郭永強(qiáng) ,王 維 ,任越飛
(1.西安石油大學(xué),陜西西安 710018;2.中國石油長慶油田分公司第三采氣廠,內(nèi)蒙古烏審旗 017300)
冷凍暫堵更換采氣樹主控閥門技術(shù)
郭永強(qiáng)1,2,王 維2,任越飛2
(1.西安石油大學(xué),陜西西安 710018;2.中國石油長慶油田分公司第三采氣廠,內(nèi)蒙古烏審旗 017300)
冷凍暫堵裝備和技術(shù)是針對(duì)高壓氣井修井開發(fā)的一項(xiàng)新技術(shù)。該技術(shù)通過注入裝置將暫堵劑注入環(huán)空和油管內(nèi)部,冷凍后形成暫堵橋塞,封隔井內(nèi)高壓氣體,達(dá)到帶壓更換采氣樹主控閥門的目的。該技術(shù)具有安全系數(shù)高、對(duì)環(huán)境無污染等優(yōu)點(diǎn)。目前采用該技術(shù)在鄂爾多斯盆地已成功更換20多口油氣井主控閥門,消除了井口隱患,為帶壓更換主控閥門提拱了新途徑。冷凍暫堵更換采氣樹主控閥門技術(shù)對(duì)蘇里格氣田現(xiàn)階段氣井閥門維修及保養(yǎng)有著重要的指導(dǎo)及借鑒意義。
井口隱患;冷凍暫堵;帶壓修井;帶壓鉆孔
采氣井口裝置是氣井安全生產(chǎn)的重要通道,也是氣井壓力控制的主要裝置,然而隨著氣井生產(chǎn)年限的增加,井口裝置會(huì)因磨損、腐蝕、老化等原因存在很多安全隱患問題[1]。如不及時(shí)治理,會(huì)影響氣井的安全生產(chǎn),嚴(yán)重破壞周邊環(huán)境,威脅人畜的生命安全。如果采用普通壓井方式更換閥門,作業(yè)時(shí)間長、費(fèi)用高,產(chǎn)量恢復(fù)困難。因此,帶壓更換閥門的技術(shù)對(duì)井口更換主控閥門有著極為重要的作用。
目前較常規(guī)的帶壓換閘門技術(shù)是不丟手更換井口堵技術(shù)[2,3],但對(duì)于高含硫的氣井,如果采用堵塞器進(jìn)行暫堵作業(yè),固定堵塞器困難,作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大,安全系數(shù)低。在國外,冷凍井口帶壓換閘技術(shù)已成功應(yīng)用1 000井次,成功率達(dá)100%,且冷凍井口帶壓換閥技術(shù)已形成確定施工參數(shù)的經(jīng)驗(yàn)公式。在國內(nèi),冷凍井口帶壓換閥技術(shù)已經(jīng)在四川油田、新疆油田和長慶油田成功應(yīng)用。但是冷凍井口帶壓換閥技術(shù)的工藝流程及安全防護(hù)工作需要加強(qiáng)。國內(nèi)外現(xiàn)場(chǎng)情況不同,需進(jìn)行相關(guān)配套技術(shù)的研制[4]。
冷凍暫堵裝備和技術(shù)是針對(duì)高壓氣井修井開發(fā)的一項(xiàng)新技術(shù),主要用于高壓氣井修井中暫時(shí)封堵環(huán)空和油管。冷凍暫堵技術(shù)是通過冷凍裝置的注入系統(tǒng)將暫堵劑注入環(huán)空和油管內(nèi),在套管周圍實(shí)施降溫,采用冷凍介質(zhì)將套管周圍的溫度保持在-70℃左右,由外層套管逐漸向油管內(nèi)冷凍,直至?xí)憾聞┡c套管、油管緊密結(jié)合,形成冰凍橋塞,繼而密封環(huán)空和油管,封隔井內(nèi)壓力,達(dá)到安全更換采氣井口或部分閘閥的目的。采用冷凍技術(shù)不僅可進(jìn)行井口冷凍(豎直),還可以冷凍水平或傾斜管線。
(1)同時(shí)封堵:該技術(shù)可在環(huán)境溫度-35℃~50℃下,同時(shí)暫堵多層套管環(huán)空和油管內(nèi)部。
(2)冷凍效果好:暫堵成功后,確保溫度在要求范圍內(nèi),冷凍效果一直保持。
(3)暫堵壓力較高:最高工作壓力可達(dá)70 MPa,暫堵后,反向試壓最少為關(guān)井井口壓力的1.5倍。
(4)暫堵橋塞長度通常在1 m以上,壓力越高的井,長度設(shè)計(jì)更高,空間尺寸越大,冷凍的時(shí)間越長。
(5)解堵方便:冰凍橋塞可人為加熱升溫解堵或自然升溫解堵。
冷凍暫堵技術(shù)常用的工藝流程依次為:安裝冷凍盒預(yù)冷凍、注入暫堵劑、冷凍、試壓、換裝井口閥門、解堵。
