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(唐山三友化工股份有限公司,河北 唐山 063305)
淺談窯氣復(fù)線調(diào)節(jié)閥的改型設(shè)計(jì)
鄭賀伍,鄭忠山,陳順利,羅海貴,朱建新
(唐山三友化工股份有限公司,河北 唐山 063305)
對(duì)調(diào)節(jié)閥因結(jié)構(gòu)不合理導(dǎo)致的粉塵淤積、失效、檢修頻繁等問(wèn)題進(jìn)行了闡述,并詳細(xì)介紹了對(duì)其實(shí)施改型設(shè)計(jì)的內(nèi)容和預(yù)期效果。
石灰窯氣;調(diào)節(jié)閥;閥體;改型;設(shè)計(jì)
我公司的純堿制造過(guò)程中,使用10臺(tái)混料式機(jī)械化豎窯進(jìn)行CO2氣體(簡(jiǎn)稱窯氣)的生產(chǎn)。含塵量較大的窯氣經(jīng)過(guò)窯頂?shù)某鰵夤艿兰俺鰵鈴?fù)線管道進(jìn)入到旋風(fēng)分離器、窯氣洗滌塔及靜電除塵器進(jìn)行冷卻、除塵后,再經(jīng)壓縮工序送至碳化塔與氨鹽水進(jìn)行碳酸化反應(yīng),用于Na2CO3、H2O的制備。每臺(tái)石灰窯的出氣復(fù)線管道(簡(jiǎn)稱窯氣復(fù)線)上均安裝有DN500的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,用于窯氣輸送量的調(diào)節(jié)。由于該調(diào)節(jié)閥的閥體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,在窯氣輸送過(guò)程中,大量的粉塵進(jìn)入到閥體填料函中,造成淤積后,阻滯了閥板的開關(guān),導(dǎo)致閥門不能正常使用,檢修及更換頻繁,不僅嚴(yán)重影響生產(chǎn),更大幅增加了設(shè)備維護(hù)過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)。因此,對(duì)該型調(diào)節(jié)閥進(jìn)行改型非常迫切。
目前在用的調(diào)節(jié)閥由氣動(dòng)閥頭和閥本體構(gòu)成,其中的閥本體均為蝶閥形式。閥本體的結(jié)構(gòu)如圖1所示,是由閥體、閥板、閥軸及填料函和填料函內(nèi)的石墨填料、閥頭座等構(gòu)成的。其中,閥體為鑄造件,利用法蘭與管道相連;2個(gè)填料函內(nèi)均安裝有多層石墨填料,用以實(shí)現(xiàn)閥體的密封以及對(duì)閥軸的潤(rùn)滑,閥軸穿過(guò)閥頭座和閥體,與閥板連接后在氣動(dòng)閥頭的驅(qū)動(dòng)下進(jìn)行閥門的啟閉和調(diào)節(jié);閥頭座用于安裝氣動(dòng)閥頭,在PLC的控制下使用0.4 MPa的壓縮空氣驅(qū)動(dòng)閥軸轉(zhuǎn)動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)閥板的啟閉和調(diào)節(jié)作業(yè)。該閥體具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、調(diào)節(jié)方便、堅(jiān)固耐用的優(yōu)點(diǎn),但由于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)過(guò)于簡(jiǎn)單,也存在密封效果差、輸送含塵氣體容易造成粉塵顆粒在填料函內(nèi)淤積的缺陷。
1.閥體 2.閥板 3.閥軸 4.填料函 5.石墨填料 6.閥頭座圖1 閥本體結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
因現(xiàn)有閥門在閥體和填料函之間以及閥軸和填料之間均無(wú)任何輔助密封機(jī)構(gòu),使得粉塵直接竄入到填料與閥軸間的縫隙,并分別粘附在填料和閥軸上,隨閥軸的轉(zhuǎn)動(dòng)加速填料的磨損。同時(shí),由于填料函內(nèi)沒(méi)有填料自動(dòng)推送(或填充)裝置,填料在使用過(guò)程中逐漸磨損后,不能夠及時(shí)壓緊或填充,從而使填料函內(nèi)的填料越來(lái)越少,空隙也越來(lái)越大,填料函的密封作用逐步喪失,導(dǎo)致粉塵大量淤積到填料函內(nèi),不斷加大對(duì)閥軸轉(zhuǎn)動(dòng)的阻滯,最后,閥軸無(wú)法轉(zhuǎn)動(dòng),使閥門徹底失去調(diào)節(jié)作用。
由于窯氣復(fù)線的調(diào)節(jié)閥均安裝在窯頂,距離地面高度近30 m,閥門檢修或更換比較困難,作業(yè)時(shí)間長(zhǎng),對(duì)生產(chǎn)影響非常大。同時(shí),由于管道內(nèi)的窯氣,在閥門拆卸及安裝過(guò)程中,均會(huì)產(chǎn)生大量泄漏,雖然采取了加大負(fù)壓等措施,將窯氣泄漏時(shí)間縮短,但還是因窯氣中含有CO氣體,在檢修過(guò)程中出現(xiàn)的短時(shí)大量泄漏,極易發(fā)生施工人員的CO中毒及氣體燃爆,造成極其嚴(yán)重的安全生產(chǎn)事故,給人身安全和生產(chǎn)運(yùn)行埋下了重大隱患。
