代玉新,王振軍,高繼錄,陳曉利,郭 波
(1.阜新發(fā)電有限責(zé)任公司,遼寧 阜新 123003; 2.遼寧中電投電站燃燒工程技術(shù)研究中心有限公司,遼寧 沈陽 110179)
某350MW機(jī)組鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)研究
代玉新1,王振軍1,高繼錄2,陳曉利2,郭 波2
(1.阜新發(fā)電有限責(zé)任公司,遼寧 阜新 123003; 2.遼寧中電投電站燃燒工程技術(shù)研究中心有限公司,遼寧 沈陽 110179)
文中介紹了某電廠350 MW機(jī)組鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)方法及結(jié)果。針對(duì)目前所燒煤種,270 MW以上負(fù)荷時(shí)推薦氧量為3.2%左右,200 MW負(fù)荷推薦氧量為3.7%左右,165~180 MW負(fù)荷推薦氧量為4.0%左右;燃燼風(fēng)采用倒寶塔配風(fēng)有利于降低NOx濃度,降低幅度可達(dá)30 mg/Nm3;為了降低爐渣可燃物含量,可將下層油二次風(fēng)門開至40%左右;通過燃燒優(yōu)化,210 MW負(fù)荷時(shí)飛灰、爐渣中的可燃物含量降至1.36%、0.91%,鍋爐熱效率由90.31%升至92.29%,280 MW負(fù)荷時(shí),鍋爐熱效率由90.61%升至91.51%,鍋爐經(jīng)濟(jì)性明顯提高。
燃煤鍋爐;燃燒優(yōu)化;灰渣可燃物;試驗(yàn)研究
某火力發(fā)電廠350 MW機(jī)組配HG-1165/17.45-YM1型亞臨界自然循環(huán)鍋爐。鍋爐存在飛灰和爐渣可燃物含量偏高、鍋爐熱效率偏低等問題,導(dǎo)致機(jī)組經(jīng)濟(jì)性降低。為本文降低灰、渣可燃物含量,提高機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,進(jìn)行鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)研究[1-2]。
鍋爐設(shè)計(jì)煤種為煙煤,燃料特性見表1。鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量為1 165 t/h,額定蒸發(fā)量為1 046.43 t/h。正壓直吹式制粉系統(tǒng)配3臺(tái)BBD4360雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī),每角燃燒器采用六層一次風(fēng)噴口。BMCR工況過熱蒸汽、再熱蒸汽出口溫度均為541 ℃,給水溫度為282.5 ℃,排煙溫度為126 ℃,鍋爐熱效率為93.59%。
表1 設(shè)計(jì)燃料特性
2.1氧量標(biāo)定試驗(yàn)結(jié)果
為了校驗(yàn)爐膛出口氧量表的準(zhǔn)確性,為運(yùn)行及燃燒調(diào)整提供必要依據(jù),進(jìn)行了多種工況的標(biāo)定試驗(yàn)。圖1和圖2分別顯示了不同工況條件下氧量實(shí)測數(shù)據(jù)與DCS數(shù)據(jù)對(duì)比趨勢圖,由圖可見,A側(cè)爐膛出口氧量表基本準(zhǔn)確,B側(cè)實(shí)際運(yùn)行氧量比表盤顯示的偏大0.5%左右。標(biāo)定試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)爐膛出口氧量表實(shí)際位置位于空預(yù)器入口煙道。在現(xiàn)場具備條件的情況下,建議將氧量表的安裝位置調(diào)整到省煤器出口煙道,該處位置更能反映爐膛出口氧量水平。目前的SCR脫硝反應(yīng)器漏風(fēng)、煙道漏風(fēng)會(huì)對(duì)運(yùn)行氧量產(chǎn)生影響。
圖1 A側(cè)氧量數(shù)據(jù)對(duì)比圖
圖2 B側(cè)氧量數(shù)據(jù)對(duì)比圖
2.2排煙溫度標(biāo)定試驗(yàn)結(jié)果
圖3 排煙溫度對(duì)比曲線圖
為了掌握表盤顯示排煙溫度的準(zhǔn)確性,為運(yùn)行及燃燒調(diào)整提供必要依據(jù),進(jìn)行了多種工況的排煙溫度標(biāo)定。圖3為表盤排煙溫度數(shù)據(jù)與實(shí)測排煙溫度數(shù)據(jù)對(duì)比曲線圖,由圖可見,表盤顯示排煙溫度與實(shí)測排煙溫度相差不大,變化趨勢基本一致,考慮到實(shí)際溫度波動(dòng)及讀數(shù)時(shí)的偶然誤差,可認(rèn)為表盤溫度值準(zhǔn)確。
2.3煤粉細(xì)度調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果
磨煤機(jī)為雙進(jìn)雙出鋼球磨,出力為74.8 t/h,風(fēng)煤比為1.636,煤粉細(xì)度R90為20%,煤粉細(xì)度調(diào)整前后數(shù)據(jù)見表2。調(diào)整前1號(hào)磨煤機(jī)煤粉偏粗,個(gè)別粉管的煤粉細(xì)度R90達(dá)到了60%。調(diào)整后A、B、C、D、E、F層煤粉細(xì)度R90分別為21.8%、29.0%、20.4%、18.2%、29.2%、23.8%,煤粉細(xì)度基本滿足運(yùn)行要求。
表2 煤粉細(xì)度調(diào)整結(jié)果 %
2.4二次風(fēng)配風(fēng)調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果
調(diào)整二次風(fēng)門開度,觀察不同配風(fēng)工況對(duì)NOx排放濃度、灰渣可燃物含量和鍋爐熱效率的影響,二次風(fēng)配風(fēng)調(diào)整結(jié)果見表3。結(jié)果表明,下部二次風(fēng)增大,可降低灰渣可燃物含量,鍋爐熱效率將提高,NOx排放濃度稍有降低[2-4]。
表3 二次風(fēng)配風(fēng)調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果
2.5最佳氧量調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果