整套設(shè)備全部安裝在一個(gè)6.66 m的標(biāo)準(zhǔn)集裝箱內(nèi),它由動(dòng)力部分、液壓控制部分、注入管匯部分組成,其主要功能為向井內(nèi)環(huán)空或管柱內(nèi)注入暫堵劑。工藝流程(見圖1):首先將配制好的暫堵劑放入加壓罐中,發(fā)電機(jī)組提供注入動(dòng)力,操作人員在操作臺(tái)控制暫堵劑的注入速度及注入量,并通過注入管匯將暫堵劑注入各層油套空間(見圖2,表1)。
表1 主要設(shè)備技術(shù)參數(shù)
圖1 冷凍暫堵技術(shù)工藝流程示意圖
圖2 冷凍暫堵主要設(shè)備
針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況開展了模擬井口冷凍暫堵帶壓更換主控閥門實(shí)驗(yàn),對(duì)施工過程中所涉及到的相關(guān)技術(shù)參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)證。
理論冷凍時(shí)間為在干冰冷凍作用下,油套結(jié)構(gòu)由室溫25℃降至-71℃所需的時(shí)間。根據(jù)室內(nèi)測(cè)試結(jié)果,并結(jié)合實(shí)際作業(yè)中記錄的冷凍時(shí)間,可得經(jīng)驗(yàn)公式:T=管徑的尺寸(英寸)×1.5小時(shí)/英寸+1.5小時(shí)~2小時(shí);根據(jù)設(shè)備廠家提供經(jīng)驗(yàn)值及實(shí)驗(yàn)測(cè)試情況,冷凍高度推薦值為550 mm~800 mm。
從室內(nèi)實(shí)驗(yàn)可以看出,暫堵劑注入管柱內(nèi)部后先向管柱上方運(yùn)移,當(dāng)上部填滿后再向下方運(yùn)移,最終在管柱內(nèi)形成致密的暫堵劑段(見圖3)。
圖3 暫堵劑運(yùn)移方式
在進(jìn)行冷凍井口時(shí),需要分別向表套環(huán)空、技套環(huán)空、油套環(huán)空及油管內(nèi)部注入暫堵劑。注入量為注入口至冷凍盒底部管柱內(nèi)容積,計(jì)算時(shí)需附加采氣樹閥門通道體積。同時(shí)還需要考慮2個(gè)因素:
(1)油套及油管內(nèi)壁不干凈,暫堵劑不能全部附在油套內(nèi)壁上。
(2)在注入管匯空間上,有一定的暫堵劑。暫堵劑實(shí)際用量比計(jì)算暫堵劑用量大。結(jié)合國內(nèi)外大量成功案例可得到暫堵劑注入量經(jīng)驗(yàn)值:①27/8″油管內(nèi)徑暫堵劑注入量:3 L/m;②27/8″油管與7″套管環(huán)空暫堵劑注入量:16 L/m;③95/8″套管與 7″套管環(huán)空暫堵劑注入量:15 L/m;④133/8″套管與 95/8″套管環(huán)空暫堵劑注入量:33.3 L/m。
選用 95/8″表層套管、7″技術(shù)套管、27/8″油管的管柱結(jié)構(gòu)進(jìn)行實(shí)驗(yàn),冷凍高度570 mm,對(duì)油套環(huán)空及油管內(nèi)形成的暫堵橋塞反向試壓50 MPa,觀察30 min無壓降(見圖4)。
圖4 冷凍橋塞承壓能力實(shí)驗(yàn)
根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告顯示:冷凍后管材的沖擊性能值與冷凍前沖擊性能值相差不大,且冷凍后管材的沖擊值仍超過規(guī)定值??梢缘贸鼋Y(jié)論:冷凍暫堵后不會(huì)對(duì)鋼材的機(jī)械性能造成影響(見表2)。
表2 管材性能檢驗(yàn)結(jié)果(上海寶鋼研究院(技術(shù)中心))
2015-2016年,利用冷凍暫堵帶壓換閥技術(shù),在長慶油田成功更換12口氣井,20個(gè)閥門,消除了井口安全隱患(見表3)。
表3 冷凍暫堵帶壓更換氣井閥門統(tǒng)計(jì)表
S-5-47H2井是S區(qū)塊產(chǎn)建井,完井后1#閥門內(nèi)漏,油/套壓18.15 MPa/18.26 MPa。該井配備標(biāo)準(zhǔn)套管頭,施工時(shí)間為2016年10月20日-21日。利用冷凍暫堵技術(shù)依次封堵103/4″套管和7″套管之間環(huán)空、7″套管和31/2″油管之間環(huán)空以及31/2″油管內(nèi)通道,形成冷凍橋塞,泄掉圈閉壓力后更換采氣樹1號(hào)主控閥門,其施工步驟為:
