黨龍+瞿麗莉+趙廣勛
摘 要:某1000MW級(jí)火力發(fā)電廠高溫再熱器發(fā)生泄漏,通過現(xiàn)場(chǎng)外觀查看,歷史壁溫查看,異物排查,取樣檢驗(yàn)等形式,分析判斷此次泄漏原因?yàn)橛捎诒芄芏喂苋Υ嬖诋愇锘蜓趸ざ逊e,造成管圈蒸汽流量低,管子長(zhǎng)時(shí)過熱爆管,針對(duì)原因給出了預(yù)防建議。
關(guān)鍵詞:1000MW機(jī)組;高溫再熱器;泄漏;診斷分析;建議
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.21.189
0 前言
四管泄漏事故是影響火電機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)可靠運(yùn)行重要原因,國內(nèi)近20年4萬次鍋爐爐管破壞事故中,造成電廠事故停機(jī)的有86.7%[1]。對(duì)泄漏原因的分析診斷,并根據(jù)診斷結(jié)果采取有效整改措施,對(duì)于火電機(jī)組鍋爐的可靠性運(yùn)行有重要意義。對(duì)于四管泄漏案例的介紹,可以讓同行業(yè)借鑒,指導(dǎo)事故分析和生產(chǎn)運(yùn)行。文章以某電廠高溫再熱器泄漏為例,介紹了此類事件分析的思路,以期為同類型機(jī)組提供借鑒。
1 系統(tǒng)及事件簡(jiǎn)介
某電廠機(jī)組容量為1000MW,鍋爐高效超超臨界參數(shù)變壓直流鍋爐。高溫再熱器共74屏,每屏16管圈,管屏呈U型,外3圈為HR3C材料,其余入口管段材質(zhì)為TP347HFG,出口段材質(zhì)為SUP304H。高再入口集箱除外1圈外均設(shè)置節(jié)流孔,節(jié)流孔共3種規(guī)格,由爐前向爐后直徑分別為32mm、27mm、32mm,外數(shù)第13根入口節(jié)流孔直徑為27mm。
事件發(fā)生前,機(jī)組負(fù)荷913MW,主汽壓力24.6MPa,給水流量2572t/h,參數(shù)無異常波動(dòng),水平煙道區(qū)域四管泄漏檢測(cè)裝置報(bào)警。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)標(biāo)高60.5米水平煙道區(qū)域聲音異常,判斷高再受熱面泄漏。
2 現(xiàn)場(chǎng)檢查情況
停爐檢查發(fā)現(xiàn)高再左數(shù)第40屏外數(shù)第13根管圈(簡(jiǎn)稱40-13,以下類同)在高再出口距頂棚約1.2m處(SUPER304H φ50.8×3.5)發(fā)生爆管,爆口長(zhǎng)度約300mm(爆口形貌照片見圖1)。爆口處管段發(fā)生嚴(yán)重變形,爆口處管子壁厚減薄不明顯,爆口邊緣存在沿管子軸向的氧化皮開裂,爆口附近管徑脹粗。爆管附近處管徑53.1mm(原始外徑50.8mm),管徑脹粗量為4.52%。距離爆口1m處的管徑52mm,管徑脹粗量為2.4%(標(biāo)準(zhǔn)值小于4.5%),初步判斷爆管原因?yàn)殚L(zhǎng)期超溫爆管。
3 壁溫情況
高再壁溫報(bào)警值為630℃,查閱1號(hào)爐高再第40屏壁溫?cái)?shù)據(jù),發(fā)現(xiàn):高再壁溫分布曲線有較典型的規(guī)律性,以中間37屏為界限,兩端溫度低,中間溫度較高的M型曲線,第18屏及第57屏溫度達(dá)到峰值。第37屏至40屏壁溫較低。
查閱高再左數(shù)第40屏兩年時(shí)間內(nèi)壁溫曲線,壁溫測(cè)點(diǎn)測(cè)點(diǎn)均未超過620℃,第40屏壁溫曲線見圖2。
4 異物排查情況
(1)高再第40屏入口小集箱異物排查情況:自高再40-13和40-12入口管對(duì)入口聯(lián)箱進(jìn)行了內(nèi)窺鏡檢查,未發(fā)現(xiàn)異物。
(2)40-13爆口管檢查情況:將高再40-13爆口管整圈割下,檢查管內(nèi)及彎頭處,未發(fā)現(xiàn)異物。
(3)高再聯(lián)箱歷次異物檢查情況,均無發(fā)現(xiàn)。
5 取樣檢驗(yàn)情況
將高再40-13爆口部位管段及入口TP347HFG+SUPER304H焊口上下各500mm、大包內(nèi)T92管段;左數(shù)第40屏外數(shù)第12管圈出口管段相應(yīng)位置共8個(gè)樣品進(jìn)行檢驗(yàn),結(jié)果顯示:40-13管圈的爆管原因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)過熱[2-4]。具體檢驗(yàn)情況如下:
(1)對(duì)泄漏管段進(jìn)行光譜分析,合金元素成分符合設(shè)計(jì)要求。
(2)高再40-13爐內(nèi)奧氏體不銹鋼管(包括爆口)金相組織發(fā)生老化,有σ相析出,爆口部位老化相對(duì)嚴(yán)重。
(3)高再40-13爆口上部管段抗拉強(qiáng)度明顯低于其它管段。
6 氧化皮檢測(cè)情況
對(duì)高再所有管屏前后彎頭進(jìn)行了氧化皮檢測(cè),并對(duì)檢測(cè)值最大的4根管子割管驗(yàn)證,前彎頭氧化皮堆積重量18-10為31.15g、48-5為15.3g、10-10為21.23g、45-4為13.14g,管內(nèi)堆積量均未超過管徑的1/3,堆積量未超過標(biāo)準(zhǔn)要求。