對(duì)現(xiàn)有調(diào)節(jié)閥的改型,主要是針對(duì)閥體的改造設(shè)計(jì)。故擬對(duì)閥體進(jìn)行如下的結(jié)構(gòu)改進(jìn):填料函結(jié)構(gòu)優(yōu)化,將原填料函平直的光滑內(nèi)壁,改為臺(tái)階式內(nèi)壁,并在其中安裝氟橡膠骨架油封和軸承,且在填料函上安裝潤(rùn)滑油杯,實(shí)現(xiàn)密封和潤(rùn)滑方式的改變;將原閥門的光軸改為臺(tái)階軸,消除閥軸的軸向竄動(dòng),實(shí)現(xiàn)閥軸在閥體中的準(zhǔn)確定位,提升閥軸轉(zhuǎn)動(dòng)的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性;將原碳鋼材質(zhì)的閥板改為不銹鋼,提升閥門的耐腐蝕性能。改型后的閥門簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖2。
1.閥體 2.閥板 3.閥軸 4.填料函 5.骨架油封 6.軸承 7.閥頭座 8.潤(rùn)滑油杯圖2 改型后閥門結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
改型后的新閥門,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、造價(jià)低廉、密封效果好、調(diào)節(jié)靈活、便于維護(hù)的特點(diǎn)。在微負(fù)壓狀態(tài)下,填料函內(nèi)安裝耐高溫的氟橡膠骨架油封后,在窯氣溫度達(dá)到200 ℃以上的非正常條件下,依然可有效阻斷窯氣粉塵沿閥軸與油封接觸部位竄入,防止粉塵顆粒進(jìn)入軸承內(nèi)部,造成軸承非正常的磨損;
深溝球軸承的使用,可大幅提升閥板啟閉的靈活性,提高工藝操作的可靠性;同時(shí),油封和軸承之間可形成儲(chǔ)油室,其間加注耐高溫的二硫化鉬鋰基脂。該潤(rùn)滑脂的耐高溫特性,可使其在高溫下的性狀不發(fā)生改變,避免了普通潤(rùn)滑脂在高溫下的汽(液)化現(xiàn)象,既能對(duì)軸承和油封進(jìn)行良好潤(rùn)滑,又能改善油封與閥軸間的密封性能;利用填料函上加油孔,可通過(guò)潤(rùn)滑油杯對(duì)儲(chǔ)油室注油,實(shí)現(xiàn)對(duì)軸承和油封的不間斷潤(rùn)滑,確保閥門始終處于良好的工作狀態(tài)。由于新閥門能夠有效隔絕粉塵進(jìn)入到填料函內(nèi),消除了因粉塵淤積導(dǎo)致的閥軸運(yùn)轉(zhuǎn)阻滯,閥板啟閉和調(diào)節(jié)靈活可靠,故該型閥門可顯著延長(zhǎng)使用周期,實(shí)現(xiàn)1~2年內(nèi)的無(wú)故障運(yùn)行,提升化工生產(chǎn)的穩(wěn)定性。
目前在用的調(diào)節(jié)閥由于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,不適應(yīng)我公司窯氣輸送的需要,導(dǎo)致經(jīng)常對(duì)其進(jìn)行檢修或更換。在工藝操作不穩(wěn)定造成窯況波動(dòng)較大,窯氣含塵量增加時(shí),閥門的檢修、更換更加頻繁,甚至新安裝的閥門僅能使用一個(gè)月,就需進(jìn)行檢修或更換閥門,10臺(tái)窯所用的閥門一年內(nèi)至少更換1~2次,每年需購(gòu)置20臺(tái)以上的閥門用于備機(jī),不僅大幅增加設(shè)備維護(hù)成本,還存在非常大的安全隱患。閥門改型后,可實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期的無(wú)故障運(yùn)行,并可大幅減少檢修過(guò)程中因CO氣體泄漏,發(fā)生的人員中毒及氣體燃爆的事故隱患。同時(shí),改型后的閥門制造成本低廉,制造工藝簡(jiǎn)單,可利用公司現(xiàn)有技術(shù)力量和裝備進(jìn)行自制,從而節(jié)省大量的采購(gòu)資金,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
[1] 潘鴻恩,孫錫吾. 純堿生產(chǎn)設(shè)備檢修與防腐[M].沈陽(yáng):遼寧科學(xué)技術(shù)出版社,1991
[2] 陸培文.實(shí)用閥門設(shè)計(jì)手冊(cè)(第三版)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2012
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1005-8370(2017)05-26-02
2017-01-10
鄭賀伍,唐山三友化工股份有限公司純堿公司制修車間副主任工程師。