在不同負(fù)荷下進(jìn)行最佳氧量調(diào)整試驗(yàn),每個(gè)負(fù)荷下進(jìn)行了3種工況試驗(yàn)。機(jī)組負(fù)荷為270 MW,當(dāng)氧量從3.2%增至4.0%時(shí),鍋爐效率逐漸減小,當(dāng)氧量為3.2%時(shí),鍋爐熱效率最大,為91.51%。機(jī)組負(fù)荷為180 MW(帶供熱),當(dāng)氧量從3.2%增至4.2%時(shí),鍋爐效率先增大后減小,當(dāng)氧量為3.7%時(shí),鍋爐熱效率最大,為91.91%。針對(duì)目前所燒煤種,270 MW以上負(fù)荷時(shí)推薦氧量為3.2%左右,200 MW負(fù)荷推薦氧量為3.7%左右,165~180 MW負(fù)荷推薦氧量為4.0%左右,推薦最佳氧量曲線見圖4[5-6]。
圖4 推薦氧量曲線
2.6燃燼風(fēng)調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果
調(diào)整燃燼風(fēng)門開度,使燃燼風(fēng)呈正寶塔、倒寶塔、紡錘形配風(fēng),測量灰渣可燃物含量、鍋爐熱效率和NOx排放濃度,試驗(yàn)結(jié)果見表4。結(jié)果表明,燃燼風(fēng)配風(fēng)對(duì)鍋爐效率影響不大,對(duì)NOx排放濃度有較大影響,其中燃燼風(fēng)呈倒寶塔形配風(fēng),NOx排放濃度最低,紡錘形次之,正寶塔形最差[5-6]。
表4 燃燼風(fēng)配風(fēng)試驗(yàn)結(jié)果
經(jīng)燃燒調(diào)整,210 MW負(fù)荷時(shí)飛灰、爐渣中可燃物含量降至1.36%、0.91%,鍋爐熱效率由90.31%升至92.29%;280 MW負(fù)荷時(shí),鍋爐熱效率由90.61%升至91.51%,較未調(diào)整前有較大提高。
a. 針對(duì)目前所燒煤種,270 MW以上負(fù)荷時(shí)推薦氧量為3.2%左右,200 MW負(fù)荷時(shí)推薦氧量為3.7%左右,165~180 MW負(fù)荷時(shí)推薦氧量為4.0%左右。
b. 燃燼風(fēng)采用倒寶塔配風(fēng)有利于降低NOx濃度,降低幅度可達(dá)30 mg/Nm3,建議采用此種配風(fēng)方式,以減少SCR噴氨量,降低運(yùn)行費(fèi)用。
c. 目前的二次風(fēng)配風(fēng)方式能夠滿足降低NOx排放濃度要求,但為了降低爐渣可燃物含量,可將下層油二次風(fēng)門開至40%左右。試驗(yàn)期間發(fā)現(xiàn)個(gè)別二次風(fēng)門存在缺陷,建議盡快消除。
d. 通過燃燒優(yōu)化調(diào)整,210 MW負(fù)荷時(shí)飛灰、爐渣中的可燃物含量降至1.36%、0.91%,鍋爐熱效率由90.31%升至92.29%,280 MW負(fù)荷時(shí)鍋爐熱效率由90.61%升至91.51%,燃燒經(jīng)濟(jì)性明顯提高。
[1] 黃新元.電站爐運(yùn)行與燃燒調(diào)整[M].北京:中國電力出版社,2007:21-26.
[2] 高繼錄,陳曉利,張艷友.600 MW超臨界空冷機(jī)組鍋爐燃燒調(diào)整試驗(yàn)研究[J].東北電力技術(shù),2014,35(7):36-38,41.
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Experimental Study on Combustion Optimization of 350 MW Unit Boiler
DAI Yuxin1, WANG Zhenjun1, GAO Jilu2,CHEN Xiaoli2, GUO Bo2
(1.State Grid Fuxin Power Supply Company, Fuxin, Liaoning 123003,China; 2. Liaoning CPI Power Plant Combustion Engineering Technology Research Center Co., Ltd., Shenyang, Liaoning 110179,China)
This paper introduces the test method and results of boiler combustion optimization adjustment in a 350 MW power plant. At present, the burning of coal, more than 270 MW when load recommended oxygen is about 3.2%.The 200 MW recommended load is about 3.7% 165~180 MW of oxygen.Oxygen load recommended is about 4%. Overfire air tower,with inverted air distribution reduces the concentration of NOxand reduces the rate of up to 30 mg/Nm3.In order to reduce the content of combustible in slag, the lower oil two open air door 40%.Through combustion optimization, 210 MW load of combustibles in fly ash and slag content decreased to 1.36% and 0.91%. The thermal efficiency of the boiler is increased from 90.31% to 92.29%, 280 MW load. The thermal efficiency of the boiler is increased from 90.61% to 91.51%, significantly improving the economic efficiency of the boiler.
coal fired boiler; combustion optimization; combustible ash; experimental study
TM621.2
A
1004-7913(2017)09-0010-03
代玉新(1975),男,學(xué)士,工程師,主要從事火電廠運(yùn)行與節(jié)能管理工作。
2017-04-27)