寧知常
(山鋼股份濟南分公司 煉鋼廠,山東 濟南250101)
120 t轉(zhuǎn)爐經(jīng)濟爐齡爐襯維護工藝優(yōu)化
寧知常
(山鋼股份濟南分公司 煉鋼廠,山東 濟南250101)
通過爐渣成分的控制,采取反復(fù)間歇式吹入高壓氮氣的濺渣護爐技術(shù),優(yōu)化濺渣護爐模式;采用鐵塊渣補的方式護爐;優(yōu)化轉(zhuǎn)爐底吹系統(tǒng)和留渣操作,降低了終點碳氧積,降低了終點渣樣中(TFe)含量,減少了渣中的金屬損失,提高了金屬收得率。經(jīng)濟爐齡的爐襯維護工藝降低了石灰、鎂質(zhì)熔劑、耐材等消耗,噸鋼約節(jié)省費用1.728元/t。
轉(zhuǎn)爐;爐襯維護;經(jīng)濟爐齡;濺渣護爐
目前,國內(nèi)外鋼材市場普遍不景氣,國內(nèi)鋼鐵主業(yè)更是持續(xù)虧損,煉鋼廠不得不重新審視過去的工藝、方法、措施。過去,轉(zhuǎn)爐爐齡一直是重要的技術(shù)經(jīng)濟指標,但是爐役后期,爐況維護的成本高,煙道、下料口等水冷設(shè)備經(jīng)常漏水,給安全帶來了一定的隱患。鑒于目前生產(chǎn)任務(wù)不重,提出了經(jīng)濟爐齡的概念[1],“高爐齡不一定高效益”開始被大家接受。經(jīng)濟爐齡在10 000爐左右,耐火材料實施噸鋼整體承包,這就極大降低了鎂球、輕燒白云石等耐火材料的消耗,又能保證較好的底吹效果,控制爐襯內(nèi)型,最大程度發(fā)揮復(fù)吹轉(zhuǎn)爐的冶金效果,同時頂?shù)讖?fù)吹工藝對品種鋼尤其是低碳鋼種的生產(chǎn)提供了有力保障。
2.1.1 爐渣成分控制
采用濺渣護爐技術(shù),冶煉過程中對爐渣調(diào)整的目的是為了減少爐渣對爐襯的化學侵蝕,在不影響脫磷、脫硫反應(yīng)進行的條件下,合理控制終渣MgO含量,使終渣滿足濺渣護爐的要求。終渣成分決定了爐渣的耐火度和黏度。影響終渣耐火度的主要成分是MgO、TFe和堿度(CaO/SiO2)。堿度和氧化鐵含量是由原料和鋼種決定的,其中氧化鐵變化范圍較大(取決于終點拉碳程度)。為使濺渣層有足夠的耐火度,主要措施是調(diào)整渣中MgO含量。
工藝規(guī)程規(guī)定:終渣MgO控制在8.0%~12%范圍內(nèi),堿度控制在3.0~3.5。大部分情況下,采用直接濺渣法,出鋼后不調(diào)渣,個別高溫鋼或后吹鋼(鋼水終點[C]<0.04%)采用鎂球改質(zhì)劑調(diào)渣后再濺渣。爐渣實際典型成分見表1。
表1 濺渣護爐終渣成分
對表1爐渣的巖相分析可知,渣中以C2S、C3S為主相,同時含有較多的MgO細晶及未熔的MgO顆粒,因此爐渣的特點是:堿度(CaO/SiO2)較高,(MgO)含量較高,均達到了飽和;TFe含量變化較大。
冶煉過程中,根據(jù)鐵水成分、溫度、鐵水比例及自動化模型計算結(jié)果,合理控制石灰、白云石、鎂球等的加入數(shù)量,保證爐渣成分[2]。終點拉后吹、FeO含量高、流動性高時,再通過改質(zhì)劑調(diào)渣,增加渣中(MgO)含量,降低渣中TFe含量,從而保證了濺渣護爐效果。
2.1.2 減緩熔池部位爐襯侵蝕的濺渣方法
采用間歇式開氮氣“浪涌”濺渣護爐技術(shù)[3],其特征是,濺渣完畢,具有一定黏度、耐火度的終渣,經(jīng)過氧槍高槍位反復(fù)間歇式吹入高壓氮氣后,爐渣受到氮氣的擠壓和沖擊,呈波浪形被排擠到熔池周圍,敷著在熔池爐襯上,形成“濺渣層”,有效保護了爐襯,延緩了熔池的侵蝕速度。本方法無需增加專用設(shè)備,無需延長補爐時間,無需增加勞動強度和噴補料消耗,可有效延緩熔池的侵蝕速度,而且不影響煉鋼生產(chǎn)節(jié)奏,不增加生產(chǎn)成本,使轉(zhuǎn)爐爐襯各部位均衡侵蝕,盡量保持爐襯壽命同步。
