.5 h),繼續(xù)供氮?dú)庵脸隹跓o(wú)液體返出停氮?dú)猓ㄓ脮r(shí) 1.2 h~2 h);控制洗井壓力 5.0 MPa~6.0 MPa。
(4)注意事項(xiàng)。洗井過(guò)程中監(jiān)控好水量、氣量和返出物;洗井中途不能停水,停氣;返排液噴出流速過(guò)大時(shí),可適當(dāng)調(diào)節(jié)出口閘門和氮?dú)馀帕浚_(dá)到可控返排液流速。
前期措施效果一般,進(jìn)行調(diào)研分析,修改施工工序,重點(diǎn)是控制洗井液用量,增加氮?dú)庾⑷胗昧?,效果明顯提高(見(jiàn)表1)。
表1 方案優(yōu)化前后洗井?dāng)?shù)據(jù)對(duì)比表
圖1 生產(chǎn)數(shù)據(jù)變化曲線
推廣應(yīng)用氮?dú)庀淳灿?jì)51口井,有效井32口井、有效率62.7%,平均氮?dú)庾⑷? 453 m3。
典型井S1生產(chǎn)數(shù)據(jù)變化曲線(見(jiàn)圖1)。
本井壓力保持水平52.1%,堵塞特征明顯,且區(qū)塊內(nèi)套管腐蝕嚴(yán)重,對(duì)該井實(shí)施正循環(huán)氮?dú)庀淳ǖ獨(dú)庾⑷? 883 m3,洗井液量17 m3、返排液量20.2 m3),完井后日產(chǎn)液翻倍,日增油4.2 t,累計(jì)增油541 t,效果較好。
2017年,全廠針對(duì)各區(qū)塊地層能量較低、井筒較臟的油井探索試驗(yàn)氮?dú)庀淳に?,共?shí)施58口,有效井35口(有效井定義:日增油≥0.1 t或累計(jì)增油≥30 t為有效)、有效率60.3%、日增油15.0 t、平均單井日增油 0.26 t,累計(jì)增油 2 483 t。
(1)氮?dú)庀淳胧?duì)產(chǎn)量下降井恢復(fù)產(chǎn)能有效,但措施前產(chǎn)量下降幅度不宜過(guò)大,產(chǎn)油量損失率小于60%時(shí)產(chǎn)量恢復(fù)較好。
(2)氮?dú)庀淳x井時(shí)應(yīng)考慮單井日產(chǎn)液、日產(chǎn)油和綜合含水,通過(guò)分析可見(jiàn),措施前日產(chǎn)液范圍:2.48 m3<l<6.79 m3、日產(chǎn)油范圍:0.76 t<O<1.16 t、綜合含水范圍:75.3%<fw<87.8%時(shí),增油效果較好。
(3)氮?dú)庀淳x井時(shí),應(yīng)考慮地層壓力情況,長(zhǎng)2油藏地層壓力保持水平在62.9%~100.2%、延9油藏地層壓力保持水平在47.6%~52.1%時(shí),效果相對(duì)較好。
[1]黎曉茸,等.氮?dú)馀菽峄夹g(shù)在長(zhǎng)慶低滲低產(chǎn)油田的研究與應(yīng)用[J].石油化工應(yīng)用,2012,31(2):48-50.
[2]王強(qiáng)軍,等.氮?dú)馀菽瓫_砂洗井工藝在靖邊氣田的應(yīng)用[J].石油化工應(yīng)用,2010,29(11):35-37.
[3]張佩玉,等.低壓油井泡沫沖砂新技術(shù)的研究與應(yīng)用[J].鉆采工藝,2008,31(6):82-84.
TE252.9
A
1673-5285(2017)12-0065-02
10.3969/j.issn.1673-5285.2017.12.016
2017-11-18
張虎平,男(1977-),工程師,2002年畢業(yè)于西安石油學(xué)院機(jī)械設(shè)計(jì)及制造專業(yè),從事采油工藝技術(shù)研究工作。