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水電站機(jī)組振動(dòng)和擺度原因分析及處理方法

2017-10-19 22:17王世龍
水能經(jīng)濟(jì) 2017年9期
關(guān)鍵詞:水電站振動(dòng)

王世龍

【摘要】目前,隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,人們對(duì)生產(chǎn)用電的數(shù)量及用電質(zhì)量的要求也在日益提升,使得近年來電力行業(yè)有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。在電力行業(yè)迅猛發(fā)展的同時(shí),也暴露出不少問題,其中水電站機(jī)組振動(dòng)和擺度異常的問題,最為突出,不僅威脅著設(shè)備的正常使用,同時(shí)還威脅著使用人員的生命安全。因此,需要對(duì)水電站機(jī)組振動(dòng)和擺度異常的原因進(jìn)行深入研究。本文重點(diǎn)分析了水電站機(jī)組振動(dòng)和擺度原因,并提出了與之相應(yīng)的處理方法。

【關(guān)鍵詞】水電站;振動(dòng);擺度;不平衡力

振動(dòng)和擺度的異常對(duì)整個(gè)水電站機(jī)組運(yùn)行有著十分嚴(yán)重的危害,不僅會(huì)降低整個(gè)機(jī)組的工作效率,影響整個(gè)水電站機(jī)組的安全運(yùn)行。同時(shí)還會(huì)損壞機(jī)組的相關(guān)部件,致使安全事故的發(fā)生。由于水電站機(jī)組的振動(dòng)和擺度是不能完全避免的,因此如何更好的解決電站機(jī)組振動(dòng)和擺度偏大的故障是當(dāng)前勢(shì)在必行的。

一、概述

某水電站3號(hào)機(jī)組自從投產(chǎn)發(fā)電后不久,就出現(xiàn)了上機(jī)架振動(dòng)及下導(dǎo)擺度過大的現(xiàn)象,有關(guān)安裝單位對(duì)此進(jìn)行了多次試驗(yàn)配重,機(jī)組振動(dòng)、擺度情況有較大的好轉(zhuǎn),但是依舊存在機(jī)組加勵(lì)磁后產(chǎn)生強(qiáng)烈振動(dòng)及擺度的狀況。其中,上機(jī)架振動(dòng)高達(dá)0.13mm,下導(dǎo)擺度最大值也高達(dá)0.95mm,嚴(yán)重威脅了整個(gè)水電機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。因此,對(duì)其進(jìn)行及時(shí)的處理是刻不容緩的。

二、擺度及振動(dòng)過大產(chǎn)生的原因

(一)轉(zhuǎn)子磁極勵(lì)磁電流產(chǎn)生不平衡力的影響

當(dāng)機(jī)組加勵(lì)磁產(chǎn)生強(qiáng)大電流時(shí),其機(jī)組的振動(dòng)、擺度就會(huì)出現(xiàn)明顯的增大,這就表示有勵(lì)磁電流的磁極會(huì)有非常大的不平衡磁拉力,進(jìn)而加勵(lì)磁電流使其機(jī)端電壓逐漸升至額定電壓,機(jī)組的下導(dǎo)擺度增大到0.95mm,上機(jī)架振動(dòng)增大1倍(0.13 mm)。其機(jī)組存在這種現(xiàn)象的主要原因可能是:其一、氣隙不均勻,磁極出現(xiàn)大范圍的偏心(如圖一)。其二、磁極小部分線圈匝間短路,導(dǎo)致出現(xiàn)阻抗值不平衡的現(xiàn)。在機(jī)組的大修中進(jìn)行一次直流電阻的測(cè)量和兩次交流阻抗的測(cè)量,通過檢測(cè)并沒有發(fā)現(xiàn)機(jī)組中存在電氣磁極問題,因而可進(jìn)一步排除電氣磁極線圈的原因。

通過多次的測(cè)量轉(zhuǎn)子磁極圓度,可以發(fā)現(xiàn)其轉(zhuǎn)子圓度最大值為0.69 mm,最小值為0.53mm,發(fā)電機(jī)空氣間隙小于±3%×23 mm,能達(dá)到國(guó)家所規(guī)定的水電發(fā)電機(jī)空氣間隙值(±5%)的標(biāo)準(zhǔn)。由此我們可以發(fā)現(xiàn)此轉(zhuǎn)子不圓度并沒有造成不平衡磁拉力。根據(jù)圓度的偏差來分析,負(fù)偏差和正偏差相對(duì)集中在一側(cè),雖然相關(guān)制造廠的圖紙和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并沒有明確規(guī)定和具體要求,但不可否認(rèn)的是其機(jī)組大幅度的振動(dòng)就是在加勵(lì)磁后所產(chǎn)生的。因此,只能用特殊的方式來處理3號(hào)機(jī)組轉(zhuǎn)系磁極圓度問題。

