林宏琳
摘要:本文以某一具體車輛為例,重點(diǎn)對(duì)高速動(dòng)車組在夏季工作期間,部分車輛的軸箱軸承部分發(fā)生溫升故障的這一情況進(jìn)行討論,對(duì)軸承部分的設(shè)計(jì)制作、裝配形式、部件的潤(rùn)滑等方面進(jìn)行了調(diào)查,找出導(dǎo)致部分軸箱軸承發(fā)生溫升故障的最終原因,并給出了相應(yīng)的解決措施。
關(guān)鍵詞:高速動(dòng)車組;軸箱軸承;溫升故障;分析
一、故障原因的調(diào)研及分析
在對(duì)出現(xiàn)溫升問題的軸承進(jìn)行分析期間,主要涉及了軸承自身的設(shè)計(jì)部分、生產(chǎn)制作部分、裝配施工部分以及潤(rùn)滑部分等,下面對(duì)這幾方面的問題進(jìn)行具體論述:
(一)檢查設(shè)計(jì)部分
在對(duì)軸承進(jìn)行裝車處理以前,已經(jīng)高效完成了1200000公里路程的臺(tái)架測(cè)試和300000公里的實(shí)際使用考核工作。同時(shí),還對(duì)數(shù)以萬(wàn)計(jì)的軸承進(jìn)行了高級(jí)維修,可以確保軸承的工作狀態(tài)不存在問題。因此,初步診斷軸承部位出現(xiàn)的溫升問題與設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)不存在聯(lián)系。
(二)調(diào)研裝配部分
經(jīng)過對(duì)軸承進(jìn)行安裝以及拆卸操作的工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研,不存在軸承出現(xiàn)破損問題。另外,軸箱部分的密封也未出現(xiàn)損壞現(xiàn)象,還確定對(duì)軸箱軸承的安裝以及拆卸工作與規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)一致,其中的一部分軸箱發(fā)生相對(duì)嚴(yán)重的微動(dòng)腐蝕現(xiàn)象。經(jīng)過與之前出現(xiàn)的同類情況進(jìn)行對(duì)比得知:這一現(xiàn)象并不是導(dǎo)致該部位出現(xiàn)溫升問題的原因。
(三)檢查潤(rùn)滑環(huán)節(jié)
1.外觀部分的狀態(tài)
對(duì)軸承當(dāng)中的外觀部分進(jìn)行分解檢查,其中涵蓋的內(nèi)容有,軸承內(nèi)圈部分表現(xiàn)的狀態(tài)、外圈部分表現(xiàn)的狀態(tài)以及滾珠部分表現(xiàn)的狀態(tài)。檢查后得出這部分未出現(xiàn)異常情況,油脂的具體分布情況未出現(xiàn)異?,F(xiàn)象。
2.檢查軸承的實(shí)際尺寸和使用材料
在對(duì)出現(xiàn)溫升問題的軸承進(jìn)行清洗處理以后,對(duì)其實(shí)際尺寸和使用材料展開了檢測(cè)和分析工作。得出的相關(guān)結(jié)果表明:首先,軸承的實(shí)際尺寸與設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)一致。其次,使用材料自身的性能和表層位置的狀態(tài)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定一致[1]。
3.對(duì)軸承部分的油脂進(jìn)行分析
取樣過程中,對(duì)發(fā)生溫升問題各個(gè)線路當(dāng)中軸承部分的油脂進(jìn)行了采集,同時(shí)對(duì)取樣情況展開了具體分析,下表1是對(duì)其中具備代表性的油脂展開分析之后得出的結(jié)果。
注:①根據(jù) EN12082標(biāo)準(zhǔn),軸承內(nèi)部Fe含量為0.5%、密封圈周邊部Fe含量為1%;②試驗(yàn)后的油脂的水含量只做測(cè)試,不作為評(píng)判依據(jù),水含量對(duì)于油脂是否合格起參考作用。
分析得出的結(jié)論是:對(duì)于軸承部分開展的裝配操作、制作和油脂的現(xiàn)象大體和軸承開展的設(shè)計(jì)工作的標(biāo)準(zhǔn)一致,未出現(xiàn)異常問題。通過調(diào)研以及檢驗(yàn)得出的結(jié)論可知,軸承所呈現(xiàn)出來的狀態(tài),可以滿足現(xiàn)在動(dòng)車組實(shí)際使用期間提出的需求。
