王 振,徐增師
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氫氧燃料電池模塊典型試驗故障與分析
王 振,徐增師
(武漢船用電力推進(jìn)裝置研究所,武漢430064)
以氫氧燃料電池模塊試驗過程中的典型故障模式為研究對象,詳細(xì)描述了故障情況,通過多種檢測手段開展故障機(jī)理分析,確定故障原因,最后提出具體的整改措施。
氫氧燃料電池 典型故障 機(jī)理分析 整改措施
氫氧質(zhì)子交換膜燃料電池模塊是以氫氣為燃料、氧氣為氧化劑的電化學(xué)反應(yīng)裝置,也是一個多輸入、多輸出、非線性的強(qiáng)耦合復(fù)雜系統(tǒng),其電子設(shè)備和元器件種類繁多,電磁干擾環(huán)境惡劣,在實際運(yùn)行或臺架實驗中難免會發(fā)生種種故障。特別是作為其主燃料的氫氣是易燃易爆物,一旦發(fā)生泄露與空氣混合達(dá)到一定濃度時,遇到明火或電火花引起燃燒或爆炸造成重大人員傷亡和財產(chǎn)損失后果將不堪設(shè)想。因此,對燃料電池模塊開展故障分析研究,對促進(jìn)其今后的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展具有重大意義。
燃料電池模塊由四大單元組成,分別為電堆單元、氣體管理單元、水熱管理單元和監(jiān)控單元。每個單元由各種設(shè)備組成,每個設(shè)備又由各種零部件組成。燃料電池模塊的具體組成如表1所示。
2.1 膜電極出現(xiàn)針孔
1)問題概述
燃料電池模塊在例行啟動過程中局部發(fā)生劇烈反應(yīng),因單電池電壓下降模塊停車,部分膜電極及雙極板受損。
2)問題定位
對其各節(jié)單電池膜電極進(jìn)行了氫氧互竄量檢測,發(fā)現(xiàn)問題電堆第76節(jié)膜電極氫氧互竄量達(dá)到45ml/min,遠(yuǎn)高于單電池安全操作標(biāo)準(zhǔn)(≤1ml/min)。
3)機(jī)理分析
對該電極進(jìn)一步采用紅外成像法進(jìn)行了檢查,具體方法為:膜電極一側(cè)通入氫氣密閉,另一側(cè)置于空氣環(huán)境,經(jīng)紅外攝像儀記錄膜電極表面溫度。由于在漏點處發(fā)生化學(xué)反應(yīng)溫度升高,因此可以采用此方法判斷漏點位置。通過紅外成像顯示,漏點位于膜電極邊角處(如圖1所示)。推測第76節(jié)膜電極漏點產(chǎn)生的可能原因為:電池在組裝或運(yùn)輸過程中,局部尤其是膜電極邊角處由于形變等原因應(yīng)力集中,造成膜出現(xiàn)破裂,導(dǎo)致啟動過程中氫氧局部互混,發(fā)生劇烈氧化還原反應(yīng)。
圖1 問題電極漏點紅外成像檢測
采用膜電極針刺孔的方法對問題進(jìn)行了復(fù)現(xiàn),針刺孔后該節(jié)單池同樣在該部位發(fā)生了氫氧互混,發(fā)生了劇烈的反應(yīng)。通過該過程驗證了上述問題定位及機(jī)理分析的正確性。
4)整改措施
通過對故障堆單池進(jìn)行檢測,表明電堆第76節(jié)膜電極氫氧互竄量嚴(yán)重超標(biāo)是導(dǎo)致此次故障的直接原因,對該電極進(jìn)行了進(jìn)一步檢測,推測膜電極漏點產(chǎn)生的可能原因為:電堆在組裝或運(yùn)輸過程中膜電極邊角處由于形變等原因應(yīng)力集中,造成膜出現(xiàn)破裂。
整改措施為加強(qiáng)電堆事前檢測及過程監(jiān)控保護(hù);同時舉一反三,加強(qiáng)對系統(tǒng)傳感元件、執(zhí)行元件等的檢測,提高系統(tǒng)的可測試性。此外,在下一步電堆開發(fā)中需要加強(qiáng)電堆防振動、沖擊等措施,提高電堆的環(huán)境適應(yīng)性。
2.2 氣體回流泵氣腔單向閥彈片損壞
1)問題概述
