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硫酸鋅溶液正向銻鹽凈化工業(yè)生產(chǎn)實(shí)踐控制要點(diǎn)

2017-12-19 09:50和貴方楊冬成張?jiān)迄i王建剛
化工設(shè)計(jì)通訊 2017年12期
關(guān)鍵詞:鋅粉硫酸鋅合格

和貴方,楊冬成,張?jiān)迄i,王建剛

(呼倫貝爾馳宏礦業(yè)有限公司,內(nèi)蒙古呼倫貝爾 021000)

硫酸鋅溶液正向銻鹽凈化工業(yè)生產(chǎn)實(shí)踐控制要點(diǎn)

和貴方,楊冬成,張?jiān)迄i,王建剛

(呼倫貝爾馳宏礦業(yè)有限公司,內(nèi)蒙古呼倫貝爾 021000)

探討了含高鈷高鎳的硫酸鋅溶液凈化的難點(diǎn),利用正向銻鹽工藝法對(duì)硫酸鋅溶液進(jìn)行脫除鈷、鎳,生產(chǎn)過(guò)程找出控制要點(diǎn)并且采用有效的處理方法,將高鈷高鎳硫酸鋅溶液處理合格,處理后溶液滿足電解要求。

高鈷;高鎳;正向銻鹽;方法

1 引言

某濕法煉鋅公司凈化工段原采用的是逆向銻鹽法,但生產(chǎn)實(shí)際中發(fā)現(xiàn),此種凈化方法難以應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的高鈷高鎳溶液。在2016年生產(chǎn)過(guò)程中,硫酸鋅溶液凈化需面對(duì)的是含鈷37~60mg/m3,含鎳5~10 mg/m3,含鍺1~3mg/m3,含銅200~600mg/m3,含鎘600~900mg/m3的中上清液,因此如若將此種高鈷高鎳溶液處理合格,調(diào)整處理工藝方法是十分必要的。

2 正向銻鹽法生產(chǎn)數(shù)據(jù)

采用正向銻鹽法進(jìn)行凈化生產(chǎn),通過(guò)生產(chǎn)數(shù)據(jù)可知,銻鹽凈化法能將高鈷、高鎳溶液處理合格,具體生產(chǎn)數(shù)據(jù)如下。

凈化前中上清液成分:Zn 140-145g/L;Cu 200~600 mg/m3;Cd 600~900 mg/m3;Co 37~60mg/m3;Ni 5~10mg/m3;Ge 1~3 mg/m3;Fe<20 mg/m3;pH 5.2~5.4。

凈化后新液成分 :Zn 145~150g/l;Cu 0.15mg/m3;Cd 0.8 mg/m3;Co 0.8mg/m3;Ni 0.001mg/m3;Ge 0.001mg/m3;Fe<20 mg/m3;pH 5.2。

從凈化前后溶液成分對(duì)比可以看出,正向銻鹽法在生產(chǎn)實(shí)踐過(guò)程中,可以輕松將高鈷、高鎳處理合格,但在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),中上清液中的鐵含量和pH值對(duì)于正向銻鹽法的影響極大,其中pH值大于5.4時(shí),反應(yīng)推動(dòng)力減弱,鋅粉耗量增加,極易造成水解現(xiàn)象的發(fā)生,所以需在中上清溜槽內(nèi)與前液混合加入廢電解液調(diào)整pH值,當(dāng)pH為4.8時(shí),反應(yīng)效果最好。

3 正向銻鹽法工藝控制優(yōu)化

3.1 一段凈化pH優(yōu)化

在凈化操作之前將一段凈化溶液調(diào)酸,控制一段凈化pH值為4.8~5.2,減少水解發(fā)生,有利用鈷、鎳處理合格,下表為調(diào)節(jié)pH后凈化生產(chǎn)數(shù)據(jù)。詳細(xì)見(jiàn)表1所示。

