齊曉偉+于鵬飛
摘 要:循環(huán)水泵是核電站重要的輔機(jī)設(shè)備,直接影響循環(huán)冷卻水系統(tǒng)及機(jī)組的安全和經(jīng)濟(jì)運行。根據(jù)機(jī)組裝機(jī)容量和地理位置的不同,循環(huán)水泵的選用各不相同。本文就核電站循環(huán)水泵振動異常原因分析及對策進(jìn)行分析。
關(guān)鍵詞:核電站;循環(huán)水泵;震動;對策
引言
循環(huán)水泵主要由吸入喇叭口、葉輪室、葉輪、導(dǎo)葉體、外接管、賽龍導(dǎo)軸承、主軸、潤滑內(nèi)接管、軸承支架、泵聯(lián)軸器、電機(jī)聯(lián)軸器、軸套等組成。葉輪、葉輪室、泵軸、潤滑內(nèi)接管及螺栓使用不銹鋼(316),導(dǎo)葉體、外接管、導(dǎo)葉片使用鎳鉻鑄鐵(HT200Ni2Cr)。
一、設(shè)備異常情況
循環(huán)水泵現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)水泵內(nèi)部金屬磨碰聲音很大,在泵體附近能明顯感覺到振感,電流在280~300A之間波動,測量水泵臺板,振動值達(dá)0.12mm,電機(jī)頂部軸承室處振動達(dá)0.26mm(異常前2處測點分別為:0.03mm和0.045mm),振動異常。按《火電施工質(zhì)量檢驗及評定標(biāo)準(zhǔn)》汽輪機(jī)篇要求:250~375r/min轉(zhuǎn)速的立式水泵,振動不得超過0.1mm?,F(xiàn)場測量數(shù)據(jù)明顯超出振動標(biāo)準(zhǔn),決定立即停泵檢查,檢查情況如下:
1)復(fù)查水泵轉(zhuǎn)子提升量30mm,上次回裝時轉(zhuǎn)子提升量10mm(設(shè)計值為10mm),說明葉輪已經(jīng)磨損。
2)賽龍軸承磨損,間隙超標(biāo),最小處間隙為1.2mm,最大處3.5mm,軸承內(nèi)側(cè)有輕微龜裂痕跡(廠家說明書提供間隙標(biāo)準(zhǔn)為:0.66~1.36mm)。
3)除填料軸套磨損輕微外,其余各賽龍軸承軸套有明顯磨損,導(dǎo)葉體處賽龍軸承軸套磨損量達(dá)2.5mm,上軸套磨損量2.35mm,全部超標(biāo)(廠家說明書提供間隙標(biāo)準(zhǔn)為:磨損不超過1/3)。
4)上部軸承支架靠近泵軸內(nèi)外圓拉筋焊縫處有兩處明顯斷裂,外筒體與上軸承支架配合處直徑方向磨損量3mm,外圓變橢圓,偏差2mm;外筒體與中間軸承支架配合處磨損量2mm,外圓變橢圓,偏差1.8mm。
5)上部潤滑內(nèi)接管斷裂,下部潤滑內(nèi)接管與導(dǎo)葉連接法蘭磨損嚴(yán)重,與導(dǎo)葉體連接法蘭已被磨損消失。
6)導(dǎo)葉連接法蘭磨損嚴(yán)重,看不見法蘭痕跡;導(dǎo)葉體φ1955H9/F9位置外圓腐蝕嚴(yán)重,最處深5~7mm,間隙增大至10~14mm。與外接管接觸位置也有明顯腐蝕缺陷。
7)檢查泵軸彎曲情況發(fā)現(xiàn)彎曲度超出廠家說明書要求的≤0.10mm,測量情況見表1:
8)葉輪存在偏磨情況,葉片頂部外徑實測值:1370mm、1368mm,磨損量最大22mm,最小4.5mm;葉輪室偏磨,最大磨損為5.3mm。該處鍵條有裂紋,長達(dá)320mm。
9)臺板水平北側(cè)上揚0.37mm,西側(cè)上揚0.285mm(標(biāo)準(zhǔn):臺板水平≤0.05mm/m),筒體垂直喇叭口處偏向北側(cè)20mm,偏向西側(cè)側(cè)10mm(標(biāo)準(zhǔn):≤0.50mm)。
二、原因分析