模塊在高工況下長時間工作時,單片電壓有緩慢下降趨勢,為了驗證氫氧循環(huán)量是否正常,對氣體回流泵分解,發(fā)現(xiàn)泵室進(jìn)口單向閥彈簧片變形。
2)問題定位
在模塊故障狀態(tài)下,氣體回流泵啟動前室腔充滿液態(tài)水,泵啟動時,由于液態(tài)水的存在,導(dǎo)致泵頭和單向閥彈簧片干涉,彈簧片損壞。
3)機(jī)理分析
泵轉(zhuǎn)速1500 rpm,泵頭往復(fù)運(yùn)動一個周期只有40 ms。泵頭向下運(yùn)動時,室腔壓力低,進(jìn)口單向閥打開,彈簧片向下;當(dāng)泵頭向上運(yùn)動時,進(jìn)口單向閥彈簧片應(yīng)迅速回位,但由于液態(tài)水的存在,彈簧片回位緩慢,泵頭頂上彈簧片,彈簧片發(fā)生機(jī)械變形,單向閥損壞,氫氧循環(huán)量下降。
4)整改措施
模塊排除了氣體回流泵異常進(jìn)水故障,更換單向閥彈簧片。后續(xù)試驗過程中氣體回流泵工作正常。
2.3 加濕器密封圈脫落
1)問題概述
在燃料電池模塊與系統(tǒng)聯(lián)調(diào)試驗過程中,發(fā)現(xiàn)水箱內(nèi)部氣泡過多。
2)問題定位
水箱中氣泡過多,證明有氣體向水側(cè)滲漏,需對水氣兩相交界部件進(jìn)行氣密檢查。對電堆進(jìn)行氣密檢查,檢測結(jié)果表明電堆氣密性良好。對加濕器進(jìn)行氣密檢查,發(fā)現(xiàn)加濕器內(nèi)部氣體向水側(cè)滲漏。
3)機(jī)理分析
由于試驗過程中曾經(jīng)發(fā)生供電電源突然掉電,致使系統(tǒng)內(nèi)部水泵停止運(yùn)轉(zhuǎn),水氣兩側(cè)壓差過大,致使加濕器內(nèi)部密封圈被擠出,氫氣進(jìn)入水腔。
4)整改措施
將加濕器拆卸返修,將密封圈重新安裝到位。維修后加濕器密封性能得到恢復(fù),氣密性良好。
2.4 燃料電池模塊停機(jī)階段水箱上側(cè)出口處噴水
1)問題概述
燃料電池模塊停機(jī)階段水箱上側(cè)出口處噴水,監(jiān)控單元顯示模塊內(nèi)氫、氧、水壓差超標(biāo),導(dǎo)致觸發(fā)停機(jī)。
2)問題定位
電堆內(nèi)部氫氣減壓閥失效,氫氣壓力超過預(yù)設(shè)值,初步判定噴水原因是氫氣支路的膜增濕器因為氣側(cè)壓力過大,導(dǎo)致氫氣從膜增濕器處滲透至水側(cè),進(jìn)入循環(huán)水箱,最后由水箱上側(cè)出口處噴射出去。
減壓閥失效后電堆的自保護(hù)程序未觸發(fā),主要原因是燃料電池模塊停機(jī)信號的發(fā)送以及接收程序的邏輯與系統(tǒng)集成監(jiān)控裝置沒有溝通全面,導(dǎo)致程序存在邏輯問題
3)機(jī)理分析
中空纖維膜增濕器的工作機(jī)理是利用分隔氣水腔Nafion膜的透水性,在濃度差和壓力差的驅(qū)動下,增濕水腔內(nèi)的水滲透到反應(yīng)氣側(cè)達(dá)到增濕效果。其中要求氣側(cè)與水側(cè)壓差不超過35kPa,一旦氣水壓差超標(biāo)將導(dǎo)致增濕器內(nèi)的Nafion膜破裂或透水量超標(biāo)。
4)整改措施
減壓閥返廠維修;燃料電池模塊自保護(hù)程序改進(jìn)。
2.5 燃料電池模塊高功率工況下均一性有待改善
1)問題概述
從圖2中可以看出電堆在額定工況條件下的均一性較差。
2)問題定位
國產(chǎn)膜電極一致性不高,主要原因是沒有膜電極生產(chǎn)過程控制,缺乏關(guān)鍵部件小規(guī)模生產(chǎn)線,導(dǎo)致國產(chǎn)MEA擴(kuò)散層工藝不比國外差但是批產(chǎn)一致性不高;雙極板流場結(jié)構(gòu)設(shè)計水平不高。
3)機(jī)理分析