表1 凈化過(guò)程各工段雜質(zhì)含量控制表

通過(guò)表1可知,經(jīng)過(guò)調(diào)節(jié)一段凈化pH值,二段凈化后液鈷、鎳全部處理合格,而且實(shí)踐生產(chǎn)過(guò)程鋅粉單耗明顯下降。

3.2 凈化溫度優(yōu)化

將一段、二段凈化溫度控制在85~90℃,三段凈化溫度控制在60~70℃,其中一段1#作業(yè)槽作業(yè)溫度85~90℃;一段2#作業(yè)槽作業(yè)溫度85~90℃,二段1#作業(yè)槽作業(yè)溫度85~90℃;二段2#作業(yè)槽作業(yè)溫度85~90℃,二段3#作業(yè)槽作業(yè)溫度85~90℃,三段1#作業(yè)槽作業(yè)溫度60~70℃,三段2#作業(yè)槽作業(yè)溫度60~70℃。

3.3 凈化時(shí)間的優(yōu)化

一段凈化時(shí)間控制1.5~2h,二段凈化時(shí)間延長(zhǎng)為3~4h,三段凈化時(shí)間控制1.5~2h。

4 加強(qiáng)生產(chǎn)管理

4.1 精細(xì)化控制與周期性管理

生產(chǎn)過(guò)程中需精細(xì)化控制與周期性管理,生產(chǎn)過(guò)程盡量減少作業(yè)溶液與空氣的接觸、杜絕壓濾機(jī)的跑渾、加強(qiáng)濾布的更換與壓濾機(jī)有意向性的使用,定期進(jìn)行管道結(jié)晶周期性清理,中間槽周期性清理以及濾布回收浸泡過(guò)程中的時(shí)間、酸度、溫度等細(xì)節(jié)的控制與管理。

4.2 原輔料控制

前液的控制應(yīng)集中關(guān)注在pH值、鐵含量和鋅含量,這三者直接影響鋅粉置換的作用與效果。

而鋅粉的選取也尤為關(guān)鍵,不帶入新的、難除的雜質(zhì),這是鋅粉選取的要點(diǎn)。在生產(chǎn)實(shí)踐過(guò)程中發(fā)現(xiàn),電爐鋅粉除鈷效果遠(yuǎn)不如金屬鋅粉,因?yàn)榻饘黉\粉的制作過(guò)程中會(huì)夾帶著Pb等微量雜質(zhì),但這些雜質(zhì)Pb可在金屬鋅表面形成凹凸不平的狀態(tài),在一定程度上可以阻止鈷的返溶[1-2]。生產(chǎn)過(guò)程表明,金屬鋅粉用于一段和二段凈化過(guò)程效果比較好,投入量為除鈷鎳?yán)碚撲\粉量的158~180倍,電爐鋅粉可用于三段凈化,投入量為0.5g/L,使用電爐鋅粉不但可以除殘鎘而且可以抑制鎘返溶。

5 結(jié)論

通過(guò)對(duì)工藝調(diào)整,凈化工藝逆向銻鹽法調(diào)整為正向銻鹽法,有利用高鈷、高鎳溶液處理合格;通過(guò)對(duì)工藝條件的優(yōu)化,對(duì)一段凈化pH值調(diào)整到4.8~5.2,控制中上清含F(xiàn)e量,減少鋅水解,有利于鈷、鎳去除;加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程日常管理以及鋅粉種類(lèi)選擇對(duì)生產(chǎn)流程穩(wěn)定非常關(guān)鍵。

[1] 彭容秋.鋅冶金[M].長(zhǎng)沙:中南大學(xué)出版社,2005.

[2] 劉志宏,唐朝波,張多默,等.銻鹽除鈷凈化工藝研究[J].中南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2000,31(3):225.

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high cobalt;high nickel;positive antimony salt;method

TF813

B

1003-6490(2017)12-0146-01

2017-10-02

和貴方(1981—),男,云南保山人,冶煉工程師,主要研究方向?yàn)橛猩睙挕?/p>

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