(四)油脂臺(tái)架比較測(cè)試
經(jīng)過對(duì)多類潤(rùn)滑脂的實(shí)際使用情況進(jìn)行分析比較,了解到出現(xiàn)溫升現(xiàn)象的軸承使用的油脂和另外軸承使用的油脂存在差異。這一軸承使用的潤(rùn)滑脂具有耐低溫性能,油脂的粘性較大,軸承工作會(huì)產(chǎn)生大量的熱量,也許會(huì)造成軸承部位出現(xiàn)溫升問題。針對(duì)這一猜測(cè),實(shí)施了油脂臺(tái)架比較測(cè)試工作。
從測(cè)試結(jié)果當(dāng)中了解到,在同等測(cè)試環(huán)境當(dāng)中,兩類油脂自身的溫度存在顯著差異。與之前的油脂進(jìn)行對(duì)比,新油脂能夠讓軸承部位的溫度減小大概5℃~10℃。因此可以得出:新油脂能夠在一定條件下讓軸承部位出現(xiàn)的溫升問題得到解決。可是,其是否能夠在動(dòng)車組實(shí)際工作期間呈現(xiàn)出預(yù)期的成果,要實(shí)施線路測(cè)試[2]。若是線路工作期間軸承部分的溫度減小了大概10℃,能夠在很大程度上減小軸承部位出現(xiàn)溫升現(xiàn)象出現(xiàn)的報(bào)警比例,還可以減小由于溫升問題警示造成的安全隱患。
(五)線路測(cè)試
為了驗(yàn)證新牌號(hào)油脂對(duì)于軸承溫度減小所造成的影響,開展了實(shí)際的線路測(cè)試。測(cè)試結(jié)果為:在同等速度以及同等路線的基礎(chǔ)上,軸承部位的溫度全部沒有大于限定數(shù)值。與之前使用的油脂進(jìn)行對(duì)比,新牌號(hào)油脂能夠讓軸承部位的溫度平均比之前減小了大概10℃[3]。
二、結(jié)果分析
經(jīng)過對(duì)出現(xiàn)溫升問題的軸承部位進(jìn)行分解檢查以及調(diào)研分析,對(duì)于軸承部位的重點(diǎn)指標(biāo)分別實(shí)施了調(diào)研分析,初步給出了下述結(jié)論,具體為:
1.軸承自身的設(shè)計(jì)部分、制作生產(chǎn)部分等這些流程,全部達(dá)到了技術(shù)提出的相關(guān)要求;
2.軸承使用的潤(rùn)滑油脂與現(xiàn)在的工作狀態(tài)一致;
3.經(jīng)過開展臺(tái)架測(cè)試以及線路測(cè)試這兩項(xiàng)工作,初步認(rèn)定潤(rùn)滑脂自身的性能是造成軸承部位出現(xiàn)溫升問題的主要原因。并得出,與之前使用的油脂進(jìn)行對(duì)比,新牌號(hào)油脂能夠讓軸承部位的溫度平均比之前減小大概10℃。
盡管從之前開展的臺(tái)架測(cè)試以及線路測(cè)試這兩項(xiàng)工作當(dāng)中能夠了解到,使用新牌號(hào)油脂可以高效地減小軸承部位的溫度??墒牵@一方式是否能夠徹底解決軸承部位出現(xiàn)的溫升問題,還需要深入驗(yàn)證。由于高速動(dòng)車組在實(shí)際運(yùn)行期間,軸承部位的溫度不僅和潤(rùn)滑脂呈現(xiàn)的狀態(tài)存在聯(lián)系,同時(shí)還和線路因素、周邊的環(huán)境因素等這些外在原因存在聯(lián)系,可是,對(duì)于粘度小的這類潤(rùn)滑脂進(jìn)行使用,確實(shí)可以讓軸承部位的溫度得到相對(duì)顯著的降低[4]。
軸箱軸承使用的潤(rùn)滑脂具備的性能,對(duì)于軸承工作期間的實(shí)際狀態(tài)存在巨大的影響,在對(duì)軸承進(jìn)行設(shè)計(jì)期間,要充分對(duì)潤(rùn)滑脂自身對(duì)于季節(jié)的適用情況進(jìn)行考慮。
三、結(jié)束語(yǔ)
從上文當(dāng)中能夠了解到,軸承使用的油脂具備的性能也許是造成其出現(xiàn)溫升問題的重要原因,在使用新牌號(hào)的油脂以后,可以讓軸承部位的溫度減小大概5℃~10℃,讓軸承部位出現(xiàn)的溫升問題得到解決。因此,建議在動(dòng)車組出現(xiàn)這一問題時(shí)對(duì)此進(jìn)行檢查并解決此問題。
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(作者單位:中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司)