GDE型膜電極具有比較優(yōu)異疏水特性,但是催化層過厚,影響了氣水在催化層質(zhì)量傳輸效率,其催化劑有效利用率較低,在加上國產(chǎn)膜電極加工工藝水平不高,導(dǎo)致性能衰減程度不均勻。雙極板氫氧水側(cè)流場氣水分布不均勻,導(dǎo)致部分區(qū)域反應(yīng)氣供應(yīng)不足或散熱不良形成熱點。
4)整改措施
進(jìn)一步改進(jìn)膜電極加工工藝;優(yōu)化雙極板流場結(jié)構(gòu)設(shè)計。
2.6 模塊正常運(yùn)行中控制器重啟初始化
1)問題概述
模塊穩(wěn)定運(yùn)行時,在上位機(jī)未下達(dá)“停車”指令的情況下,模塊突然停車,氫氣和氧氣壓力泄至常壓,但泄壓過程與正常的停車程序不同。
2)問題定位
分析實驗數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),異常關(guān)機(jī)后,控制器的所有IO端口全部置“0”,所有程序寄存器依舊保持原狀態(tài)。且隨后所有執(zhí)行機(jī)構(gòu)的動作與啟動段的程序吻合,由此斷定系統(tǒng)異常停車為控制器復(fù)位重啟所致。
3)機(jī)理分析
控制器DSP電路復(fù)位原理如圖3所示。
在此電路中,當(dāng)+5V1信號上出現(xiàn)一定的低電平時,電源電路會跟隨產(chǎn)生自動復(fù)位輸出新號,同時其D3.3V會跟隨產(chǎn)生低電平;當(dāng)與門的輸入端只要有一個輸入為低時,其輸出就會為低。則DSP就會被復(fù)位,進(jìn)行初始化操作。
由于電堆供電線距離控制器較近,隨著發(fā)電功率的增加,電堆及其供電輸出線上所產(chǎn)生的干擾強(qiáng)度逐漸增大,在發(fā)電高工況時,加在控制器DSP供電5V1的高頻干擾信號,引起DSP復(fù)位輸入信號端瞬間產(chǎn)生低脈沖,從而導(dǎo)致DSP進(jìn)行復(fù)位的初始化動作。
4)整改措施
利用CPLD編程,對發(fā)給DSP的復(fù)位信號在其完成上電復(fù)位動作后,進(jìn)行封鎖處理,無論前端來自電源電路的自動復(fù)位和手動復(fù)位信號如何變化,不再對DSP進(jìn)行復(fù)位輸出,以此來實現(xiàn)控制器復(fù)位信號的抗高頻干擾功能。其處理流程如圖4所示。
利用CPLD編程,對發(fā)給DSP的復(fù)位信號在其完成上電復(fù)位動作后,進(jìn)行封鎖處理,使DSP不再被復(fù)位。
經(jīng)試驗驗證,系統(tǒng)多次熱試未出現(xiàn)控制器重啟現(xiàn)象,整改措施有效。
圖4 復(fù)位信號處理流程
2.7 巡檢儀單片電壓顯示異常
1)問題概述
在燃料電池模塊與系統(tǒng)聯(lián)調(diào)試驗過程中,巡檢儀第二組單片電壓數(shù)據(jù)顯示異常。
2)問題定位
試驗現(xiàn)場測量電堆電壓,其值正常,說明電堆工作正常,排除了電堆故障導(dǎo)致巡檢儀顯示異常的可能。經(jīng)試驗現(xiàn)場工作人員檢查,同時排除了巡檢儀組件與電堆接線接觸不良的導(dǎo)致巡檢儀工作異常的可能,問題定位在2#采集板本身出現(xiàn)異常。將采集板拆卸后發(fā)現(xiàn)電路板有黑斑,經(jīng)測試排查,2#采集板問題定位在分壓電阻R33上;
3)機(jī)理分析
采集板由CPU電路、電阻分壓網(wǎng)絡(luò)、多路選擇電路、運(yùn)算放大電路、CAN接口電路、JTAG仿真器接口電路、電源供電電路組成。
其中,電阻分壓網(wǎng)絡(luò)是整個數(shù)據(jù)采集的基礎(chǔ)。電阻網(wǎng)絡(luò)設(shè)計示意如圖5所示。
采集的電壓Unx經(jīng)電阻網(wǎng)絡(luò)八分之一分壓后得到Ux,Ux進(jìn)入多路選擇電路。當(dāng)R33阻值發(fā)生異常時,分壓得到的U17值異常。而多路選擇電路是將從電阻分壓網(wǎng)絡(luò)得到的相鄰兩片單片電池的電壓值循環(huán)選通,作為差分運(yùn)算放大電路的輸入。即采集板得到U17異常數(shù)值,會同時影響U16和U18這兩個數(shù)據(jù)與U17的差分結(jié)果,從而導(dǎo)致兩個通道值顯示異常。