高槍位是指,濺渣完畢后,將氧槍操作模式由“生產(chǎn)模式”切換為“檢修模式”,將氧槍槍位降至較正常濺渣槍位高1~1.5 m的位置;“反復(fù)間歇式吹入高壓氮氣”是指,在“手動”控制模式下打開濺渣氮氣切斷閥,利用開閥瞬間氮氣壓力高、流量大、對爐渣沖擊排擠作用大的特點,持續(xù)吹氮氣5~10 s后關(guān)閉氮氣快速切斷閥,并調(diào)整氧槍至合適位置,間隔4~8 s后重新開閥吹濺;重復(fù)開關(guān)氮氣切斷閥操作4~6次。
利用鐵塊將轉(zhuǎn)爐渣快速凍結(jié)在需要墊補的部位,由于鐵塊與爐渣的粘合性,使墊補的部位在搖爐過程中多次掛渣。使用轉(zhuǎn)爐鐵塊渣補法時,確認轉(zhuǎn)爐渣面需要墊補的部位后,補爐的前一爐調(diào)好爐渣,達到補爐的爐渣要求。爐內(nèi)留渣5~6 t,將提前準備好的鐵塊(3 t左右)均勻地倒入轉(zhuǎn)爐內(nèi)倒渣面侵蝕嚴重的部位,將轉(zhuǎn)爐在45°~100°之間來回搖幾次,使得鐵塊完全侵入爐渣內(nèi),利用鐵塊吸收爐渣的熱量,使爐渣與鐵塊冷卻凝固在一起,起到保護爐襯的作用。操作步驟及要點如下:
1)提前一爐把爐渣堿度控制在3.3以上,渣中(MgO)含量控制在10%左右,出鋼溫度控制在1 640~1 650℃,轉(zhuǎn)爐終點氧控制在350×10-6以下。
2)渣補用鐵塊要求干燥、無雜物,防止往爐內(nèi)倒鐵塊時引起安全事故和外來雜物影響補爐效果。
3)補爐前一爐鋼水出凈,爐渣避免過氧化性,以提高爐渣的耐侵蝕性能,確保補爐效果。
4)補爐時鐵塊用量控制在3 t左右,鐵塊補爐部位控制在熔池的上方,防止吹煉過程鐵塊熔化影響鋼水終點成分。
5)倒入鐵塊時,先將轉(zhuǎn)爐搖到50°,加鐵塊的同時往下?lián)u動爐子,避免鐵塊堆積在一起,倒入鐵塊后,轉(zhuǎn)爐在45~100°之間來回搖幾次,使得鐵塊完全侵入爐渣內(nèi),放入鐵塊后,立刻將爐子搖平(90°左右)。
6)鐵塊補爐的時間控制在45~55 min。
7)補爐第1爐,加強過程控制,避免過程返干,終點溫度控制在1 650℃以下,出鋼后做好濺渣護爐工作。
8)出于安全考慮,鐵塊渣補爐第1爐出鋼時,爐口前方不得有人通行,嚴禁觀察爐況和補爐效果。
根據(jù)底吹自動化生產(chǎn)控制系統(tǒng)工藝需求,對底吹PLC程序進行優(yōu)化設(shè)計,對相關(guān)PLC進行數(shù)據(jù)采集,得到底吹所需工藝數(shù)據(jù)。通過底吹流量模型進行模擬計算,得出符合鋼種需要的底吹流量模式。利用MP7.2上位監(jiān)控軟件編制上位HMI操作畫面,對底吹流量模式進行選擇操作,實現(xiàn)底吹功能的優(yōu)化,進一步提高底吹冶金效果。
1)優(yōu)化底吹PLC程序,撰寫程序設(shè)計規(guī)格說明書。通過Concep軟件開發(fā)、設(shè)計底吹PLC程序,完成L1級基礎(chǔ)自動化控制功能,實現(xiàn)底吹功能的優(yōu)化,達到設(shè)計預(yù)期目標。
2)編制、優(yōu)化上位監(jiān)控畫面(HMI)的設(shè)計。根據(jù)底吹工藝流程要求,通過Monitor Pro 7.2上位監(jiān)控軟件設(shè)計出符合底吹工藝流程的上位監(jiān)控畫面(HMI),通過對上位監(jiān)控畫面的操作,實現(xiàn)底吹流量模式的調(diào)整。
