李雪強(qiáng),陳靈峰,孫育哲
(華東桐柏抽水蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江天臺(tái)317200)
一起電氣制動(dòng)投入異常情況的分析及處理
李雪強(qiáng),陳靈峰,孫育哲
(華東桐柏抽水蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江天臺(tái)317200)
針對(duì)某抽蓄電站某臺(tái)機(jī)組在停機(jī)過(guò)程中電氣制動(dòng)投入異常的情況,對(duì)電氣制動(dòng)閘刀的控制回路及相關(guān)流程進(jìn)行分析研究,找出電氣制動(dòng)閘刀不能正常合閘的原因,并對(duì)其進(jìn)行解決處理,為現(xiàn)場(chǎng)工作積累了相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。
電氣制動(dòng)閘刀;勵(lì)磁系統(tǒng);控制回路
電氣制動(dòng)功能在抽水蓄能電站中應(yīng)用廣泛,其主要作用為在機(jī)組停機(jī)過(guò)程中,當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速降至50%時(shí),合上電氣制動(dòng)閘刀,將定子三相短路。隨后勵(lì)磁工作在手動(dòng)電流調(diào)節(jié)模式,在轉(zhuǎn)子上加入一個(gè)恒定的直流電流,該電流產(chǎn)生的磁場(chǎng),會(huì)在三相短路的定子繞組中感應(yīng)出電流,從而產(chǎn)生使轉(zhuǎn)子減速的銅損制動(dòng)轉(zhuǎn)矩,實(shí)現(xiàn)快速制動(dòng)并停機(jī),為抽蓄機(jī)組進(jìn)行快速的工況轉(zhuǎn)換提供有力的支撐。
2.1.件現(xiàn)象
2017年03.20日,某電站發(fā)生了一起機(jī)組停機(jī)投入電氣制動(dòng)時(shí),電氣制動(dòng)閘刀報(bào)故障信號(hào),勵(lì)磁系統(tǒng)啟動(dòng)超時(shí)跳閘,導(dǎo)致機(jī)組電氣事故停機(jī)的異常現(xiàn)象。
監(jiān)控事件列表如表1所示。
表1.控事件列表
查看勵(lì)磁系統(tǒng)現(xiàn)地控制屏上報(bào)警信息如表2所示。
表2.磁現(xiàn)地控制屏報(bào)警表
2.2.因分析
查看如圖1、圖2所示的勵(lì)磁邏輯可知,當(dāng)勵(lì)磁收到監(jiān)控的電氣制動(dòng)令后,會(huì)啟動(dòng)電氣制動(dòng)模式,并先合上電氣制動(dòng)閘刀,然后啟動(dòng)勵(lì)磁,投入電氣制動(dòng)功能。
圖1.氣制動(dòng)啟動(dòng)邏輯圖
圖2.磁系統(tǒng)啟動(dòng)流程邏輯(部分)
若發(fā)出電氣制動(dòng)模式啟動(dòng)命令后延時(shí)15 s未收到勵(lì)磁啟動(dòng)信號(hào),則會(huì)發(fā)出勵(lì)磁啟動(dòng)超時(shí)跳閘信號(hào)。
再結(jié)合監(jiān)控事件列表及勵(lì)磁現(xiàn)地告警信號(hào),導(dǎo)致本次電氣制動(dòng)投入異常的直接原因應(yīng)為:勵(lì)磁電氣制動(dòng)啟動(dòng)命令發(fā)出后,由于電制動(dòng)閘刀故障未能正常合閘,19 s后,造成勵(lì)磁啟動(dòng)超時(shí)跳機(jī)。
針對(duì)電制動(dòng)閘刀未能正常合閘,分析其原因主要有以下3種:
(1)電氣制動(dòng)閘刀本體機(jī)構(gòu)存在故障,導(dǎo)致勵(lì)磁系統(tǒng)下達(dá)合閘令后,電氣制動(dòng)閘刀未能正常合閘;
(2)電氣制動(dòng)閘刀電機(jī)及其電源回路上有故障,導(dǎo)致電氣制動(dòng)閘刀未能正常合閘;
(3)電氣制動(dòng)閘刀控制回路存在故障或者聯(lián)鎖未解除,導(dǎo)致勵(lì)磁系統(tǒng)下達(dá)合閘令后,電氣制動(dòng)閘刀未能正常合閘。
3.1.對(duì)可能性1
現(xiàn)場(chǎng)對(duì)電氣制動(dòng)閘刀觸頭及操作機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)觸頭表面無(wú)損傷、裂痕和放電痕跡,觸頭表面導(dǎo)電脂完好,齒輪、渦輪、蝸桿、及定位桿無(wú)損壞,閘刀柜內(nèi)沒(méi)有明顯的異味,確認(rèn)電氣制動(dòng)閘刀本體及操作機(jī)構(gòu)無(wú)機(jī)械故障,情況良好?;九懦捎陔姎庵苿?dòng)閘刀本體機(jī)構(gòu)故障導(dǎo)致未能正常合閘的可能。