(1)井口開挖(長1.5 m、寬1.5 m、深2 m)。
(2)向103/4″套管與7″套管之間環(huán)空注入清水。
(3)用水泥在導(dǎo)管外砌一底面積800 mm×800 mm的冷凍盒,高度700 mm;不間斷向冷凍盒中加入冷凍介質(zhì)和冷凍劑。
(4)從6號(hào)閥門向7″套管與31/2″油管之間環(huán)空注入暫堵劑60 L。
(5)從7號(hào)閥門向31/2″油管內(nèi)注入暫堵劑40 L;不間斷向冷凍盒中加入冷凍介質(zhì)和冷凍劑,冷凍23 h。
(6)對(duì)油管內(nèi)冷凍橋塞反向試壓,壓力33 MPa觀察15min無壓降;泄壓后觀察15min,壓力始終為0MPa。
(7)拆除1號(hào)閥與大四通連接螺栓,將1號(hào)閥及以上部分吊移。
(8)拆除舊鋼圈,清理鋼圈槽,安裝新鋼圈、安裝新1號(hào)閥。
(9)安裝1號(hào)閥以上部分,并對(duì)新閥試壓33 MPa,觀察30 min無壓降。
(10)拆除冷凍盒及作業(yè)設(shè)備。
X436 井油/套壓為:22.05 MPa/22.06 MPa,該井 1#主控閥門內(nèi)漏,由于該井無標(biāo)準(zhǔn)套管頭,需利用帶壓鉆孔技術(shù)在表層套管上鉆開Φ25 mm的孔后進(jìn)行冷凍暫堵施工作業(yè)。
帶壓鉆孔技術(shù)其基本原理是利用帶壓鉆孔裝置和有效密封、放噴流程,在壓力管路或承壓閘閥上實(shí)施帶壓開孔,為后期作業(yè)的開展提供有利條件(見圖5,表4)。
圖5 帶壓鉆孔作業(yè)施工示意圖
表4 液控帶壓鉆孔機(jī)技術(shù)參數(shù)
X436井帶壓鉆孔施工作業(yè)步驟為:
(1)井口開挖。套管周圍挖一個(gè)直徑1.5 m(一側(cè)拓寬至5 m用于安置鉆孔機(jī))深2.5 m的坑。
(2)在 103/4″套管外依次安裝 103/4″抱箍、鉆孔主控平板閥和四通。
(3)在四通上安裝帶壓鉆孔機(jī)與泄壓流程。
(4)對(duì)帶壓鉆孔裝置試壓10 MPa,穩(wěn)壓15 min無壓降。
(5)打開鉆孔主控平板閥,帶壓在103/4″套管上鉆開Φ25 mm的孔。
(6)拆除帶壓鉆孔裝置,轉(zhuǎn)入冷凍暫堵作業(yè)。
冷凍暫堵作業(yè)步驟與S-5-47H2井施工步驟一致,從外層套管到油管內(nèi)部依次冷凍,暫堵成功后更換1#主控閥門(見表5)。
表5 更換井口主控閥門技術(shù)對(duì)比表
與不丟手帶壓換閥技術(shù)、壓井換閥技術(shù)相比冷凍暫堵?lián)Q閥技術(shù)具有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)冷凍暫堵技術(shù)作為帶壓更換采氣樹井口主控閥門技術(shù)之一,與傳統(tǒng)的不丟手帶壓更換主控閥門相比,增加了反向試壓,提高了安全系數(shù)。
(2)適用于井下腐蝕嚴(yán)重的井。冷凍暫堵帶壓換閥技術(shù)由于暫堵劑在油管與油層套管的環(huán)空形成長段橋塞,即使泄漏,也不會(huì)形成失控的局面。因此,即使井口段套管或油管腐蝕,通過內(nèi)外堵塞,也可實(shí)現(xiàn)全面暫堵。
(3)暫堵劑與管壁完全緊密結(jié)合,無氣體排放,對(duì)環(huán)境無污染,不污染地層。
[1]劉忠飛,等.四川地區(qū)氣井井口隱患治理技術(shù)與應(yīng)用[J].鉆采工藝,2014,37(3):1-4.
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[3]黃楨,王銳,杜娟.冷凍暫堵帶壓換閥技術(shù)及應(yīng)用前景[J].天然氣工業(yè),2009,29(2):79-80.
[4]李艷豐,等.冷凍暫堵技術(shù)在灌31井的應(yīng)用[J].鉆采工藝,2009,32(1):11-13.
TE358.3
A
1673-5285(2017)10-0034-06
10.3969/j.issn.1673-5285.2017.10.009
2017-09-20