導(dǎo)葉體位于葉輪出口,起導(dǎo)流作用,承受葉輪出口水流沖擊。下外接管與導(dǎo)葉體的材質(zhì)均為HT200Ni2Cr(防腐等級比較低),由于常年受海水侵蝕,其配合面φ1955H9/F9發(fā)生腐蝕,產(chǎn)生間隙,因而導(dǎo)葉體產(chǎn)生輕微晃動,導(dǎo)致下部賽龍間隙變大,不能固定泵軸,使軸系發(fā)生以最上面賽龍軸承為支點的晃動。隨著晃動的加劇,各賽龍軸承間隙逐漸變大,聯(lián)軸器與潤滑內(nèi)接管磨碰直至內(nèi)潤滑接管斷裂,伴隨金屬碰磨聲音,并引發(fā)其它部件損壞,致使振動電流超過允許值,水泵故障停運。對水泵部件損壞的情況進(jìn)行分析,認(rèn)為導(dǎo)葉體的腐蝕損壞是導(dǎo)致故障的主要原因。
三、處理措施
1)對導(dǎo)葉葉體、外接管、導(dǎo)葉片采用耐海水涂料進(jìn)行除銹防腐的修復(fù)處理。
2)由于各賽龍軸承及軸套嚴(yán)重磨損,經(jīng)測量間隙超標(biāo)的,全部更換。
3)將有裂紋的上軸承支架補焊,上車床檢查托架外圓偏差情況,進(jìn)行車銷修正。同時將螺絲孔M20擴(kuò)大至M24,增加軸系的鋼性。
4)更換損壞潤滑內(nèi)接管,并對法蘭處進(jìn)行處理:上、中、下潤滑內(nèi)接管在兩端法蘭處加裝筋板,螺栓孔擴(kuò)大至28.5mm;對舊潤滑內(nèi)接管法蘭平面重新找平,法蘭止口修圓。保證兩法蘭平面平行度并與軸垂直,尺寸及相關(guān)要求與圖紙一致。
5)對于導(dǎo)葉體的處理,按照如下方案進(jìn)行:將φ1955H9/F9位置先上立車車至φ1935mm,再補焊約20mm厚的316L不銹鋼條,不銹鋼條與筒體的焊接面均要求開較大坡口,條上相隔300~400mm鉆1個30mm孔,目的是加大、加多與外接管的焊接面,以提高結(jié)合強(qiáng)度,修復(fù)到原有設(shè)計的1955mm;對與下內(nèi)接管連接的Ф435mm法蘭采用鑲不銹鋼316L的方式修復(fù)至原尺寸,M20螺孔擴(kuò)大為M24mm;校驗兩端法蘭垂直及同心度。
6)對3根泵軸采用加溫校正的辦法進(jìn)行校直,校直后的彎曲值恢復(fù)到0.10mm以內(nèi)。測量值見表2:
7)調(diào)整臺板水平:北側(cè)上揚0.03mm,西側(cè)上揚0.025mm。
8)葉輪室的中間位置有磨損痕跡,上機(jī)床進(jìn)行校測,發(fā)現(xiàn)磨損最深處有2~3mm,在機(jī)床上光刀做過渡圓滑處理;有3個葉片磨損較嚴(yán)重,磨損量最大有22mm,以磨損小的葉片為基準(zhǔn),在其他3個葉片上鑲焊不銹鋼條,焊后打磨平衡,打磨后用立車加工至滿足圖紙尺寸要求,再重新做動平衡;回裝時,在導(dǎo)葉體及軸承支架外圓由下至上用斜鐵定位對中,并點焊固定(因為導(dǎo)葉體及軸承支架是循環(huán)水泵軸系的泵、軸定位裝置,通過導(dǎo)葉體及軸承支架與循環(huán)水泵筒體的間隙調(diào)整、固定,可以保證中軸與上、下軸保持同心,進(jìn)而保證了泵軸安裝后的同心度),其余回裝步驟按照水泵安裝要求進(jìn)行。
9)檢修完畢后投入試運,聲音正常,電機(jī)上機(jī)架水平振動南北向0.018mm、東西向0.025mm,軸向振動0.022mm,泵組運行情況良好。
四、結(jié)束語
造成電動機(jī)設(shè)備振動及電磁噪音異常的原因還有許多,只有在工作中認(rèn)真觀察及分析,才能準(zhǔn)確地找出主要原因并針對性進(jìn)行處理,就能有效地解決電動機(jī)運行中的振動及電磁噪音問題,保證電動機(jī)長期安全、穩(wěn)定運行。
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