3.2.對(duì)可能性2
檢查電氣制動(dòng)閘刀電機(jī)及其電源回路,使用萬(wàn)用表測(cè)量電機(jī)電源,電壓值均為379 V左右,滿(mǎn)足電機(jī)動(dòng)作電壓,說(shuō)明電機(jī)電源供電正常。
檢查電源回路,相關(guān)接點(diǎn)狀態(tài)正常,接觸電阻正常(接點(diǎn)閉合時(shí),接觸電阻值0.2Ω左右;接點(diǎn)斷開(kāi)時(shí),接觸電阻為無(wú)窮大)。合上電機(jī)電源空開(kāi),短接相關(guān)接點(diǎn),電機(jī)能正常啟動(dòng),證明電氣制動(dòng)閘刀電機(jī)及其電源回路正常。
3.3.對(duì)可能性3
電氣制動(dòng)閘刀分合閘通過(guò)控制選擇開(kāi)關(guān)S12、分閘繼電器K11和合閘繼電器K12實(shí)現(xiàn)。如圖3所示。
圖3.氣制動(dòng)閘刀分合閘控制回路圖
根據(jù)圖3,電氣制動(dòng)閘刀收到合閘命令時(shí),合閘繼電器K12動(dòng)作,接點(diǎn)21-22斷開(kāi),斷開(kāi)分閘回路;接點(diǎn)13-14閉合,導(dǎo)通合閘回路,同時(shí)自保持;繼電器K12的接點(diǎn)1-2、3-4、5-6閉合,溝通電氣制動(dòng)閘刀電機(jī)電源,電機(jī)啟動(dòng),電氣制動(dòng)閘刀合閘。
當(dāng)存在遠(yuǎn)方合電氣制動(dòng)閘刀的命令時(shí),合閘繼電器K12能正常動(dòng)作并且保持,電氣制動(dòng)閘刀就能正常合閘,反之則會(huì)導(dǎo)致電氣制動(dòng)閘刀合閘失敗。
(1)取下繼電器K11(分閘)、K12(合閘)進(jìn)行校驗(yàn),校驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
表3.合閘繼電器參數(shù)校驗(yàn)表
通過(guò)校驗(yàn)證明繼電器K11、K12各項(xiàng)參數(shù)均符合標(biāo)準(zhǔn),繼電器不存在故障。
(2)檢查選擇開(kāi)關(guān)S12、切換開(kāi)關(guān)S11、電源開(kāi)關(guān)F11的相關(guān)接點(diǎn),均正常。
(3)檢查電氣制動(dòng)閘刀外部聯(lián)鎖回路。
根據(jù)電氣制動(dòng)閘刀外部聯(lián)鎖回路圖,電氣制動(dòng)閘刀必須在以下條件都滿(mǎn)足的情況下才能合閘:
(1)機(jī)組開(kāi)關(guān)GCB在分閘位置;
(2)SFC被拖動(dòng)閘刀在分閘位置;
(3)滅磁開(kāi)關(guān)FCB在分閘位置;
(4)機(jī)組機(jī)端無(wú)電壓。
對(duì)于聯(lián)鎖條件(1),機(jī)組投入電氣制動(dòng)時(shí),機(jī)組定子繞組三相短路,因此需要確保機(jī)組開(kāi)關(guān)GCB在分閘位置。在機(jī)組開(kāi)關(guān)處于分閘位置時(shí),測(cè)量其輔助接點(diǎn)(X0012:9-X0012:10),正常導(dǎo)通。
對(duì)于聯(lián)鎖條件(2),電站SFC被拖動(dòng)閘刀安裝在機(jī)組開(kāi)關(guān)GCB與機(jī)組定子繞組之間。因此在機(jī)組投入電氣制動(dòng)時(shí),需要確保SFC被拖動(dòng)閘刀在分閘位置。在SFC被拖動(dòng)閘刀處于分閘位置時(shí),測(cè)量其輔助接點(diǎn)(X0111:118-X0311:119),正常導(dǎo)通。
對(duì)于聯(lián)鎖條件(3),機(jī)組投入電氣制動(dòng)前,需先將電制動(dòng)刀合上,再合滅磁開(kāi)關(guān)。當(dāng)滅磁開(kāi)關(guān)FCB位于分閘位置時(shí),測(cè)量其輔助接點(diǎn)(X0020: 167-X0011:16),正常導(dǎo)通。
對(duì)于聯(lián)鎖條件(4),電氣制動(dòng)閘刀合閘前,需要檢測(cè)機(jī)端無(wú)電壓,當(dāng)機(jī)端無(wú)壓時(shí),電壓檢測(cè)繼電器K0800的常閉接點(diǎn)閉合后,電制動(dòng)刀才能正常合閘。
