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氯化氫合成爐氯氣流量?jī)x表測(cè)量不準(zhǔn)原因分析與技術(shù)改造

2017-11-01 05:00史清國(guó)
化工自動(dòng)化及儀表 2017年4期
關(guān)鍵詞:氯化氫變送器氯氣

史清國(guó)

(青海鹽湖股份有限公司化工分公司)

氯化氫合成爐氯氣流量?jī)x表測(cè)量不準(zhǔn)原因分析與技術(shù)改造

史清國(guó)

(青海鹽湖股份有限公司化工分公司)

分析了原阿牛巴流量計(jì)氯氣流量測(cè)量不準(zhǔn)的原因。經(jīng)過(guò)技術(shù)分析,將原阿牛巴流量計(jì)改造為節(jié)流孔板流量計(jì)。改造后,氯化氫合成爐運(yùn)行狀況良好,一般只需1h便可點(diǎn)火成功,實(shí)現(xiàn)了氯氣流量的準(zhǔn)確測(cè)量。

氯氣流量測(cè)量 氯化氫合成爐 節(jié)流孔板流量計(jì)

青海鹽湖股份有限公司化工一期鉀堿裝置氯化氫合成工序采用的是法國(guó)卡朋羅蘭工藝,該裝置承擔(dān)著氯化氫合成、生產(chǎn)合格的氯化氫氣體并外送、不合格氯化氫氣體吸收等任務(wù)。該工序由兩條相同的工藝鏈A、B組成,主要設(shè)備包括氯化氫石墨合成爐、成品冷卻器及降膜吸收器等。工藝流程為:將來(lái)自電解工序的干氯氣和干氫氣按照流量比1.0∶1.5送入氯化氫石墨合成爐,充分反應(yīng)后得到的氯化氫氣體經(jīng)成品冷卻器冷卻后進(jìn)入氯化氫分配臺(tái);開(kāi)車階段,純度低的氯化氫氣體進(jìn)入降膜吸收器用水或稀鹽酸吸收成為濃鹽酸,純度達(dá)到工藝要求的氯化氫氣體經(jīng)成品冷卻器送往氯乙烯裝置。自2010年10月份試車以來(lái),氯化氫合成爐點(diǎn)火時(shí)間長(zhǎng)且不穩(wěn)定,最長(zhǎng)點(diǎn)火時(shí)間高達(dá)6h甚至點(diǎn)火失敗,經(jīng)濟(jì)損失巨大。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),氯氣流量測(cè)量不準(zhǔn)造成氯氣和氫氣配比不準(zhǔn),導(dǎo)致合成爐點(diǎn)火時(shí)間長(zhǎng),且經(jīng)常無(wú)法點(diǎn)火,甚至發(fā)生合成爐系統(tǒng)爆炸著火等事故。為保障氯化氫合成爐的正常穩(wěn)定運(yùn)行,對(duì)現(xiàn)有的氯氣流量?jī)x表進(jìn)行技術(shù)改造勢(shì)在必行。

1 原氯氣流量測(cè)量方案

1.1 點(diǎn)火工藝控制要求

氯化氫合成爐開(kāi)始點(diǎn)火時(shí),氫氣和空氣先點(diǎn)小火,通入氯氣后再緩慢降低空氣流量。氫氣和氯氣流量為斜坡自動(dòng)控制,初始流量設(shè)定值為0,隨著時(shí)間增加流量值緩慢遞增,其時(shí)序圖如圖1所示。

圖1 氯化氫合成爐點(diǎn)火時(shí)序圖

1.2 流量?jī)x表簡(jiǎn)介

氯化氫合成工序選用的氯氣流量計(jì)是羅斯蒙特485型插入式一體化阿牛巴流量計(jì),該流量計(jì)具有安裝簡(jiǎn)便、壓損小、強(qiáng)度高、不受磨損影響及無(wú)泄漏等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)高爐煤氣、壓縮空氣及蒸汽等液體、氣體的流量測(cè)量。其流量測(cè)量范圍為0~2 500Nm3/h,對(duì)應(yīng)的差壓變送器量程為0~1.263kPa,介質(zhì)設(shè)計(jì)壓力183kPa,介質(zhì)溫度42.3℃,管道內(nèi)徑207mm。其工作原理為:通過(guò)測(cè)量管道軸線多點(diǎn)流速來(lái)反映整個(gè)管道的流量分布情況,在迎流面測(cè)量總壓(正壓),在背流面或管壁測(cè)量靜壓(負(fù)壓),兩者壓差的平方根與介質(zhì)流量呈線性對(duì)應(yīng)關(guān)系。

氫氣和空氣流量?jī)x表均為一體化孔板流量計(jì)。

1.3 原因分析

對(duì)阿牛巴流量計(jì)進(jìn)行拆檢時(shí)發(fā)現(xiàn),本應(yīng)干燥的氯氣管道里存在水分,這使得本身很小的壓差測(cè)量更加困難,氯氣流量測(cè)量誤差更大。后分析發(fā)現(xiàn),氯氣帶水由工藝原因造成。