為驗(yàn)證高再出口管蠕脹測(cè)量值,對(duì)蠕脹量較大的23-12(管子直徑51.2mm)、23-9(管子直徑51.2mm)管排彎頭進(jìn)行了割管檢查,管內(nèi)堆積量均未超過管徑的1/3。
高再氧化皮歷次檢測(cè)均未發(fā)現(xiàn)40-13管圈彎頭存在氧化皮堆積現(xiàn)象,該管圈未進(jìn)行過氧化皮清理工作。
7 其他方面情況
(1)高再管排出口蠕脹測(cè)量情況。對(duì)高再出口左數(shù)22至58管排全面外觀檢查并測(cè)量蠕脹,除40-13管圈爆口附近外,其余管子未發(fā)現(xiàn)明顯脹粗現(xiàn)象,均低于脹粗率4.5%的標(biāo)準(zhǔn)要求。
(2)泄漏管圈大包內(nèi)出口段蠕脹測(cè)量情況。對(duì)40-13管圈出口異種鋼接頭進(jìn)行檢查,SUPER304H側(cè)直徑為50.9mm(原始直徑尺寸為50.8mm),未發(fā)生明顯蠕脹現(xiàn)象。T92側(cè)管子直徑為51.9mm(原始直徑尺寸為50.8mm),存在明顯的蠕脹現(xiàn)象,管徑脹粗率為2.17%(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定小于1.2%)。
(3)近期鍋爐啟停情況[1]。鍋爐最近一次停爐悶爐時(shí)間符合要求。最近一次啟機(jī)時(shí)升溫速率符合廠家要求。
8 結(jié)論
綜合以上各項(xiàng)檢查、檢驗(yàn)結(jié)果,排除了管材質(zhì)量因素,泄漏原因確定為長(zhǎng)時(shí)過熱爆管。
分析過熱爆管有兩種可能,分別為煙氣側(cè)溫度偏高或蒸汽側(cè)流量偏低導(dǎo)致,因脹粗及爆管僅發(fā)生在高再40-13管上,其它管未發(fā)現(xiàn)過熱及超溫現(xiàn)象,排除了煙溫高及設(shè)計(jì)因素造成的爆管,確定爆管是因蒸汽側(cè)流量低導(dǎo)致。
導(dǎo)致蒸汽側(cè)流量低的可能原因有:氧化皮堵塞或異物堵塞。
(1)異物堵塞:對(duì)高再40-13爆口管及入口聯(lián)箱用內(nèi)窺鏡進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)異物;爐內(nèi)管系在割管后檢查亦未發(fā)現(xiàn)異物,但因爆口較大,若管內(nèi)有異物不排除被蒸汽吹走的可能性。
(2)氧化皮堵塞:6個(gè)月前小修氧化皮檢測(cè)時(shí),發(fā)現(xiàn)283只彎頭氧化皮堆積超標(biāo),和爆口管(40-13)相鄰的40-12、40-10、40-16均存在氧化皮堆積超標(biāo)現(xiàn)象。發(fā)生爆管的40-13管圈在歷次氧化皮檢查中均未有氧化皮堆積現(xiàn)象的記錄,未進(jìn)行過割管清理氧化皮工作,分析該管圈在泄漏之前可能發(fā)生了氧化皮堆積,但未完全堵塞管圈,從而導(dǎo)致管系長(zhǎng)時(shí)過熱。
綜上所述推斷分析認(rèn)為,本次爆管原因是由于40-13管圈存在異物或氧化皮堆積,造成管圈蒸汽流量低,管子長(zhǎng)時(shí)過熱爆管。
建議:
(1)更換爐內(nèi)高溫再熱器40-13整個(gè)管圈,材質(zhì)全部使用SUPER304H材質(zhì)[5],嚴(yán)格焊接工藝。
(2)提高氧化皮檢測(cè)頻次,每次停機(jī),在時(shí)間允許的情況下,高再、高過均應(yīng)進(jìn)行全面的氧化皮檢測(cè),發(fā)現(xiàn)氧化皮沉積量超標(biāo),及時(shí)加以清除。
(3)機(jī)組檢修時(shí),對(duì)高再、高過管分段進(jìn)行全面蠕脹測(cè)量,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)分析處理。
參考文獻(xiàn):
[1]楊紅權(quán).600MW超臨界機(jī)組鍋爐高溫受熱面氧化皮集中剝落原因分析及防治措施[J].神華科技,2009,7(03):31-33,39.
[2]李戈,陳鵬磊,張林.600MW超臨界機(jī)組TP347H奧氏體不銹鋼高溫再熱器管爆管失效分析[J].發(fā)電與空調(diào),2016,37(168):1-8.
[3]申雷.高溫再熱器SA-213TP347H鋼管破裂分析[J].科技風(fēng),2012(12):78-79.
[4]趙勇,楊兵.TP347H奧氏體不銹鋼高溫過熱器管的短時(shí)爆管分析[A].電力行業(yè)電力鍋爐壓力容器安全監(jiān)督管理委員會(huì).超(超)臨界鍋爐用鋼及焊接技術(shù)協(xié)作網(wǎng)第三次論壇大會(huì)論文集[C].天津,2009:556-559.
[5]焦書震,艾增棟.高溫再熱器頻繁泄漏原因與改造對(duì)策[J].電力安全技術(shù),2003,5(06):32-33.
作者簡(jiǎn)介:黨龍(1976-),男,陜西澄城人,工程碩士,高級(jí)工程師,主要研究方向:大型火電機(jī)組生產(chǎn)管理研究。endprint