[摘 要]在射孔施工過(guò)程中由于地層條件的復(fù)雜性,通過(guò)鄰井推算或者理論計(jì)算出來(lái)的地層壓力不能真實(shí)的反應(yīng)該井射孔后的地層壓力。因此,會(huì)出現(xiàn)射孔后地層壓力大于井筒內(nèi)靜液柱壓力,井口出現(xiàn)溢流、井涌,甚至發(fā)生井噴的情況。發(fā)生井噴后就需要進(jìn)行壓井作業(yè),本文通過(guò)對(duì)壓井方法、壓井流程以及施工注意事項(xiàng)的敘述,進(jìn)一步提高現(xiàn)場(chǎng)壓井施工質(zhì)量和效率,同時(shí)針對(duì)典型事例的分析,總結(jié)出幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)性的結(jié)論,希望對(duì)以后的壓井作業(yè)施工有所幫助。
[關(guān)鍵詞]射后溢流 壓井
中圖分類(lèi)號(hào):TU711 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-914X(2017)45-0207-01
1.壓井方法介紹
1.1 循環(huán)法
循環(huán)法壓是將密度合適的壓井液用泵泵入到井內(nèi)并進(jìn)行循環(huán),密度較小的井內(nèi)流體會(huì)被壓井液替出井筒達(dá)到壓井目的的方法,交循環(huán)壓井。
循環(huán)法壓井又分為正循環(huán)和反循環(huán)。正循環(huán)壓井壓井液從油管進(jìn)入井內(nèi),壓井液下行速度快,沿程摩阻損失大,壓降也大,對(duì)井底產(chǎn)生回壓相對(duì)較小。適用于低壓和產(chǎn)量較大的油井;反循環(huán)壓井是將壓井液從環(huán)形空間泵入到井內(nèi)頂替井內(nèi)流體,由管柱內(nèi)上升到井口的循環(huán)過(guò)程。反循環(huán)壓井多用在壓力高、產(chǎn)量大的油氣井當(dāng)中。
1.2 灌注法
灌注法是向井筒內(nèi)灌注一段壓井液,用一定的液柱壓力來(lái)平和地層壓力。多用在井內(nèi)壓力不高,時(shí)間短的修井作業(yè)施工上。還可以用在起管柱作業(yè)時(shí)填補(bǔ)管柱所占有的完井液體積,用以平衡地層壓力
1.3 擠入法
在油、套內(nèi)既不連通,又無(wú)循環(huán)通道,既不能采用循環(huán)壓井,又不能采用灌注法壓井的情況下采用擠入法。該方法是在井口只留有壓井液進(jìn)口,其它管路、閘門(mén)全部關(guān)閉,利用泵車(chē)將井筒內(nèi)的油、氣、水?dāng)D回地層。
2.某井壓井施工過(guò)程
2.1 施工準(zhǔn)備
2.1.1 計(jì)算壓井液密度σ壓
井內(nèi)原始射孔液密度1.1g/cm2,測(cè)得井口壓力2.0MPa,油層中部深度976.95m,計(jì)算地層壓力P地。
P地=P靜+P測(cè)=1.1×103×10×976.95+2.0MPa=12.75MPa
附加壓力1.0MPa,計(jì)算壓井液密度σ壓
σ壓=(P地+P附)/gh=1.40g/cm2
確定壓井液密度為1.40g/cm2,(中高滲透CaCl2)。
2.1.2 壓井方法選擇
某井內(nèi)為管輸射孔管柱,射孔槍上端有1.5m篩管,可以建立油、套管循環(huán)通道,且該井為油井,為了降低儲(chǔ)層傷害,選擇正循環(huán)法進(jìn)行壓井。
2.2 現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程
現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備壓井液10m3,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量密度1.40g/cm2,符合施工要求。為了縮短壓井施工時(shí)間,采用工程師法進(jìn)行壓井,壓井液從油管直接進(jìn)入到井內(nèi),從環(huán)空將井內(nèi)流體替出,泵車(chē)排量1.0m3/min。