阿牛巴流量計(jì)的壓差值是根據(jù)儀表數(shù)據(jù)表中的工藝參數(shù)設(shè)計(jì)值計(jì)算的,但實(shí)際工藝參數(shù)與設(shè)計(jì)值有所差別:設(shè)計(jì)介質(zhì)壓力為183kPa,溫度為42.3℃;實(shí)際壓力為145kPa左右,溫度為15.0℃左右。這在一定程度上也影響了阿牛巴流量計(jì)壓差值的準(zhǔn)確計(jì)算。

2 新流量計(jì)選型依據(jù)與技術(shù)分析

基于上述分析,需重新選用適用于該特殊工況的流量?jī)x表來(lái)測(cè)量氯氣流量。綜合比較多種流量?jī)x表的工作原理、應(yīng)用范圍、測(cè)量精度和維護(hù)要求,并考慮到氫氣和空氣流量?jī)x表(一體化孔板流量計(jì))采用同樣的流量?jī)x表計(jì)量可降低最終的氯氣氫氣流量比誤差。經(jīng)過(guò)技術(shù)分析、數(shù)據(jù)計(jì)算確定采用孔板流量計(jì),在重新選擇孔板時(shí)要對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行修改。原流量?jī)x表前后直管段足夠長(zhǎng),介質(zhì)為較純凈、充滿管道的氣體,滿足孔板流量計(jì)的安裝要求??装辶髁坑?jì)的工作原理為:充滿管道的流體流經(jīng)管道內(nèi)的節(jié)流孔板時(shí),在孔板附近造成局部收縮,流速增加,在其上、下游兩側(cè)產(chǎn)生靜壓力差。在已知有關(guān)參數(shù)的前提下,根據(jù)流動(dòng)連續(xù)性原理和伯努利方程可以推導(dǎo)出壓差與流量之間的關(guān)系進(jìn)而求得流量:

式中C——流出系數(shù);

D——工作條件下,上游管道的內(nèi)徑;

d——工作條件下,節(jié)流件的節(jié)流孔或喉部直徑;

qm——質(zhì)量流量,kg/s;

qv——體積流量,m3/s;

Δp——節(jié)流裝置輸出壓差,Pa;

β4——直徑比;

ρ——被測(cè)介質(zhì)的密度,kg/m3;

ε——可膨脹系數(shù)。

最終氯氣流量?jī)x表選用河南開(kāi)封儀表廠生產(chǎn)的LGBF型不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流孔板流量計(jì)。為節(jié)約改造成本,配套的差壓變送器采用羅斯蒙特3051差壓變送器。依據(jù)節(jié)流孔板計(jì)算書(shū)更換節(jié)流孔板后的壓力損失為2kPa,占管道壓力145kPa的1.4%,壓損在工藝允許范圍內(nèi)。根據(jù)計(jì)算書(shū),將差壓變送器的量程修改為0~6kPa,并將其輸出模式設(shè)為開(kāi)平方根輸出。差壓變送器將所測(cè)壓差值轉(zhuǎn)換成4~20mA電流后送至DCS系統(tǒng)。

3 技術(shù)改造的優(yōu)勢(shì)

節(jié)流孔板流量計(jì)是應(yīng)用最為廣泛的節(jié)流式流量計(jì),其性價(jià)比高,具有完善的標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程和大量的試驗(yàn)數(shù)據(jù),無(wú)需實(shí)流標(biāo)定。

本次改造所選用的節(jié)流孔板和差壓變送器均屬于技術(shù)成熟產(chǎn)品,應(yīng)用廣泛,實(shí)際使用效果良好,無(wú)不安全因素。

節(jié)流孔板流量計(jì)測(cè)量范圍寬、讀數(shù)準(zhǔn)確合理,適用于蒸汽、壓縮空氣、混合非易燃易爆氣體和各類液體的工業(yè)流量計(jì)量,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、牢固,性能穩(wěn)定可靠,使用期限長(zhǎng),維護(hù)要求低,是目前國(guó)內(nèi)首選的流量計(jì)量裝置。此次技術(shù)改造方案可廣泛應(yīng)用于對(duì)壓損要求不是十分嚴(yán)格的流量計(jì)量場(chǎng)合。

4 結(jié)束語(yǔ)

節(jié)流孔板流量計(jì)自改造投用以來(lái),氯氣流量測(cè)量準(zhǔn)確,氯化氫合成爐運(yùn)行穩(wěn)定可靠。改造后氯化氫合成工序開(kāi)車過(guò)程趨于穩(wěn)定,改造前氯化氫合成點(diǎn)火需要5~6h才能順利點(diǎn)火,改造后一般只需1h便可點(diǎn)火成功。此次改造購(gòu)買了兩臺(tái)節(jié)流孔板,解決了生產(chǎn)中的重要問(wèn)題,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

TH814

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1000-3932(2017)04-0419-03

2016-08-29,

2017-02-20)

史清國(guó)(1966-),工程師,從事設(shè)備技術(shù)管理工作,shqg19660622@163.com。

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