機(jī)組軸線、中線、水平、間隙、受力等多種因素的影響

機(jī)組所產(chǎn)生的振動(dòng)和擺動(dòng),與機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)部分的軸線質(zhì)量?jī)?yōu)劣有著最直接的關(guān)系。機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)部分的軸線問題主要表現(xiàn)在以下三點(diǎn):第一、軸線與鏡板是否垂直。第二、旋轉(zhuǎn)中心是否同軸線重合。第三、導(dǎo)軸領(lǐng)是否同一直軸線。機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行與鏡版的不水平值有著直接聯(lián)系,工作人員在進(jìn)行大修的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)機(jī)組鏡板自由狀態(tài)下的水平值不低于0.1mm/m,機(jī)組傾斜通常是因?yàn)殓R版不水平,為了讓機(jī)組中心達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)值,在安裝過程當(dāng)中往往是會(huì)強(qiáng)行的將推力鏡版擺成水平。導(dǎo)致推力軸承憋勁及上導(dǎo)、下導(dǎo)軸承受力,經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行,必定會(huì)損壞有關(guān)的軸承。

導(dǎo)軸承質(zhì)量問題

造成其下導(dǎo)擺度與上機(jī)架振動(dòng)增大主要原因,并非是下導(dǎo)軸承所引起的。出現(xiàn)下導(dǎo)軸承松動(dòng)和導(dǎo)瓦間隙增大,是因?yàn)槠滢D(zhuǎn)動(dòng)部分所產(chǎn)生的不平衡力所致,同時(shí)下導(dǎo)擺度受導(dǎo)瓦間隙增大而增大,逐漸形成惡性循環(huán)。使其下導(dǎo)瓦最終起不了支撐作用。大修時(shí)發(fā)現(xiàn),鉻鋼柱已將下導(dǎo)瓦背面凹形墊塊沖壞。通過機(jī)組盤車測(cè)量軸線可以看出上導(dǎo)軸承圓度欠佳,成橢圓形,直徑大小差達(dá)0.08mm。機(jī)組不穩(wěn)定運(yùn)行主要是受上導(dǎo)軸承圓度差的影響。

水輪機(jī)大軸法蘭與上端軸法蘭結(jié)合不緊

從上端軸開始到水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪,宏觀上整個(gè)軸線應(yīng)為剛性軸,但微觀上具有一定的柔度。通過大修發(fā)現(xiàn)水輪機(jī)大軸法蘭及上端軸法蘭聯(lián)接螺栓不緊,整根軸線的柔性增大了。當(dāng)下導(dǎo)軸承應(yīng)有的支撐失去后,在外力作用下出現(xiàn)下導(dǎo)軸頸處擺度幅度過大。若整軸的剛性較好,就不會(huì)出現(xiàn)下導(dǎo)擺度過于偏大。

機(jī)組振動(dòng)與擺度大的處理方法

(一)機(jī)組軸線處理

影響整個(gè)機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行的好壞,取決于機(jī)組軸線的質(zhì)量好壞。所以我們?cè)谔幚磉^程中要十分的謹(jǐn)慎。經(jīng)過全面盤車檢查,掌握基本原始資料后,方可進(jìn)行拆卸處理。結(jié)合大修所掌握的情況和原始盤車的計(jì)算結(jié)果可以看出:機(jī)組軸線的偏差原本就存在,原上端軸與法蘭面相聯(lián)結(jié),并添加一條厚度不超過0.03mm的薄墊片。此外,尺寸偏差較大的還有上端軸止口,其圖紙是0.03mm-0.07mm的設(shè)計(jì)要求,但實(shí)際存在約0.16mm的配合間隙,嚴(yán)重影響上端軸回裝的定位。

對(duì)盤車軸線測(cè)量主要是在中心調(diào)整、水平、受力調(diào)整合格后進(jìn)行的。通過對(duì)盤車的計(jì)算,以發(fā)現(xiàn)所測(cè)量上端軸回裝定位是否有誤差,偏差值可根據(jù)對(duì)盤車計(jì)算,并調(diào)整上端軸定位,確保偏差不超過0.04mm,使其三導(dǎo)同軸的目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。盤車相關(guān)指標(biāo)也滿足GB8564-2003國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。此外,上導(dǎo)軸領(lǐng)圓度較差可以通過盤車計(jì)算分析得出。為此,再次盤車又將百分表安裝在各導(dǎo)軸承4個(gè)對(duì)稱方向,進(jìn)而準(zhǔn)確的測(cè)出上導(dǎo)軸領(lǐng)圓度約0. 08 mm的直徑差,這給機(jī)組正常運(yùn)行留下隱患。

(二)綜合處理機(jī)組受力、水平、中心及間隙

涉及原始機(jī)組受力和水平等問題,安裝單位在做資料移交時(shí)描述是:“當(dāng)調(diào)整過程中,鏡板水平與受力相沖突,多次進(jìn)行均無法滿足其要求……”在檢修過程中發(fā)現(xiàn)原有鏡板在自由狀態(tài)的水平值大于0.1mm/m。

