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煙氣氨法脫硫溶液用于磷銨生產(chǎn)的探討與實踐

2017-10-14 13:15:32趙柏青
科學與財富 2017年28期

趙柏青

摘 要:通過煙氣氨法脫硫其得到的最后產(chǎn)物是硫酸銨,但是在對硫酸銨進行后續(xù)處理中會消耗大量的能源,例如對其進行濃縮、結(jié)晶、干燥處理,消耗大量的電能和蒸汽,針對這一問題,技術(shù)人員通過研究后,制定了將硫酸銨溶液作為磷酸生產(chǎn)磨漿工藝水補充添加,有效降低了生產(chǎn)加工成本。

關(guān)鍵詞:煙氣氨法;脫硫溶液;磷銨生產(chǎn)實踐

引言

當前工業(yè)得到了快速發(fā)展,已經(jīng)摒棄了粗放型的發(fā)展模式,為了提高企業(yè)的競爭效率,必須降低能耗,避免生產(chǎn)污染,降低生產(chǎn)成本。

1分析相關(guān)技術(shù)

對于煙氣脫硫技術(shù)而言,根據(jù)使用脫硫劑的種類不同,可以將其分為五種,分別是有機堿法,以有機堿作為基礎(chǔ),還有氨法,以NH3作為基礎(chǔ),另一種是鎂法,以MgO作為基礎(chǔ),鈣法是以CaCO3作為基礎(chǔ)。對于煙氣脫硫技術(shù)而言,是以濃縮、結(jié)晶、干燥等工序為主,傳統(tǒng)方法中在這些環(huán)節(jié)中會消耗較大的能量,為了有效解決能耗消耗較大的問題,相關(guān)技術(shù)人員研發(fā)了中抽硫酸銨溶液用于磷礦制漿技術(shù),這一方法又是明顯,不僅可以保證環(huán)保方面的要求,還可以降低磷銨、FGD系統(tǒng)的運行費用,其工作原理是把中間產(chǎn)物硫酸銨溶液作為磷礦制漿工藝水補充添加,停運FGD系統(tǒng)的高耗能工序,在此基礎(chǔ)上,根據(jù)磷銨養(yǎng)分調(diào)整液銨的具體使用量,有效降低這兩套系統(tǒng)運行的實際費用。

2分析煙氣氨法脫硫溶液用于磷銨生產(chǎn)的實踐應用情況

2.1案例分析

某化工集團設(shè)置了2套煙氣氨法脫硫系統(tǒng),能夠及時將煙氣中的SO2回收,并經(jīng)過其他環(huán)節(jié)的處理,直接生成硫酸銨副產(chǎn)品,除此之外,該公司還有1套150kt/a的磷酸二銨生產(chǎn)裝置,利用二水法萃取稀磷酸。對于硫酸銨后處理工段而言,主要由二效蒸發(fā)、旋流、離心脫水、干燥、包裝等環(huán)節(jié)構(gòu)成,通過除灰之后,得到35%~55%的硫酸銨漿液,然后按照順序進入到一效蒸發(fā)、二效蒸發(fā),最終得到相應的結(jié)晶.

在FGD系統(tǒng)中其中的預洗滌塔使用了雙回路噴淋塔,對于設(shè)計了兩層的噴淋層,這一設(shè)計具有濃縮、洗滌和降溫的功能,具體而言,當高溫煙氣穿過預洗滌塔漿液噴淋層之后,對煙氣進行了降溫處理,在此基礎(chǔ)上,煙氣中的煙塵被有效的捕捉下來,具體洗滌時在預洗滌塔內(nèi)的漿液由于吸收高溫煙氣的熱焓而得到濃縮,最后形成了30%~40%的硫酸銨漿液,取出液泵將其送到硫酸銨后處理工序,如果選擇從FGD系統(tǒng)中抽取硫酸銨溶液,預洗滌塔出口是最好的一個位置。結(jié)合其流程設(shè)計情況,當處于滿負荷工作狀況下,其排出的總煙氣量是1050km3/h,之前煙氣中so2的濃度是3384mg/m3,也就是處理so2的量是2171kg/h。

2.2分析這一生產(chǎn)系統(tǒng)存在的問題

使用這種方法后,在FGD系統(tǒng)中所產(chǎn)生出的硫酸銨溶液是吸收鍋爐中的煙氣而生成的,其吸收了燃料煤中可氣化的氣體,作為加工過程中的補充添加劑,在一定程度上會影響磷酸濃縮系統(tǒng)的正常運行,不能準確對其進行控制,因此在開始加工時加入的量要少,檢驗其實際效果,提高系統(tǒng)的適應性等。選擇緩蝕穩(wěn)定劑的時候,這一溶液直接添加到磷酸系統(tǒng)中,因此可以將其更換為無機鹽類緩蝕穩(wěn)定劑,在第二個生產(chǎn)周期內(nèi)分析實際指標要求,然后按照反饋數(shù)據(jù)根據(jù)比例加入溶劑,最終結(jié)合系統(tǒng)實際運行情況進行評估,調(diào)整添加劑的使用量和種類,提高整體的加工效果。