圖5 電阻網(wǎng)絡(luò)設(shè)計示意
4)整改措施
更換新的精密電阻。2#板重新安裝到巡檢儀中,單片電壓數(shù)據(jù)顯示恢復(fù)正常。
2.8 燃料電池模塊在額定功率下無法長時間運(yùn)行
1)問題概述
外循環(huán)水溫度從技術(shù)指標(biāo)5~63℃降到40℃以下,外循環(huán)水流量從技術(shù)指標(biāo)4 m3/h增加到5m3/h,模塊在30kW功率等級工作時間超過5 min后,電堆溫度就達(dá)到72℃,超過報警溫度。
2)問題定位
電堆溫度過高的主要原因在于電堆循環(huán)水管路阻力系數(shù)過大,限制了循環(huán)水流量。目前的實際流量為30~35 L/m,小于原始設(shè)計流量(≥50L/m),在換熱面積固定,換熱溫差無法進(jìn)一步擴(kuò)大的條件下,循環(huán)水換熱能力不足。
3)機(jī)理分析
電堆循環(huán)水管路主要包括循環(huán)水泵、循環(huán)水箱、電堆、板式換熱器等設(shè)備,其中循環(huán)水泵、循環(huán)水箱設(shè)置在模塊內(nèi)部,而板式換熱器設(shè)置在模塊外部。因為外部的板式換熱器離模塊有一定距離,而且額定換熱量為146 kW,遠(yuǎn)大于實際模塊換熱量,導(dǎo)致循環(huán)水沿程流阻較大。
4)整改措施
將循環(huán)水泵和水箱設(shè)置在模塊之外與板式換熱器集成設(shè)計,可以合理的設(shè)計循環(huán)水管路,保證模塊散熱。
2.9 燃料電池模塊在啟動階段循環(huán)水流量計經(jīng)常顯示異常
1)問題概述。燃料電池模塊啟動階段循環(huán)水流量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于指標(biāo),觸發(fā)報警程序?qū)е氯剂想姵啬K啟動失敗。2)問題定位。
經(jīng)檢查排除循環(huán)水泵故障、閥件和過濾器堵塞等問題,最后通過調(diào)整流量計安裝位置解決該問題,初步斷定為電磁干擾導(dǎo)致流量計電信號傳輸異常,電磁干擾源初步定位燃料電池模塊附近的DC/DC。3)機(jī)理分析。DC/DC運(yùn)行中的電磁干擾可能會通過直接傳導(dǎo)、近場耦合的遠(yuǎn)場輻射的方式對附近的弱點設(shè)備的正常運(yùn)行構(gòu)成極大的威脅。4)整改措施。增加燃料電池模塊抗電磁干擾設(shè)計;優(yōu)化DC/DC電磁干擾抑制設(shè)計;更換為防護(hù)性、可靠性更好的流量計。
本文針對氫氧燃料電池模塊在運(yùn)行過程中發(fā)生的典型故障模式,開展問題定位、機(jī)理分析和整改措施研究。研究結(jié)果說明其典型故障主要有三類,第一類是關(guān)鍵零部件故障,如膜電極、減壓閥、增濕器和氣體循環(huán)泵;第二類是監(jiān)控設(shè)備故障,如主控制器和單電壓巡檢板;第三類是模塊整體某性能方面的故障,如熱設(shè)計、均一性和電磁兼容性等。
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Typical Test Fault and Analysis of Hydrogen-oxygen Fuel Cell Module
Wang Zhen, Xu Zengshi
(Wuhan Institute of Marine Electric Propulsion, Wuhan 430064, China)
TM911
A
1003-4862(2017)07-0006-04
2017-02-15
王振(1983-),男,碩士。研究方向:燃料電池。