正確解決問題的方法是:在對(duì)彈性油箱進(jìn)行壓縮值做精確調(diào)整前,必須先將鏡板水平做粗略調(diào)整。當(dāng)鏡板處于自由受力狀態(tài)時(shí),控制彈性油箱壓縮差值不超出0.20mm。通過對(duì)鏡板水平再次測(cè)量,立體投影換算應(yīng)當(dāng)參考其水平值方位和大小,進(jìn)而求得每一推力抗重螺栓的調(diào)整量。由此得出,這樣不僅能調(diào)整好鏡板水平,同時(shí)還能讓彈性油箱壓縮值合格得到保障。

此次大修在機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)充分且自由的狀態(tài)下進(jìn)行調(diào)整的。中心合格后,再調(diào)整各導(dǎo)瓦間隙時(shí)就顯得尤為重要。為了保障導(dǎo)瓦面根據(jù)實(shí)際圓度面做均勻分布,及三導(dǎo)軸承同心,可設(shè)定水導(dǎo)瓦各單邊間隙為0.21mm,下導(dǎo)瓦各單邊間隙為0.15mm。其上導(dǎo)間隙主要是從軸線偏差值和軸領(lǐng)圓度值進(jìn)行綜合考慮的。

(三)處理轉(zhuǎn)子靜不平衡力

通過機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)來檢查和處理轉(zhuǎn)子靜、動(dòng)不平衡力,也就是試驗(yàn)配重問題。

軸線和轉(zhuǎn)子重心是否存在較大偏差及靜不平衡,可通過大修檢查手段進(jìn)行分析。當(dāng)在轉(zhuǎn)子重量與轉(zhuǎn)子中心相對(duì)分布均勻的前提下,轉(zhuǎn)子中心與軸線的重合得到了保障,同時(shí)也就保證了轉(zhuǎn)子的軸線與重心重合,使其靜平衡得到有效的保障。

針對(duì)該機(jī)組,傳統(tǒng)的軸線處理方式,并不能有效的解決軸線和轉(zhuǎn)子中心無法重合的問題,其主要是根據(jù)上下法蘭止口中心與平行來決定轉(zhuǎn)子軸線的,由于轉(zhuǎn)子上法蘭止口的基準(zhǔn)已被損壞,轉(zhuǎn)子中心也不能由上止口中心所代表。因此,由下端軸軸線決定了上端軸位置。

如軸線與轉(zhuǎn)子中心偏差沒有超過允許范圍,就不用調(diào)整磁軛中心及重新打磁軛鍵。由轉(zhuǎn)子測(cè)圓情況和機(jī)組變轉(zhuǎn)速試驗(yàn)判斷,3號(hào)機(jī)轉(zhuǎn)子靜不平衡力較小。只能在機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)后處理動(dòng)不平衡的問題,無需從軸線與轉(zhuǎn)子重心的重合問題上再做考慮。

(四)下導(dǎo)軸承綜合處理

結(jié)合機(jī)組中心、水平、受力調(diào)整及軸線擺度的情況,合理調(diào)整好下導(dǎo)間隙,檢查下導(dǎo)軸承,支承座必須牢固,支柱螺栓背帽必須打緊。3號(hào)機(jī)組下導(dǎo)瓦面小、承擔(dān)力小、瓦數(shù)量少,建議改為與上導(dǎo)相同的結(jié)構(gòu)方式。

(五)各段軸法蘭聯(lián)接螺栓均勻擰緊

根據(jù)螺栓有效長(zhǎng)度和聯(lián)接螺栓額定應(yīng)力,很容易計(jì)算出聯(lián)接螺栓額定伸長(zhǎng)值。利用液壓擰緊工具,能較好地控制每個(gè)螺栓的擰緊力,并做到每個(gè)聯(lián)接螺栓均勻擰緊。

結(jié)語:

由此可見,如果水電站機(jī)組異常振動(dòng),不僅會(huì)損壞設(shè)備,造成人員傷亡,還會(huì)嚴(yán)重阻礙電力企業(yè)可持續(xù)的健康發(fā)展,所以,深入研究水電站機(jī)組水電站機(jī)組振動(dòng)和擺度的異常具有至關(guān)重要的意義。

參看文獻(xiàn);

[1]閔占奎,劉秀良,趙耀,等.碧口水電站~#1水輪機(jī)組增容改造后異常振動(dòng)分析及處理[J].水電能源科學(xué),2015(03).

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[4]黨建,賈嶸,羅興锜,等.基于H-K聚類邏輯回歸的貫流式機(jī)組水導(dǎo)軸承磨損性能評(píng)估研究[J].水利學(xué)報(bào),2017,48(02):226-233.

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