3)根據(jù)底吹工藝流程和數(shù)學模型建立底吹流量控制模型。根據(jù)實際出鋼量、副槍測出的實際熔池液位及渣中(FeO)含量變化,結(jié)合吹煉過程各元素反應(yīng)規(guī)律及反應(yīng)特點,調(diào)整完善底吹流量模式參數(shù)值。
4)配合轉(zhuǎn)爐濺渣護爐制度,合理選用底吹曲線,控制爐底高度及形狀,保證底吹良好的應(yīng)用效果。
5)優(yōu)化、完善自動化煉鋼模型的數(shù)據(jù)采集、信息傳遞,提高煉鋼終點溫度、[C]含量的雙命中率,提高自動化煉鋼水平。
6)根據(jù)不同鋼種終點控制要求(終點[C]含量的控制),選取相應(yīng)鋼種對應(yīng)的后期流量曲線。
7)啟動“后攪”模式,尤其是低碳鋼種,以進一步促進C-O反應(yīng),降低碳氧積,提高鋼水質(zhì)量。
8)進一步優(yōu)化底吹模型的各個參數(shù),提高底吹元件的壽命,更進一步完善自動化煉鋼模型的自學習功能。
2.4.1 留渣噴濺原因和預(yù)防機理
轉(zhuǎn)爐終渣中含有一定量FeO,這種終渣留待下一爐,在兌入鐵水時,必會同時發(fā)生以下反應(yīng):
根據(jù)經(jīng)驗,當終渣中(FeO)高于20%時,式(1)、(2)反應(yīng)激烈,會瞬間產(chǎn)生大量的氣體附帶爐渣、鐵水沖出,易造成爆發(fā)性噴濺事故。要防止噴濺,最直接的辦法是控制爐中氣體,杜絕或減緩式(1)、式(2)的反應(yīng)。
1)通過工藝操作降低終渣(FeO)含量,根據(jù)供氧時間、爐口火焰等情況,可以通過掌握壓槍時間、控制拉碳、降低爐渣氧化性和TSC(測溫、取樣、定碳)后少加或者不加礦石等措施來實現(xiàn)。頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐相對頂吹轉(zhuǎn)爐,可有效降低終渣(FeO)含量。
2)在濺渣護爐結(jié)束后,加入1 000 kg石灰,可以達到稀釋(FeO)濃度、稠化爐渣的目的;同時,也可降低爐渣的溫度,當爐渣溫度低于1 508℃時,從熱力學角度來說可以有效預(yù)防噴濺的發(fā)生。
2.4.2 留渣條件
1)鐵水成分Si不高于0.80%。Si高冶煉操作困難,終渣不易控制。
2)終點碳不低于0.06%。拉后吹終渣條件不好,如冶煉SPHC等低碳鋼時不適合留渣。
3)終點鐵水溫度不高于1 700℃。否則會直接導(dǎo)致終渣(FeO)、溫度波動。
4)新爐冶煉生產(chǎn)100爐后。100爐前以燒結(jié)爐襯為主,終渣可能不穩(wěn)定。
1)經(jīng)過對濺渣護爐模式的優(yōu)化,特別是采用了“間歇式濺渣工藝”,有效地維護了熔池,保證了在經(jīng)濟爐齡內(nèi)爐況的安全。在整個爐役運行期間,取得良好濺渣效果的同時,始終保持了底吹透氣元件具有良好的通氣狀態(tài),從而保證了頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐的冶金特性。在降低煉鋼成本和提高鋼質(zhì)量方面意義重大,降成本顯著。