根據(jù)圖4,繼電器K0800接入的是機(jī)端A相電壓。當(dāng)機(jī)端存在電壓時(shí),繼電器K0800動(dòng)作,常閉接點(diǎn)1-4斷開(kāi),電氣制動(dòng)閘刀不能合閘。當(dāng)機(jī)端無(wú)壓時(shí),常閉接點(diǎn)1-4導(dǎo)通,此時(shí)才允許合上電制動(dòng)刀。
圖4.組機(jī)端PT接線圖
現(xiàn)場(chǎng)檢查,在停機(jī)狀態(tài)下,機(jī)端電壓為零,但是繼電器K0800的常閉接點(diǎn)1-4卻處在斷開(kāi)狀態(tài)。
通過(guò)校驗(yàn)發(fā)現(xiàn)繼電器K0800已無(wú)法正常動(dòng)作,同時(shí)檢查其常開(kāi)和常閉接點(diǎn),無(wú)法正常斷開(kāi)與閉合,說(shuō)明該繼電器已損壞,在其他3個(gè)聯(lián)鎖條件都滿(mǎn)足的情況下,聯(lián)鎖回路無(wú)法正常導(dǎo)通,從而導(dǎo)致電氣制動(dòng)閘刀無(wú)法正常合閘。
查明電氣制動(dòng)閘刀無(wú)法正常合閘的根本原因后,將繼電器K0800進(jìn)行更換,并在更換前對(duì)其進(jìn)行校驗(yàn),其校驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表4。
表4.0800(新)繼電器參數(shù)校驗(yàn)表
校驗(yàn)數(shù)據(jù)表明繼電器各參數(shù)正常,接點(diǎn)狀況良好。
繼電器更換后,對(duì)電氣制動(dòng)閘刀進(jìn)行遠(yuǎn)方合閘試驗(yàn),試驗(yàn)錄波圖見(jiàn)圖5。
圖5.氣制動(dòng)閘刀啟動(dòng)錄波圖
分析錄波圖5,在勵(lì)磁系統(tǒng)發(fā)出電氣制動(dòng)模式運(yùn)行及電氣制動(dòng)閘刀合閘命令后,機(jī)組勵(lì)磁電流和定子電流均符合正常電氣制動(dòng)運(yùn)行時(shí)的值,證明電氣制動(dòng)閘刀合閘成功,電氣制動(dòng)模式運(yùn)行正常。
雖然此次處理的最終措施比較簡(jiǎn)單,僅僅更換了一個(gè)繼電器,但是分析的過(guò)程卻并不容易。在勵(lì)磁、自動(dòng)化和電氣一次3個(gè)專(zhuān)業(yè)的協(xié)同合作下,對(duì)電氣制動(dòng)閘刀的一次部分、控制回路部分和監(jiān)控回路部分進(jìn)行分析,才最終解決了問(wèn)題。
從這次事件中可以總結(jié)出以下幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn):
(1)對(duì)于機(jī)組所用的繼電器應(yīng)當(dāng)進(jìn)行定期全面的校驗(yàn)和檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)解決。
(2)不能輕視機(jī)組在運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)的任何異?,F(xiàn)象,一旦發(fā)現(xiàn)異常情況,就必須充分重視,認(rèn)真分析。就此次事件來(lái)說(shuō),雖然事件發(fā)生在機(jī)組停機(jī)過(guò)程中,并未造成太大的損失。但如果在機(jī)組發(fā)電過(guò)程中,誤合電氣制動(dòng)閘刀,會(huì)在機(jī)組定轉(zhuǎn)子之間產(chǎn)生強(qiáng)大的沖擊電流和電磁轉(zhuǎn)矩,可能會(huì)造成機(jī)組100%甩負(fù)荷,對(duì)轉(zhuǎn)子產(chǎn)生非常大的損害,輕則損害轉(zhuǎn)子的壽命,重則將導(dǎo)致機(jī)組軸系的嚴(yán)重毀壞事故。
(3)處理故障或缺陷時(shí),應(yīng)當(dāng)盡可能考慮全面,并且充分發(fā)揮多個(gè)專(zhuān)業(yè)協(xié)同合作的力量,這樣才能保證機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
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TV738
B
1672-5387(2017)09-0029-03
10.13599/j.cnki.11-5130.2017.09.012
2017-06-19
李雪強(qiáng)(1989-),男,助理工程師,從事繼電保護(hù)和勵(lì)磁的檢修維護(hù)工作。