13min后,壓井施工結(jié)束,拆除連接管線(xiàn)。10分鐘后,作業(yè)班組打開(kāi)井口套管閘門(mén),無(wú)流體溢出,打開(kāi)油管閘門(mén)瞬間有壓井液噴出,5s后停止。作業(yè)班組認(rèn)為該井已被壓住,馬上進(jìn)行起管柱作業(yè),當(dāng)起出10根油管后,油管發(fā)生溢流,套管無(wú)溢流,班組又起出3根油管,此時(shí)油管已出現(xiàn)井涌,班組迅速關(guān)井,壓井施工失敗。
3.壓井失敗原因分析
3.1 井筒內(nèi)未建立壓力平衡
當(dāng)該井壓井結(jié)束后,班組打開(kāi)套管閘門(mén)無(wú)溢流,打開(kāi)油管閘門(mén)發(fā)現(xiàn)有壓井液噴出,說(shuō)明油套壓力平衡尚未建立,油管內(nèi)壓力要高于套管壓力,因此當(dāng)打開(kāi)油管閘門(mén)時(shí)有少量壓井液噴出。分析原因有兩點(diǎn):
3.2.1 壓井結(jié)束后,油套平衡時(shí)間短,班組打開(kāi)油管閘門(mén)發(fā)現(xiàn)油管有壓井液噴出后未能及時(shí)關(guān)井等待壓力平衡,而是選擇任由壓井液噴出,繼而導(dǎo)致油管內(nèi)液柱壓力降低,井內(nèi)流體侵入到油管內(nèi),從油管涌出。
3.2.2 在該井施工結(jié)束后,發(fā)現(xiàn)該井使用的篩管循環(huán)孔洞很少(如圖2),在循環(huán)壓井施工過(guò)程中起到了節(jié)流降壓的作用,而在壓井結(jié)束后又減緩了油套壓力平衡的建立。
3.2 井底混合流體未能全部替出
該井采用工程師法進(jìn)行循環(huán)壓井,既使用壓井液直接頂替井內(nèi)流體,壓井液用量10m2左右,僅能夠進(jìn)行一個(gè)循環(huán),不能夠完全將井內(nèi)流體全部替出,壓井液與井內(nèi)流體混合后密度降低,性能變差,這也是導(dǎo)致壓井失敗的一個(gè)原因。
3.2 沿程水頭損失較大,井底回壓小
采用正循環(huán)進(jìn)行壓井,與反循環(huán)壓井相比壓井液在油管內(nèi)流速相對(duì)較快,沿程摩阻損失大,壓降也大,井底回壓小。又了解到該井采用70大泵采油,產(chǎn)液量較大,因此,采用反循環(huán)壓井效果更好,成功率更高。
該井在后續(xù)施工中仍使用1.40g/cm2完井液進(jìn)行壓井,首先使用清水進(jìn)行兩個(gè)循環(huán),將井內(nèi)低密度混合流體全部替出,隨即反循環(huán)替出完井液壓井,壓井結(jié)束后關(guān)井半小時(shí),等待井內(nèi)壓力平衡充分建立,隨后打開(kāi)油管、套管閘門(mén)均無(wú)溢流,壓井取得成功。
4.經(jīng)驗(yàn)結(jié)論
4.1 壓井施工前要進(jìn)行充分的數(shù)據(jù)收集,根據(jù)井內(nèi)情況確定壓井方法。
4.2 循環(huán)壓井盡量采用司鉆法壓井,使用清水將井內(nèi)低密度混合液頂替干凈后在循環(huán)壓井液,不能為了加快施工進(jìn)度或降低施工成本而忽視必要的施工步驟,這樣會(huì)適得其反。
4.3 壓井結(jié)束后,確認(rèn)井內(nèi)已經(jīng)建立壓力平衡后在進(jìn)行施工,發(fā)現(xiàn)壓力未平衡應(yīng)該立即關(guān)閉閘門(mén)等待壓力平衡。必要時(shí)可以在保證安全、環(huán)保的前提下打開(kāi)低壓一側(cè)閘門(mén),加速井內(nèi)平衡的建立。
4.4 管輸射孔管柱選用篩管在保證強(qiáng)度的情況下增多或增大孔洞,減少壓井是此處的節(jié)流作用。
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作者簡(jiǎn)介
孫旭,男, 2010年畢業(yè)于西安石油大學(xué)石油工程專(zhuān)業(yè),現(xiàn)任大慶油田有限責(zé)任公司試油試采分公司射孔大隊(duì)操作工程師,主要從事射孔儀器操作、射孔深度計(jì)算等。endprint