2)采用鐵塊渣補之前,通常采用“純渣補”和“補爐料補爐”兩種技術(shù)來延長爐襯壽命。補爐料補爐不僅增加耐材消耗,而且補爐第1爐轉(zhuǎn)爐爐渣化渣困難,鋼水夾雜物增加,鑄機時常發(fā)生絮流或報警事故。純渣補技術(shù)就是濺渣護爐后,留一部分爐渣在爐內(nèi),然后自然冷卻,雖能起到護爐的作用,但純渣補時間長,每次渣補需要6~8 h,嚴重影響轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)效率。鐵塊補爐具有如下優(yōu)點:降低耐材消耗,可以節(jié)約30%的補爐料,噸鋼降低0.65元/t;補爐第1爐不污染鋼液,可提高鋼水質(zhì)量;補爐時間短(約50 min)。
3)底吹流量實現(xiàn)了動態(tài)模型控制[4],改善了底吹氣體對熔池的攪拌作用,使得復(fù)吹時鋼—渣反應(yīng)好,吹煉過程平穩(wěn),不易發(fā)生噴濺,吹煉終點碳氧濃度積更接近平衡值。對比優(yōu)化前后的終點碳氧積水平,當爐齡為10 000爐左右時,在終點碳含量為0.07%、溫度1 650℃的條件下,優(yōu)化前碳氧濃度積平均為0.002 76,優(yōu)化后碳氧濃度積平均為0.002 64。檢測結(jié)果表明:在相同終點溫度和碳含量的條件下,優(yōu)化后碳氧濃度積的平均值比優(yōu)化前低0.000 12,優(yōu)化前后碳氧濃度積對比(各30個樣本)見圖1。
圖1 優(yōu)化前后碳氧濃度積對比
底吹系統(tǒng)優(yōu)化前終點碳氧積為0.003 106。優(yōu)化后:低流量為0.003 000;中流量為0.002 896;高流量為0.002 766。由于低碳鋼種比例的增加,吹煉終點碳氧積水平普遍升高,但優(yōu)化后高流量系列吹煉終點碳氧積平均水平比優(yōu)化前降低0.000 34。
4)通過實施經(jīng)濟爐齡,保證轉(zhuǎn)爐復(fù)吹比,保持了良好的爐型,加強了熔池的攪拌力,使熔池內(nèi)成分和溫度的不均勻性得到有效改善,碳氧反應(yīng)更進一步接近平衡,避免了鋼水的過氧化。對終點渣樣成分分析對比發(fā)現(xiàn),優(yōu)化后終點渣樣中(TFe)含量下降0.98%,從而減少了渣中的金屬損失,提高了金屬收得率。
5)經(jīng)濟爐齡的爐襯維護工藝降低了石灰、鎂質(zhì)熔劑、耐材等消耗,噸鋼約節(jié)省費用1.728元/t。
[1] 汪錫章,謝國宏.論寶鋼轉(zhuǎn)爐的經(jīng)濟爐齡[J].寶鋼技術(shù),1997(2):36-38.
[2] 許剛,雷洪波,李驚鴻,等.轉(zhuǎn)爐煉鋼終點控制技術(shù)[J].煉鋼,2011,27(1):66-70.
[3] 李小明,王冠甫,楊軍.轉(zhuǎn)爐濺渣護爐技術(shù)的發(fā)展及現(xiàn)狀[J].鑄造技術(shù),2007,28(8):1 140-1 143.
[4] 王超,袁守謙,楊雙平,等.冶金傳輸原理教學方法改革[J].中國冶金教育,2009(4):42-43.
Pro cess Optimization of Lining Maintenance of 120 t Converter in Economical Life
NING Zhichang
(The Steelmaking Plant of Jinan Branch of Shandong Iron and Steel Co.,Ltd.,Jinan 250101,China)
TF713
B
1004-4620(2017)05-0021-03
2016-10-20;
2017-09-15
寧知常,男,1973年生,1995年畢業(yè)于山東冶金工業(yè)學校鋼鐵冶金專業(yè);后進修北京科技大學冶金工程專業(yè)?,F(xiàn)為山鋼股份濟南分公司煉鋼廠210 t轉(zhuǎn)爐區(qū)域責任工程師,從事煉鋼工藝技術(shù)工作。