劉念 王瑜
[摘要]催化裂化裝置生產(chǎn)中,由于原料過(guò)輕等原因,導(dǎo)致正常生產(chǎn)時(shí)主風(fēng)機(jī)防喘閥需要長(zhǎng)期打開,造成防喘閥長(zhǎng)期震動(dòng),極易失效,為了保護(hù)機(jī)組防喘閥,保證機(jī)組自保系統(tǒng)的靈活可靠,通過(guò)給防喘閥增加副線手閥,經(jīng)濟(jì)便捷的解決此類問(wèn)題。
[關(guān)鍵詞]防喘閥;主風(fēng)機(jī)
一、裝置概況
某煉廠350×10t/a催化裂化裝置由反應(yīng)、分流、吸收穩(wěn)定、雙脫、富氣壓縮機(jī)組、煙氣能量回收機(jī)組及煙氣鍋爐等部分組成。該裝置工藝路線采用高溫短接觸時(shí)間的提升管反應(yīng),控制反應(yīng)時(shí)間3.5秒。再生部分采用重疊式兩段再生工藝。兩個(gè)再生器重疊布置,即一段再生器位于二段再生器之上。一再貧氧,CO部分燃燒。二再富氧再生。新鮮主風(fēng)先進(jìn)第二再生器,與第一再生器來(lái)的含炭量較低的半再生催化劑充分接觸燒焦,產(chǎn)生含有一定過(guò)剩氧的二段再生煙氣通過(guò)分布板進(jìn)入一段再生器。一再新鮮主風(fēng)和二段煙氣中的過(guò)剩氧供第一再生器對(duì)高含炭量的待生催化劑進(jìn)行燒焦,空氣中的氧利用最為合理。從燒焦動(dòng)力學(xué)來(lái)看,富氧空氣先與低含炭催化劑接觸,而后與高含炭催化劑接觸有利燒焦。一段再生煙氣過(guò)剩氧為0-0.05%,高溫?zé)煔膺M(jìn)入三旋,除去微粒劑后,進(jìn)入煙機(jī)回收煙氣壓力能,排出的煙氣去CO焚燒爐回收煙氣熱能。
二、存在問(wèn)題
正常生產(chǎn)過(guò)程中,由于原料過(guò)輕,需要相應(yīng)減少主風(fēng)量,而再生器中,氣速增加到一定程度,顆粒懸浮的流體中才可以形成穩(wěn)定的流化床。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),當(dāng)進(jìn)入再生器的主風(fēng)量小于5000Nm3/min時(shí),再生器催化劑的流化就會(huì)受到影響,嚴(yán)重影響燒焦效果,同時(shí)產(chǎn)生的偏流或者局部死床將旋風(fēng)分離器的翼閥堵住會(huì)造成旋風(fēng)分離器效率大大降低,甚至嚴(yán)重跑劑。
同時(shí),為了保證主風(fēng)機(jī)的安全運(yùn)行,再生壓力一定,當(dāng)降低風(fēng)量時(shí),主風(fēng)機(jī)運(yùn)行控制點(diǎn)必然逐漸靠近控制線,此時(shí)只能通過(guò)提高主風(fēng)機(jī)靜葉角度,同時(shí)打開防喘振閥將多余的風(fēng)量釋放,由于防喘閥開度較小,必然會(huì)造成閥門震動(dòng)劇烈,長(zhǎng)時(shí)間如此極有可能造成閥門控制系統(tǒng)失效,影響機(jī)組聯(lián)鎖自保動(dòng)作,給安全生產(chǎn)造成很大隱患。
三、解決方案
如圖2所示,主風(fēng)自大氣吸入,通過(guò)主風(fēng)機(jī)進(jìn)入再生器,兩個(gè)放空閥即為機(jī)組防喘振閥,當(dāng)機(jī)組發(fā)生喘振時(shí),它會(huì)聯(lián)鎖打開,以保護(hù)機(jī)組不受損害。為了避免防喘振閥長(zhǎng)時(shí)間小開度引起閥門震動(dòng)從而導(dǎo)致控制系統(tǒng)失效,可以在兩個(gè)防喘振閥上各添加一個(gè)副線手閥,只要保持合適開度,就可以滿足生產(chǎn)工況的需要,同時(shí)有效的保護(hù)了防喘振閥門。
四、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
在生產(chǎn)過(guò)程中,我們不僅要對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理,還要對(duì)可能造成隱患的部位及早改造,文中雖然可以利用防喘閥進(jìn)行正常生產(chǎn),但是也要注意到這種方法的危險(xiǎn)性,做到防患于未然,及時(shí)堵住生產(chǎn)安全漏洞:同時(shí)我們也可以對(duì)主風(fēng)機(jī)組進(jìn)行改造升級(jí),最根本的解決問(wèn)題,但此種方法成本高昂,耗時(shí)耗力,并不是最優(yōu)方案。通過(guò)增加副線手閥,經(jīng)濟(jì)快速的解決了此問(wèn)題。endprint