2.3分析實際改進的方法

在2015年7月份,向其中添加1m3/h的硫酸銨溶液添,開啟并運行240h沒有發(fā)現(xiàn)異常,系統(tǒng)運行到2015年8月底,將添加的劑量增加到4m3/h,發(fā)現(xiàn)磷酸濃縮裝置一些部分發(fā)生了腐蝕,針對這一情況,技術(shù)人員果斷做出反應,停止向其中添加試劑,在停車的時候拆卸和檢查設(shè)備,并對設(shè)備進行維修保養(yǎng),同時評價添加試劑時設(shè)備的基本運行情況,針對問題有針對性的進行了改進和調(diào)整,具體調(diào)整措施如下:第一點,將硫酸銨溶液作為工藝水補充添加之后,這一系統(tǒng)生產(chǎn)工作非常穩(wěn)定,而且降低了加工成本,但是也有一定的弊端,就是濃磷酸的沉降速率開始降低,溶液中的稠酸開始增加,導致加工生產(chǎn)中工作人員的勞動強度增加,現(xiàn)場管理人員必須結(jié)合現(xiàn)實情況調(diào)整人員配置;第二點,對緩蝕穩(wěn)定劑品類和實際用量等進行調(diào)整;第三點,為了保證加工質(zhì)量,提高工作效率,降低加工成本,技術(shù)人員要適當?shù)母脑熨A槽攪拌軸、換熱器、循環(huán)酸管線、軸流泵、閃蒸室等材質(zhì),這樣設(shè)備就可以很好的適應添加硫酸銨溶液后磷酸組分的變化。通過改進設(shè)置之后,在2016年一月份繼續(xù)進行添加試驗,將硫酸銨溶液添加量調(diào)整為4m3/h,運行三個月之后沒有發(fā)現(xiàn)任何異常,據(jù)統(tǒng)計其連續(xù)工作了100多天,因此工作穩(wěn)定性有了很好的保障。

通過這一實踐操作得知,對FGD系統(tǒng)進行優(yōu)化改造之后,把硫酸銨溶液作為磷酸濃縮磨漿工藝,實施水補充添加之后,導致現(xiàn)場工作人員的勞動強度增加,但是和之前的生產(chǎn)相比,這一模式的生產(chǎn)更加穩(wěn)定,成本得到了降低,通過相關(guān)人員的準確測算,正常運行中每日消耗電量為1920kW.h,每天消耗蒸汽降低了8 000kg,而且其他消耗品都有所下降,例如硫酸、液氨、包裝物、脫鹽水等。另一方面,由于硫酸銨后處理階段其負荷有了很大的降低,因此提高了系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性,生產(chǎn)中直接所消耗的蒸汽、脫鹽水、包裝物降低,除此之外,磷銨生產(chǎn)原料液氨、硫酸等實際用量降低,通過細致的計算得知,改造后其運行過程中每月可以節(jié)省資金27.5萬元。但是這種改造設(shè)計還存在一定的問題,這次測試沒有達到停運 FGD后處理階段的目標,而且具體實施過程中,發(fā)現(xiàn)了嚴重的腐蝕問題,都是添加的硫酸銨溶液造成的,而且在硫酸銨溶液中還存在一些其他成分,這些成分對成品磷酸二銨有一定的影響,具體影響內(nèi)容還有待技術(shù)人員進行深入的試驗和分析。

3、結(jié)語

通過以上對煙氣氨法脫硫溶液用于磷銨生產(chǎn)的探討與實踐分析,發(fā)現(xiàn)把 FGD系統(tǒng)硫酸銨溶液作為磷酸濃縮磨漿工藝水補充試驗時,由于技術(shù)人員做了充分的理論準備,同時在試驗之前就考慮了能耗消耗問題,對加工工藝進行了適當?shù)母倪M和調(diào)整,對溶液對設(shè)備產(chǎn)生的腐蝕性進行了預防,因此在具體試驗過程中沒有發(fā)現(xiàn)意外,因此這次試驗是成功的,理論很好的結(jié)合到了實踐中,得到了理想的效果,通過試驗也發(fā)現(xiàn)了其還存在一定的問題和不足,因此要求在以后的工作中,技術(shù)人員要繼續(xù)進行研究,有效進行改進和優(yōu)化。

參考文獻:

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